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碳錳除塵灰冷壓球團(tuán)的制作及應(yīng)用

2014-04-20 06:02施永生
中國(guó)錳業(yè) 2014年4期
關(guān)鍵詞:球團(tuán)礦破碎率粘接劑

施永生

(云南省鶴慶錳業(yè)有限公司 冶煉廠,云南 鶴慶 671500)

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

云南省鶴慶錳業(yè)有限公司冶煉廠(以下簡(jiǎn)稱為:我廠)從2010年起以生產(chǎn)低磷、低硅的高碳錳鐵為主,工藝要求必須有高的錳磷比,在礦石中磷相對(duì)固定的情況下,只能采取高品位入爐才能滿足高的錳磷比[1],一般我們采用的入爐品位在39.5%以上,2010年達(dá)39.6%。因此,冶煉過程中產(chǎn)生的除塵灰含Mn很高。近4年我們每年有6個(gè)月生產(chǎn)低磷低硅的高碳錳鐵,平均數(shù)據(jù)見表1。

表1 除塵爐灰的MnO含量及年產(chǎn)出量

從表1中可以看出所產(chǎn)生的除塵灰Mn的平均含量在39.5%以上,屬于高品位礦,若不進(jìn)行有效回收,不僅浪費(fèi)嚴(yán)重,而且也不利于環(huán)保。因此,我廠在如何有效處理除塵灰的方面進(jìn)行了大量的探索,首先采用土法燒結(jié)來處理,但這種方法對(duì)環(huán)境污染很大,不能滿足環(huán)保要求。因此,結(jié)合我廠的實(shí)際情況,經(jīng)過多方面的調(diào)查研究,確定在不進(jìn)行大規(guī)模投資的情況下,用冷壓球團(tuán)法經(jīng)濟(jì)有效的回收除塵灰重新入爐[2]。

2 粘結(jié)劑的選擇

2.1 設(shè)備選型和工藝流程

參觀昆鋼鐵合金廠的冷壓成球系統(tǒng),斗南錳礦的成球燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)后,本著環(huán)保、低投入、收效快的原則,結(jié)合我廠的實(shí)際情況,選用冷壓球團(tuán)的方法來處理我廠的除塵灰,同時(shí)確定了1套投資低、易操作的設(shè)備:JDC-350滾筒式攪拌機(jī)1臺(tái),攪拌功率15 kW;ZZXM-555球蛋成型機(jī)1臺(tái),功率30 kW。

2.2 粘接劑的選擇與制作試驗(yàn)效果

用冷壓球團(tuán)的方法來處理爐灰,重點(diǎn)是選擇粘接劑,我廠選用不同的粘接劑做了多次試驗(yàn),并進(jìn)行了對(duì)比,得出了不同的數(shù)據(jù)和結(jié)果。

2.2.1 羧甲基淀粉鈉做粘接劑的情況

羧甲基淀粉鈉(CMS)是變性淀粉的代產(chǎn)品,屬醚類淀粉,是水溶性陰離子高分子型化合物。通常使用的是他的鈉鹽(CMS—Na),白色或黃色粉末,無臭、無味、無毒、熱易吸潮,2%水溶液粘度(25℃)為0.8~1.2 Pa·s,水溶液在80℃以上長(zhǎng)時(shí)間加熱,則粘度降低[3]。

我廠開始時(shí)采用羧甲基淀粉作為冷壓球團(tuán)的粘接劑,按除塵灰∶羧甲基淀粉∶水=1 000∶1∶50的比例進(jìn)行試驗(yàn),然后再對(duì)上述比例進(jìn)行多次小的調(diào)整試驗(yàn),直到生產(chǎn)出理想的產(chǎn)品。在不同時(shí)間隨機(jī)抽取5組樣品進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見表2。

表2 球團(tuán)成球率及破碎率試驗(yàn)結(jié)果 %

從表2可以看出,用羧甲基淀粉作粘接劑,冷壓球團(tuán)的初始成球率比較高,平均在90%以上,只有少量小塊狀的除塵灰粘在壓球機(jī)上脫落,總量不超過8%,但是在晾曬、搬運(yùn)、入倉、配料過程中發(fā)現(xiàn)強(qiáng)度不夠,有40%左右的產(chǎn)品重新粉化;更為嚴(yán)重的是,在實(shí)際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)干燥的冷壓球團(tuán)礦一旦與潮濕的其他礦石混在一起,就會(huì)吸水粉化,甚至變成泥漿狀,和所有爐料糊在一起,無法正常下料。我廠經(jīng)過一年半左右的時(shí)間進(jìn)行反復(fù)試驗(yàn)、生產(chǎn)使用,確認(rèn)羧甲基淀粉鈉不適合用作除塵灰冷壓球團(tuán)的粘接劑。

