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1025T/h貧煤鍋爐改燒煙煤的創(chuàng)新實(shí)踐

2014-08-15 00:51李建華勝利油田勝利發(fā)電廠山東東營(yíng)257000
化工管理 2014年23期
關(guān)鍵詞:給煤機(jī)煙煤制粉

李建華(勝利油田勝利發(fā)電廠 山東 東營(yíng) 257000)

一、前言

勝利發(fā)電廠二期兩臺(tái)300MW機(jī)組,鍋爐為1025t/h亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)鍋爐,燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)、校核煤種為貧煤,采用雙進(jìn)雙出鋼球磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器采用四角布置切向燃燒方式。鍋爐共配置四臺(tái)BBD3754雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),每一臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)一層煤粉噴嘴,自下而上依次為A、B、C、D磨。機(jī)組正常運(yùn)行,A、B、C、D磨均是貧煤或者A、B磨是貧煤,C、D磨無煙煤。

近來,煤炭市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化,煤炭?jī)r(jià)格下滑,市場(chǎng)煙煤充足,從進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)好電廠角度,電廠要對(duì)燃煤結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,使二期兩臺(tái)貧煤鍋爐八臺(tái)制粉系統(tǒng)逐步改燒煙煤,以降低飛灰可燃物和煙氣中氮氧化物和硫化物的含量,利于機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和環(huán)保指標(biāo)的控制。鍋爐燃燒煤種的變化,就意味著制粉系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)參數(shù)和燃燒器等做相應(yīng)調(diào)整。

二、更換煤種原因

1.基于煤炭市場(chǎng)的變化,市場(chǎng)煙煤充足

近來,煤炭市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化,煤炭?jī)r(jià)格下滑,市場(chǎng)煙煤充足,電廠很容易購(gòu)買到大量的煙煤。

2.基于鍋爐燃燒煙煤時(shí),飛灰可燃物相對(duì)貧煤低,更經(jīng)濟(jì)

煙煤揮發(fā)分高,灰分低,稀疏的顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu),快速的反應(yīng)性,較低的著火點(diǎn)等煤質(zhì)特性,決定了飛灰可燃物相對(duì)貧煤更低的主要原因。

3.基于環(huán)保壓力

目前,人們對(duì)環(huán)保的要求越來越高,國(guó)家對(duì)電廠的環(huán)保指標(biāo)更是越來越嚴(yán)格,環(huán)保局安裝了煙氣含硫和氮氧化物24小時(shí)在線檢測(cè),電廠的環(huán)保指標(biāo)時(shí)刻都在監(jiān)視當(dāng)中,給電廠前所未有的環(huán)保壓力。

基于以上原因,電廠決定要改變?nèi)济航Y(jié)構(gòu),讓二期兩臺(tái)貧煤爐改燒煙煤。

三、理想效果

1.設(shè)計(jì)煤種與煙煤技術(shù)指標(biāo)對(duì)比分析

設(shè)計(jì)煤種的性質(zhì)介于無煙煤與煙煤之間,揮發(fā)分占10%~20%;燃燒較穩(wěn)定,機(jī)組安全性較高。

改燒煤種特點(diǎn)是揮發(fā)份高,水分大,含硫低,易燃燒,熱值適中,利于降低飛灰、氮氧化物和噴氨量。

2.煙煤對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響

(1)對(duì)鍋爐燃燒的影響

①燃燒穩(wěn)定性燃燒穩(wěn)定性問題多出現(xiàn)在無煙煤、貧煤揮發(fā)分較低的或灰分大的情況。燃燒穩(wěn)定性與煤的發(fā)熱量、煤粉氣流著火溫度、揮發(fā)分、爐膛熱負(fù)荷、爐膛衛(wèi)燃帶面積等參數(shù)有關(guān),對(duì)于煙煤不存在燃燒穩(wěn)定性問題。

②燃燒經(jīng)濟(jì)性煤的發(fā)熱量、煤燃盡率、揮發(fā)分、爐膛熱負(fù)荷、爐膛衛(wèi)燃帶面積等參數(shù)對(duì)燃燒經(jīng)濟(jì)性均有很大影響。對(duì)于煙煤,更有利于燃盡,降低機(jī)械未完全燃燒損失,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

③結(jié)渣性 爐膛燃燒越強(qiáng)烈,爐膛溫度內(nèi)就越高,還原性氣氛下爐膛結(jié)渣傾向加重。改燒煙煤時(shí)尤其注意爐膛結(jié)焦情況。

(2)對(duì)制粉系統(tǒng)的影響

①安全性 由于煙煤揮發(fā)分高,燃點(diǎn)低的特性,對(duì)于磨制煙煤的制粉系統(tǒng)防爆炸、防止煤粉自燃是重中之重的問題。

②煙煤易磨制,出力提高;要求制粉溫度80℃,煤粉細(xì)度可適當(dāng)提高。

3.經(jīng)驗(yàn)借鑒

根據(jù)以往,在機(jī)組啟停、A磨檢修或B磨檢修時(shí),為節(jié)省助燃用油,在底層A、B磨曾經(jīng)改燒過煙煤。積累了一些燒煙煤的經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)驗(yàn)一:有些煙煤水分含量大,即使不用冷風(fēng),制粉溫度仍偏低,甚至低于70℃;有些煙煤,熱風(fēng)門開度低于20%,冷風(fēng)門開度達(dá)100%,制粉溫度仍很高,能接近100℃.通過控制磨制煙煤的制粉溫度在70℃---85℃之間,定期就地檢查和調(diào)整著火距離在0.5米左右。

