王志良 王探朝 王 堅 左潤發(fā)
(陜西陜化化工集團有限公司 陜西華縣714100)
陜西陜化煤化工有限公司通過擴能、優(yōu)化措施將1套110 kt/a尿素水溶液全循環(huán)法尿素裝置改造為300 kt/a尿素裝置,各項消耗大幅度降低,全系統(tǒng)實現(xiàn)先進的DCS控制。原尿素裝置有 1套設計處理能力18 m3/h的低壓解吸、水解系統(tǒng),由于整個尿素裝置總生產(chǎn)能力擴大后,相應尿素工藝冷凝液量也成倍增加,原有解吸、水解系統(tǒng)能力明顯不足。此次改造串聯(lián)1臺高效臥式水解槽,并增加1臺后解吸塔,采用1.30 MPa蒸汽作為熱源,重新設計了工藝流程,最終實現(xiàn)了尿素工藝冷凝液達標外排。
解吸、水解系統(tǒng)工藝流程(云線內(nèi)為新增部分)如圖1所示。
碳銨液槽的碳銨液經(jīng)解吸給料泵加壓后分冷、熱兩路進入解吸塔:熱流進入解吸換熱器內(nèi)被后解吸塔底部來的廢液加熱到約110 ℃,經(jīng)流量指示后進入解吸塔中部;冷流直接進入解吸塔上部用來控制解吸塔氣相溫度。此兩路工藝冷凝液在解吸塔內(nèi)與水解汽提塔和后解吸塔的蒸汽逆流接觸,經(jīng)傳質、傳熱后,解吸塔塔頂排出的氣體經(jīng)解吸外冷器、解吸分離器冷凝分離后,冷凝液作為解吸塔回流液,未凝氣體與低壓氣體混合后進入二循一冷。
圖1 解吸、水解系統(tǒng)工藝流程
解吸塔塔底排出的工藝冷凝液經(jīng)水解給料泵加壓后進入水解換熱器與水解槽來的廢液換熱,再送至水解汽提塔上部。水解汽提塔上部熱量由1.30 MPa蒸汽和水解汽提塔下塔氣體提供,水解汽提塔塔頂氣相經(jīng)減壓后作為解吸塔的熱源,水解汽提塔塔頂液相經(jīng)溢流管流入下塔與水解槽的氣相進行逆流接觸,經(jīng)傳質、傳熱后氣相進入水解汽提塔上塔作為熱源,液相進入水解槽。從水解汽提塔下塔來的液體在水解槽內(nèi)由1.30 MPa蒸汽直接加熱,氣相進入水解汽提塔下塔,液相與解吸給料泵出口液體換熱后進入后解吸塔上部,在后解吸塔內(nèi)與從塔底直接加入的1.30 MPa蒸汽進行逆流接觸,以便使極少量的NH3和CO2徹底解吸出來;經(jīng)傳質、傳熱后氣相進入解吸塔底部,為解吸塔提供所需要的熱量,液相與工藝冷凝液泵出口液體換熱后,溫度約80 ℃可作為鍋爐補水或進入尿素循環(huán)水系統(tǒng)。
主要設備參數(shù)見表1。
表1 主要設備參數(shù)
設備名稱設備參數(shù)水解汽提塔Φ 800/1 800 mm×22 000 mm,塔板36層,1臺解吸外冷器F=78 m2,1臺解吸分離器V=0.4 m3,1臺水解換熱器F=90 m2,1臺解吸換熱器F=90 m2,1臺水解給料泵Q=35 m3/h,H=140 m,2臺解吸給料泵Q=35 m3/h,H=80 m,2臺后解吸塔Φ 1 000 mm×11 600 mm,上部為多空波紋板填料,下部塔板15層,1臺水解槽Φ 2 600 mm×8 500 mm,V=49.73 m3,1臺
