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紡絲計量泵傳動控制系統(tǒng)的技術(shù)改造

2014-08-05 03:09:06徐連強顏紅衛(wèi)
合成纖維工業(yè) 2014年6期
關(guān)鍵詞:計量泵斷電接觸器

徐連強,顏紅衛(wèi)

(1.無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院,江蘇無錫214206;2.江蘇華亞化纖有限公司,江蘇宜興214253)

目前,在化纖行業(yè)生產(chǎn)能力過剩的形勢下,節(jié)能降耗是控制成本的關(guān)鍵。利用設備自身的運行特點,在不改變工藝特性的基礎(chǔ)上,對電控系統(tǒng)作部分改進,采用通用繼電器時序控制改造,提出了對紡絲計量泵實施二速拖動的改造方案。該方案主要針對高速紡等類似的紡絲設備電控系統(tǒng)的改造,降低了消耗,維修快速,提高了生產(chǎn)效率,可快速更換生產(chǎn)品種,實現(xiàn)柔性生產(chǎn)。

1 改造前紡絲計量泵控制系統(tǒng)

計量泵變頻器的停止和啟動是通過現(xiàn)場操作按鈕的開關(guān)信號送到PLC輸入單元,經(jīng)過CPU處理后,由輸出單元將啟停信號送到變頻器控制端子,實現(xiàn)計量泵啟??刂疲?]。從圖1可見,在改造前的紡絲計量泵傳動控制繼電器控制回路中,一只額定電流為3A的斷路器(DZ63-3A)為電路提供保護,后端為按鈕操作面板,通過SB1,SB2按鈕開啟與閉合,實現(xiàn)繼電器對電機的通斷電來驅(qū)動計量泵。

圖1 改造前計量泵的繼電器控制回路Fig.1 Relay control diagram for metering pump before innovation

從圖2可看出,由一臺30 kW的變頻器拖動6個紡位,每個紡位配置2臺電機(0.75 W/220 V),12臺電機驅(qū)動12個計量泵工作,電機通過繼電器進行啟動與停止。缺點是如果有任何一臺電機短路、接殼,變頻器就自動斷電,由其控制的6個紡位12臺電機也全部斷電停止工作。

圖2 改造前計量泵驅(qū)動控制主電路Fig.2 Main circuit of metering pump drive control before innovation

原設備主要采用大功率變頻器,由富士FRN30GS(30 kW)變頻器拖動0.75 kW的同步電機,帶動1/59擺針轉(zhuǎn)減速機來增大力矩,降低計量泵轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)計量泵穩(wěn)壓、恒量地推出熔體。

主電路由1臺30 kW變頻器來拖動紡絲計量泵6個紡位、12臺電機,因為變頻器輸出頻率只有1個,而單個紡位的啟停是通過變頻器輸出端所連接的12只接觸器的開合來實現(xiàn)的,電機運行頻率一致,因此,6個紡位必須生產(chǎn)同一品種,不能更換品種柔性生產(chǎn)。

在生產(chǎn)過程中,變頻器始終處于開啟狀態(tài),通過接觸器來控制單個紡位電機的開啟與停止。在實際運行中,一旦變頻出現(xiàn)故障,即造成6個紡位的12臺電機全部停止工作??刂齐娐酚蓡我?20 V電源提供。該驅(qū)動控制電路有許多需要改進的方面,如控制電源單一,配用額定電流為3 A的斷路器,只要某一接觸器線圈短路,很容易導致斷路器斷開,6個紡位接觸器線圈全部失電,接觸器主觸點斷開,變頻器與電機全部停止工作。為防止電機過載,每只電機接入了熱保護,防止變頻器因負載過大而斷電停止工作,而且電機熱保護采用跳線連接,一旦某一熱繼電器故障更換時,會引起其他5個紡位的電機自動斷電。因此,由1臺變頻器控制多位電機,設備運行效率低。