2.2.2 水玻璃和水泥作粘接劑的情況

由于用羧甲基淀粉做粘接劑效果不佳,因此,我廠又采用了另外的粘接劑——水玻璃、水泥。使用水玻璃、水泥做粘接劑比使用羧甲基的情況有很大的改善,初始成球率也是在90%左右,但在晾曬過程中,破碎率明顯降低了。使用水玻璃、水泥做粘接劑后,對(duì)初始成球率、搬運(yùn)過程破碎粉化率、入爐破碎率等的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表3。

表3 球團(tuán)成球率及破碎率試驗(yàn)結(jié)果 %

從表3可以看出使用水玻璃和水泥做粘接劑,初始成球率在92%以上,強(qiáng)度比用羧甲基淀粉時(shí)大得多,因此在涼曬過程中以及配料過程中破碎率不算高,成品率都在80%以上,從入爐前的情況來看,可以說是達(dá)到了預(yù)期的效果。但是進(jìn)到爐子受熱后,冷壓球團(tuán)會(huì)產(chǎn)生爆炸,越靠近高溫區(qū),爆炸越厲害,我們可以觀察到的就能達(dá)到40%以上,這樣一來,加了冷壓球團(tuán),反而影響了正常的爐況,使?fàn)t內(nèi)透氣性變差,操作困難,加得越多,爐況越差,噴火現(xiàn)象越嚴(yán)重。使用水玻璃和水泥做粘接劑還出現(xiàn)一個(gè)問題,干燥太慢,制作周期長(zhǎng),就會(huì)產(chǎn)生大量的爐灰積壓,工廠就要增加投資來解決,如果處理不好,就會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。雖然經(jīng)過1年多的生產(chǎn),并不斷調(diào)整水玻璃、水泥、除塵灰之間的比例,最終沒有取得理想的效果。

2.2.3 昆鋼鐵合金廠專用粘接劑的使用情況

在使用水玻璃、水泥作粘接劑的同時(shí),不斷的向外尋找更新的方法(新的粘接劑),2012年底我廠又采用了昆鋼鐵合金廠自行研制的專用粘接劑,成分保密配方。

從2012年11月起開始使用昆鋼鐵合金廠的粘接劑,在操作配比上比較方便,按除塵灰∶粘接劑∶焦粉∶水=80∶5∶13∶2的比例在攪拌機(jī)里攪拌均勻,送壓球機(jī)冷壓成球。拌好的除塵灰與壓球機(jī)不粘連,壓球時(shí)好脫模,初始成球率高,表4為2013年正常生產(chǎn)時(shí)對(duì)冷壓球團(tuán)初始成球率、破碎率進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)。

表4 球團(tuán)成球率及破碎率試驗(yàn)結(jié)果 %

從表4可以看出,使用昆鋼鐵合金廠專用粘接劑后,初始成球率在原來的基礎(chǔ)增加了5%左右,在晾曬和搬運(yùn)過程中破碎率也不是很高,平均不到3%,曬干后入爐時(shí)的塊狀率也保持在90%左右,入爐后球爆炸的現(xiàn)象很少,估計(jì)不到10%。另外這種專用粘接劑容易晾曬干。從2012年11月到2013年底1年多的生產(chǎn)情況來看,冷壓出的球團(tuán)礦曬干,晴天一般2 d,陰天3~4 d,而且這種球團(tuán)在半干時(shí)即可入爐,極大的減少了除塵灰的堆積和球團(tuán)礦的保管。因此從上述的情況分析總結(jié),用昆鋼鐵合金廠專用粘接劑處理除塵灰,做冷壓球團(tuán)的粘接劑是可行的,也滿足了我廠的要求。