經(jīng)驗(yàn)二:煙煤比貧煤易磨制,出力相對(duì)偏大(特別是4A磨)。

經(jīng)驗(yàn)三:撈渣機(jī)內(nèi)出現(xiàn)黃色玻璃狀的焦塊,周期性爐膛大面積掉焦,造成渣溝堵塞。

經(jīng)驗(yàn)四:由于制粉系統(tǒng)使用冷風(fēng)量較大,致使排煙溫度偏高2℃---4℃

經(jīng)驗(yàn)五:停磨時(shí),避免給煤機(jī)上下插板不嚴(yán),返粉,給煤機(jī)溫度高,致使落在給煤機(jī)皮帶的細(xì)粉很容易自燃,機(jī)組停運(yùn)后應(yīng)及時(shí)通知檢修及時(shí)清除給煤機(jī)皮帶上的煤。

經(jīng)驗(yàn)六:環(huán)保指標(biāo)優(yōu)良,沒有出現(xiàn)因煙氣中硫超標(biāo)降機(jī)組負(fù)荷的現(xiàn)象;同負(fù)荷情況下,相對(duì)貧煤SCR入口氮氧化物偏低100---200。

經(jīng)驗(yàn)七:主再熱汽減溫水量減少。

根據(jù)煙煤對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響和經(jīng)驗(yàn),可以從運(yùn)行調(diào)整上通過采取必要的技術(shù)和管理措施,實(shí)現(xiàn)二期兩臺(tái)貧煤鍋爐改燒煙煤的目的。

五、制定措施

1.潛在風(fēng)險(xiǎn)

(1)一次粉管和燃燒器燒壞

(2)制粉系統(tǒng)自燃或爆炸,特別是給煤機(jī)因返粉溫度高著火,這種情況在電廠已發(fā)生兩次。

(3)爐膛大面積結(jié)焦

2.制定措施

(1)控制制粉溫度,磨的分離器出口溫度維持在70~80℃之間。

(2)防止煤粉積存,保持較高的一次風(fēng)壓、一次風(fēng)量,任何運(yùn)行一次粉管風(fēng)速≮18m/s;磨制煙煤的制粉系統(tǒng)停止后,必須用冷風(fēng)吹掃粉管5min,防止煤粉積存燒壞一次風(fēng)管;確保給煤機(jī)上下插板嚴(yán)密。這樣可以有效防止煤粉積存。

(3)適當(dāng)增大噴燃器附近的二次風(fēng)配比,較早混入二次風(fēng)會(huì)降低火焰溫度,也可防止煤粉著火離噴燃器過近。比如利用一次風(fēng)口的側(cè)邊風(fēng),側(cè)邊風(fēng)的風(fēng)速高,可以增加一次風(fēng)剛性,防止氣流偏斜,可保護(hù)噴燃器不被燒壞、避免在噴燃器附近產(chǎn)生還原性氛圍、燃燒器周圍水冷壁結(jié)焦和高溫腐蝕。

(4)啟、停制粉系統(tǒng)時(shí)避免長(zhǎng)時(shí)間空磨運(yùn)轉(zhuǎn),防止鋼球撞擊產(chǎn)生火花引起煤粉爆炸,停磨前料位壓差低于150Pa。

(5)保持合適的煤粉細(xì)度。煤粉不宜過細(xì)可粗些,短時(shí)間燃用煙煤可不調(diào)節(jié)折向擋板,通過增大磨煤機(jī)出力來實(shí)現(xiàn);在參數(shù)正常范圍內(nèi)盡量增大磨煤機(jī)出力有以下優(yōu)點(diǎn):有助于控制制粉溫度不會(huì)太高;在一定程度上會(huì)使煤粉細(xì)度變粗;可降低制粉電耗。

(6)實(shí)驗(yàn)中定時(shí)對(duì)噴燃器就地巡檢,觀察實(shí)際著火距離和結(jié)焦情況,及時(shí)調(diào)整制粉溫度和二次配風(fēng),防止燒壞噴燃器如發(fā)現(xiàn)噴燃器附近有結(jié)焦現(xiàn)象,及時(shí)清理。

(7)結(jié)合燃燒實(shí)際,參照化學(xué)化驗(yàn)煤質(zhì)指標(biāo),通過燃用煙煤時(shí)判斷方法,在煤質(zhì)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整燃燒及制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,防止煤質(zhì)變差調(diào)節(jié)不及時(shí)造成鍋爐滅火。

六、確認(rèn)效果

1.大大提高鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,如下圖:火檢充滿度極高。

2.#4爐燃燒器為降低氮氧化物改造后,燒無煙時(shí),飛灰特別高,有的甚至高達(dá)12.7。改燒煙煤后,鍋爐飛灰明顯降低,平均值由8%下降至3.5%,提高了鍋爐效率。

3.燃燒煙煤氧量控制在3%--3.5%之間,相比燃燒貧煤氧量3.5%—4.5%降低,氮氧化物隨著氧量變小而變小,因此氧量的降低利于減少鍋爐NOx排放和排煙損失。從而減少噴氨量,降低發(fā)電成本。

4.提高了制粉細(xì)度,降低了制粉電耗。主要表現(xiàn)在第四臺(tái)磨啟停的負(fù)荷點(diǎn),無煙煤?jiǎn)⑼5谒呐_(tái)磨的負(fù)荷點(diǎn)是230MW,煙煤提高到250—260MW之間。

王天宇;燃煤鍋爐熱效率調(diào)高方法及優(yōu)化效果(J);民營(yíng)科技;2011年07期

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