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三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽及效益分析

2014-05-10 05:25:24張泉貞
化工技術(shù)與開發(fā) 2014年6期
關(guān)鍵詞:造氣粉煤三廢

張泉貞,蘇 毅

(柳州化工股份有限公司,廣西 柳州 545002)

環(huán)保與三廢利用

三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽及效益分析

張泉貞,蘇 毅

(柳州化工股份有限公司,廣西 柳州 545002)

簡(jiǎn)要介紹了三廢流化混燃爐技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)10.3 MPa、540 ℃高壓蒸汽的情況,并初步測(cè)算了應(yīng)用三廢流化混燃爐技術(shù)的效益情況。

三廢流化混燃爐;應(yīng)用;效益

柳州化工股份有限公司是以煤為原料的中氮企業(yè),主要生產(chǎn)合成氨及合成氨的下游加工產(chǎn)品。公司合成氨生產(chǎn)過(guò)程中,造氣工序會(huì)產(chǎn)生殘?zhí)荚?5%~25%的爐渣,殘?zhí)汲煞州^高,但爐渣除了少量與粉煤摻燒作循環(huán)流化床鍋爐燃料外,大部分是作為廢渣低價(jià)直接外賣,沒(méi)有較好地發(fā)揮其有效利用價(jià)值,造成能源浪費(fèi)。為了充分利用這部分廢渣,2013年,公司采用三廢流化混燃爐技術(shù),新建1臺(tái)三廢流化混燃爐,可生產(chǎn)壓力為10.3 MPa、溫度為540 ℃的高壓蒸汽60t·h-1。新建三廢爐將以上造氣爐渣摻配部分粉煤,在爐內(nèi)流化燃燒,利用產(chǎn)生的高溫?zé)煔馍a(chǎn)高壓蒸汽,可代替公司原來(lái)用外購(gòu)粉煤在循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)燃燒生產(chǎn)的高壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用和節(jié)能減排,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

1 三廢流化混燃爐技術(shù)

1.1 技術(shù)原理及特點(diǎn)

三廢流化混燃爐是將合成氨、甲醇企業(yè)造氣爐生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的造氣爐渣、造氣除塵器細(xì)灰等,摻配部分煤矸石、煙煤或無(wú)煙煤沫,在爐內(nèi)流化燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔饧袩崃炕厥盏难b置。三廢流化混燃爐運(yùn)用沸騰床燃燒特性和循環(huán)流化床鍋爐的返料回收技術(shù),采用吹風(fēng)氣余熱鍋爐的模式,對(duì)造氣產(chǎn)生的廢氣、廢渣、廢灰同時(shí)混燃。在單燒吹風(fēng)氣時(shí),該爐是1臺(tái)吹風(fēng)氣余熱鍋爐;在單獨(dú)燒煤(或高硫煤)、矸石煤渣等時(shí),是1臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐;當(dāng)渣、氣、煤混燒時(shí),則是氣、固流化混燃爐。因其熱量回收形式與吹風(fēng)氣余熱鍋爐相似,所以稱作“第3代吹風(fēng)氣余熱鍋爐或雙熱源吹風(fēng)氣余熱鍋爐”[1]。

1.2 工藝流程

經(jīng)破碎、計(jì)量好的造氣爐渣、粉煤等,經(jīng)皮帶輸送到三廢爐的煤倉(cāng)。混合料經(jīng)變頻調(diào)速的皮帶給煤機(jī)送入變頻調(diào)速的螺旋給煤機(jī),通過(guò)螺旋給煤機(jī)送入三廢流化混燃爐下部與經(jīng)省煤器換熱后120 ℃左右的一次空氣進(jìn)行燃燒反應(yīng)。待燃燒爐中部溫度>700 ℃以上時(shí),通入合成氨馳放氣與省煤器換熱后溫度120 ℃左右的二次空氣一并進(jìn)入無(wú)焰燃燒器,再進(jìn)入爐中部燃燒。溫度大于350 ℃的馳放氣與換熱后120 ℃左右的二次空氣一并進(jìn)入預(yù)混器,再進(jìn)入三廢流化混燃爐中部進(jìn)行燃燒反應(yīng),煙氣溫度可達(dá)950~1050 ℃。出三廢流化混燃爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入組合式除塵器進(jìn)行煙塵分離,分離后的高溫?zé)煔饨?jīng)水冷屏均布降溫后,依次通過(guò)蒸汽過(guò)熱器、余熱鍋爐、省煤器、空氣預(yù)熱器、原靜電除塵器等,最后煙氣通過(guò)100 m煙囪直排大氣。

