沈弼龍
中國石油西南油氣田分公司勘探事業(yè)部
聯(lián)合站老化油處理工藝的改造
沈弼龍
中國石油西南油氣田分公司勘探事業(yè)部
某聯(lián)合站決定進(jìn)行老化油單獨(dú)處理工藝流程改造,即將老化油從系統(tǒng)中分離出來進(jìn)行單獨(dú)處理,避免對正常原油生產(chǎn)造成影響;同時(shí),對其進(jìn)行單獨(dú)加熱、加藥,使其物性向有利于脫水方面改變。該方案實(shí)施后電脫水器運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)壓力沉降罐熱化學(xué)脫水后,凈化原油的含水率控制在0.3%以下,解決了老化油回收處理工藝中存在的弊端,徹底消除了老化油處理過程中對電脫水器的影響,可大大提高電脫水器的負(fù)荷率。該工藝技術(shù)在某聯(lián)合站投產(chǎn)運(yùn)行半年以來,累計(jì)回收原油39 051 t。
老化油;電脫水器;單獨(dú)處理;加熱;加藥
油田進(jìn)入聚驅(qū)開發(fā)階段,采出液中聚合物含量不斷升高,導(dǎo)致黏度也隨之升高,同時(shí)硫化物含量明顯增多,受油水乳化程度增強(qiáng)以及硫化亞鐵等因素影響,電脫水器電極導(dǎo)電性增強(qiáng),對脫水站的電脫水器電場沖擊較大,造成原油脫水困難。
某聯(lián)合站決定進(jìn)行老化油單獨(dú)處理工藝流程改造,即將老化油從系統(tǒng)中分離出來進(jìn)行單獨(dú)處理,避免對正常原油生產(chǎn)造成影響;同時(shí),對其進(jìn)行單獨(dú)加熱、加藥,使其物性向有利于脫水方面改變。
主要設(shè)計(jì)原則包括:①簡化工藝流程,提高各種設(shè)備運(yùn)行效率;②合理利用原有設(shè)備,做到物盡其用,控制投資規(guī)模,降低生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益;③整體布局緊湊、合理,并符合設(shè)計(jì)規(guī)范及要求。
2.1 流程改造
在保留原污油處理流程的情況下,脫水站及污水站系統(tǒng)的老化油從系統(tǒng)中分離出來,由收油泵連續(xù)收油,經(jīng)加熱爐升溫后,進(jìn)入到沉降罐進(jìn)行熱化學(xué)脫水處理。脫水合格后的原油進(jìn)凈化油緩沖罐,若脫水后的指標(biāo)沒有達(dá)到要求,就進(jìn)入到事故罐,再經(jīng)收油泵提升到加熱爐加熱,重新進(jìn)行熱化學(xué)脫水處理。改造后的老化油處理流程如圖1所示。
圖1 改造后的老化油處理流程
2.2 設(shè)備改造
(1)某脫水站電脫水器共有6臺,處理能力為9 136 t/d。通過產(chǎn)量分析預(yù)測后認(rèn)定電脫水有一定剩余能力,因此本次設(shè)計(jì)將已建的電脫水器改造成熱化學(xué)處理老化油的沉降設(shè)備。
(2)由于老化油中硫化物含量明顯增多,油水乳化性增強(qiáng),在原有的脫水溫度條件下處理老化油無法達(dá)到有效的破乳效果。因此新建1臺相變高效加熱爐以保證脫水效果。
(3)為保證收油的連續(xù)性,將大排量的收油泵改造為小排量收油泵,避免污油老化。
(4)針對老化油中硫化亞鐵及其他雜質(zhì)含量高、油品質(zhì)量較差的特點(diǎn),在處理工藝中新建1套加藥裝置,使藥劑直接作用于老化油中,提高老化油處理效率,降低老化油處理費(fèi)用。
2.3 新建管線
在收油泵與相變高效加熱爐之間及相變高效加熱爐與4#電脫水器之間各新建一條管線。經(jīng)計(jì)算選擇管徑為?89 mm×3.5 mm的管線即可滿足要求。
2.4 平面布置改造
充分利用加藥間及加熱爐操作區(qū)的空間,布置加藥裝置及加熱爐,做到工藝流程合理,施工生產(chǎn)方便。
2.5 電氣設(shè)施改造
收油泵配套采用了變頻器,不但控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,降低了設(shè)備的故障率,節(jié)電效果顯著,而且實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動,延長了設(shè)備的使用壽命,避免了對電網(wǎng)的沖擊。電機(jī)在低于額定轉(zhuǎn)速的狀態(tài)下運(yùn)行,減少了噪音對環(huán)境的影響。其具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護(hù)功能。
3.1 新建單獨(dú)加熱、加藥流程
改造前,由于收油泵排量大,且為間隙收油,污油老化嚴(yán)重,硫化物含量高,經(jīng)常對脫水電場造成沖擊,致使電脫水器運(yùn)行不平穩(wěn)?;厥盏睦匣驮斐擅撍|(zhì)量變差,嚴(yán)重影響下游污水處理,造成水質(zhì)變差?;厥盏睦匣团c“好油”統(tǒng)一進(jìn)入系統(tǒng),造成少量污油影響“好油”正常脫水,給生產(chǎn)管理帶來極大的困難。
采用分開、獨(dú)立式熱化學(xué)處理老化油工藝后,使脫水污水處理系統(tǒng)達(dá)到良性循環(huán)。不但減小下游污水處理的難度,保證了水質(zhì),同時(shí)污水系統(tǒng)中的含油量降低,又使老化油進(jìn)一步減少,降低了對脫水系統(tǒng)的影響,使整個(gè)地面系統(tǒng)能夠良性循環(huán)。
