我廠在化工生產(chǎn)系統(tǒng)中, 使用8-189# 循環(huán)風(fēng)機(jī),配用電機(jī)功率125 kW,工作轉(zhuǎn)速接近3000轉(zhuǎn)/分, 運(yùn)行溫度達(dá)60℃以上。 該風(fēng)機(jī)使用10~20# 潤(rùn)滑油, 由于主軸兩端僅采用羊毛氈油封,在長(zhǎng)期運(yùn)行中,密封性能差,更換油封比較困難,引起潤(rùn)滑大量泄漏,并且污染環(huán)境,操作條件極差。 別的單位也有同樣反映。
為了解決以上問題,我們?cè)谥鬏S兩端的軸承端蓋內(nèi),添加了2 只金屬防油圈(見圖2),并將軸承緊定螺帽作了適當(dāng)?shù)男螤罡膭?dòng),巧妙地利用高速離心泵原理,在防油圈與緊定螺帽之間的間隙內(nèi)產(chǎn)生偏向軸承的吹掃氣流,過此間隙外泄的潤(rùn)滑油被重新吹回軸承, 基本上消除了軸端漏油,獲得較滿意效果。
圖2
我們所使用的防油圈,其吹掃面與主軸中心線夾角為54°,軸承緊定螺帽的配合面以同樣角度車制,安裝時(shí)控制其間隙為0.8~1.5 毫米左右,保證運(yùn)行時(shí)主軸受熱伸長(zhǎng)留有足夠余地。 并且,為了不使添加防油圈后端蓋與上蓋底座之間的靜密封間隙增大, 端蓋壓環(huán)的高度也相應(yīng)增高。2012 年12 月份在新車間的一臺(tái)風(fēng)機(jī)上裝防油圈后,潤(rùn)滑油平均耗量從3.0 kg/日下降到0.2 kg/日,全年2 臺(tái)常開風(fēng)機(jī)可節(jié)油1680 kg,同時(shí)環(huán)境污染基本消除,既實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,又改善了環(huán)境衛(wèi)生。