陳 敏
(上海市自來水市南有限公司長橋自來水廠,上海 200231)
近期,發(fā)改委、住房建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好城市供水價格管理工作有關(guān)問題的通知》,各地制水企業(yè)有了更大的資金空間來改善水質(zhì)質(zhì)量,提高居民用水水平。目前有著一大批自來水廠,將要面對如何通過改造實現(xiàn)高效能的自動化控制,實現(xiàn)科技進步,提高居民用水質(zhì)量,降低水質(zhì)成本的問題。
目前,長橋水廠1#、2#、3#出水泵房,提升泵房、備用取水泵房的PLC控制系統(tǒng)都已順利運行,使水廠生產(chǎn)和管理的自動化水平大大提高。
本文就長橋水廠自行設(shè)計、施工的泵站——備用取水泵房,談一談PLC系統(tǒng)在水廠自動化控制中的應(yīng)用,為其他相關(guān)單位的自動化改造提供一些參考。
取水泵站是水處理工藝的第一道工序,原水經(jīng)過它升壓后直接輸送到凈水系統(tǒng),是水廠制水工藝的基礎(chǔ)。所以,怎樣應(yīng)用現(xiàn)代科學控制技術(shù),改善和提高取水泵站的自動化控制水平,設(shè)計出先進的PLC控制系統(tǒng),安全優(yōu)質(zhì)保障城市供水是相關(guān)部門的首要任務(wù)。
系統(tǒng)采用“集中監(jiān)測,分散控制”的方式,設(shè)計嚴格依據(jù)備用取水泵站的實際工況。整個自控系統(tǒng)由主站與現(xiàn)場工作站組成,主要對泵房、礬液池、礬水碼頭與回饋井及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程進行自動控制,主站建在泵房操作室中。
監(jiān)測的運行參數(shù)有:高壓柜開合狀態(tài)、電動機狀態(tài)、運行狀態(tài),污水液位、壓力,閥門開啟位置、出水流量等。
監(jiān)測的電氣參數(shù)有:配電系統(tǒng)的電流、功率、電壓、有功/有功電度、無功/無功電度等。
在滿足備用取水泵房本地通訊的要求之外,還必須將其數(shù)據(jù)共享至廠部調(diào)度室。因此本地網(wǎng)絡(luò)使用同軸電纜通訊。同時租用一根電信光纖將備用取水泵房的數(shù)據(jù)傳送至廠部調(diào)度室。
現(xiàn)場工作站的PLC使用RSLogix5000按工藝要求編制梯形圖。組態(tài)與人機界面的開發(fā)使用RSView32。PC機采用研華工控機。考慮到取水泵房維護成本、維護時間以及與廠部PLC設(shè)備的兼容性、穩(wěn)定性。此次取水泵房自動化PLC依舊采用controllogix系列產(chǎn)品。
主要控制設(shè)備有機泵設(shè)備、外圍電氣設(shè)備、UPS與上位機、PLC基站及各類傳感器。
西門子6 KV高壓控制柜;
6 kV高壓電動機(11#~17#共7臺);
出水調(diào)流閥(11#~17#共7臺);
電機控制箱(11#~17#共7臺);
風機控制箱(11#~14#共4臺);
泵頂真空控制箱(11#~17#共7臺);
戶外真空控制箱(1#,2#共2臺);
真空泵(1#,2#共2 臺)。
配套上位機電腦一臺(供操作人員監(jiān)控整個系統(tǒng)及開、停機泵使用),UPS一套(為上位機提供不間斷電源)。
PLC(可編程控制器)通過對有微機保護的高壓柜、出水閥門、控制箱等設(shè)備和相關(guān)儀表輸出的各種信號、參數(shù)(如:狀態(tài)、位置等開關(guān)量信號和電流、電壓、功率、壓力、物位等模擬量信號)進行實時采集、分析、處理,再輸出給控制對象,利用 PC機,通過PLC的組態(tài)軟件,做成一個非常友好、生動鮮明的界面,方便地監(jiān)視本站點的生產(chǎn)工況并對設(shè)備進行控制?,F(xiàn)場工控網(wǎng)絡(luò)把本站點的PLC和PC電腦與其他站點、調(diào)度室等連接起來構(gòu)成一個工控網(wǎng)絡(luò)。
A-B各類PLC輸入輸出模塊;