由動(dòng)力車間脫鹽水總管送來(lái)的脫鹽水先后進(jìn)入省煤器和除氧器加熱和降溫后再由鍋爐給水泵打入余熱鍋爐,與煙氣進(jìn)行熱交換,蒸發(fā)形成汽水混合物上升進(jìn)入汽包上部,汽包內(nèi)汽水混合物經(jīng)汽水分離裝置,水又回流入下降管,而汽則從汽包頂部引出送入過(guò)熱器。飽和蒸汽在過(guò)熱器內(nèi)不 斷被加熱升溫成為540 ℃、10.3 MPa的高壓過(guò)熱蒸汽送入公司相應(yīng)等級(jí)的高壓蒸汽管網(wǎng)。工藝流程如圖1所示。

1.3 主要設(shè)備

三廢流化混燃爐殼體1套:Ф9528mm×14mm ×26300mm;

組合除塵器殼體2套:Ф5020mm×10mm× 33500mm;

布風(fēng)板:Ф5800mm/Ф6400mm×40mm,直徑6.4m,上面布8000個(gè)風(fēng)帽;

圖1 三廢流化混燃爐工藝流程圖

立式蒸汽鍋爐1臺(tái):Q=60t·h-1,P=10.3 MPa,T= 540 ℃;皮帶給煤機(jī)4臺(tái):長(zhǎng)度約3.0m,變頻電機(jī)2.2 kW;螺旋給煤機(jī)4臺(tái):輸送量22m3·h-1,功率5.5kW(變頻電機(jī));

SFGX130-1NO.16D型一次風(fēng)機(jī)1臺(tái):流量123090m3·h-1,壓頭13324 Pa,電機(jī)功率710 kW;

R130-1型二次風(fēng)機(jī)1臺(tái):流量32510m3·h-1,壓頭9060 Pa,電機(jī)功率132 kW;

Y130-1型引風(fēng)機(jī)1臺(tái):流量302610 m3·h-1,壓頭5330 Pa,電機(jī)功率800 kW;

靜電除塵器1臺(tái):500 kW;

燃煤混合料輸送設(shè)備1套,破碎系統(tǒng)設(shè)備1套,冷渣機(jī)、鏈條 機(jī)2臺(tái),氣力輸灰系統(tǒng)1套。

1.4 主要運(yùn)行技術(shù)參數(shù)

燃爐燃燒溫度950~1050 ℃,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度≤150 ℃,混燃爐內(nèi)截面流速≤5m·s-1,系統(tǒng)阻力≤3500 Pa,系統(tǒng)負(fù)壓-10~-50 Pa,余熱鍋爐主蒸汽產(chǎn)量60t·h-1(操作負(fù)荷60%~125%),余熱鍋爐主蒸汽壓力10.3 MPa,余熱鍋爐主蒸汽溫度540 ℃,余熱鍋爐進(jìn)水溫度150 ℃,煙氣排放塵≤50mg·m-3,采用床下油點(diǎn)火方式(可結(jié)合床上點(diǎn)火)。

2 設(shè)計(jì)性能

1) 三廢流化混燃爐帶基本負(fù)荷,也可以用于變負(fù)荷調(diào)峰,調(diào)峰范圍為60%~125%。

2)三廢流化混燃爐的負(fù)荷調(diào)節(jié)手段簡(jiǎn)單、靈活,負(fù)荷變化率在60%~125%范圍內(nèi)。

3)沸騰燃燒爐組件適用煤種廣,燃料來(lái)源廣泛,可燃燒回收劣質(zhì)然料。

4)采用一次風(fēng)從風(fēng)室底部進(jìn)風(fēng),二次風(fēng)從燃燒室中部進(jìn)風(fēng),吹風(fēng)氣從吹風(fēng)氣預(yù)混器進(jìn)風(fēng),助燃?xì)鈴臒o(wú)焰燃燒器進(jìn)風(fēng)。

5)采用床下油點(diǎn)火方式(結(jié)合床上點(diǎn)火)。

6)采用DCS控制系統(tǒng),吹風(fēng)氣和解吸氣設(shè)有安全水封并與燃燒爐內(nèi)溫度實(shí)行連鎖裝置;給煤量的調(diào)節(jié)與爐內(nèi)溫度實(shí)行連鎖裝置;余熱鍋爐電控系統(tǒng)與燃燒爐控制系統(tǒng)聯(lián)鎖。