3 冷壓球團(tuán)礦入爐方法的選擇

在冷壓球團(tuán)制作完成后,對(duì)入爐方法也進(jìn)行了探索和總結(jié),最終確定出適合我廠實(shí)際情況的理想的方法。

最初入爐是將球團(tuán)礦以附加礦的形式直接加入爐膛內(nèi),這種方法解決了在搬運(yùn)、入倉、下料過程中破碎、粉化和受潮等現(xiàn)象。但經(jīng)過一段時(shí)間的使用后發(fā)現(xiàn),這種操作方法造成爐況缺碳現(xiàn)象,導(dǎo)致翻渣現(xiàn)象頻繁,負(fù)荷不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)已影響到當(dāng)班產(chǎn)量。

因此決定用焦粉(粒度<5 mm),直接在冷壓球團(tuán)時(shí)加進(jìn)除塵灰里與粘接劑攪拌均勻壓球。并進(jìn)行了多次反復(fù)試驗(yàn),焦粉的比例在14%~16%之間較為合適,這樣不但解決了缺碳問題,還增加了球團(tuán)的強(qiáng)度,對(duì)爐況也起到了改善的效果,使用加焦粉的球團(tuán)礦后,金屬回收率也有一定的提高。因此,加焦粉的冷壓球團(tuán)礦、直接用人工附加的方法是我廠處理除塵灰的主要選擇。

4 制備冷壓球團(tuán)礦的經(jīng)濟(jì)效益

4.1 冷壓球團(tuán)礦的制備

我廠在場(chǎng)地方面進(jìn)行了較大的投資:120 m2的全封閉制作車間,含80~90 m2的除塵灰存放倉庫,30 m2左右的制作車間。確保收集的除塵灰在壓成球團(tuán)礦前不會(huì)被風(fēng)吹和雨淋,不會(huì)產(chǎn)生二次污染,制作車間與除塵器之間有專用通道,用專用車輛運(yùn)輸,確保運(yùn)輸途中不造成污染。晾曬場(chǎng)是近200 m2四面透風(fēng)的彩鋼瓦大棚,確保壓出的球團(tuán)礦能及時(shí)晾曬干,當(dāng)天壓出的球團(tuán)礦第3天要求用完,并不斷的循環(huán)使用,場(chǎng)地不被占用,也不對(duì)環(huán)境造成二次污染。

4.2 直接經(jīng)濟(jì)效益

除塵灰的Mn含量為40.91%,生產(chǎn)的球團(tuán)礦的Mn含量為33.24%。生產(chǎn)1 t球團(tuán)礦所需原料成本詳見表5。

從表5可以看出,生產(chǎn)1 t球團(tuán)礦需要440元的成本,其中已包含了煙氣除塵的成本,用0.8 t除塵灰就能產(chǎn)出1 t含Mn33%左右的球團(tuán)礦,如果按2013年初的礦石價(jià)格(40元/噸度),1 t壓球礦價(jià)格1 320元,減去440元的車間成本,每噸壓球礦的利潤(rùn)為880元。從表1可知,我廠每年的除塵灰大約在3 700 t左右,可生產(chǎn)球團(tuán)礦4 600 t,那么球團(tuán)礦每年的利潤(rùn)為400萬元左右。這樣對(duì)除塵灰的回收也符合減排環(huán)保的要求。

表5 生產(chǎn)1 t球團(tuán)礦所需原料成本

5 結(jié) 語

在沒有很好的燒結(jié)機(jī)和大型成球設(shè)備的情況下,用冷壓球團(tuán)的方法處理除塵灰經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,是切實(shí)可行的。使用昆鋼鐵合金廠的粘接劑,按5%比例配粘接劑,加焦粉成球,人工附加投料,效果很好。

從我廠的情況來看,每年直接產(chǎn)生400萬元左右的利潤(rùn),經(jīng)濟(jì)效益可觀。每年直接回收3 700 t除塵灰,確保除塵灰不直接排放,收集的灰塵也沒有二次污染,對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)生重要意義。

參考文獻(xiàn):

[1] 王濤.羧甲基淀粉鈉工業(yè)品的生產(chǎn)工藝流程[J].安徽理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2003(2):57-60.

[2] 周進(jìn)華,于忠,M.A雷斯. 鐵合金冶煉[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,1981:108-160.

[3] 王崢. 除塵粉及礦粉綜合利用削減污染又產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益//第20屆全國(guó)鐵合金學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C].麗江:中國(guó)金屬學(xué)會(huì)鐵合金分會(huì),2011:319-322.

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