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安塞油田套損安全環(huán)保隱患解析

2014-03-21 07:11:12張緒平
安全 2014年11期
關(guān)鍵詞:損井安塞固井

張緒平

長慶油田公司安全環(huán)保監(jiān)督部第一監(jiān)督站

隨著安塞油田開發(fā)時間的延長,受地層流體介質(zhì)腐蝕影響,套損井呈現(xiàn)逐年上升趨勢,目前已占到了總井?dāng)?shù)的5.6%,嚴(yán)重影響到正常生產(chǎn)。近年來,安塞油田針對套損根本原因,重點(diǎn)開展了以二次固井為主的長效治理工作,取得了良好的效果,但仍有大部分套損井沒有得到治理。

1 套損現(xiàn)狀

1.1 整體現(xiàn)狀

安塞油田現(xiàn)有套損井598口,近年來新增井?dāng)?shù)達(dá)60口以上。主要分布在開發(fā)老區(qū),其中王窯區(qū)套損井?dāng)?shù)居多,占36.0%。

1.2 典型區(qū)塊現(xiàn)狀

安塞油田王窯區(qū)塊、坪橋區(qū)塊現(xiàn)有套損359口,占總套損井?dāng)?shù)60%以上,成為套損井發(fā)生重點(diǎn)治理區(qū)塊。近年來有逐年增加趨勢,其中2012年新增套損油水井?dāng)?shù)30口。

王窯、坪橋兩個區(qū)塊水泥返高610m以下井?dāng)?shù)占總井?dāng)?shù)達(dá)28.1%,成為套損井的主要隱患來源。由于靠近水庫、河流等環(huán)保敏感區(qū),安全環(huán)保隱患突出,治理工作迫在眉睫。

1.3 套損主要原因

(1)油井套損。對安塞油田地層水腐蝕速率測試發(fā)現(xiàn),延9層流體腐蝕速率最大,且隨時間的延長,延9層腐蝕速率加快,而其它層基本平穩(wěn)。而安塞油田2005年以前產(chǎn)建井固井時水泥返高僅要求返至油層段以上200m,隨著開發(fā)時間的延長,上部套管受淺層流體尤其是延安組流體的腐蝕導(dǎo)致套損。因此,安塞油田油水井套損的主要原因是外腐蝕造成,而根本原因是由于水泥返高過低造成。

目前,安塞油田水泥返高在洛河層以下的井共有3777口,已發(fā)生套損513口井,占套損井總數(shù)的96.2%;而水泥返高至井口的井套損幾率較小。

(2)注水井套損。注水井現(xiàn)有套損井?dāng)?shù)為109口,據(jù)分類統(tǒng)計,套損狀況主要是腐蝕破漏,集中在套管使用時間超過10年以上的注水井,70%的套損井水泥返高在洛河層以下。分析其原因?yàn)椋弘S著注水時間的延長,注水入對套管沖刷、腐蝕加劇,注水井套損井?dāng)?shù)增加。

此外,采出水回注井由于受采出水腐蝕速率高影響,易造成井筒和井口腐蝕,目前共有105口。其中結(jié)合采出水回注井檢查管柱情況,注水管柱平均壽命為5~7年,根據(jù)各區(qū)塊采出水回注井注水時間分析套管可能存在較大腐蝕的有91口。

從采出水回注井井口情況看,有14口井井口由于長期回注采出水腐蝕嚴(yán)重,承壓能力下降,井口作業(yè)時存在嚴(yán)重的安全隱患。

2 套損隱患分析

2.1 環(huán)保危害

杏2-5為2005年7月投注井下分注井,2009年11月該井所在地附近山體護(hù)坡有油水混合物返出,停注后返油停止。2009年12月隔套損,封隔器位置1396m。2010年1月下旬該井再次漏油。2010年1月底再次實(shí)施隔套損,封隔器位置為1417.07m,后正常注水無漏油現(xiàn)象出現(xiàn)。2011年5月該井再次漏油,6月24日對該井實(shí)施作業(yè),封隔器位置1200m,實(shí)施后無效,仍存在漏油現(xiàn)象。

由于該井水泥返高較低,為1157m,判斷該井表套及技術(shù)套管同時破損,2011年7月對該井進(jìn)行二次固井治理后,恢復(fù)正常注水。

2.2 安全隱患

注水井套管破損后,注入水將從套管破損段大量進(jìn)入非目的層,造成無效注水,部分井甚至?xí)乇矸邓蛘呔诖搪┑痊F(xiàn)象;而油井井口地表返液集中在導(dǎo)油槽內(nèi),也存在較大的安全隱患。

