張壽華 霍 杰 劉應(yīng)陶
(達(dá)州玖源化工有限公司 四川達(dá)州635000)
達(dá)州玖源化工有限公司(以下簡稱玖源公司)尿素裝置為引進(jìn)美國1975年建設(shè)的二手設(shè)備,采用荷蘭斯塔米卡邦CO2汽提法尿素生產(chǎn)工藝,原設(shè)計能力為907 t/d,在美運(yùn)行期間曾經(jīng)過技改擴(kuò)能,最高生產(chǎn)能力達(dá)1 272 t/d;引進(jìn)后,裝置按原拆原裝原則進(jìn)行安裝,新增解吸、水解系統(tǒng)和尿素造粒塔,期望設(shè)計能力為1 350 t/d,即設(shè)計年生產(chǎn)能力為450 kt。該尿素裝置于2010年8月 7日正式投料試車投產(chǎn),近2年來,在消化引進(jìn)設(shè)備及工藝的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對裝置運(yùn)行的管理、不斷進(jìn)行技術(shù)改造,使尿素裝置運(yùn)行負(fù)荷逐步提高,裝置最高負(fù)荷達(dá)設(shè)計的103.34%;2012年,創(chuàng)下日產(chǎn)尿素1 395 t的最高紀(jì)錄及單月平均日產(chǎn)尿素1 371 t 的紀(jì)錄。通過對裝置高負(fù)荷運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化控制,提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)節(jié)能降耗工作,使尿素產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,噸尿素氨耗和蒸汽消耗逐步降低,噸尿素氨耗保持在約575 kg、蒸汽消耗控制在約1.38 t,產(chǎn)品優(yōu)等品率>99.5%。
由于拆回的尿素合成塔容積僅為105 m3,參照國內(nèi)同等企業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)能力及荷蘭斯塔米卡邦工藝包,1 000 t/d尿素裝置合成塔容積至少為145 m3,該尿素合成塔容積明顯偏小,故尿素合成塔反應(yīng)物料停留時間短。在美1995年擴(kuò)能至1 272 t/d時,只是將尿素合成塔內(nèi)的8塊塔板改為11塊篩孔密度不同的多孔塔板;另外,尿素合成塔溢流管頂部至尿素合成塔頂部封頭距離較近,導(dǎo)致尿素合成塔氣相空間小,壓力控制操作彈性也較小。
由于尿素合成塔的容積小,生產(chǎn)強(qiáng)度約為12.86 t/(m3·d),尿液停留時間只有約30 min,導(dǎo)致高壓圈的CO2轉(zhuǎn)化率偏低。在尿素產(chǎn)量達(dá)1 350 t/d時,實際合成轉(zhuǎn)化率僅為55%~57%,比設(shè)計值低2%左右,由此造成汽提塔負(fù)荷加重。當(dāng)尿素產(chǎn)量>1 370 t/d時,合成轉(zhuǎn)化率已降低至53%~55%。
拆回的汽提塔有1 786根汽提管,換熱面積僅為1 077 m2。當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷增加到1 350 t/d以上時,汽提效率明顯下降(72%~74%),與設(shè)計值(80%)差距較大,導(dǎo)致汽提塔蒸汽消耗偏高,設(shè)計耗蒸汽為49.4 t/h,而實際在55.0~60.0 t/h。由于汽提管數(shù)量偏少,每根管的液體負(fù)荷近 90 L/h,導(dǎo)致蒸汽耗量增加,汽提塔出液溫度達(dá)173~174 ℃,汽提后尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅為53.00%左右,遠(yuǎn)低于設(shè)計值55.74%。當(dāng)尿素產(chǎn)量>1 370 t/d時,汽提塔出液溫度已接近指標(biāo)高限(175 ℃),將加劇汽提管腐蝕,縮短汽提塔的使用壽命。
