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臥式加工中心改造

2014-03-18 03:04:28
中國設(shè)備工程 2014年10期
關(guān)鍵詞:刀庫子程序工作臺

(湖北三江集團(tuán)萬山特種車輛有限公司,湖北 孝感 432100)

臥式加工中心改造

劉宏偉

(湖北三江集團(tuán)萬山特種車輛有限公司,湖北 孝感 432100)

采用西門子840Di和2套觸摸屏對臥式加工中心進(jìn)行電氣改造,并對機械部分進(jìn)行修理,恢復(fù)刀庫、換刀機構(gòu)和交換工作臺運行,提高了設(shè)備的可靠性。

PROFIBUS總線;雙通道;信號轉(zhuǎn)換器;刀庫集中管理

一、項目簡介

1.項目主要用途:主要用于加工各類重型車橋橋殼。

2.項目當(dāng)中使用的西門子自動化產(chǎn)品:1臺840Di(雙通道),用于6個機床進(jìn)給軸和1個主軸控制;2塊ADI4,用于連接7路位置反饋信號;1塊TP170,用于換刀機構(gòu)和輔助功能的手動控制;1塊TP270,用于刀庫集中管理;3塊PP72/48 PLC模塊,用于機床的PLC控制;1套HHU手持單元,用于機床操作。

3.設(shè)備照片如圖1所示。

二、控制系統(tǒng)構(gòu)成

1.主要硬件配置方案。原設(shè)備硬件配置和用戶要求:原控制系統(tǒng)采用2套西門子8M系統(tǒng),1套用于機床加工控制,1套用于刀庫控制和管理,2套8M系統(tǒng)故障頻繁,已不能正常工作。進(jìn)給系統(tǒng)為西門子6SC驅(qū)動器和1FT5電機,工作正常,受改造經(jīng)費限制用戶希望保留。PLC采用西門子S5。X、Y、Z、B軸采用光柵尺和編碼器反饋構(gòu)成全閉環(huán)控制,其他軸為半閉環(huán),用戶要求保留原設(shè)備光柵尺。

圖1

要求改造完成后,恢復(fù)原有機床功能、性能,滿足加工工藝要求,提高設(shè)備可靠性。根據(jù)原機床現(xiàn)狀和技術(shù)要求,選擇以下硬件配置:系統(tǒng)主機為840Di,集成在PCU50內(nèi),1.2GHz/256M,40G ;集成MCI2-BOARD,PROFIBUS接口;配MCI板,連接手輪;雙通道結(jié)構(gòu)(一個通道用于4個加工進(jìn)給軸、1個交換工作臺軸和1個主軸的控制;另一個通道用于刀庫軸的控制,在加工時預(yù)選和回裝刀具)配 OP010 10.4″TFT顯示器、19″MCP機床操作面板,帶主軸和進(jìn)給倍率開關(guān);配2塊ADI4模塊,PROFIBUS接口。每個ADI4模塊可連接4個帶模擬量給定的驅(qū)動裝置, 其模擬量輸出為±10V,4路位置反饋輸入;位置反饋為4個 TTL 信號輸入,可以連接4個光柵尺或編碼器,從而構(gòu)成閉環(huán)位置控制系統(tǒng)。采用了ADI4模塊后,原驅(qū)動裝置和電機、電纜都可以保留,節(jié)約了改造成本。

保留原機床X、Y、Z反饋光柵尺和B、U(Q1)、W(Q9)編碼器,增加3臺HEIDENHAIN信號轉(zhuǎn)換器EXE101,將原光柵尺的11uA信號轉(zhuǎn)換成TTL信號,以適應(yīng)ADI4模塊反饋信號要求。

保留原機床X、Y、Z、B、U(Q1)、W(Q9)6個進(jìn)給軸的1FT5電機和西門子6SC6101驅(qū)動器。840Di CNC系統(tǒng)與驅(qū)動器采用模擬接口連接控制。

840Di內(nèi)置CPU317-2DP PLC,配置3塊PP72/48 PLC模塊,分別安裝在主操作臺上和電氣控制柜內(nèi),PP72/48模塊采用PROFIBUS總線與840Di連接,并配有PHONENIX端子連接器。輸出控制繼電器采用OMRON。

增加一臺西門子TP270 10.4″觸摸屏,代替原CNC 8M系統(tǒng)實現(xiàn)刀庫的控制和管理,TP270與840Di通過MPI總線連接。

增加一臺西門子TP170 5.7″觸摸屏,實現(xiàn)換刀機械手和刀庫搬運機械手的手動分步控制, TP170與840Di 通過MPI總線連接。

HHU采用西門子B-MPI標(biāo)準(zhǔn)手持單元,通過分配盒,采用PROFIBUS總線與系統(tǒng)連接,HHU帶有手輪,兩行數(shù)碼顯示,可以顯示軸位置,HHU還帶有急停,倍率開關(guān)和功能開關(guān),采用HHU極大方便機床的操作。

