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尼龍66聚合反應(yīng)器排汽回收利用技術(shù)改造

2014-08-05 03:09:06李鵬翔
合成纖維工業(yè) 2014年6期
關(guān)鍵詞:低聚物預(yù)熱器尼龍

李鵬翔

(神馬實業(yè)股份有限公司,河南平頂山467000)

神馬實業(yè)股份有限公司的尼龍66簾子布生產(chǎn)線是20世紀70年代末期從日本旭化成公司引進的成套技術(shù),原工藝路線采用濃縮槽、反應(yīng)器、減壓器、前聚合器和后聚合器等為主要聚合裝置,以質(zhì)量分數(shù)50%的尼龍66鹽水溶液為原料連續(xù)生產(chǎn)聚合物。在聚合工序產(chǎn)生大量蒸汽,蒸汽中含有微量的低聚物雜質(zhì)和己二胺,除少部分蒸汽作為鹽預(yù)熱器的熱源之外,大部分直接排入大氣中,造成能源浪費和環(huán)境污染。作者對反應(yīng)器排放的過熱蒸汽回收利用裝置進行技術(shù)改造,達到了節(jié)能減排和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定控制的目的。

1 改造前尼龍66連續(xù)聚合工藝簡介

從圖1可見,尼龍66鹽水溶液經(jīng)過二道過濾處理后進入聚合工序。鹽預(yù)熱器是一個列管式加熱器,使用濃縮槽的尾汽加熱;濃縮槽是帶夾套及蛇管的立式圓筒攪拌槽,熱媒通過蛇管對物料進行加熱濃縮,將鹽液質(zhì)量分數(shù)由50%濃縮到72%。預(yù)熱器是兩個列管式換熱器串聯(lián),將鹽液從130℃加熱到220℃。反應(yīng)器是一個分為三段臥式U字型圓筒容器,各段有獨立的聯(lián)苯加熱系統(tǒng),第一、二段在1.85 MPa、245℃條件下蒸發(fā)約699.7 kg/h的過熱水蒸汽直接排入大氣,物料在第三段進行預(yù)縮聚。減壓器將物料出口壓從2 MPa減到常壓,同時預(yù)聚物升溫到285℃。前聚合器是帶排料螺桿及夾套的立式圓筒槽,物料在常壓下繼續(xù)聚合,在旋風(fēng)分離器中通過噴淋水除掉低聚物,高聚物通過增壓泵送往后聚合器。后聚合器通過抽真空系統(tǒng)抽吸高聚物中的殘存水分,在負壓狀態(tài)下進一步蒸發(fā)水分和繼續(xù)熔融縮聚,使聚合物相對黏度達到紡絲工序的要求,然后通過增壓輸送泵送往紡絲工序。

圖1 尼龍66連續(xù)聚合工藝流程Fig.1 Flow chart of nylon 66 continuous polymerization process

2 聚合反應(yīng)器排汽回收利用技術(shù)改造

2.1 尼龍66連續(xù)聚合所需熱量

尼龍66連續(xù)聚合中需要將50%的溶劑水完全蒸發(fā)掉,還需要蒸發(fā)縮聚反應(yīng)的生成水,需要消耗大量的熱量?,F(xiàn)裝置11條生產(chǎn)線上均配置1臺濃縮槽和反應(yīng)器,濃縮槽和反應(yīng)器在連續(xù)聚合過程中的熱量消耗和分配見表1。

表1 濃縮槽和反應(yīng)器消耗熱量Tab.1 Heat consumption of concentration tank and reactor

從表1可知,反應(yīng)器排放1.85 MPa、245℃過熱蒸汽,濃縮槽需要0.8~1.0 MPa的飽和蒸汽加熱物料,反應(yīng)器排放蒸汽的余熱比濃縮槽消耗熱量略有富余,將反應(yīng)器排放的過熱蒸汽轉(zhuǎn)換為濃縮槽所需的飽和蒸汽,理論上是可行的。

2.2 反應(yīng)器排汽回收利用設(shè)備改造

尼龍66連續(xù)聚合過程中,濃縮槽排放蒸汽約占總排放量的46.8%,原設(shè)計已將約22%的排出蒸汽余熱作為鹽預(yù)熱器的熱源,剩余蒸汽則通過技術(shù)改造作為第三溫水系統(tǒng)和冬季取暖的熱源。反應(yīng)器排放蒸汽約占總排放量的43.9%,直接排入大氣中造成浪費。因此,可通過技術(shù)改造對反應(yīng)器的排汽回收利用,見圖2。具體改造措施:新增飽和蒸汽塔、過濾器、溶液回收槽、溶液儲槽、噴淋泵和控制系統(tǒng)等回收利用裝置;飽和蒸汽塔為氣液直接接觸式傳熱與傳質(zhì)的設(shè)備,塔內(nèi)采用高效噴淋裝置,并安裝有專門設(shè)計的分布器,使氣液接觸更加均勻,在塔內(nèi)降溫降壓符合工藝要求后送往過濾器;改造后,反應(yīng)器排汽轉(zhuǎn)換為濃縮槽熱源,同時去除蒸汽中少量低聚物雜質(zhì)和微量己二胺,減少污染物排放。

