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高含聚廢液的降解試驗

2014-03-21 02:07郭新林
油氣田地面工程 2014年8期
關鍵詞:原液含油廢液

郭新林

大慶油田采油二廠

高含聚廢液的降解試驗

郭新林

大慶油田采油二廠

高含聚廢液的降解技術是一項聯(lián)合處理技術,分為等離子體催化氧化技術和特種微生物強化處理技術兩部分。該技術完全摒棄了氧化劑等化學藥劑的使用,運行穩(wěn)定、抗沖擊能力強,處理時間短、能耗低,產生固體廢棄物少,杜絕了二次污染。采用催化氧化+特種生物強化處理兩段式組合工藝,原液在一段催化氧化作用下,把大分子量PAM斷鏈分解為小分子量PAM,然后在二段特種微生物多種菌群聯(lián)合作用下降解為水、二氧化碳、丙烯酸殘體及微量氨氣等中間產物。2012年6月在大慶油田采油二廠南3—1污水站進行了現(xiàn)場試驗,按日處理能力1 000 m3/d的高含聚廢液處理站估算,總投資2 573萬元,噸液折舊成本4.70元,噸液運行成本為5.24元,噸液處理成本合計為9.94元,該技術處理成本較現(xiàn)有其他技術略低。

聚合物;等離子催化氧化;微生物;廢液

1 試驗目的

大慶油田聚驅開發(fā)對于油田長期保持高產穩(wěn)產的意義重大。但是,伴隨著該技術應用的同時,產生大量副產物——聚驅洗井、支線沖洗、作業(yè)等產生的高含聚廢液,這部分聚合物廢液分子量大,結構復雜,黏度大,較難降解,而且含有大量污油、雜質,未經處理現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)根本無法回收,水質難以控制。

由于這部分廢液無有效處理途徑,多年來一直困擾著油田開發(fā)。特別是隨著油田開發(fā)的深入,原油生產任務極其艱巨,聚驅洗井、支線沖洗、作業(yè)措施工作量將大幅增加。因此,尋找一種效果理想、運行穩(wěn)定、安全環(huán)保的處理技術已迫在眉睫。

2 技術原理與工藝

高含聚廢液的降解技術是一項聯(lián)合處理技術,分為等離子體催化氧化技術和特種微生物強化處理技術兩部分。

等離子體催化氧化技術采用高氣壓非平衡等離子體、納米石墨烯催化等多種技術協(xié)同作用產生組合效應。通過強電離放電,氧氣分子分解為非平衡等離子體,這些物質的不穩(wěn)定與不中和特性引發(fā)多功能效應,對高分子聚合物進行開環(huán)、斷鏈,分解或礦化成為易于微生物降解的中間產物[1]。

特種微生物強化處理技術針對油田高含聚廢液進行誘導、馴化、篩選得到特種微生物菌種,通過微生物的新陳代謝,把復雜的有機物分解為水、二氧化碳、丙烯酸殘體和微量氨氣,實現(xiàn)降解凈化母液的目的。

該技術完全摒棄了氧化劑等化學藥劑的使用,運行穩(wěn)定、抗沖擊能力強,處理時間短、能耗低,產生固體廢棄物少,杜絕了二次污染。

工藝流程見圖1。

圖1 等離子催化氧化及特種生物強化處理工藝流程

3 室內小試

2011年對大慶油田采油二廠聚驅洗井、支線沖洗、作業(yè)等產生的高含聚廢液進行跟蹤分析,在室內開展了特種微生物強化處理試驗。

3.1 試驗工藝

采用催化氧化+特種生物強化處理兩段式組合工藝,原液在一段催化氧化作用下,把大分子量PAM斷鏈分解為小分子量PAM,然后在二段特種微生物多種菌群聯(lián)合作用下降解為水、二氧化碳、丙烯酸殘體及微量氨氣等中間產物。這一過程大部分中間產物作為新陳代謝的營養(yǎng)物質轉化為自身菌群增殖的一部分,其他產物進行化學降解[2]。

3.2 試驗效果

(1)聚合物濃度處理。原液含聚濃度為1 724.5~3 100.2 mg/L,未經一段催化氧化處理直接進入二段微生物處理,濃度降至1590.0~2786.2mg/L,平均去除率僅為10%;原液經一段催化氧化預處理,濃度降至1 613.0~2 798.3 mg/L,平均去除率為9%,然后進入二段微生物處理,濃度降至760.8~1 213.0 mg/L,平均去除率增至64%。

(2)聚合物黏度處理。原液黏度為16.9~31.2 mPa·s,未經一段催化氧化處理直接進入二段微生物處理,黏度降至5.0~14.5 mPa·s,平均降解率為59.2%;原液經一段催化氧化預處理,黏度降至4.9~13.1 mPa·s,平均降解率為61%,然后進入二段微生物處理,黏度降至0.95~1.0 mPa·s,平均降解率增至96.3%。