3 優(yōu)化改進(jìn)情況

3.1 原有設(shè)備的利用

三廢爐系統(tǒng)充分利用公司原有的煤倉(cāng)、給煤系統(tǒng)、靜電除塵器、冷渣機(jī)、鏈條機(jī)、煙囪、氣力輸灰系統(tǒng)等設(shè)備及裝置,減少設(shè)備投資。

3.2 原料配比優(yōu)化

公司的三廢流化混燃爐技術(shù)不同于之前國(guó)內(nèi)5.4 MPa、3.82 MPa等級(jí)技術(shù),由于壓力等級(jí)提高到10.3 MPa,燃料的煤渣配比經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員不斷的研究與總結(jié),嘗試了1∶3、2∶3、1∶1等多種配比。運(yùn)行情況表明,大量摻燒煤渣可解決斷煤嚴(yán)重問(wèn)題,但對(duì)于螺旋給煤機(jī)來(lái)說(shuō)磨損則更大。經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化,目前確定煤渣配比為1∶1.5,按此配比運(yùn)行,三廢流化混燃爐運(yùn)行穩(wěn)定。

3.3 改進(jìn)輸煤絞龍

粉煤和爐渣摻合配比后濕度比較大,給煤機(jī)長(zhǎng)距離運(yùn)輸造成給煤機(jī)容易堵塞。經(jīng)過(guò)研究與論證,現(xiàn)將所有輸煤絞龍改短約800~1000mm,減少輸煤堵塞的距離,降低給煤機(jī)堵煤的問(wèn)題。

4 運(yùn)行情況及存在問(wèn)題

4.1 運(yùn)行情況

公司三廢流化混燃爐于2013年底建成,2014年初投入試運(yùn)行。經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月的試運(yùn)行,目前已能達(dá)到60t·h-1的蒸發(fā)量,經(jīng)過(guò)合理調(diào)整燃料的煤渣配比后,鍋爐整體運(yùn)行穩(wěn)定,三廢流化混燃爐的飛灰殘?zhí)蓟驹?%以下,實(shí)現(xiàn)造氣爐渣殘?zhí)嫉奶菁?jí)利用。

4.2 存在問(wèn)題

在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于我公司的三廢流化混燃爐用于生產(chǎn)10.3 MPa、540 ℃等級(jí)的高壓蒸汽,較之前國(guó)內(nèi)投運(yùn)的5.4 MPa、3.82 MPa、485 ℃以下的三廢流化混燃爐有所不同,目前運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題。

4.2.1 斷煤?jiǎn)栴}

斷煤?jiǎn)栴}時(shí)常出現(xiàn),主要原因?yàn)樵^重,渣煤配比攪拌不均勻所致,鍋爐如加至高負(fù)荷運(yùn)行,頻繁的斷煤將極大影響鍋爐的穩(wěn)定高產(chǎn)運(yùn)行。

4.2.2 分離器運(yùn)行效果差

分離器分離效果從實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看較差,且分離回來(lái)的飛灰經(jīng)分析殘?zhí)蓟驹?%以下,已經(jīng)沒(méi)有再次利用的價(jià)值。

4.2.3 尾部煙道積灰

尾部煙道排灰斗大量積灰,如不及時(shí)排出則大量帶入電除塵器,增加電除塵器負(fù)荷,目前采用人工進(jìn)行排灰,工作量極大。

4.2.4 電除塵問(wèn)題

電除塵器電場(chǎng)短路頻繁,主要為陰極刺斷裂搭至陽(yáng)極板發(fā)生短路。電除塵現(xiàn)運(yùn)行效率達(dá)不到設(shè)計(jì)值,電場(chǎng)二次電壓無(wú)法升高,除塵效果不佳,鍋爐如需加滿負(fù)荷則電除塵器必須穩(wěn)定長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行。

4.2.5 灰渣輸送問(wèn)題

輸灰裝置主要問(wèn)題為灰顆粒變粗,輸送困難,進(jìn)灰時(shí)間調(diào)短后倉(cāng)泵送灰比較頻繁,閥門動(dòng)作頻繁極易損壞,鍋爐加高負(fù)荷后粗顆粒飛灰量進(jìn)入倉(cāng)泵,極易造成輸灰母管堵塞,處理時(shí)間長(zhǎng)且現(xiàn)場(chǎng)污染嚴(yán)重。輸渣系統(tǒng)輸渣皮帶磨損也比較嚴(yán)重。

