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造氣爐常見扒爐原因及處理

2014-04-03 01:04:11
化工設(shè)計通訊 2014年3期
關(guān)鍵詞:造氣氣爐爐況

向 宏

(湖北新洋豐合成氨廠,湖北 荊門 448150)

在新洋豐合成氨造氣員工的心中,永遠(yuǎn)不會忘記酷熱難擋的2009年夏季,因為8月的高溫,留給了我們太多苦澀的回憶——扒爐,周而復(fù)始的1?!?3#爐扒爐,無論是主操還是機(jī)動工,都在 “蒸桑拿”般的環(huán)境下高強(qiáng)度勞作,汗流夾背,有的甚至中暑、虛脫。

所謂扒爐,就是因造氣的原料、工藝、操作、設(shè)備等原因?qū)е麓蟀虊K滯留安息角或懸于上防流板與爐箅之間的空隙,無法正常排出爐外,必須由主操停爐點(diǎn)火,打開二樓灰倉圓門,由人工用鋼釬將滯留或懸掛的疤塊扒到灰倉的操作過程。扒爐,是固定床間歇式造氣爐操作過程中經(jīng)常遇見的事情,是造氣主操必須掌握的技能之一,也是扭轉(zhuǎn)爐況惡化局勢的無奈之舉。因為扒爐必須停爐后進(jìn)行,既影響生產(chǎn)的平穩(wěn)和產(chǎn)量,同時也增加操作工的勞動強(qiáng)度,操作不當(dāng)還容易出現(xiàn)安全事故,導(dǎo)致人員燒燙傷,所以扒爐現(xiàn)象應(yīng)盡量減少甚至杜絕。

究竟是什么原因?qū)е掳菭t現(xiàn)象出現(xiàn)的呢?如何對癥下藥正確處理?下面就我廠造氣操作中一些常見扒爐原因及處理方法作膚淺的總結(jié),不正確之處望同仁們指正。

1 原料和工藝原因

入爐煤、蒸汽、空氣是造氣生產(chǎn)的三大原料。只要其中一種原料發(fā)生變化,都不可避免地影響造氣爐的三大平衡。若工藝調(diào)節(jié)不及時,就必然影響到氣化層位置和狀態(tài)的變化,進(jìn)而影響到灰渣狀態(tài)的變化,導(dǎo)致扒爐現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。

1.1 入爐蒸汽壓力過低致扒爐

1.1.1 現(xiàn)象

2009年11月初,合成氨大修結(jié)束后開車,但造氣吹風(fēng)氣潛熱回收系統(tǒng)因故推遲開車。造氣爐投運(yùn)后多爐上行溫度漲勢迅猛,下行溫度逐漸下垮;炭層下降緩慢;下灰量漸少,疤塊增多,頻繁扒爐,且扒爐時發(fā)現(xiàn)疤塊較大,均為黑色燒流死硬疤塊,滯留安息角或懸于上防流板與爐箅間,無法正常排出灰倉。

1.1.2 原因分析

因造氣吹風(fēng)氣潛熱回收系統(tǒng)未及時投運(yùn),造氣工段減壓后蒸汽總管壓力較正常值低0.1MPa,單爐入爐蒸汽壓力也比正常值低0.005MPa,為保證氣量,吹風(fēng)入爐蝶閥和吹風(fēng)時間均未作調(diào)整,長期的熱量失衡,導(dǎo)致造氣爐超負(fù)荷運(yùn)行,氣化層熱量聚集,超過入爐煤灰熔點(diǎn),疤塊燒流,無法正常排出爐外,導(dǎo)致扒爐頻繁。

1.1.3 處理措施

由公司外管向造氣工段補(bǔ)充蒸汽,適當(dāng)減少入爐吹風(fēng)空氣量和吹風(fēng)時間,恢復(fù)造氣爐的熱量平衡,待潛熱系統(tǒng)投運(yùn)后恢復(fù)原工藝,造氣爐扒爐現(xiàn)象消失。

1.2 入爐煤煤質(zhì)變化致扒爐

1.2.1 現(xiàn)象

2013年11月28日早班,造氣二單元7#、8#、9#爐爐況相繼發(fā)生變化,上行溫度逐步走低,下行溫度漲勢迅猛,上下行爐溫逐漸靠攏匯合;炭層下降快;下灰時先是細(xì)灰及灰量增多,間有紅渣,殘?zhí)荚龆?,后部分爐一邊或兩邊灰倉無灰。白班主操接班時插爐發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)氣化層上移、結(jié)疤且位置超過爐箅風(fēng)帽;爐上溫迅速上漲,下溫逐漸下垮,灰倉溫度超過400℃;主操停爐扒爐時發(fā)現(xiàn)安息角滯留整塊或多塊較大呈熔融狀態(tài)的紅色稀疤塊,有的甚至粘連在灰盤上,人工扒爐時十分困難。