2 紡絲計量泵控制系統(tǒng)的改造方案

目前,小功率化纖生產(chǎn)線能耗高,其主要生產(chǎn)工藝通過各種泵、攪拌機、空氣壓縮機來完成。這些計量泵、水泵和空氣壓縮機大都處于電動機驅(qū)動恒速運轉(zhuǎn)狀態(tài),還有在運行系統(tǒng)設計時,系統(tǒng)匹配不合理,造成資源浪費。若將占絕對多數(shù)的非調(diào)速型電機改成調(diào)速運行,使用變頻調(diào)速方式,使其耗電量實現(xiàn)隨負荷大小的變化而變化[2],則可節(jié)約大量能源,將產(chǎn)生顯著的節(jié)能效果。若將紡絲計量泵變頻集中控制更改為單個位控制,可降低廢絲率[3]。要實現(xiàn)單個紡位獨立地生產(chǎn)需要的品種,每個紡位可以獨立進行變頻控制設計,以減少設備的維修,以及聯(lián)動所帶來的故障。

改造方案是在220 V控制電源總線上改用分斷電流較大的斷路器,通過1臺變頻器實現(xiàn)對每個紡位2臺電機的驅(qū)動,繼電器控制回路也作相應的改進,避免其中2只接觸器線圈短路,導致其他紡位斷電。在控制總線上把3 A斷路器改為10 A,如DZ63-10A,并把每個位的控制線分開,在SB1前加1 A保險絲,這樣,若其中1個紡位線圈短路,只有該位1 A保險絲熔斷而不影響其他紡位正常運行,加SBT按鈕至卷繞,進行上下聯(lián)動開關(guān)計量泵,見圖3;改用3.7 kW的變頻器,僅拖動1個紡位2個電機(0.75 W/220 V),杜絕與其他位連接,可避免相互影響,見圖4。

圖3 改造后計量泵的繼電器控制回路Fig.3 Relay control loop of metering pump after innovation

圖4 改造后計量泵的變頻控制電路Fig.4 Variable-frequency control circuit of metering pump after innovation

改造后 AWH6為卷繞頭主板,集中 CPU,PLC,I/O的功能,其中AN為預網(wǎng)絡電磁閥,LIN為主網(wǎng)絡電磁閥,ZJ1,ZJ2分別為改造加接繼電器,驅(qū)動變頻高速運行,板變頻控制端選用11/COM1端,進行二速控制。人工生頭時,首先起動熱輥,通過AWH6的I/O輸出一個信號給AN,生頭完成,卷繞頭手動給出一個升速信號,卷繞頭與熱軋輥同時升速,當熱輥達到高速,I/O又給出一個信號給LIN,ZJ2吸合,ZJ1觸點對ZJ1線圈自鎖,變頻器高速起動。卷繞頭通過1 min的廢絲纏繞進行切換,進入正常工藝運行,因此變頻器的升速時間與之相對。滿卷切換時,I/O對LIN信號有一個中斷,因ZJ1的自鎖,變頻器持續(xù)高速運行。只有關(guān)閉熱輥以后,I/O對AN,LIN無信號輸出,則變頻器轉(zhuǎn)為低速頻率運行。通過變頻控制電路改進,使紡絲、卷繞聯(lián)動操作,實現(xiàn)雙向切換運行。

3 結(jié)論

a.拆除原設備大功率變頻器,改用3.7 kW小功率變頻,每個紡位由1臺變頻拖動,做到電機隨時啟停,頻率立時調(diào)整,在調(diào)換品種生產(chǎn)時,在不更換組件的情況下調(diào)整工藝頻率后作切換,避免生頭產(chǎn)生廢絲,降低消耗。

b.利用變頻的多速運行特性和時間設置的可調(diào)性,正常生產(chǎn)的高速運行中,只要卷繞部分停機,變頻自動恢復到低速運行狀況。在低速運行段,完成紡絲鏟板,卷繞生頭,一旦生頭成功,變頻在開啟主網(wǎng)絡時,同時切換到工藝生產(chǎn)要求的高速運行。

c.通過改造,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,同時也實現(xiàn)了生產(chǎn)工藝的調(diào)整及品種結(jié)構(gòu)的搭配,單位檢修更方便快捷。

[1] 宦慶平.仿絲計量泵電機高低速改造[J].合成技術(shù)及應用,2009,24(3):54 -55

[2] 史振起,耿玉琴,王峰,等.變頻調(diào)速技術(shù)在紡紗設備中的應用[J].河北紡織,2010(2):43 -45.

[3] 董紅妹,金恩琪,高夢婷,等.滌綸紡絲變頻器的改造及效果分析[J].輕紡工業(yè)與技術(shù),2013(6):22-24.

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