王26為轉(zhuǎn)注井,水泥返高785.8m,2011年初漏失,造成對應(yīng)油井王27表套刺漏。坪3井水泥返高830m,其對應(yīng)注水井已經(jīng)封井,井下長期憋壓較高,導(dǎo)致油從該井套損段竄出。

2.3 井筒傷害

由于安塞油田主力油藏長6層水質(zhì)與淺層延安組水質(zhì)不配伍,一旦發(fā)生套損首先會造成淺層水倒灌,從而造成井筒或地層結(jié)垢。不僅造成后期處理井筒維護(hù)費(fèi)用,而且在作業(yè)過程中的修井液、酸處理液等易竄入套損段,造成次生環(huán)保事故。

3 治理對策探討

目前安塞油田套損井二次固井成功率較低,需要提高二次固井成功率,開展大規(guī)模套損井治理,能有效削減油田開發(fā)過程中安全環(huán)保風(fēng)險,同時降低套損井小修作業(yè)頻次,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

3.1 二次固井施工序

二次固井就是針對套管外腐蝕,用水泥漿擠入環(huán)空,使水泥漿充填空腔和與地層連通的空隙,形成水泥環(huán),達(dá)到套損井永久性治理目的。

施工程序:通洗井+打橋塞+填砂+射孔+割表套驗(yàn)串+擠水泥+候凝+鉆塞+試壓+沖砂撈橋塞 +下完井管串。

3.2 二次固井成功率影響因素

(1)井筒復(fù)雜影響水泥上返。受套損時間長影響,套管外掏空嚴(yán)重,還有部分井存在多處套損等,固井作業(yè)時水泥難以返出地面。目前安塞油田2000年以前套損井210口,對其中15口實(shí)施二次固井水泥返出地面僅有12口,僅占80%。

(2)套管承壓性能變差。由于長時間受淺層流體浸泡、腐蝕影響,承壓性能下降,在套管外水泥柱壓力作用下,發(fā)生套管變形,使二次固井作業(yè)后無法磨鉆處理至人工井底,導(dǎo)致油水井無法正常生產(chǎn),2012年二次固井后發(fā)生套管變形占了12%。

(3)泥漿性能不達(dá)標(biāo)。據(jù)現(xiàn)場監(jiān)督統(tǒng)計,固井水泥標(biāo)號未滿足方案設(shè)計要求占總實(shí)施井?dāng)?shù)的25%,另有35%井現(xiàn)場檢測水泥漿密度低于1.85kg/m3,成為影響二次固井效果的重要因素之一。

(4)固井質(zhì)量檢測手段缺乏。目前檢測固井質(zhì)量的主要手段為套管試壓,以“試壓至15MPa,穩(wěn)壓30分鐘下降0.5MPa”為合格?,F(xiàn)場實(shí)施時,受壓力表讀數(shù)誤差及井口管線連接滲漏等因素影響,難以客觀判斷。

(5)現(xiàn)場監(jiān)管不到位。受監(jiān)督人力資源不足及監(jiān)督員技能差異影響,常出現(xiàn)前期找漏工藝及固井后試壓環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位,作業(yè)隊伍虛報工序,直接影響作業(yè)質(zhì)量。

(6)作業(yè)隊伍技能較差。部分市場化隊伍受學(xué)歷程度低及從業(yè)時間短影響,技能相對較差,對比而言,市場化隊伍比內(nèi)部隊伍成功率低10%。

3.3 提高二次固井成功率措施

(1)增加水泥用量。在現(xiàn)場實(shí)施中,要求驗(yàn)串時地面必須返出水,并根據(jù)用水量的1.5倍準(zhǔn)備水泥漿量,防止因水泥不夠?qū)е虏荒苌戏抵辆?,從?shù)量上進(jìn)行基礎(chǔ)保證。

(2)采用下管柱擠注。當(dāng)套管存在兩處以上破損時,防止水泥從下部破損點(diǎn)進(jìn)入井筒影響水泥上返,采取下管柱擠水泥。2013年,對20口出現(xiàn)多處套損點(diǎn)井下入帶斜尖管柱擠注水泥,為防止卡鉆事故,采取邊注水泥邊上提管柱,水泥返出地面井達(dá)到98%以上。