5 效益分析

5.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

三廢流化混燃爐每h可產(chǎn)10.3MPa,540℃的蒸汽60t,按年生產(chǎn)8000h計(jì),年可產(chǎn)蒸汽48萬(wàn)t。該爐建成投入正常運(yùn)行后,公司原有的循環(huán)流化床鍋爐可作為備用鍋爐,由于三廢爐可摻燒造氣爐渣等三廢燃料,可直接節(jié)省外購(gòu)燃料粉煤量。公司原來(lái)循環(huán)流化床鍋爐1噸同等級(jí)高壓蒸汽消耗熱值為4500 kcal·kg-1的粉煤約180kg,年產(chǎn)48萬(wàn)t高壓蒸汽年約需外購(gòu)燃料粉煤8.64萬(wàn)t。三廢爐按摻燒煤渣比例1︰1.5計(jì)算,t蒸汽耗入爐燃料300kg,其中消耗熱值為4500 kcal·kg-1粉煤0.12t,消耗熱值為1300 kcal·kg-1的爐渣0.18t。年產(chǎn)48萬(wàn)t高壓蒸汽年消耗粉煤5.76萬(wàn)t,年消耗爐渣8.64萬(wàn)t。由此,年可節(jié)省外購(gòu)粉煤2.88萬(wàn)t。粉煤按700元·t-1計(jì)算,年減少外購(gòu)粉煤可節(jié)支2016萬(wàn)元。在三廢爐投運(yùn)之前,公司的造氣爐渣大部分作為廢渣直接低外賣,1t爐渣價(jià)格按50元估算,三廢爐年消耗8.64萬(wàn)t造氣爐渣,原外賣爐渣年銷售收入約432萬(wàn)元。

新建一臺(tái)60t·h-1的三廢流化混燃爐,年折舊費(fèi)用約250萬(wàn)元,而人工費(fèi)、管理費(fèi)、制造費(fèi)用等,與循環(huán)流化床鍋爐基本相同。三廢流化混燃爐燃料輸送系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)、輸灰系統(tǒng)等用電消耗與循環(huán)流化床鍋爐相比,t蒸汽多耗電約5kWh,年需多耗電240萬(wàn)kWh,電價(jià)按0.4元·(kWh)-1計(jì)算,年需新增電費(fèi)96萬(wàn)元。因此,新建一臺(tái)60t·h-1的三廢流化混燃爐,公司可獲利情況為節(jié)省外購(gòu)粉煤的節(jié)支額減去原來(lái)年外銷造氣爐渣收入和新增的三廢流化混燃爐費(fèi)用的差額,具體為:年效益=2016-432-250-96=1238(萬(wàn)元)。

5.2 能源綜合利用情況分析

采用三廢流化混燃爐生產(chǎn)高壓蒸汽之前,公司造氣爐渣除了少量與粉煤摻燒作循環(huán)流化床鍋爐燃料外,大部分作為廢渣低價(jià)直接外賣作一些低附加值產(chǎn)品的加工,其剩余的熱值已經(jīng)完全沒(méi)有被再利用。采用三廢流化混燃爐生產(chǎn)高壓蒸汽后,不僅可以減少外購(gòu)的粉煤量,節(jié)約了能源,而且能充分利用爐渣的熱值,起來(lái)回收能源價(jià)值的作用。因此,采用三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽降低了企業(yè)的綜合能源消費(fèi)量。

采用三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽年回收利用造氣爐渣8.64萬(wàn)t,造氣爐渣的熱值約1300 kcal·kg-1,熱力的折標(biāo)系數(shù)0.14286 kg標(biāo)準(zhǔn)煤·(1000kcal)-1。

5.3 社會(huì)效益分析

三廢流化混燃爐技術(shù)利用三廢資源生產(chǎn)高壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)能源的合理利用,節(jié)能減排,符合國(guó)家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和大力推進(jìn)節(jié)能降耗的政策要求,社會(huì)效益顯著。

[1] 仵小錄.三廢流化混燃爐在節(jié)能減排方面的應(yīng)用[J].山西化工,2011,31(6):50-52.

Production of High Pressure Steam by Fluidized Mix Combustion Furnace for Three Wastes and its Benefit Analysis

ZHANG Quan-zhen, SU Yi
(Liuzhou Chemical Industry Co. Ltd., Liuzhou 545002, China)

X 781.4

B

1671-9905(2014)06-0075-03

2014-04-29

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