系統(tǒng)運行特點:①適應能力強、操作彈性大;②碳銨液中w(NH3)約5%,w(CO2)約2%;③操作簡單、易控制,只要儀表選型合理,液位控制穩(wěn)定,蒸汽壓力波動不大,系統(tǒng)非常穩(wěn)定;④水解汽提塔操作簡便、水解率高,對工藝指標適應能力強;⑤由于低壓吸收系統(tǒng)減少了解吸氣相帶水,尿素系統(tǒng)水平衡明顯改善,高、中壓系統(tǒng)的操作更方便。
操作工藝指標見表2。
表2 操作工藝指標
項 目參數(shù)解吸塔壓力/MPa0.35后解吸塔壓力/MPa0.40水解汽提塔壓力/MPa1.20水解槽壓力/MPa1.30低壓蒸汽壓力/MPa1.30解吸塔頂部溫度/℃解吸塔底部溫度/℃112~120146~148后解吸塔頂部溫度/℃后解吸塔底部溫度/℃148~150148~152水解汽提塔上塔出氣溫度/℃181~184水解汽提塔下塔出液溫度/℃183~186水解槽出液溫度/℃188~192解吸塔液位/%20~30后解吸塔液位/%30~50水解槽液位/%20~30
2012年4月,完成了設備、管道、電器、儀表安裝;2012年5月,對解吸、水解系統(tǒng)進行試壓、試漏;2012年5月28日,水解、解吸系統(tǒng)進行試運行;到目前為止,解吸、水解系統(tǒng)出現(xiàn)的問題基本得到了解決。
(1)水解給料泵頻繁出現(xiàn)不打量現(xiàn)象。在運行過程中,由于水解汽提塔氣相至解吸塔的自調閥開度較大,使解吸塔下部氣液夾帶嚴重,造成解吸塔液位是氣液混合物假液位,使水解給料泵出現(xiàn)氣縛,造成水解給料泵不打量。通過調整自調閥開度得以解決,現(xiàn)在水解給料泵運行正常。
(2)解吸、水解溫度不達標。在系統(tǒng)剛開車時,由于系統(tǒng)負荷低,高壓圈CO2轉化率低,中、低壓負荷增大,蒸發(fā)系統(tǒng)波動大,中、低壓放空量變大,預濃縮表面冷凝器和蒸發(fā)一段表面冷凝器液相中尿素含量高,使工藝冷凝液中氨和尿素含量增高,造成解吸、水解負荷增大,導致解吸、水解溫度提不起來。通過向工藝冷凝液槽中加脫鹽水,降低了工藝冷凝液的濃度和減少了解吸量。目前,解吸、水解溫度已在控制指標內(nèi),排放液中氨和尿素質量分數(shù)均≤5×10-6。
(3)解吸塔發(fā)生液泛。在系統(tǒng)運行中,由于后解吸塔底部蒸汽調節(jié)閥開得過快或水解汽提塔氣相出口調節(jié)閥開度太大,使塔板上的氣相負荷過大,導致解吸塔發(fā)生液泛。通過控制進入解吸塔的蒸汽量和緩慢調節(jié)水解汽提塔出口調節(jié)閥的開度,最終實現(xiàn)了解吸塔的正常操作。
通過不斷調整改善,現(xiàn)水解、解吸系統(tǒng)已實現(xiàn)了安全穩(wěn)定運行,且各項運行參數(shù)在工藝指標范圍內(nèi),完全達到了設計指標。
該解吸、水解改造裝置包括設備、儀表、土建、管道安裝等共投入270萬元。按噸尿素可回收液氨4~6 kg、年增產(chǎn)150 kt尿素計,年可回收液氨750 t,產(chǎn)生直接效益150萬元,2年內(nèi)即可收回投資。經(jīng)過1年多的運行,該解吸、水解系統(tǒng)操作平穩(wěn),開工率100%,徹底解決了尿素廢液排放不達標的問題,實現(xiàn)了經(jīng)濟、環(huán)保雙贏。