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降低延遲焦化加熱爐燃料氣單耗的原因分析與措施

2014-07-27 00:11付金
創(chuàng)新科技 2014年2期
關(guān)鍵詞:單耗結(jié)焦焦化

付金

(1.西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,西安710065;2.中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,洛陽(yáng)471012)

降低延遲焦化加熱爐燃料氣單耗的原因分析與措施

付金

(1.西安石油大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,西安710065;2.中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,洛陽(yáng)471012)

加熱爐是延遲焦化裝置的核心設(shè)備,中部某煉廠延遲焦化加熱爐存在燃料氣單耗偏高的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)燃料氣單耗影響因素原料性質(zhì)、分餾系統(tǒng)和爐管結(jié)焦的分析,并采取了相關(guān)措施,取得了顯著效果。

加熱爐;原料性質(zhì);分餾系統(tǒng);爐管結(jié)焦

1 前言

中部某煉廠140萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置以常減壓裝置生產(chǎn)的減壓渣油為原料,采用LPEC設(shè)計(jì)的“可靈活調(diào)節(jié)循環(huán)比”工藝流程,生產(chǎn)汽、柴、蠟油等產(chǎn)品。延遲焦化原理是利用重油在熱轉(zhuǎn)化深度較低時(shí)結(jié)焦前體物不易出現(xiàn)的現(xiàn)象,在焦化加熱爐爐管內(nèi)獲得重油輕質(zhì)化所需要的能量,在焦炭塔內(nèi)完成生焦反應(yīng)的工藝過(guò)程[1]。焦炭塔生焦反應(yīng)所需要的熱量全部來(lái)自于加熱爐,故加熱爐是整個(gè)裝置的核心單元設(shè)備[2]。據(jù)了解,在焦化裝置總能耗中,加熱爐燃料氣單耗占61%,在所有能耗中所占比重最大,因此如何降低焦化裝置加熱爐燃料氣單耗,成為了焦化節(jié)能降耗的關(guān)鍵。

2 影響加熱爐燃料氣單耗的因素

2.1 分餾系統(tǒng)操作對(duì)燃料氣單耗的影響

原料在進(jìn)入加熱爐前,首先和分餾塔側(cè)線的柴油、中段抽出油、輕蠟油、重蠟油和底循環(huán)油等換熱器進(jìn)行換熱,溫度升高后進(jìn)入加熱爐。如果進(jìn)料溫度高,在加熱爐輻射段出口溫度不變的條件下,可以有效降低燃料氣單耗。另外,焦炭塔預(yù)熱后的甩油目前也是進(jìn)入分餾塔進(jìn)行回?zé)?,甩油溫度較低,會(huì)吸收一定的熱量,影響原料的換熱終溫。因此,對(duì)分餾塔合理進(jìn)行優(yōu)化操作,提高換熱終溫,可以降低燃料氣單耗。

2.2 爐管內(nèi)結(jié)焦對(duì)加熱爐燃料氣單耗的影響

加熱爐進(jìn)料主要是渣油,其富含瀝青質(zhì)、膠質(zhì)以及重金屬,結(jié)焦傾向大。渣油進(jìn)入爐管后,以490℃左右的高溫在爐管內(nèi)流過(guò),雖然三點(diǎn)注汽可以適當(dāng)減緩渣油在爐管內(nèi)的結(jié)焦速度,但是渣油在爐管內(nèi)的結(jié)焦不可避免,表1為加熱爐爐管的結(jié)焦情況,由表可知,加熱爐爐管結(jié)焦嚴(yán)重,爐管內(nèi)部焦層厚度為6 mm左右,按照清焦前后燃料氣單耗計(jì)算,每毫米焦層消耗燃料氣約為0.33kgeo/t。所以,爐管內(nèi)焦層厚度對(duì)燃料氣單耗存在較大影響。