由于汽提塔汽提效率的下降,加重了低壓系統(tǒng)的負(fù)荷;當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷逐漸增大時,低壓系統(tǒng)壓力由0.17~0.19 MPa上升到0.22~0.25 MPa,遠(yuǎn)高于設(shè)計值0.17 MPa,而且放空量的增加不利于降低系統(tǒng)的氨耗。
尿素裝置原配置2臺液氨泵(1大1小),能力分別為41.70 m3/h和13.23 m3/h。在高負(fù)荷(1 380 t/d)運(yùn)行時,2臺液氨泵轉(zhuǎn)速已均接近最大,高壓系統(tǒng)氨碳比只能維持在低限(約3.0)。如果遇小液氨泵故障,大液氨泵運(yùn)行只能維持系統(tǒng)負(fù)荷17 000 m3/h左右;如果遇大液氨泵故障需要檢修,小液氨泵將無法維持最低負(fù)荷生產(chǎn),尿素裝置只能被迫停車。
尿素裝置原配置2臺甲銨泵,能力均為22 m3/h。在滿負(fù)荷(1 350 t/d)運(yùn)行時,所需甲銨量超過了單泵的打量,故需2臺泵同時運(yùn)行,如遇1臺泵故障,另1臺泵轉(zhuǎn)速提至最大也只能維持系統(tǒng)負(fù)荷(約18 500 m3/h),嚴(yán)重影響了裝置的平穩(wěn)、正常生產(chǎn)。
因高負(fù)荷下高壓圈合成轉(zhuǎn)化率低、汽提效率較差,造成循環(huán)系統(tǒng)工況也在負(fù)荷較高的情況下操作,甲銨液返回量約30 m3/h,噸尿素甲銨液返回量約650 kg,遠(yuǎn)高于設(shè)計值(519 kg)及國內(nèi)同工藝同等能力化肥企業(yè)的水平(500 kg)。除了因汽提塔負(fù)荷過高造成循環(huán)系統(tǒng)負(fù)荷高外,解吸、水解系統(tǒng)返回量太大,僅回流液返入低壓甲銨冷凝器量達(dá)7 043.2 kg/h(設(shè)計值為3 165.6 kg/h),其中水量達(dá)2 883.42 kg/h,故限制了低壓洗滌器的加水量,使循環(huán)壓力高,且進(jìn)入常壓吸收塔NH3和CO2量大,通過常壓吸塔吸收后經(jīng)解吸系統(tǒng)返回循環(huán)系統(tǒng)。因循環(huán)系統(tǒng)分解、吸收負(fù)荷高,低壓甲銨冷凝器調(diào)溫水溫差達(dá)9 ℃,且甲銨液溫度也較高(74.0 ℃),遠(yuǎn)高于原運(yùn)行數(shù)據(jù)(66.6 ℃)。
低壓系統(tǒng)負(fù)荷大,造成低壓系統(tǒng)尾氣中氨含量增加、氨耗上升,在高負(fù)荷運(yùn)行時較為明顯,尤其是夏季情況更為嚴(yán)重。由于循環(huán)水溫度高,引起低壓系統(tǒng)吸收液溫度較高、吸收效果差,使低壓循環(huán)系統(tǒng)工況惡化、操作困難。
原裝置在美國生產(chǎn)時與大顆粒裝置配套生產(chǎn)大顆粒尿素,尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度要求比塔式造粒低。由于在拆回安裝時只是對二段蒸發(fā)第2噴射器和二段蒸發(fā)第3噴射器進(jìn)行更新改造,蒸發(fā)系統(tǒng)其他部分未作改動,尿素裝置投運(yùn)以來,閃蒸槽壓力一直不能控制在設(shè)計指標(biāo)[45~55 kPa(絕壓)];特別是在尿素裝置高負(fù)荷運(yùn)行情況下,由于閃蒸冷凝器的換熱面積小,達(dá)不到較好的冷卻效果,造成閃蒸槽壓力達(dá)65~85 kPa(絕壓),只得臨時引一部分閃蒸氣至一段蒸發(fā)分離器來緩解此問題;但對一段真空度造成了一定影響,導(dǎo)致一段、二段蒸發(fā)負(fù)荷加重和尿素產(chǎn)品中游離氨偏高;高負(fù)荷運(yùn)行時,一段蒸發(fā)壓力只能控制在約45 kPa(絕壓),隨著系統(tǒng)負(fù)荷的提高,對二段蒸發(fā)真空度也造成一定影響,特別是在高負(fù)荷情況下,尿素產(chǎn)品的水分含量也有所上升,直接影響尿素產(chǎn)品的質(zhì)量。