1.2.2 原因分析

經(jīng)查,早班入爐煤發(fā)生變化,灰分含量由26%驟降至23%。煤棒固定碳增加后,造氣工藝未及時調(diào)整,且二單元爐共用的是C450風(fēng)機(jī),風(fēng)壓和風(fēng)量均較一、三單元所用KD500、C500風(fēng)機(jī)低,致使造氣爐負(fù)荷過輕,氣化層嚴(yán)重下移。紅疤堵嚴(yán)灰倉后,早班主操未及時降低爐條機(jī)轉(zhuǎn)速并扒爐,致使灰渣無法正常排出,氣化層被迫上移,后又增加吹風(fēng)時間,使?fàn)t內(nèi)炭層結(jié)疤,且疤塊持續(xù)上移至爐箅風(fēng)帽以上,爐況已嚴(yán)重惡化。

1.2.3 處理措施

首先將無灰側(cè)灰倉停爐扒爐,讓兩邊灰倉排渣均勻,酌情加快爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,維持空程穩(wěn)定;關(guān)小吹風(fēng)入爐蝶閥,減吹風(fēng)時間1~2s,減少加氮空氣用量,增加上吹時間1~2s。經(jīng)8h降負(fù)荷處理后,插爐時疤塊已降至爐箅風(fēng)帽以下,下灰無大疤塊。細(xì)灰及灰量顯著增多時,逐步恢復(fù)工藝,并增加吹風(fēng)入爐蝶閥開啟度,加吹風(fēng)時間1~2s,微增加氮閥開啟度,使造氣爐負(fù)荷稍重,至夜班時扒爐現(xiàn)象消失,爐況恢復(fù)正常。

1.3 空氣溫度變化,吹風(fēng)不足致扒爐

1.3.1 現(xiàn)象

2009年8月,造氣車間繁忙異常。造氣爐一反昔日溫順性情,忽然間變得桀驁不馴,無法駕馭。爐上溫逐步上漲,爐下溫漸降致平走不漲;炭層下降緩慢;下灰灰少無疤,有的爐一邊或兩邊無灰,形似造氣爐負(fù)荷偏重。但主操停爐點(diǎn)火時火勢不強(qiáng),扒爐時發(fā)現(xiàn)安息角滯留疤塊多為熔融稀疤塊,形似氣化層下移所致。扒爐后下行溫度上漲,上溫漸降,但不久又出現(xiàn)上溫漲、下溫降,需要重新扒爐的現(xiàn)象,如此循環(huán)往復(fù),讓造氣員工身心俱疲,頭痛不已。

1.3.2 原因分析

都是太陽惹的禍:進(jìn)入8月,氣溫猛升,日間達(dá)38℃左右,造氣爐吹風(fēng)、加氮、吹凈空氣密度驟降,壓力和流量都大幅降低,而造氣工藝未及時調(diào)整,吹風(fēng)、加氮時間和流量未隨之增加,卻認(rèn)為造氣爐負(fù)荷偏重,錯誤地關(guān)小入爐吹風(fēng)蝶閥,減少吹風(fēng)和加氮時間,加快爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,南轅北轍,適得其反,進(jìn)一步減輕了造氣爐負(fù)荷。其后果不言而喻:先是氣化層下移致紅疤滯留安息角,灰渣無法正常排出致灰渣層增厚,物料失去平衡,爐下溫漸降平走;然后氣化層上移,同時過多的蒸汽將氣化層熱量從爐頂帶出爐外,致使?fàn)t上溫漸漲難降,形成惡性循環(huán),使?fàn)t況惡化,扒爐不斷。

1.3.3 處理措施

扒爐,待兩邊灰倉下灰均勻,降爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,逐步加大入爐吹風(fēng)蝶閥開啟度,適當(dāng)增加吹風(fēng)加氮時間,視爐況加開加氮閥,必要時減少上下吹蒸汽用量。調(diào)節(jié)幅度不可過大,或多方面同時動作,只可循序漸進(jìn),微調(diào)慢調(diào),保證物料、熱量和上下吹達(dá)到平衡,從而穩(wěn)定氣化層的溫度和位置,讓爐況恢復(fù)正常,扒爐現(xiàn)象會逐漸消失。

2 設(shè)備原因致扒爐

強(qiáng)化制氣時,當(dāng)入爐煤棒灰分增加,或灰熔點(diǎn)降低常導(dǎo)致灰渣中疤塊增多增大,造氣爐擋灰板(上防流板)的寬度和高度、排灰口的高度、破渣條的長度及疏密度、自動下灰上灰閥閥桿長度及上灰門孔徑大小、爐箅的破渣、沉渣、降渣功能等設(shè)備原因,都將影響灰渣的排放。下面僅就爐箅和擋灰板導(dǎo)致扒爐的案例略作介紹。