2.3 原料性質(zhì)對(duì)燃料氣單耗的影響

該煉廠延遲焦化加熱爐的原料分為兩部分,一部分來(lái)自從常減壓裝置(熱渣),一部分來(lái)自公司罐區(qū)(冷渣)。原料渣油進(jìn)入焦化裝置后先進(jìn)入緩沖罐,之后進(jìn)入加熱爐。在進(jìn)入加熱爐前,原料性質(zhì)的改善主要靠循環(huán)油量大小來(lái)控制。常減壓生產(chǎn)波動(dòng),也會(huì)導(dǎo)致到焦化裝置的渣油量變化較大。為了保持焦化原料緩沖罐液面平衡,必須調(diào)節(jié)來(lái)自罐區(qū)的渣油量,原料流量的頻繁波動(dòng)導(dǎo)致渣油性質(zhì)波動(dòng)加大。渣油性質(zhì)中瀝青質(zhì)、膠質(zhì)和殘?zhí)恐祵?duì)爐管結(jié)焦有較大影響,原料性質(zhì)的不穩(wěn)定性,將會(huì)導(dǎo)致?tīng)t管結(jié)焦傾向增加,爐管內(nèi)結(jié)焦使加熱爐燃料氣單耗增加。

3 采取措施

3.1 優(yōu)化分餾系統(tǒng)操作,提高原料換熱終溫

按照分餾塔側(cè)線和原料換熱的流程,加大分餾底部物料和原料的換熱,可以有效提高換熱終溫。但是,熱量如果向分餾塔下部轉(zhuǎn)移過(guò)多,將會(huì)影響輕質(zhì)油的產(chǎn)品質(zhì)量和收率。因此,合理調(diào)整分餾系統(tǒng)總體熱量分配比例,對(duì)降低燃料氣單耗至關(guān)重要。經(jīng)過(guò)分析各個(gè)側(cè)線換熱器的運(yùn)行情況,在安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上提高回流量,可以提高換熱終溫。

同時(shí)為了提高進(jìn)入分餾塔的熱量,還采取了以下措施:

3.1.1 預(yù)熱初期,甩油直接出裝置,減少預(yù)熱后期至分餾的量,降低回?zé)捓溆蛯?duì)分餾塔塔熱量的影響,增加換熱終溫;焦炭塔預(yù)熱到200℃以后再進(jìn)入分餾塔,同時(shí)嚴(yán)格控制流量,保持蒸發(fā)段溫度不得低于370℃。

3.1.2 提高焦炭塔頂油氣至分餾塔的溫度,由415℃提至424℃,增加油氣進(jìn)分餾塔熱量,將焦炭塔的熱量盡可能多的轉(zhuǎn)移至分餾系統(tǒng),提高換熱終溫。

3.1.3 定期清理?yè)Q熱器循環(huán)油-渣油換熱器。因?yàn)檠h(huán)油是熱含量最大,溫度最高的組分,換熱器內(nèi)部結(jié)焦情況最為嚴(yán)重。在機(jī)械清焦期間,在處理量較小的情況下,將該換熱器一切一備進(jìn)行清理。

經(jīng)過(guò)優(yōu)化分餾塔系統(tǒng)以及相關(guān)操作,在保證汽、柴油收率的前提下,將熱量合理轉(zhuǎn)移,提高了換熱終溫,降低加熱爐瓦斯單耗約0.24kgeo/t。

3.2 適時(shí)進(jìn)行機(jī)械清焦,有效降低燃料氣單耗

因?yàn)闋t管本身材料限制,爐管表面溫度超過(guò)650℃后對(duì)爐管損害較大,同時(shí)當(dāng)爐管表面溫度過(guò)高,也會(huì)加劇爐管內(nèi)焦炭層的增加速率,導(dǎo)致燃料氣單耗增加。所以,依據(jù)爐管表面溫度,選擇合適的時(shí)間清焦,可以有效地降低燃料氣單耗。