由于閃蒸效果差,加重了一段、二段蒸發(fā)的負(fù)荷,二段蒸發(fā)冷凝器的能力也稍顯不足,本來換熱面積就偏小的最終冷凝器冷凝效果也會受到影響,導(dǎo)致排入大氣的最終冷凝器尾氣中的NH3和水蒸氣比較多,不能回收利用。在冬季循環(huán)水溫度較低時,還能勉強(qiáng)滿足維持高負(fù)荷運(yùn)行的需求;而在夏季,隨著循環(huán)水溫度的上升,尿素蒸發(fā)系統(tǒng)尾氣的吸收效果較差,偏離了設(shè)計值,使氨耗也有所上升。
2.1.1 優(yōu)化合成塔的工況控制
通過適當(dāng)控制汽包壓力,加快甲銨在高壓冷凝器的生成速率,使尿素合成反應(yīng)前移,緩減因合成塔容積小的局限程度;同時,將合成壓力由14.0 MPa 提高至14.2 MPa,促進(jìn)尿素合成反應(yīng)向正方向移動,以提高尿素合成轉(zhuǎn)化率。合成塔出液調(diào)節(jié)閥的開度保持與系統(tǒng)負(fù)荷相對應(yīng),既可穩(wěn)定合成塔液位,又可保持高壓汽提塔較好且穩(wěn)定的氣液比,達(dá)到較好的汽提效果,減小汽提塔出液溫度的波動。
2.1.2 適當(dāng)降低高壓調(diào)溫水溫度
高壓調(diào)溫水控制采用大流量、小溫差的原則,高壓調(diào)溫水流量控制在330 m3/h左右,適當(dāng)降低高壓調(diào)溫水溫度,將進(jìn)口水溫控制在80 ℃,調(diào)溫水進(jìn)出口溫差控制在9~10 ℃,提高了高壓洗滌器的吸收效率,減少了尾氣中的NH3和CO2含量,有效減小了高壓洗滌器尾氣閥的開度,減輕了循環(huán)負(fù)荷,降低了消耗。
2.1.3 適當(dāng)降低尿素合成塔的氨碳比、水碳比
要減輕后系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷和解決低壓系統(tǒng)吸收能力差的問題,最主要應(yīng)降低系統(tǒng)的物流循環(huán)量以及減少高壓系統(tǒng)整體的反應(yīng)量。理論上,隨著氫碳比的降低,尿素合成塔中的CO2轉(zhuǎn)化率提高。尿素裝置設(shè)計氨碳比3.00、氫碳比0.41,而實際尿素合成塔中CO2轉(zhuǎn)化率為55%~57%、氨碳比為3.09~3.21、氫碳比為0.46~0.60,該組分嚴(yán)重偏離最低平衡壓力時的工藝參數(shù),且在富氨側(cè)。所以,將尿素合成塔的氨碳比適當(dāng)降至3.05~3.10、氫碳比降至0.43~0.50,不僅有效地提高了CO2轉(zhuǎn)化率,同時也減輕了汽提塔的負(fù)荷和低壓循環(huán)系統(tǒng)負(fù)荷,從而降低了系統(tǒng)循環(huán)量,使低壓系統(tǒng)能夠有較好的吸收效果,達(dá)到了系統(tǒng)水平衡和全系統(tǒng)的良性循環(huán)。
2.1.4 汽提殼側(cè)壓力的控制
提高汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力即提高了汽提溫度,有利于甲銨分解。由于受合成塔CO2轉(zhuǎn)化率偏低和汽提塔能力偏小的制約,要保證有較好的汽提效果和避免系統(tǒng)負(fù)荷后移,需要適當(dāng)提高汽提塔殼側(cè)壓力,故將汽提塔殼側(cè)壓力控制在指標(biāo)高限,由原2.00~2.03 MPa逐步提高至2.04~2.09 MPa。經(jīng)過運(yùn)行觀察,在保證汽提塔出液不超溫的情況下,逐步將壓力控制在高限,有效地提高了汽提效率,取得了較好的效果。但帶來了一定的蒸汽消耗上升問題,并隨著汽提塔分解溫度的提高,其汽提管有腐蝕加劇的風(fēng)險,因此,提高汽提壓力還需謹(jǐn)慎。
2.1.5 解決液氨泵、甲銨泵能力偏小的措施
針對液氨泵無備泵的問題,在2011年度大修期間,新增了1臺27 m3/h液氨泵。若大液氨泵發(fā)生故障,則開另2臺液氨泵維持生產(chǎn),可以有效避免因大液氨泵故障停車而導(dǎo)致尿素裝置全系統(tǒng)停車,也可實現(xiàn)小液氨泵故障停車檢修時尿素裝置不減負(fù)荷生產(chǎn)。
