張建民 蘭雁永 沈 莉(滄州大化集團(tuán)TDI有限責(zé)任公司 河北滄州061000)
滄州大化集團(tuán)TDI有限責(zé)任公司凈化裝置產(chǎn)品CO的露點(diǎn)約為-30 ℃,而CO產(chǎn)品氣露點(diǎn)升高會(huì)對(duì)后系統(tǒng)光化合成裝置造成危害。CO露點(diǎn)升高,輸送到光氣合成裝置的CO氣體中水含量較高,含水的CO在光氣合成裝置與氯氣混合后,在進(jìn)入光氣合成反應(yīng)器前的管道內(nèi),氯氣和水反應(yīng)生成次氯酸和鹽酸,鹽酸與管道中的鐵反應(yīng)生成氯化鐵,對(duì)管道產(chǎn)生腐蝕,氯化鐵生成量增加后還會(huì)堵塞光氣合成反應(yīng)器的進(jìn)料管線。
近年來(lái)表現(xiàn)出的具體危害主要有:①腐蝕容易造成管線閥門出現(xiàn)漏點(diǎn),氯氣、光氣或CO外漏危及人身安全;②氯化鐵堵塞進(jìn)料管線,造成光氣合成裝置進(jìn)料困難,引起光氣合成裝置停車;③氯化鐵進(jìn)入光氣合成反應(yīng)器后,造成催化劑活性下降,催化劑使用壽命縮短;④光氣合成裝置混合三通處CO噴嘴腐蝕速度過(guò)快,使用壽命不能達(dá)到1個(gè)檢修周期(1年)。為了保障光氣合成裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行,在CO壓縮機(jī)后新增1套由北京北大先鋒科技有限公司建設(shè)的CO產(chǎn)品氣干燥裝置,將產(chǎn)品CO的露點(diǎn)降至-60 ℃以下。
變溫吸附利用吸附劑的平衡吸附量隨溫度升高而降低的特性,采用常溫吸附、升溫脫附的操作方法,采用溫度升降的循環(huán)操作,使低溫下被吸附的強(qiáng)吸附組分在高溫下得以脫附,從而使吸附劑得到再生,經(jīng)冷卻后再在低溫下吸附強(qiáng)吸附組分。
變溫吸附用于常壓氣體和空氣的減濕,以及空氣中溶劑蒸氣的回收,尤其適合在常溫狀態(tài)下強(qiáng)吸附組分不能良好解吸介質(zhì)的分離等。如果吸附介質(zhì)是水,可用熱氣體加熱吸附劑進(jìn)行脫附;如果吸附介質(zhì)是有機(jī)溶劑,吸附量高時(shí),可用水蒸氣加熱脫附后冷凝回收;吸附量低時(shí),則用熱空氣脫附后隨之帶出,或經(jīng)二次吸附后回收。
CO產(chǎn)品氣干燥裝置特點(diǎn):①運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)產(chǎn)品CO氣體損失,無(wú)任何廢氣產(chǎn)生;②分離出的冷凝水可補(bǔ)充至循環(huán)水系統(tǒng),生產(chǎn)中無(wú)三廢產(chǎn)生;③全套裝置不需要?jiǎng)釉O(shè)備,維護(hù)簡(jiǎn)單。
CO產(chǎn)品氣干燥裝置工藝流程見(jiàn)圖1。變溫吸附工序中有2臺(tái)變溫吸附塔(1#和2#)和1臺(tái)變溫預(yù)吸附塔,變溫吸附塔進(jìn)氣端有 2只四通球閥(1#和2#)、出氣端有1只 3#四通球閥。變溫吸附的吸附和再生在同一壓力下進(jìn)行,在任意時(shí)刻都有1臺(tái)吸附塔進(jìn)行吸附脫水,1臺(tái)吸附塔進(jìn)行加熱再生,另1臺(tái)吸附塔進(jìn)行加熱后冷卻。吸附脫水后的CO產(chǎn)品氣進(jìn)入CO球罐?,F(xiàn)以1#變溫吸附塔為例對(duì)變溫吸附各操作步驟進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。