表2為在2012年與2013年1~6月份加熱爐單耗數(shù)據(jù),由表可知,在每次加熱爐進(jìn)行機(jī)械清焦后,燃料氣單耗可以降低約1.5kgeo/t,效果顯著。

表2 2012年與2013年1月~6月加熱爐燃料氣單耗

3.3 優(yōu)化裝置進(jìn)料,合理控制循環(huán)比

對(duì)于焦化裝置原料性質(zhì)變化復(fù)雜,不易控制的特點(diǎn),主要采取增加檢測(cè),及時(shí)優(yōu)化的手段,同時(shí),對(duì)于原料性質(zhì)劣質(zhì)化的問(wèn)題,對(duì)應(yīng)合理調(diào)整循環(huán)比,改善進(jìn)加熱爐時(shí)的性質(zhì),減緩爐管結(jié)焦,有效降低瓦斯單耗。

3.3.1 增加原料性質(zhì)監(jiān)控頻率,及時(shí)改善進(jìn)料性質(zhì)

3.3.1.1 增加了對(duì)渣油性質(zhì)的分析頻率,對(duì)于原料的主要性質(zhì)(密度、殘?zhí)恐档龋?,?jiān)持每天分析,對(duì)于次要性質(zhì)(金屬含量、鹽含量等),由每月一次增加到每月二次,四組分依據(jù)殘?zhí)恐底兓?,可及時(shí)聯(lián)系對(duì)渣油進(jìn)行加樣分析。

3.3.1.2 若發(fā)現(xiàn)原料殘?zhí)恐?、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量變化超過(guò)設(shè)計(jì)值的2%,要對(duì)常減壓進(jìn)料及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,減少劣質(zhì)原油進(jìn)料,增加輕質(zhì)原油比例,以達(dá)到改善焦化進(jìn)料性質(zhì)的效果。改善后加熱爐燃料氣單耗減少了0.17kgeo/t。

3.3.2 依據(jù)進(jìn)料變化,合理控制循環(huán)比

增加分餾塔底部循環(huán)油進(jìn)入原料渣油量,可以有效改善進(jìn)入加熱爐原料的性質(zhì),是防止加熱爐結(jié)焦最直接有效的方法,能降低燃料氣單耗。但是循環(huán)比過(guò)大,又會(huì)增加燃料氣單耗,起到相反作用,所以循環(huán)比大小的控制是難點(diǎn)。根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),該廠得到了循環(huán)比與渣油密度變化的對(duì)應(yīng)關(guān)系,如表3所示。

表3 渣油性質(zhì)變化對(duì)應(yīng)循環(huán)比

2013上半年,根據(jù)渣油在線密度,將循環(huán)比控制在0.10~0.15之間,平均循環(huán)比為0.12。通過(guò)合理的控制循環(huán)油量,在不增加爐管結(jié)焦的前提下,增加了處理量,同時(shí)降低加熱爐燃料氣單耗0.11kgeo/t。

4 結(jié)論

經(jīng)過(guò)對(duì)該廠延遲焦化裝置加熱爐分析,可知影響加熱爐燃料氣單耗的主要因素是:原料性質(zhì)、分餾系統(tǒng)操作和爐管的結(jié)焦?fàn)顩r。同時(shí)依據(jù)焦化裝置的特點(diǎn),通過(guò)對(duì)原料性質(zhì)來(lái)源進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)分餾系統(tǒng)以及相關(guān)操作進(jìn)行調(diào)整和對(duì)加熱爐進(jìn)行適時(shí)機(jī)械清焦等方法,有效地降低了加熱爐瓦斯單耗,取得了顯著效果。

[1]林世雄,石油煉制工程(第三版)[M],北京:石油工業(yè)出版社,2000:302-310.

[2]錢家麟,于遵宏,李文輝等.管式加熱爐第二版[M].中國(guó)石化出版社,2003.

TE963

A

1671-0037(2014)01-52-1.5

2013年12月6日。

付金(1984.6-),男,在讀碩士,助理工程師。研究方向:材料科學(xué)與工程。

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