對原機床電氣控制柜重新裝配并進(jìn)行二次布線,將主要控制元件全部更換為西門子低壓元器件。

2.系統(tǒng)的硬件連接示意圖如圖2 所示。

3.其他可選方案:可采用西門子840D進(jìn)行改造,將原設(shè)備驅(qū)動器和電機更換為611D驅(qū)動器和1FT6電機,提高了設(shè)備的可靠性,但同時增加了改造成本。

三、控制系統(tǒng)完成的主要控制功能和指標(biāo)

1.X、Y、Z、B、U、W共6個進(jìn)給軸和一個S主軸控制,其中X、Y、Z、U、S軸在第1通道,X、Y、Z、B為全閉環(huán)控制,W軸在第2通道。

2.工作臺托盤交換:工作臺B軸為360°旋轉(zhuǎn)軸,由U軸來實現(xiàn)2個工作臺托盤的交換,U軸可以通過電磁離合器切換成兩個方向的運動,實現(xiàn)工作臺托盤的進(jìn)出移動和轉(zhuǎn)換附件的0~90°擺動,在參數(shù)中定義LOADWORK、PALLET1、PALLET2變量,用來記錄工作臺、托盤1、托盤2的狀態(tài)。

3.刀庫控制和管理:刀庫共有106個刀具存儲位置,2個刀具交換位置和2個裝卸刀具位置,在參數(shù)中用數(shù)組TOOLPOS[XX]定義W軸每個刀具的位置坐標(biāo),用于刀具在刀庫存儲區(qū)和換刀區(qū)、裝卸區(qū)進(jìn)行刀具的轉(zhuǎn)移和定位。刀庫管理由1臺TP270來完成,用戶在裝卸區(qū)利用觸摸屏選擇裝卸刀具、輸入刀具號碼、刀具參數(shù)和刀位號,系統(tǒng)自動完成刀具的定位和裝卸,并在觸摸屏上實時顯示每個刀位的狀態(tài)、刀具數(shù)據(jù)和W的坐標(biāo)、裝卸機械手的狀態(tài)等信息,并以動畫方式顯示出動作過程。

4.換刀機構(gòu):換刀機械手由PLC控制,用于在刀庫換刀區(qū)和機床主軸之間進(jìn)行刀具交換。

5.主軸控制:主軸擺動換檔,主軸定位。

6.其他輔助控制:由PLC實現(xiàn)機床其它輔助控制,包括:油泵、潤滑、冷卻、排削、主軸換擋、刀具夾緊放松、過濾器、控制電源、外部保護(hù)等控制。增加1臺TP170觸摸屏,可以監(jiān)視每個輔助控制的狀態(tài),并可以單獨手動控制,機械手可以通過觸摸屏手動分步控制,以方便調(diào)試和檢修。

7.安全防護(hù):防護(hù)門安全聯(lián)鎖,工作臺安全光幕,報警文本(60個)。

8.誤差補償:螺距補償對可明顯提高機床的定位和重復(fù)定位精度,利用激光干涉儀對X、Y、Z軸進(jìn)行測量和誤差補償,達(dá)到了設(shè)備精度要求。840DI SL補償步驟如下。

(1)根據(jù)各軸工作區(qū)間,確定補償間隔和補償范圍。

(2)修改機床參數(shù),生成補償文件。

(3)編寫各軸補償測量零件程序。

(4)利用激光干涉儀檢測每個點的誤差值。

(5)根據(jù)誤差值填寫補償文件,傳入系統(tǒng)中。

(6)反復(fù)測量補償,直到達(dá)到機床精度要求。

X補償結(jié)果如圖3所示。

圖3

9.在通道1中運行的子程序SPF(M代碼調(diào)用)有裝載托盤1子程序;卸載托盤1子程序;裝載托盤2子程序;卸載托盤2子程序;請求預(yù)選刀具子程序;刀具交換子程序。

10.在通道2中運行的程序有刀庫控制和管理主程序、從換刀機械手取刀具子程序、向換刀機械手上放置刀具子程序、刀庫搬運機械手轉(zhuǎn)換子程序、從刀庫取刀具子程序、刀具返回刀庫子程序、裝卸門裝入刀具子程序及裝卸門取出刀具子程序。

11.恢復(fù)刀庫控制和管理功能,實現(xiàn)刀具的預(yù)選、找刀、搬運、換刀、回裝、裝卸等動作,利用NC Var Selector定義變量參數(shù)在NC—PLC—觸摸屏之間實現(xiàn)刀具信息的交換。

四、項目運行

該項目于2006年9月完成改造,至今運行情況穩(wěn)定、良好,加工正常,用戶認(rèn)為通過系統(tǒng)升級改造,機床的性能指標(biāo)得到大幅度提高,提高了設(shè)備的可靠性,系統(tǒng)診斷、維護(hù)方便,產(chǎn)品加工精度穩(wěn)定,花費少,達(dá)到了改造目的。

五、應(yīng)用體會

西門子自動化產(chǎn)品具有完整、系統(tǒng)、開放、延續(xù)性好的特點,各種產(chǎn)品之間通過PROFIBUS總線進(jìn)行連接,減少了連線,提高了整個系統(tǒng)的可靠性和兼容性。

TP273

B

1671-0711(2014)10-0060-03

2014-08-08)

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