圖2 反應(yīng)器排汽回收利用裝置工藝流程Fig.2 Flow chart of reactor exhaust steam recovery unit

2.3 反應(yīng)器排汽回收利用工藝原理

反應(yīng)器排汽的回收利用是采用高壓蒸汽減溫減壓原理,整個裝置無熱源輸入,反應(yīng)器排放的1.85 MPa、245℃過熱蒸汽從蒸汽飽和塔底部進入并向上流動;噴淋系統(tǒng)將常溫的脫鹽水從塔頂?shù)姆蓝聡娮熘幸造F狀噴入塔內(nèi),與過熱蒸汽充分接觸,利用脫鹽水和過熱蒸汽之間較大的傳熱速率,將過熱蒸汽冷卻為中壓飽和蒸汽,通過過濾器去除飽和蒸汽中的低聚物雜質(zhì),制得純凈中壓蒸汽作為濃縮槽熱源,替代原熱媒氫化三聯(lián)苯;同時將微量的己二胺和低聚物隨噴淋水從塔底的管路系統(tǒng)流至回收槽,送往生化池進行無害化處理。

2.4 優(yōu)化排汽回收利用工藝

反應(yīng)器排汽中的低聚物和己二胺低于熔點時會凝結(jié)結(jié)晶粘附在管壁上,造成飽和蒸汽塔、疏水閥和輸送管道堵塞,輕微時導(dǎo)致設(shè)備換熱效率降低,嚴重時飽和蒸汽無法輸送至濃縮槽而停車。改造后,防止己二胺和低聚物結(jié)晶堵塞設(shè)備和管道是生產(chǎn)穩(wěn)定控制的關(guān)鍵。優(yōu)化措施如下:(1)穩(wěn)定控制反應(yīng)器壓力,防止反應(yīng)器泄壓堵塞排汽管道;(2)定期切換反應(yīng)器排汽自動調(diào)節(jié)閥,保持噴淋水流量和壓力穩(wěn)定;(3)定期排放富含己二胺和低聚物的溶液;(4)定期清理疏水閥,防止排水不暢或不排水。實踐表明,控制反應(yīng)器內(nèi)壓為1.85 MPa,裝置運行每隔15 d清理自動調(diào)節(jié)閥,每隔5 d排放滯留廢液,每隔30 d切換清洗疏水閥,可有效防止設(shè)備和管道的堵塞,穩(wěn)定生產(chǎn)。

2.5 改造效果

尼龍66原絲生產(chǎn)線通過技術(shù)改造和優(yōu)化排汽回收利用的工藝控制和操作管理,將1.85 MPa、245℃過熱蒸汽通過廢汽回收利用系統(tǒng)處理為0.8~1.0 MPa飽和純凈蒸汽,取代氫化三聯(lián)苯作為濃縮槽熱源。濃縮槽排出蒸汽余熱分別作為鹽預(yù)熱器、第三溫水系統(tǒng)和冬季取暖的熱源,反應(yīng)器排汽余熱得到充分利用,降低了能源的消耗。蒸汽中己二胺回收集中后送往生化池進行無害化處理,COD含量保持在50 mg/L以下,降低了大氣污染物的排放。通過改造實現(xiàn)了濃縮槽的溫度、壓力、液位等關(guān)鍵參數(shù)穩(wěn)定控制,聚合工藝穩(wěn)定受控,尼龍66聚合物相對黏度的均勻性和原絲一等品率均有所提高,見表2。

表2 改造前后產(chǎn)品質(zhì)量對比Tab.2 Quality index before and after innovation

3 結(jié)論

a.尼龍66聚合反應(yīng)器排放的過熱蒸汽的余熱比濃縮槽消耗熱量略有富余,可轉(zhuǎn)換為濃縮槽所需飽和蒸汽,達到節(jié)能的目的。

b.通過技術(shù)改造,新增蒸汽飽和塔、過濾器、溶液回收槽和控制系統(tǒng)等回收利用裝置,可將反應(yīng)器排放的1.85 MPa,245℃的過熱蒸汽處理為0.8~1.0 MPa飽和純凈蒸汽,作為濃縮槽熱源,降低了裝置能耗。

c.改造后,經(jīng)優(yōu)化工藝控制,生產(chǎn)穩(wěn)定,尼龍66聚合物相對黏度的均勻性和原絲一等品率均有所提高。

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