圖1 CO產(chǎn)品氣干燥裝置工藝流程
CO壓縮機(jī)來(lái)的CO產(chǎn)品氣通過(guò)1#調(diào)節(jié)閥與再生氣匯集后經(jīng)過(guò)2#四通球閥進(jìn)入1#變溫吸附塔,CO產(chǎn)品氣中的水被吸附下來(lái);經(jīng)過(guò)干燥的CO產(chǎn)品氣經(jīng)3#四通球閥進(jìn)入CO球罐。達(dá)到設(shè)定的操作時(shí)間后,1#變溫吸附塔停止吸附,轉(zhuǎn)入再生步驟。
CO壓縮機(jī)來(lái)的CO產(chǎn)品氣通過(guò)流量計(jì)、1#四通球閥進(jìn)入變溫預(yù)吸附塔, CO產(chǎn)品氣中的水被吸附下來(lái);從變溫預(yù)吸附塔流出的CO產(chǎn)品氣經(jīng)加熱器加熱至160 ℃左右后,由3#四通球閥進(jìn)入到1#變溫吸附塔中,加熱1#變溫吸附塔中的吸附劑;從1#變溫吸附塔中流出的氣體依次通過(guò)2#和1#四通球閥,進(jìn)入冷卻器冷卻至40 ℃以下后,再經(jīng)氣水分離器將其中的大部分游離水分離出去,然后返回到1#調(diào)節(jié)閥。達(dá)到設(shè)定的操作時(shí)間后,1#變溫吸附塔停止加熱再生,轉(zhuǎn)入冷卻步驟。
CO壓縮機(jī)來(lái)的CO產(chǎn)品氣通過(guò)流量計(jì)、1#和2#四通球閥后進(jìn)入1#變溫吸附塔,對(duì)1#變溫吸附塔降溫;降溫后的氣體通過(guò)3#四通球閥,經(jīng)加熱器加熱至160 ℃左右,對(duì)變溫預(yù)吸附塔進(jìn)行加熱解吸;從變溫預(yù)吸附塔中流出的氣體經(jīng)1#四通球閥,然后通過(guò)冷卻器冷卻至40 ℃,進(jìn)入到氣水分離器將其中的大部分游離水分離出去,然后返回到1#調(diào)節(jié)閥。1#變溫吸附塔在設(shè)定的操作時(shí)間內(nèi)冷卻至40 ℃,停止冷卻步驟,準(zhǔn)備下一循環(huán)。
3臺(tái)吸附塔中,1#和2#變溫吸附塔都經(jīng)吸附、加熱再生及冷卻步驟;變溫預(yù)吸附塔只經(jīng)加熱再生和冷卻步驟。通過(guò)調(diào)節(jié)1#調(diào)節(jié)閥來(lái)控制CO產(chǎn)品氣中用來(lái)再生的氣量。
CO產(chǎn)品氣干燥裝置投用后,運(yùn)行良好,脫水效果明顯。2013年12月10日12:00至13日12:00,對(duì)該套裝置進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試,其氣體露點(diǎn)分析參數(shù):CO壓縮機(jī)出口(人工分析值)-37~-40 ℃,變溫吸附裝置出口(人工分析值)-61~-78 ℃,變溫吸附裝置出口(在線分析儀分析值)-73~-78 ℃。測(cè)試期間,干燥裝置分離器液位由38 mm 上升至62 mm,脫除約90 L液態(tài)水,到達(dá)了預(yù)期效果,脫水效果明顯,大大降低了CO產(chǎn)品氣中水含量,并且降低了對(duì)光化合成裝置及管線的危害。總之,CO產(chǎn)品氣干燥裝置運(yùn)行環(huán)保、節(jié)能,其投用對(duì)光化合成裝置意義重大。