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鋼球磨煤機主軸承襯冷卻水室在線化學(xué)清洗方法

2014-06-06 11:35:29趙慧輝等
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年18期
關(guān)鍵詞:腐蝕

趙慧輝等

摘 要:通過對鋼球磨煤機的主軸承襯內(nèi)部的冷卻水管內(nèi)壁結(jié)垢導(dǎo)致冷卻水量小、軸瓦溫度高等原因進行分析,結(jié)合實際情況,給出了在線化學(xué)清洗的解決方法。

關(guān)鍵詞:軸承襯;冷卻水室;在線化學(xué)清洗;腐蝕

1 概述

烏海熱電廠2×200MW燃煤機組鍋爐制粉系統(tǒng)為中儲式制粉系統(tǒng)。每臺爐配備兩臺西安電力機械廠生產(chǎn)的DTM380/720筒式鋼球磨煤機。經(jīng)過多年的運行,磨煤機的鎢金軸瓦瓦胎內(nèi)部的換熱管內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,由于結(jié)垢,軸瓦的換熱效果逐步下降,目前軸瓦的在線監(jiān)測溫度已經(jīng)均超過40℃,大多在40-48℃之間,通過觀察,軸承冷卻器出口管內(nèi)的冷卻水流量已經(jīng)很小、壓力低至0.1MPa以下,頻繁發(fā)生堵塞現(xiàn)象。近兩年在夏季常發(fā)生磨煤機由于瓦溫高被迫停運事件(DCS報警與故障停機溫度保護定值為50℃“跳機”),平均每個夏季有13次/爐。如果不及時處理,軸瓦的換熱管內(nèi)結(jié)垢會越來越嚴(yán)重,最終會堵死換熱管,或者當(dāng)冷卻水的流量小到一定的程度,軸瓦不能冷卻,造成跳機或者燒瓦被迫停運直接影響磨煤機的出力、鍋爐出力的嚴(yán)重后果。

2 現(xiàn)狀

目前磨煤機軸承襯冷卻器堵塞、瓦溫高時,采取的唯一辦法是用瓶裝氧氣接至冷卻器的入口、出口管反復(fù)疏通直到流量明顯增大為止,這種方法是不得已的方法,長期疏通會將軸承襯冷卻器的蛇形管、與蛇形管的接頭、軟管在高壓下?lián)p壞,導(dǎo)致冷卻水泄漏到稀油中的惡果。

3 原因分析

現(xiàn)在的管路結(jié)垢是因為長期的運行,開放式的冷卻塔中的水中進入大量的灰塵,包括沙塵、煤灰、灰渣等各種難以去除的細微顆粒而積淀形成的。在管道內(nèi)形成結(jié)垢與結(jié)疤,長期以來,越來越多,越來越厚,致管道的內(nèi)徑越來越細,換熱的效果越來越差。

通過廠化驗部門對水管內(nèi)的結(jié)垢進行化學(xué)分析,得出結(jié)垢的化學(xué)組成:硅酸鹽的比例為81%;碳酸鹽為9%;鐵氧化物為5%;硫酸鹽為3%;其它為2%。根據(jù)化驗得出,結(jié)垢的主要成分是硅酸鹽。

4 輔助實驗結(jié)果

根據(jù)化學(xué)活性,不論化學(xué)腐蝕還是電化腐蝕,銅具有比鋼鐵更好的耐腐蝕性,冷卻系統(tǒng)內(nèi)的管道是銅管與鐵管聯(lián)在一起,所以首先腐蝕鋼管,而軸瓦內(nèi)的紫銅管應(yīng)該是沒有經(jīng)受到多少的腐蝕。針對該結(jié)垢的化學(xué)分析,配比專用的清洗液,清洗液為3-5%的鹽酸溶液及0.2%的緩釋劑。清洗液與泥垢中的上述成份發(fā)生反應(yīng)后,泥垢可變松變軟,就可以被水流或沙子沖開,從而沖洗出來。

用所采用的清洗劑作對銅與鐵的腐蝕對比試驗,把這二種材質(zhì)浸泡在該清洗液中,時間12小時。結(jié)果發(fā)現(xiàn)銅管除了表面的氧化物被腐蝕后而鐵管卻是不斷的被腐蝕,管的表面明顯看到是腐蝕后失去光澤的材質(zhì)。并且腐蝕的速度比較快,明顯看得出有質(zhì)量的損失。