2013年,新增了1臺12.5 m3/h甲銨泵,若原配置的甲銨泵中有1臺發(fā)生故障,開新增甲銨泵維持滿負(fù)荷生產(chǎn),可以有效避免因甲銨泵故障導(dǎo)致尿素裝置被迫減負(fù)荷情況的發(fā)生,也避免了因裝置負(fù)荷波動引起尿素消耗的上升。
2.1.6 高壓噴射器前后壓差及溫度的控制
加氨或減氨應(yīng)及時調(diào)節(jié)高壓噴射器前后壓差,可根據(jù)情況調(diào)整噴射器的抽吸能力以滿足工況的要求。壓差偏小,噴射器抽吸能力下降。正常情況下,噴射器前后壓差始終保持在1.5~1.8 MPa;同時,合理控制系統(tǒng)NH3和H2O添加量,使噴射泵出口物料溫度控制在125~130 ℃。
2.2.1 精餾塔出液溫度的控制
在高負(fù)荷運(yùn)行、尿素產(chǎn)品中縮二脲含量不高的情況下,將精餾塔出液溫度逐步提高至132.5~136.5 ℃,控制在指標(biāo)高限,有效地改善了精餾效果,減輕了蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)荷,同時也降低了產(chǎn)品中游離氨含量。
2.2.2 低壓調(diào)溫水的操作
低壓調(diào)溫水的控制也采用大流量、小溫差的原則,低壓調(diào)溫水流量控制在≥1 100 m3/h,增加低壓調(diào)溫水的循環(huán)量,有效地提高了換熱效率,低壓調(diào)溫水進(jìn)出口溫差由9 ℃下降至7 ℃;同時,根據(jù)負(fù)荷大小控制低壓調(diào)溫水溫度,在負(fù)荷高時,逐步將低壓調(diào)溫水回水溫度控制在指標(biāo)低限(約45 ℃),使低壓甲銨冷凝器出口氣液溫度由74 ℃下降至67~70 ℃,有效降低了低壓甲銨冷凝器的負(fù)荷,提高了低壓甲銨冷凝器的吸收效率,減小了低壓洗滌器尾氣閥的開度,降低了尾氣排放量及消耗。
2.2.3 回流冷凝液的控制
解吸回流冷凝液返回低壓系統(tǒng)的量,特別是水量控制的大小,對系統(tǒng)水平衡影響較大。應(yīng)減少回流冷凝液帶水量,控制好回流冷凝液的濃度,則解吸塔出氣溫度的控制就顯得比較重要。當(dāng)壓力一定時,控制此氣相溫度也就控制了回流冷凝液的濃度。適當(dāng)增大回流冷凝液返回解吸塔頂部的量,保持較低的解吸塔出口氣體溫度,有利于提高回流冷凝液濃度,使回流冷凝液返回低壓系統(tǒng)的量接近設(shè)計值,有效減輕了低壓系統(tǒng)的負(fù)荷,同時也減少了返回高壓系統(tǒng)水量。
2.2.4 低壓洗滌器液位和低壓系統(tǒng)的水平衡控制
在高壓系統(tǒng)優(yōu)化后,低壓洗滌器液位高低的控制關(guān)鍵是應(yīng)控制低壓系統(tǒng)各補(bǔ)液點(diǎn)的補(bǔ)水量,將甲銨液濃度控制在較佳范圍。通過摸索,在精餾塔至低壓甲銨冷凝器氣相進(jìn)口管道上適當(dāng)補(bǔ)入一定量的稀氨水,可提高甲銨的冷凝效果,使低壓循環(huán)系統(tǒng)易于控制,減少放空量。在滿足系統(tǒng)的需求下,分配好系統(tǒng)各補(bǔ)液點(diǎn)的補(bǔ)水量,對全系統(tǒng)的水平衡至關(guān)重要。
2.2.5 中壓吸收塔控制
中壓吸收塔的操作壓力由0.55 MPa提高至0.65 MPa,循環(huán)冷卻器出口溫度由45~65 ℃降低至40~55 ℃,提高了中壓吸收塔的吸收能力,減少了尾氣中NH3的排放量。
2.2.6 擴(kuò)大低壓甲銨冷凝器
原低壓甲銨冷凝器換熱面積為381.1 m2。在裝置安裝時,更新了該設(shè)備,擴(kuò)大了換熱面積,故低壓甲銨冷凝器在高負(fù)荷運(yùn)行時裕量大。經(jīng)不斷優(yōu)化控制,即使在氣溫較高的夏季,低壓循環(huán)系統(tǒng)的壓力和放空量也基本能得到有效控制。