信號隔離器;
輸出繼電器。
水泵泵前真空變送器(11#~17#共7臺);
水泵泵后壓力變送器(11#~17#共7臺);
1#吸水井超聲波液位儀(1臺);
2#吸水井超聲波液位儀(1臺)。
此次備用取水泵房自動化改造要求整個系統(tǒng)與廠部系統(tǒng)兼容,并實現(xiàn)與廠部生產(chǎn)數(shù)據(jù)共享。因此設(shè)計遵循先進性、實用性、可靠性、經(jīng)濟性、開放性的原則,滿足供水生產(chǎn)管理和工藝對自動化控制的要求。
根據(jù)生產(chǎn)實際情況,備用取水泵自控系統(tǒng)由現(xiàn)場設(shè)備層、過程監(jiān)控層和管理層三層組成,如圖1所示。
圖1 備用取水泵自控系統(tǒng)組成Fig.1 Automatic Control System of Backup Raw Pump
建立取水泵房控制室,帶有操作顯示終端,現(xiàn)場監(jiān)控計算機選擇運行速度快、性能穩(wěn)定的計算機,監(jiān)控軟件選擇組態(tài)靈活、功能強大、界面人性化且在自來水行業(yè)內(nèi)獲得了成功運用的軟件包,如圖2所示。
圖2 長橋水廠備用取水泵(頭部取水泵)登陸主界面Fig.2 Sign in Page of the System
5.1.1 現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下功能
(1)采集、接受、處理、顯示PLC收發(fā)的各個數(shù)據(jù)。
(2)檢測各類生產(chǎn)數(shù)據(jù),并根據(jù)實際工況做出調(diào)整。
(3)有選擇的記錄繪制數(shù)據(jù)趨勢圖。
(4)報表打印和設(shè)備報警。
(5)對各種數(shù)據(jù)實時存儲。
5.1.2 實現(xiàn)的控制功能
主要功能:電動機溫度檢測,集水井水位監(jiān)測、水泵震動監(jiān)測、水泵出口壓力。
主要監(jiān)控設(shè)備:泵房出水閥、高壓電機、高低壓電氣設(shè)備、7臺水泵。
5.1.3 主要工況的監(jiān)測
水泵的工況:運行、停役、檢修。
閥門的工況:全開、全關(guān)、出水閥位、故障。
主要參數(shù)顯示:電機和水泵溫度、電氣數(shù)據(jù)、液位及壓力。
5.1.4 控制內(nèi)容
每臺電機運行控制:整個電機控制過程中,PLC根據(jù)工藝條件事先設(shè)定開機條件,調(diào)節(jié)出水閥的開度,保證生產(chǎn)過程的正常運行。
為使軟件設(shè)計工作人員能更加方便靈活地進行梯形圖編程,我們還編制了生產(chǎn)流程圖及PLC數(shù)據(jù)表格,如圖3、表1所示。由于數(shù)據(jù)量較大,只列出部分以供讀者參考。
圖3 備用取水泵自控系統(tǒng)配置(開電動機)Fig.3 Arrangement Drawing of the System
表1 PLC控制模塊1756-IB32(DI32)數(shù)據(jù)表Tab.1 Data Table of 1756-IB32
續(xù) 表
采用強大功能的組態(tài)軟件進行整個泵站自動化控制系統(tǒng)的管理和維護,上位機的軟件實現(xiàn)以下功能:
(1)動態(tài)流程畫面顯示:動態(tài)顯示泵房工藝流程圖和各工藝單元流程圖,并能在流程圖上選擇彈出多級細部詳圖。
(2)動態(tài)數(shù)據(jù)顯示:各種模擬信號、開關(guān)信號、各類累計量信號的數(shù)值和范圍清單,通過滑標、按鈕、開關(guān)、信號燈、顏色、百分比、填充等手段實時生動地表示出來。
(3)趨勢曲線:顯示各主要工藝參數(shù)變化曲線,各種模擬量的歷史曲線、即時曲線圖,并能在一幅圖形上對比顯示多種參數(shù)。
(4)報表打印:即時報表、日報表、月報表、年報表。
(5)控制調(diào)節(jié)功能:在動態(tài)流程圖和細部詳圖上能進行各種被控工藝參數(shù)設(shè)定值的調(diào)整,并能進行手動、自動切換及各設(shè)備的工況控制。