通過對比實驗,可以保證該清洗液對現(xiàn)有的紫銅管不會產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕,從而使其產(chǎn)生泄漏。從可靠性角度來看,該清洗液對于紫銅管是安全的,但是由于泥垢的成份太復(fù)雜,而且還有大量的不溶于強酸的雜質(zhì),所以即使用強酸也不一定能完全溶解掉全部的泥垢。只能是用該清洗液浸泡一定的時間后,把泥垢內(nèi)的可溶成份溶解,使泥垢變松變軟,然后慢慢的用流量把其沖散、沖出。

5 方法與工藝

由于生產(chǎn)任務(wù)緊張,不能有充足的時間安排更換該軸瓦,同時由于更換軸瓦的費用也比較高,所以采用化學(xué)清洗的辦法來解決,但是一般的化學(xué)清洗不能洗掉管道內(nèi)的泥垢,所以要采用特殊的清洗劑及清洗方法。既要把管道內(nèi)的泥垢清洗掉,也要保證清洗劑不損壞軸瓦內(nèi)的紫銅管,保證不會因為清洗劑的腐蝕而導(dǎo)致管道泄漏。

對該軸瓦換熱紫銅管內(nèi)的泥垢樣品作了化學(xué)試驗,發(fā)現(xiàn)常規(guī)的方法很難處理,經(jīng)過再三考慮,決定采用另一種更復(fù)雜的具體方案,如下。

在磨煤機停運小修時,安排清洗工作。

第一步,磨煤機停運后,用熱風(fēng)風(fēng)機接到換熱器的管子上,將銅管內(nèi)泥垢內(nèi)的水份吹干,并把泥垢的溫度提高,溫度控制在80℃以下。

第二步,溫度提高后,在每臺軸瓦的進出口管道上外接循環(huán)泵打入清洗溶液,先浸泡一定的時間,從泥垢的情況來看,這一段時間要比以前更長。因為泥垢的溫度較高,清洗液可以冷漲開一部分泥垢。浸泡一段時間后,清洗液滲入到泥垢中的可溶解鹽分解,泥垢變松變軟。

第三步,浸泡的的同時,清洗液打循環(huán),并把清液加熱到45-50℃加強浸泡的效果,慢慢把軟化的泥垢沖洗出來。

第四步,如果清洗液浸泡的效果不是很好,泥垢不能很好的沖刷了出來,可以在清洗液中加入少量沙子把泥垢沖洗出來。

第五步,泥垢沖洗干凈后,測試PH值為6.5-7.5,然后再用清水沖洗干凈。

第六步,打壓試驗:將換熱管道密封注水打壓至2-3公斤,保壓二個小時。如果壓力下降,則可能有泄漏。如果沒有,則一切正常使用。

第七步,恢復(fù)冷卻水管道投運冷卻水。在磨煤機停車之前做好全部的準(zhǔn)備工作,一臺磨煤機二個軸瓦同時清洗,大約要3天時間。磨煤機停運后,將原有管道斷開接上熱風(fēng)風(fēng)機,在一天內(nèi)把管內(nèi)的水份吹干,把管內(nèi)的泥垢吹熱。然后就是用清洗液循環(huán)清洗,看情況是否采用加沙等沖擊泥垢,這個過程估計需要4-8小時,然后用高壓水將管道沖洗干凈。

6 結(jié)束語

實現(xiàn)在線清洗后,主軸承襯冷卻效果達到了最佳,瓦溫由過去的40℃-48℃下降為目前的31-37℃之間。由于找到了原因并采取了措施,不但可以縮短設(shè)備維修次數(shù)和時間,還可以大大降低更換新的軸瓦所需要的費用,磨煤機軸承襯的安全性得到極大的保障。通過此化學(xué)方法清洗冷卻器方法,為不同企業(yè)工業(yè)水防止結(jié)垢提供了可借鑒的經(jīng)驗與途徑。

參考文獻

[1]郝莉麗.哈爾濱鍋爐廠HG670-13.7/YM11鍋爐說明書[M].哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,2002(9)42-48.

[2]鄭德廣.空分設(shè)備氧透冷卻器酸洗除垢[J].深冷技術(shù),2014(1):52-53.

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