黃 聰,毛坤朋,臧大慶,李國沖
(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 535008)
連續(xù)重整再生風機異常振動的消除
黃 聰,毛坤朋,臧大慶,李國沖
(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)二部,廣西 欽州 535008)
某石化公司連續(xù)重整再生風機大修后振動增大,并在介質溫度下降和風雨天氣時振動上升明顯,威脅機組平穩(wěn)運行。通過分析DCS記錄和振動數(shù)據(jù),認為存在以下問題:機組存在應力變化和膨帳變形;轉子存在一定的不平衡和彎曲。通過采取保溫修復措施,消除了風機軸承振動受介質溫度和天氣變化的影響,保證了機組的長周期運行,轉子的不平衡和彎曲擇機處理。
再生風機;振動;保溫;消除
某石化公司連續(xù)重整再生風機,德國PILLER懸臂離心式,變頻電機驅動,聯(lián)軸節(jié)連接,介質是重整再生氣,入口體積流量50068m3·h-1,入口壓力0.238MPa(G),介質溫度480~510℃,操作轉速2776r·min-1,啟動轉速1388r·min-1,軸功率64kW。連鎖參數(shù):軸承溫度100℃,電機繞組溫度155℃,振動7.2mm·s-1。
1.1 振動持續(xù)現(xiàn)象
2013年5月大修后至11月,該風機振動幅值波動較大,主要是在工藝介質溫度下降、風雨天氣時上升明顯。最典型的是隨介質溫度變化發(fā)生的波動,每次再生熱停工,風機入口溫度下降時,風機非驅動端振動都會增大至4~5 mm·s-1左右,風機驅動端振動稍低,和驅動端的振動變化趨勢一致。但軸承溫度卻一直正常(50~60℃)。等再生重新開工溫度恢復正常之后,振動下降至正常值(風機兩端軸承振動正常值都在1.0~2.5mm·s-1之間,工況平穩(wěn)時在2mm·s-1以內(nèi),非驅動端振動比驅動端稍大)。
1.2 振動連鎖停車事故
2013年11月10日至11月11日,臺風暴雨天氣,發(fā)生風機振動連鎖停機事故。整個過程分為3個階段。
階段一:11月10日21:40,風機非驅動端振動由正常值2 mm·s-1急劇上升,到22:39時到達最高點7.0 mm·s-1,已非常接近連鎖值。此時鉗工在檢查時發(fā)現(xiàn)軸承箱非驅動端北側地角螺栓松動,用扳手緊固一圈后,振動開始下降,至24:00左右振動恢復正常值;
階段二:11月11日15:40左右,非驅動端振動又開始急劇上升,至16:05到達最高值6mm·s-1,現(xiàn)象與階段一類似;之后保持穩(wěn)定,在檢查過程中,鉗工同樣對其余螺栓進行緊固,但并無發(fā)現(xiàn)明顯松動。在緊固過程中,風機振動瞬間增大,連鎖停機(DCS未記錄到趨勢,但捕捉到停機連鎖報警)。現(xiàn)場1min后重啟風機,振動緩慢上升,切高速檔后振動值一直在5.0~5.5mm·s-1之間波動;
階段三:11月11日17:30-19:00,由于工藝操作不當導致再生器超溫至600oC,工藝調整操作,風機在負荷調整過程中非驅動端振動下降之后上升至5.0~5.5 mm·s-1之間波動,19時00之后工藝無操作變化,到22:30左右振動下降,至24:00左右振動下降至1.8 mm·s-1左右,之后一直穩(wěn)定運行。
在3個階段中,風機入口介質溫度在17:30-19:00分超溫偏高;暴雨貫穿在3個階段,但在11月11日20:00開始左右逐漸減?。粌啥溯S承溫度無明顯變化,都在60oC以內(nèi)。
2.1 振動監(jiān)測
對機組每周進行離線監(jiān)測,測點布置見圖1。
圖1 機組測點分布
9月29日再生停工風機振動大時采集數(shù)據(jù),進行離線分析。分析發(fā)現(xiàn)風機非驅動端水平、垂直、軸向振動趨勢一致,其中垂直方向振動最大。圖2為當時測得的非驅動端垂直方向振動數(shù)據(jù)。
圖2 非驅動端垂直方向振動數(shù)據(jù)
