楊曉娜,吳華濱,韋 文,黃立仁,覃洪漢
廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南寧卷煙廠,南寧市北湖南路28號 530001
煙草制絲工藝包括從煙箱除去包裝到制成煙絲的整個生產(chǎn)過程,其中經(jīng)過開包、回潮、切片、切絲、烘絲、加香等工序。開包作為制絲生產(chǎn)過程中的第一道工序?yàn)楹罄m(xù)工序的連續(xù)正常生產(chǎn)起到了基本保障作用,而開包機(jī)作為開包工序的核心設(shè)備在制絲生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用,其主要功能是代替人工將煙包外的紙質(zhì)外包裝除去[1],使片煙與紙箱分離并保證片煙的完整。南寧卷煙廠FT53-NN型夾板兩用開包機(jī)在生產(chǎn)過程中存在著開包效率低、零位丟失等問題,造成開包機(jī)生產(chǎn)效率低、故障率較高。徐國瑞[2]、朱東華[3]、雒巧霞[4]等分別對不同類型開包機(jī)的電氣檢測、卡料、機(jī)械手等問題進(jìn)行了分析和改進(jìn),以提高開包機(jī)的性能,保證開包機(jī)高速穩(wěn)定生產(chǎn),但改進(jìn)后仍存在開包動作流程繁瑣、開包時間長等問題。為此,通過修改開包機(jī)PLC程序、增加開包機(jī)旋轉(zhuǎn)過程中位置檢測開關(guān)等方法,對開包機(jī)的動作流程進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),以提高開包機(jī)的生產(chǎn)效率,縮短開包時間。
FT53-NN型夾板開包機(jī)主要由機(jī)械手臂旋轉(zhuǎn)提升架、推夾板機(jī)械手(以下簡稱機(jī)械手)、電控系統(tǒng)等組成。其中,控制系統(tǒng)包括羅克韋爾SLC500可編程控制器、DeviceNet現(xiàn)場總線控制、氣動伺服控制、同步伺服控制、變頻器和GP2600操作顯示屏等。CPU中央處理器采用羅克韋爾SLC系列SLC5/04-1754-LX模塊[5],是控制開包機(jī)動作的核心部件,各個I/O模塊與CPU之間的通訊通過DeviceNet實(shí)現(xiàn)。機(jī)械手主要完成煙箱導(dǎo)向、側(cè)板合攏、煙箱抱起、煙箱翻轉(zhuǎn)、夾抱煙箱、開門倒出煙坯等動作。在生產(chǎn)過程中,煙箱輸送到開包機(jī)機(jī)械手的下方,開包機(jī)旋轉(zhuǎn)提升煙箱到中心位置。機(jī)械手下降,將煙箱定位在機(jī)械手箱體內(nèi)。機(jī)械手上升,將煙箱抱起,上升到一定高度后,旋轉(zhuǎn)提升架開始向移動式皮帶輸送機(jī)旋轉(zhuǎn)90°,同時機(jī)械手箱體翻轉(zhuǎn)180°,機(jī)械手下降到位,將箱體內(nèi)的煙包推出。機(jī)械手和翻轉(zhuǎn)箱歸位,開始下一個周期。
開包機(jī)在生產(chǎn)過程中主要存在以下問題:①由于開包機(jī)自動開包過程中每個動作都是順序控制,步驟繁瑣,由此造成開包時間過長,每箱開包時間約需要2 min。②在開包機(jī)動作過程中,由機(jī)械手上的旋轉(zhuǎn)編碼器對其旋轉(zhuǎn)位置進(jìn)行定位,并將旋轉(zhuǎn)編碼器輸出的模擬量信號送入伺服變頻器中。由于距離過長及電磁干擾等因素,在機(jī)械手反復(fù)旋轉(zhuǎn)過程中頻繁發(fā)生無法定位煙箱位置(即零位丟失)的問題,需要人工調(diào)整零位,處理時間較長,從而影響生產(chǎn)效率。
為解決零位丟失問題,在開包機(jī)的底座下方A,B,C處加裝3個位置檢測接近開關(guān),見圖1。檢測開關(guān)型號為TurckNi8-M18-AN 6X-H1141,分別用于檢測左極限位、中位、右極限位3個位置信號,并將輥道輸送機(jī)所在方向定為0°,按機(jī)械手旋轉(zhuǎn)方向分別定為90°和180°,零位信號位于90°位置。在開包機(jī)PLC控制程序中增加左極限位、中位、右極限位的信號反饋[6-7],用來修正其旋轉(zhuǎn)位置,防止零位丟失。
圖1 位置檢測接近開關(guān)安裝示意圖
原開包機(jī)的動作流程是按順序完成,耗時較長。改進(jìn)后修改了開包機(jī)動作控制程序并對開煙箱動作流程進(jìn)行了優(yōu)化,見圖2。在控制程序中修改了輸出指令之間的連鎖信號,以改變動作順序。例如當(dāng)夾抱信號結(jié)束后,可以同時啟動機(jī)械手上升、艙門左翻轉(zhuǎn)、機(jī)械手檢測至中間位置3個指令,3個操作同時運(yùn)行,節(jié)省了運(yùn)行時間,每箱開包時間縮短到45 s,有效提高了工作效率。
當(dāng)發(fā)生零位丟失故障時,原控制程序沒有快速尋零操作。改進(jìn)后增加了快速尋零的控制程序和控制電路,見圖3。在控制程序中將圖1中由接近開關(guān)提供的3個位置信號反饋給PLC[8-9],以輔助糾正機(jī)械手定位旋轉(zhuǎn)編碼器的信號,通過接近開關(guān)定位機(jī)械手位置可以快速尋找到機(jī)械手的零位。圖3中A1A2為夾抱線圈,當(dāng)PLC通過DeviceNet網(wǎng)絡(luò)[10]將指令信號傳送給I/O模塊時,線圈得電閉合,即開始運(yùn)行尋零程序。另外,在開包機(jī)的操作畫面[11]上增加了“手動尋零”功能按鈕,一旦發(fā)生零位丟失故障,通過點(diǎn)擊尋零按鈕,開包機(jī)便可啟動尋零程序,不需要人工推動機(jī)械手進(jìn)行調(diào)整,尋找零位時間可縮短到3 min。
圖3 增加尋零功能的電路圖
改進(jìn)后FT53-NN型開包機(jī)通過增加3個位置檢測接近開關(guān)、優(yōu)化動作流程以及增加尋零功能,尋找零位時間可縮短到3 min,開包機(jī)故障率由原來的13.3%降低到1.9%,開包時間由2分鐘/包縮短到45秒/包,有效提高了生產(chǎn)效率。
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