由于閃蒸冷凝器的能力太小,換熱效果不能滿足工況要求,利用2011年度大修機(jī)會,更新了閃蒸冷凝器,將換熱面積由98.00 m2擴(kuò)大至170.00 m2;蒸發(fā)系統(tǒng)最終冷卻器利用換下的閃蒸冷凝器代替,換熱面積由7.53 m2擴(kuò)至98.00 m2。改造后,此2臺冷凝器換熱面積大幅增加,換熱效果有了明顯提高,解決了閃蒸真空度差的問題,閃蒸壓力由70 kPa(絕壓)降至55 kPa(絕壓),閃蒸槽出液溫度由93~95 ℃下降至88~91 ℃,尿液槽的尿液組分得到了優(yōu)化,一段、二段蒸發(fā)系統(tǒng)工況明顯改善,尿素產(chǎn)品質(zhì)量也得到了進(jìn)一步保證。蒸發(fā)最終冷卻器換熱面積擴(kuò)大后,排入大氣的NH3和水蒸氣也大幅減少,基本全部回收利用,有利于尿素裝置的節(jié)能降耗。
經(jīng)過近2年不斷地摸索和技術(shù)改造,尿素裝置工況得到了很好的改善和控制,產(chǎn)量也逐步提高,質(zhì)量穩(wěn)定在高負(fù)荷下正常運(yùn)行,消耗逐步降低。系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時優(yōu)化前、后主要控制工藝指標(biāo)對比見表1。
表1 系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時優(yōu)化前、后主要控制工藝指標(biāo)對比
項 目 原美國裝置玖源公司裝置設(shè)計值優(yōu)化前優(yōu)化后合成壓力/MPa14.814.513.8~14.114.0~14.3合成塔塔頂溫度/℃183.5184.3179.5~180.5180.4~181.6合成系統(tǒng)氨碳比3.063.003.09~3.213.05~3.10CO2轉(zhuǎn)化率/%5854~5756~58合成系統(tǒng)氫碳比0.410.46~0.600.43~0.50汽提效率/%778067~7270~76汽提塔耗蒸汽/(t·h-1)55.349.457.0~62.055.0~60.0汽提塔出液溫度/℃174.0170.0173.0~174.0172.9~174.3汽提塔殼側(cè)蒸汽壓力/MPa2.101.70~2.102.00~2.052.04~2.08汽包壓力/MPa0.350.350.380.35~0.37汽包產(chǎn)汽量/(t·h-1)36.250.949.0~52.049.0~53.0低壓系統(tǒng)壓力/MPa0.210.170.21~0.260.18~0.21低壓甲銨液溫度/℃677673~7567~70解吸進(jìn)液流量/(m3·h-1)21.829.437.037.0精餾塔出液溫度/℃135.0135.0131.7~132.7132.5~136.5回流冷凝器溫度/℃565555~6053~58閃蒸真空度/kPa55.980.055.0閃蒸槽出液溫度/℃9193~9588~91
注:以原美國裝置日生產(chǎn)能力為1 260 t,玖源公司裝置日生產(chǎn)能力為1 376 t計算。
針對在玖源公司尿素生產(chǎn)裝置在高負(fù)荷運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,通過對荷蘭斯塔米卡邦公司以及原美國裝置設(shè)計有缺陷的部分設(shè)備改造后,充分發(fā)揮每臺設(shè)備的全部生產(chǎn)裕能。將907 t/d的尿素生產(chǎn)裝置,在原美國裝置擴(kuò)能改造為1 272 t/d的基礎(chǔ)上,再通過較小的技術(shù)改進(jìn)和生產(chǎn)過程的優(yōu)化控制,達(dá)到尿素裝置高產(chǎn)能和較好的工況穩(wěn)定運(yùn)行。如果按設(shè)計日產(chǎn)1 350 t 計算,尿素裝置能力已達(dá)到設(shè)計能力的101%~103%,達(dá)到了高產(chǎn)、低耗的運(yùn)行效果,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。