圖2中,最上部分圖是截止至2013年9月26日的振動趨勢。在波形比較圖和頻譜比較圖中,選擇了2013年2月27日9:04和2013年9月26日10:12作比較。
圖3是2013年9月26日10:17風機非驅動端的軸心軌跡,其中上部分2張圖分別是垂直和水平方向波形圖,下部是軸心軌跡圖。
圖3 2013年9月26日風機非驅動端軸心軌跡
從圖2~3可以看出,風機非驅動端在9月26日出現(xiàn)了自監(jiān)測后的最大振動值,正弦波形,特征頻率為一倍頻,垂直和和水平方向相位差接近90℃。
結合其余3點,即電機驅動及非驅動端、風機驅動端振動數(shù)據(jù),加上停工溫度下降振動明顯上升的現(xiàn)象,分析如下:1)振動隨介質溫度明顯變化,可能存在管道應力或熱膨帳變形。2)從振動特征看,有存在不平衡或軸彎曲的可能。
2.2 暴雨天氣振動
2013年11月10日至11日,當時發(fā)生大振動的整個過程中,由于伴有暴雨,測點一直有水附著,無法進行數(shù)據(jù)提取,但結合之前的振動特征,分析如下:1)暴雨風是振動增大的直接原因。2)檢查發(fā)現(xiàn)的螺栓松動現(xiàn)象,在修復后振動存在高數(shù)值,說明是振動導致的松動,松動不是振動產(chǎn)生的原因。
2.3 最終分析及采取措施
1)由圖2看出,2013年5月,大修后風機振動逐步上升。風機在大修期間為了處理氣封泄漏問題更換了轉子,備用轉子安裝前沒有做動平衡,可能存在一定的不平衡或彎曲。
2)風機振動隨介質溫度和天氣變化劇烈,可能是應力變化或膨帳變形。
3)結合振動加速度分析,排除軸承損傷。
根據(jù)以上3點做了以下工作:
1)檢查設備基礎、管線支撐、吊架、膨帳節(jié),均正常。
2)檢查管線和機體保溫,發(fā)現(xiàn)部分保溫連接處不嚴,易漏水;用紅外線溫槍監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)部分連接不嚴的保溫進水導致保溫效果不佳,保溫保護層表面溫度很高??梢?,大修時保溫未進行完善,在之后的運行中逐步損壞。因此,更換損壞的保溫,在所有連接處多布鉚釘,并用漿料密封。
3)關注工藝介質組分,均正常。
2013年10月采取保溫修復措施后,振動值逐步下降,并在再生熱停工和暴雨天氣下都沒有發(fā)生振動明顯上升現(xiàn)象。因此,經(jīng)實踐驗證,可以認為,溫度變化尤其是暴風雨天氣下,保溫漏水導致保溫效果不佳,管線保溫層溫度不均勻導致應力變化或膨帳變形,振動增大;而在再生熱停工介質溫度下降時,由于保溫效果的不一致導致管線溫度變化的不一致,也使振動增加。保溫修復后,振幅下降且不受外因影響,但振動特征與之前仍然一致,運行狀態(tài)也沒有2013年5月大修前好,不平衡和彎曲現(xiàn)象存在。見圖4~5。
圖4 截止至2014年7月8日的風機軸承振動數(shù)據(jù)
2013年11月10日,保溫修復后,消除了風機振動隨工藝介質溫度和環(huán)境溫度變化的影響,在幾次停工和暴風雨天氣中經(jīng)受了考驗。轉子存在一定的不平衡或彎曲,沒有大修前運行狀態(tài)好,但處于優(yōu)良狀態(tài),待下次大修處理。
圖5 2014年7月7日風機非驅動端軸心軌跡
[1] 楊國安.機械設備故障診斷實用技術[M].北京:中國石化出版社,2007.
[2] 楊國安.石油機械故障特征及其分析方法的研究[D]. 南京:東南大學, 2001.
Elimination of Abnormal Vibration in Continuous Catalytic Reforming Regeneration Fan
HUANG Cong, MAO Kun-peng, ZANG Da-qing, LI Guo-chong
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)
TE 965
B
1671-9905(2014)08-0063-03
黃聰(1984-),男,漢,廣西欽州人,工程師,工學碩士。2009年畢業(yè)于北京化工大學機械電子工程專業(yè),從事石油化工設備管理工作
2014-07-03