3.2 形成一套穩(wěn)定有效處理老化油的技術(shù)體系
(1)利用站內(nèi)原有的電脫水器設(shè)備,將其改造為熱化學(xué)處理老化油的沉降設(shè)備,同時(shí)新建1臺真空加熱爐和1套加藥裝置,采用熱化學(xué)沉降方式對老化油進(jìn)行加熱處理。
(2)對工藝流程進(jìn)行改造,采用小排量收油泵連續(xù)收油,污油回收量設(shè)計(jì)為200~480 m3/d,確保整個(gè)系統(tǒng)不間斷運(yùn)行,延長了老化油處理時(shí)間,有助于污油含水達(dá)標(biāo)。
(3)對所處理的老化油進(jìn)行單獨(dú)加藥,確保處理效果。
(4)考慮運(yùn)用分開、獨(dú)立式熱化學(xué)處理老化油工藝技術(shù)對老化油進(jìn)行單獨(dú)處理時(shí),脫除后的原油含水會由于來油含水不穩(wěn)定而出現(xiàn)波動現(xiàn)象,造成系統(tǒng)中的原油含水超標(biāo),在流程改造中增加回流工藝,當(dāng)脫除后的原油含水超標(biāo)時(shí),通過回流工藝將含水超標(biāo)的原油輸回至系統(tǒng)進(jìn)行重復(fù)處理,來保證原油含水不超標(biāo)。
(5)在流程改造時(shí),充分考慮該項(xiàng)技術(shù)的靈活適應(yīng)性,增加了老化油回游離水系統(tǒng)脫除的流程,當(dāng)老化油熱化學(xué)單獨(dú)處理設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí),仍能保證老化油的正常處理。
改造前,某脫水站收油泵每次啟運(yùn)10 min(約12 m3/h)時(shí),電脫水器就開始波動,電流上升,此時(shí)需要人工控制收油泵的出口閥門,否則電脫水器出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象。由于電脫水器波動較頻繁,只能將收油泵停運(yùn),久而久之,聯(lián)合站內(nèi)污水沉降罐內(nèi)的污油老化程度加劇,處理難度也隨之加大。
2010年2月4日正式投產(chǎn)使用收油工藝改造流程。該站老化油采取單獨(dú)連續(xù)回收和處理,加藥量為18~22.2 kg/d。當(dāng)加熱爐溫度控制在55~70℃之間,處理后油含水不高于0.3%,最小時(shí)為0.09%;當(dāng)加熱爐溫度在45~55℃之間,處理后油含水高于0.3%,最高時(shí)達(dá)到1.6%。通過現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以初步確定,加熱爐出口溫度范圍為55~65℃時(shí)較為合理。
該方案實(shí)施后電脫水器運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)壓力沉降罐熱化學(xué)脫水后,凈化原油的含水率控制在0.3%以下,解決了老化油回收處理工藝中存在的弊端,徹底消除了老化油處理過程中對電脫水器的影響,可大大提高電脫水器的負(fù)荷率。
該工藝技術(shù)在某聯(lián)合站投入運(yùn)行半年以來,老化油回收處理工作進(jìn)展順利,且原油生產(chǎn)脫水器運(yùn)行平穩(wěn),從而保證了該站外輸油產(chǎn)品質(zhì)量和平穩(wěn)輸油,累計(jì)回收原油39 051 t。
改造后外輸油質(zhì)量合格,污水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),達(dá)到油田公司指標(biāo),使脫水、污水等系統(tǒng)處于良性循環(huán),同時(shí)減輕了崗位員工的勞動強(qiáng)度。
隨著聚合物驅(qū)開發(fā)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,采出液中聚合物含量不斷升高,特別是在回收老化油時(shí)情況尤為嚴(yán)重,導(dǎo)致電脫水器經(jīng)?!疤l”,且恢復(fù)生產(chǎn)的難度大,嚴(yán)重影響了正常原油生產(chǎn)和外輸油質(zhì)量。在滿足安全性、功能性條件下,通過對工程方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行比選,確定利用站內(nèi)原有的電脫水器設(shè)備,將其改造為熱化學(xué)處理老化油的沉降設(shè)備,并新建1臺真空加熱爐和1套加藥裝置,采用熱化學(xué)沉降方式對老化油進(jìn)行加熱處理。
在某脫水站老化油單獨(dú)處理工藝改造工程設(shè)計(jì)過程中,從現(xiàn)有聯(lián)合站的工藝流程、技術(shù)現(xiàn)狀、處理能力等因素出發(fā),建立了一套符合某地區(qū)情況的老化油處理工藝標(biāo)準(zhǔn)。目前,按照某脫水站老化油處理工藝改造的模式,已對其他5座聯(lián)合站進(jìn)行老化油處理工藝改造,其中3座聯(lián)合站已投產(chǎn)使用,運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(欄目主持 李艷秋)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.8.017