(6)報警功能:故障發(fā)生時中控室及相應(yīng)PLC發(fā)出聲響報警,控制軟件自動彈出相應(yīng)故障點詳圖,顯示故障現(xiàn)象,同時打印報警和故障記錄文件。
(7)安全功能:按不同操作級別分級加密。并記錄操作人員工號和所有操作信息。
(8)數(shù)據(jù)庫管理功能:能建立生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、操作信息庫、故障信息庫。
(9)數(shù)據(jù)處理功能:能利用實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)、計算主要生產(chǎn)指標。
(10)在線修改:能在線修改程序。為了方便工程師調(diào)試與二期選用相同的組態(tài)軟件RSView32。
在本次改造中,筆者借鑒以往自動化改造的經(jīng)驗,通過認真的比較分析,發(fā)現(xiàn)在PLC改造中存在著控制節(jié)點多、回路多、程序復雜等問題,導致運行過程中故障點多,故障檢修時間長的問題,同時造價和運行成本也相對較高。
針對以上情況,筆者在改造規(guī)劃階段,在不降低設(shè)備可靠性的前提下,整合控制系統(tǒng)的各個功能,實現(xiàn)單命令多設(shè)備的就地控制,目的是達到減少操作程序,簡化回路設(shè)計,降低工程難度及造價的目的。具體舉例如下:
5.4.1 合理調(diào)整自控方式
如圖4所示,按照原先的控制方式是在高壓斷路器合上后,輸出一個狀態(tài)信號至PLC模塊,然后再由PLC輸出控制信號,控制風機、加熱器等設(shè)備的動作。
現(xiàn)在,我們通過對現(xiàn)有電氣二次回路的整改,控制信號不是由PLC模塊而是直接利用斷路器合閘信號串聯(lián)在風機、加熱器等電氣設(shè)備的二次回路里,從而達到自動控制的最終目的,電氣二次回路如圖5所示。
圖4 控制原理示意圖Fig.4 Control Principle Diagram
圖5 電氣二次回路圖Fig.5 Secondary Circuit of Power System Diagram
利用以上方法,對設(shè)備的其他控制回路予以簡化改進,可以大大減少PLC模塊、信號電纜、接線端子的數(shù)量以及程序編制的復雜性,從而降低成本,加強整個自控系統(tǒng)的可靠性。
5.4.2 產(chǎn)用新通訊方式,加強PLC與設(shè)備之間的信息互訪
在整個設(shè)計過程中,我們嘗試通過應(yīng)用MODBUS通訊約規(guī),連接所有西門子高壓柜上的阿爾斯通綜合保護器,取得了良好的效果,結(jié)果是只用一根通訊電纜,就可以連接所有的設(shè)備,從而采集到PLC系統(tǒng)所需要的信息和數(shù)據(jù),按照以前的工藝,應(yīng)敷設(shè)大量的信號電纜進行每一信號的點對點硬連接,經(jīng)過這次嘗試,整個工程又節(jié)約了大量信號電纜。
系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試均符合國內(nèi)安全標準。具有安裝簡單、調(diào)試簡單、操作簡單的特點。隔離性較好,具有維護時間短,維護成本低,穩(wěn)定性高的特點
系統(tǒng)擁有先進的自我診斷功能,如系統(tǒng)出現(xiàn)運行故障,系統(tǒng)在報警的同時,記錄故障地點、故障時間、故障可能產(chǎn)生的原因。體現(xiàn)出系統(tǒng)的可持續(xù)性。
系統(tǒng)從設(shè)計到運行期間,均具有極高性價比。大大降低了人力、物力的投入。
系統(tǒng)采用controllogix5000型設(shè)備,該系列設(shè)備提供標準modbus通信接口以及各類標準輸入輸出接口。同時系統(tǒng)設(shè)計時留有20%的冗余,便于今后升級擴展。
系統(tǒng)投運后將有效地提升水廠自動化程度,有效提高備用取水泵房的工作效率與能力,并與廠部系統(tǒng)有機融合,大大提高了水廠供水可靠性。同時,促進企業(yè)計算機化、信息化、自動化發(fā)展,提高行業(yè)競爭力。