吳獻鋒 吳意
引言:針對1000MW汽輪機閥門ATT試驗,存在因調(diào)門油路閥組(快關(guān)電磁閥或卸載閥)發(fā)生機械卡澀,進、回油管路導通,導致EH油母管油壓大幅降低高風險,國內(nèi)多家電廠因此出現(xiàn)跳機事件,生產(chǎn)中已引起高度重視。文章結(jié)合某電廠1000MW機組ATT試驗時出現(xiàn)EH油壓異常展開分析,并提出從運行措施、熱控邏輯優(yōu)化兩方面去著手解決,取得較好的效果。
一、機組簡介
某電廠#1、2汽輪機均為上海汽輪機廠生產(chǎn),型號為N1000-27/600/600(TC4F),型式:超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、反動凝汽式汽輪機。DCS選用上海西屋控制系統(tǒng)有限公司的OVATION控制系統(tǒng)。
二、事件概況
2014年5月20日 13:00 ,某電廠#2機組負荷650MW,進行ATT定期試驗工作,按要求試驗分組獨立進行,完成了#1、#2高主高調(diào)閥門組和#2中調(diào)中主閥門組ATT試驗;于13:10:25開始進行#1中主中調(diào)門組ATT試驗,ATT試驗步序進行到#1中調(diào)門試驗時,因1號中壓調(diào)門油路閥組(快關(guān)電磁閥或卸載閥)發(fā)生機械卡澀,EH油壓力快速下降,備用油泵聯(lián)動正常,ATT試驗終止,邏輯控制自動關(guān)閉1號中調(diào)門閥限,EH油壓恢復正常;期間EH油壓下從15.2MPa下降到11.6MPa。
三、試驗及EH油壓異常過程分析
圖1 #1中主、中調(diào)門試驗相關(guān)參數(shù)歷史趨勢
如上圖分析:13:10:25,2號中壓閥門組ATT閥門試驗完成,且閥門狀態(tài)恢復正常。開始進行1號中壓閥門組的ATT閥門試驗,首先進行#1中壓主汽門ATT試驗―――(1號中調(diào)門開始關(guān)閉,中調(diào)門閥限自動置0,滿足以上條件后,開始進行#1中壓主汽門快關(guān)閥及控制閥的活動試驗)。
13:12:00,1號中壓主汽門完成活動性試驗,EH油母管油壓為15.2MPa。自動轉(zhuǎn)入#1中壓調(diào)門的ATT試驗―――(#1中壓主汽門關(guān)閉,此時#1中壓主汽門控制電磁閥帶電,快關(guān)電磁閥2失電,滿足以上條件后開始進行#1中壓調(diào)門快關(guān)閥及伺服閥的活動試驗)。
13:12:39,1號中壓調(diào)門關(guān)閉,進行快關(guān)電磁閥1動作試驗。
13:12:39,1號中壓調(diào)門快關(guān)電磁閥1動作試驗結(jié)束,重新帶電,準備開啟1號中壓調(diào)門。
13:12:39,1號中壓調(diào)門無法正常開啟,據(jù)系統(tǒng)記錄伺服閥電流達到41%,此時EH油母管壓力快速下降。如下圖2,DEH邏輯判斷調(diào)門伺服閥線圈電流大于20mA,延時3S,送至DCS1號中壓調(diào)閥異常聲光報警(I級)。
13:12:45;如下圖3,因EH油壓下降,A抗燃油泵運行,電流異常增大,當EH油母管壓力下降至13.5MPa,正常聯(lián)啟B抗燃油泵。
13:12:52,EH油母管壓力下降至13MPa,觸發(fā)了調(diào)門保護條件:當調(diào)門指令與反饋偏差大于10%,且2臺EH油泵出口壓力及母管壓力均小于13MPa。邏輯保護自動終止了正在進行的ATT試驗,同時將1號中調(diào)門閥限設(shè)置為-5%,關(guān)閉1號中調(diào)門伺服閥進油。
13:13:53,1號中調(diào)門閥限降至-5%,此時EH油壓穩(wěn)定在11.5MPa。
13:14:15,EH油壓逐步上升至15.4MPa。
13:13:57,如下圖4,運行人員手動開啟1號中主門,EH油壓微降至11.1MPa;13:14:18,運行操作中止ATT試驗;13:14:33,運行人員手動設(shè)置#1中調(diào)門閥限為5%,EH油壓迅速微降,測試確認#1中調(diào)門故障引起EH油壓異常,聯(lián)系相關(guān)檢修部門恢復故障。
16:42:45,對1號中壓調(diào)門的2個快關(guān)電磁閥進行更換及對其對應(yīng)的卸載閥進行檢修后,對1號中調(diào)門重新進行活動試驗,調(diào)門開啟正常,EH油壓穩(wěn)定。
圖2 DCS系統(tǒng)發(fā)“#1中調(diào)門異常”I級報警記錄
如圖3 EH油泵聯(lián)動歷史趨勢
圖4 運行操作記錄
四、提出整改措施
針對汽機閥門ATT試驗,存在因調(diào)門油路閥組(快關(guān)電磁閥或卸載閥)發(fā)生機械卡澀,進、回油管路導通,導致EH油母管油壓大幅降低高風險,國內(nèi)多家電廠因此出現(xiàn)跳機事件,我們在以后生產(chǎn)中要引起高度重視。主要從運行措施、熱控邏輯優(yōu)化兩方面去著手解決:
1)ATT試驗時,運行班組要充分做足風險評估?,F(xiàn)場操作人員應(yīng)找到相應(yīng)“試驗組”閥門EH進油手動閥時方可進行試驗,以在試驗中發(fā)生異常時能及時人工隔離故障。
2)加強EH油濾油管理,EH油質(zhì)不合格情況下,不允許進行ATT試驗。
3)完善報警功能。閥門故障報警判斷條件為“伺服閥線圈電流超過20mA,并延時3S,送DCS I級報警”,就本次異常來看,發(fā)現(xiàn)延時3S(延時目的是過濾誤報警)偏長,擬將延時濾波時間改到1.5S,以及早報警為運行提供設(shè)備狀態(tài)判斷。
4)優(yōu)化邏輯控制。結(jié)合本次ATT試驗發(fā)生的異?,F(xiàn)象,其中13:12:52時刻邏輯自動觸發(fā)調(diào)門保護條件,開始自動將#1中調(diào)門閥限置為-5%,由于當時實際閥限為100%,DEH上層邏輯對閥限變化處理是按一定斜率進行變化,所以閥限從100%降至0%需約60S時間(13:13:53,1號中調(diào)門閥限降至-5%);而此時,油路閥組處在故障泄壓狀態(tài),必須通過伺服閥快速切斷進油(閥限置0%以下即可)。故障情況下伺服閥控制進油越快越好。因此,擬優(yōu)化閥限動作速度,異常情況下擬將閥限全程動作從60S降至30S以內(nèi)。
5)加強類似設(shè)備異常狀態(tài)分析和培訓,各級值班操作人員了解和認知邏輯動作過程及相關(guān)風險。
(作者單位:1.博賀煤電公司;2.平海電廠)