2.1 爐箅磨損致扒爐

2.1.1 現(xiàn)象

2013年5~9月,造氣9#爐爐況不穩(wěn),負(fù)荷偏重時氣化層易上移,爐條機(jī)轉(zhuǎn)速加快后下灰即有疤塊夾較多殘?zhí)?,因此工藝方面關(guān)小了入爐吹風(fēng)蝶閥和加氮閥,吹風(fēng)時間亦較原來減少1s。調(diào)整工藝后,下灰時一邊或兩邊無灰或灰量極少,氣化層增厚并上移,爐上溫上漲,下溫則下降平走,炭層難降,扒爐次數(shù)明顯增多,且多為熔融狀態(tài)稀流疤塊。

2.1.2 原因分析

2013年10月造氣大修,更換9#造氣爐爐箅時發(fā)現(xiàn)爐箅磨損極其嚴(yán)重,無法正常破、沉、排渣,檢修前幾個月的生產(chǎn),只能控制位置和溫度都較低的氣化層維持生產(chǎn),導(dǎo)致扒爐頻繁。

2.1.3 處理措施

更換爐箅后,造氣爐恢復(fù)強(qiáng)化制氣能力,爐況正常,扒爐現(xiàn)象消失。

2.2 擋灰板寬度不合理致扒爐

2.2.1 現(xiàn)象

2011年9月8日,12#造氣爐爐上溫漸漲,下溫漸降,上下溫逐漸分開,炭層難降;北邊灰倉灰多,南倉灰量極少。主操加大爐條機(jī)轉(zhuǎn)速后,北倉下灰夾生棒,南倉無灰。停爐點(diǎn)火時發(fā)現(xiàn)造氣爐內(nèi)北邊炭層較南邊低,插爐時南邊有疤塊且位置較高;南倉扒爐時發(fā)現(xiàn)擋灰板內(nèi)側(cè)處大疤塊卡住不下。

2.2.2 原因分析

12#爐南倉擋灰板變形脫落后,維修工將一塊舊的較寬的擋灰板直接安裝替換,減小了擋灰板與爐箅間的間距約2cm。較大的疤塊無法正常從擋灰板上部下落,導(dǎo)致大量灰渣不能排出,進(jìn)而導(dǎo)致造氣爐徑向阻力不均,氣化劑偏流嚴(yán)重,南邊負(fù)荷重而北邊負(fù)荷輕,北邊下生棒而南倉要扒爐。

2.2.3 處理措施

經(jīng)過連續(xù)數(shù)個班的南倉扒爐后,維修工再次為南灰倉更換了標(biāo)準(zhǔn)的擋灰板,此后灰渣排出正常,扒爐現(xiàn)象消失。

3 操作原因致扒爐

造氣主操對爐況的誤判,以至于誤操作,對爐條機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)不合理;或為應(yīng)付交接班插爐故意加快爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,致使氣化層位置下移,是導(dǎo)致扒爐的主要原因。

3.1 現(xiàn) 象

2013年11月26日、27日兩天晚班,接班后均發(fā)現(xiàn)6#造氣爐南倉自動下灰時無灰,灰倉溫度持續(xù)超過360℃不降;爐上溫度居高不下,下溫下垮后平走不漲;炭層難降;主操扒爐時均發(fā)現(xiàn)南倉被整塊熔融紅疤堵嚴(yán)。

3.2 原因分析

因入爐煤煤質(zhì)變好,固定碳增加,但造氣爐負(fù)荷未及時跟上,致負(fù)荷偏輕。白班主操未正確分析判斷,在工藝未調(diào)整的情況下,沒有及時降低爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,致使氣化層下移,導(dǎo)致扒爐。

3.3 處理措施

2013年11月27日晚班,針對6#爐爐況,加大了吹風(fēng)入爐蝶閥開啟度,微調(diào)加氮閥開啟度,幫助白班主操正確分析判斷爐況,糾正了其誤操作,此后扒爐現(xiàn)象消失。

4 結(jié) 語

導(dǎo)致造氣爐扒爐的因素較多,無論是技術(shù)員還是主操,都必須正確分析判斷爐況,根據(jù)原料變化及時調(diào)整造氣爐負(fù)荷,避免負(fù)荷過重或過輕。主操要杜絕誤操作,合理調(diào)節(jié)爐條機(jī)轉(zhuǎn)速,保證氣化層溫度和位置的穩(wěn)定;設(shè)備方面要及時更換磨損嚴(yán)重的爐箅,盡量采用定制耐磨鑄鋼爐箅;上下?lián)趸野鍖挾燃鞍惭b位置要合理——唯如此,才能維持造氣爐 “三大平衡”和氣化層的穩(wěn)定,讓扒爐現(xiàn)象徹底消失,保障造氣爐長周期高效平穩(wěn)運(yùn)行。

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