3.3 小試結論

通過試驗可以看出,單一采用催化氧化技術或微生物技術處理高含聚廢液效果均不理想,主要原因為:一是催化氧化技術只能對PAM大分子量起到斷鏈作用而不能最終分解;二是高濃度、高黏度大分子量PAM液體對生物生長有抑制作用,反應時間長但實際意義不大[3]。因此,利用催化氧化+特種微生物兩段式流程處理高含聚廢液,效果顯著,為下步現(xiàn)場試驗奠定了基礎。

4 現(xiàn)場試驗

4.1 試驗情況

2012年6月在采油二廠南3—1污水站進行了現(xiàn)場試驗,試驗裝置處理能力1 m3/h,微生物反應池停留時間20 h。試驗期間處理注聚井洗井水、配制站及注入站廢棄聚合物母液共65車。其原液的含油、含聚濃度、黏度變化較大,對試驗設備的穩(wěn)定性帶來較大的考驗。

(1)聚合物濃度處理效果。由試驗數(shù)據(jù)看出,原液濃度為264.0~6 000.0 mg/L,平均為2 594.2 mg/L,經試驗裝置處理后出水濃度降至365.0~1 655.0 mg/L,平均1 125.5 mg/L,濃度平均去除率為56.6%,最高達80.3%。在沖擊試驗期間該技術表現(xiàn)出較強的適應性,6月28日~7月8日原液濃度達4000mg/L以上,8月11日高達6 000mg/L,微生物出水濃度仍控制在1 500 mg/L以內。

(2)聚合物黏度處理效果。原液黏度為1.6~312.0 mPa·s,平均43.8 mPa·s,經試驗裝置處理后出水黏度控制在2 mPa·s以內,平均1.8 mPa·s,黏度平均降解率為96.0%,最高達99.5%。在沖擊試驗期間該技術黏度控制極為理想,8月10日~20日原液黏度達40 mPa·s以上,8月11日甚至高達312mPa·s,微生物出水黏度仍控制在2mPa·s以內。

(3)含油處理效果。原液含油量為3.0~4 300.0 mg/L,平均276.5 mg/L,經試驗裝置處理后出水含油量降至0~10.0 mg/L,平均2.2 mg/L,平均含油去除率為99.2%,最高達100%,該技術對含油指標的控制十分穩(wěn)定。

(4)懸浮固體含量處理效果。原液懸浮固體含量為83.5~2 602.7 mg/L,平均526.3 mg/L,經試驗裝置處理后出水降至7.6~50.8 mg/L,平均24.8 mg/L,平均去除率為95.3%,最高達98.5%,該技術對懸浮固體含量指標的控制同樣十分穩(wěn)定。

(5)COD降解效果。原液COD含量為560.0~7 100.0 mg/L,平均3 136.3 mg/L,經試驗裝置處理后出水COD含量降至402~2 270 mg/L,平均為1 194.1 mg/L,平均去除率為61.9%,最高達87.2%。

4.2 污泥的處理回收

經微生物處理后污水中的有機污染物基本被降解,形成絮體大、黏度低的活性污泥,每立方米廢液產生干泥量約為0.62 kg,利用現(xiàn)有成熟的壓濾機技術處理完全可以實現(xiàn)污泥減量化。

4.3 現(xiàn)場試驗結論

通過試驗看出,該裝置運行穩(wěn)定,對高含聚廢液的聚合物濃度、黏度,含油,懸浮固體及COD去除效果較好,尤其是對黏度、含油有極好的處理效果且控制穩(wěn)定。聚合物濃度平均去除率為56.6%、黏度去除率為96.0%,含油去除率為99.2%,懸浮固體去除率為95.3%,COD去除率為61.9%。試驗期間,對壓裂液處理也進行了試驗,發(fā)現(xiàn)該技術對壓裂液處理效果理想,濃度、含油、懸浮固體含量以及COD的去除率均達到90%以上,出水黏度控制在1 mPa·s左右。

5 經濟評價

按日處理能力1 000 m3的高含聚廢液處理站估算,總投資2 573萬元,噸液折舊成本4.70元,噸液運行成本為5.24元,噸液處理成本合計為9.94元,該技術處理成本較現(xiàn)有其他技術略低。

[1]林孟雄,杜遠麗,陳坤,等.復合催化氧化技術對油氣田壓裂返排液的處理研究[J].環(huán)境科學與管理,2007(8):115-118.

[2]包木太,駱克峻,耿雪麗,等.聚丙烯酰胺降解菌的篩選及降解性能評價[J].西安石油大學學報:自然科學版,2008(2):71-74.

[3]韓昌福,李大平,王曉梅.聚丙烯酰胺生物降解研究進展[J].應用與環(huán)境生物學報,2005(5):648-650.

(0459)5296586、guoxinling@petrochina.com.cn

(欄目主持 楊 軍)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.8.023

郭新林:2000年畢業(yè)于大慶石油學院石油工程專業(yè),現(xiàn)在大慶油田采油二廠從事油田地面工程技術管理工作。

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