(3)防止套管擠壓變形。為防止水泥液柱壓力擠壓使套管變形,加大后期處理井筒難度,甚至無法處理成功導(dǎo)致井筒報廢。方案設(shè)計中要求施工隊伍減少頂替液量,井筒內(nèi)水泥面要預(yù)留在100~200m以內(nèi),套管內(nèi)外壓力平衡,有效防止管外水泥擠壓造成套管變形,防止后期處理不徹底,造成次生安全環(huán)保隱患。

(4)提高水泥性能。一方面,招標(biāo)確定確定固井水泥生產(chǎn)廠家,要求固井隊必須購買該廠家生產(chǎn)水泥,標(biāo)號為G級高抗水泥現(xiàn)場,作業(yè)時必須有出庫單。另一方面,加強(qiáng)檢測設(shè)備配套。要求每臺固井車配備比重計,并在廠監(jiān)督系統(tǒng)配套5臺JTC50便攜式混凝土水分測量儀,便于現(xiàn)場對配置水泥漿進(jìn)行檢測,同時配套水泥強(qiáng)度檢測設(shè)備,用于隨固井同步取樣地面固化后強(qiáng)度檢測,確保水泥封固質(zhì)量能達(dá)到二次固井的要求。

(5)提高監(jiān)管效率。一方面,加強(qiáng)監(jiān)督技能培訓(xùn),系統(tǒng)培訓(xùn)二次固井作業(yè)過程監(jiān)督要點(diǎn),提高監(jiān)督員業(yè)務(wù)技能,確保能有效監(jiān)督。另一方面,強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管。采取數(shù)字化遠(yuǎn)程平臺全程監(jiān)控與現(xiàn)場重點(diǎn)工序監(jiān)督相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)全程“廠、區(qū)、井區(qū)”多級監(jiān)控,有效杜絕監(jiān)督“死角”,并建立責(zé)任追究制,“跟蹤”追究監(jiān)督人員責(zé)任。

(6)優(yōu)選實(shí)施隊伍。在作業(yè)隊伍的選擇,優(yōu)選甲級隊伍實(shí)施。同時開展市場化隊伍與內(nèi)部進(jìn)行評比、找差距,并組織兩名集團(tuán)公司井下作業(yè)技術(shù)專家現(xiàn)場培訓(xùn),加大對市場化隊伍幫促力度。經(jīng)過培訓(xùn)和幫促,有效提高隊伍整體技能和素質(zhì)。

4 結(jié)論

(1)針對安塞油田套損隱患現(xiàn)狀,需要按照“環(huán)保優(yōu)先、整體治理、分批實(shí)施”的原則,對水泥返高低于610m進(jìn)行二次固井長效治理,提高水泥上返高度,消除因洛河層、延安組地層的流體長期浸泡腐蝕套管,延長套管使用壽命。

(2)現(xiàn)場施工作業(yè)中,需加強(qiáng)以下措施,確保實(shí)施效果:加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管,要求作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督到位率100%,同時推行現(xiàn)場工序監(jiān)督確認(rèn)卡,要求每項(xiàng)工序必須執(zhí)行到位;開展聲幅測井檢測固井質(zhì)量,對套管外水泥交結(jié)差的,通過射孔再次擠注水泥;需要編制了《第一采油廠二次固井操作規(guī)程》,成為指導(dǎo)下步實(shí)施具體操作規(guī)范;在水泥性能方面,經(jīng)過前期治理,取得了較好的實(shí)施效果,下步采用微膨脹水泥,添加降濾失劑和速凝劑等措施,進(jìn)一步提高水泥漿性能。

(3)施工現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格遵守《長慶油田公司環(huán)境保護(hù)管理(試行)規(guī)定》、《第一采油廠環(huán)境保護(hù)管理細(xì)則》等國家、公司和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)及要求。

(4)目前實(shí)施二次固井作業(yè)占井周期長,一般15~20天,下步還需開展二次固井工藝優(yōu)化,降低占井周期,提高實(shí)施效果。

[1]王泓.長慶油田套損機(jī)理與預(yù)防治理技術(shù)研究[D].北京:中國石油大學(xué),2007

[2]姜守華.油井套損機(jī)理綜述[J].國外油田工程,2001,17(12):19-27

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