楊麗群
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車與機(jī)械工程系,安徽合肥,230051
后橫向推力桿失效分析與改進(jìn)
楊麗群
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車與機(jī)械工程系,安徽合肥,230051
五連桿非獨(dú)立懸架的后橫向推力桿在彎道和坑洼多的off-road路面上試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象。從結(jié)構(gòu)力學(xué)計(jì)算截面系數(shù),進(jìn)而進(jìn)行CAE屈曲強(qiáng)度和復(fù)合工況下的應(yīng)力值分析以及固有頻率分析,找到后橫向推力桿失效的原因。最終提出將橫截面由原來(lái)U型的沖壓件改成圓鋼的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。臺(tái)架疲勞試驗(yàn)及整車振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后橫向推力桿強(qiáng)度更高,疲勞性度大幅提升,桿子固有頻率的變化也未放大后懸架的共振。結(jié)果顯示,提升懸架連桿強(qiáng)度最重要的方法是增大連桿的截面系數(shù),這對(duì)解決類似問(wèn)題具有一定的參考價(jià)值。
后橫向推力桿;斷裂;強(qiáng)度分析;固有頻率;共振
五連桿非獨(dú)立懸架帶橫向推力桿在很多SUV、MPV等后驅(qū)車型上運(yùn)用較廣泛,它配合后整體橋,在保證整車承載性的同時(shí),也擁有很好的舒適性能和操穩(wěn)性能。后橫向推力桿,在一些文獻(xiàn)資料中也稱潘哈桿(panhard rod),一般布置在后橋的后方,增大不足轉(zhuǎn)向趨勢(shì)[1-2]。在車輛轉(zhuǎn)向時(shí),桿子本身主要受側(cè)向拉力與壓力,在車輛制動(dòng)或懸架上下跳時(shí),主要受X向和Z方向的彎矩。后橫向推力桿一般采用兩種結(jié)型式,一般為沖壓焊接型式,另一大類主要是圓型空心鋼管。整車行駛時(shí),橫向推力桿會(huì)與動(dòng)力傳動(dòng)系共振問(wèn)題,這時(shí)通常會(huì)在橫拉桿上增加一個(gè)諧振塊,諧振塊頻率與共振頻率相等,可將共振的能量峰值消除或減弱。
本文以某車型后橫向推力桿原設(shè)計(jì)為U型截面的沖壓件,在多彎、坑洼的off-road路面上試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)彎曲、斷裂的現(xiàn)象為背景,通過(guò)力學(xué)計(jì)算與強(qiáng)度校核,提出兩種設(shè)計(jì)改進(jìn)思路,并通過(guò)臺(tái)架疲勞試驗(yàn)和振動(dòng)測(cè)試對(duì)比,改進(jìn)后的效果非常好。
一個(gè)典型的后五連桿懸架非獨(dú)立懸架的3D圖如下圖1所示,在路試過(guò)程中出現(xiàn)后橫拉桿彎曲的故障圖片如下圖2所示,彎曲部位主要在桿子中段,呈典型強(qiáng)度不足造成的失效。
現(xiàn)有后橫向推力桿為U型橫截面,開(kāi)口向下,為板材沖壓成型,材料SS400,屈服極限為235 MPa。彎曲的后橫向推力桿材質(zhì)化驗(yàn)合格,材料符合設(shè)計(jì)要求。類似的橫拉桿也可采用空心圓鋼的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。有些資料通過(guò)歐拉公式計(jì)算壓縮失穩(wěn)時(shí)的載荷大小來(lái)判定強(qiáng)度大小[3]。
圖1 五連桿非獨(dú)立懸架
圖2 后橫拉桿彎曲照片
本文從桿的截面系數(shù)和慣性積出發(fā),由機(jī)械幾何和工程力學(xué)知識(shí)可知,抗彎截面系數(shù)在橫截面上離中性軸最遠(yuǎn)點(diǎn)處,彎曲正應(yīng)力最大,其值為[4-5]:
比值Iz/ymax僅與截面的形狀與尺寸有關(guān),稱為抗彎截面系數(shù),并用Wz表示,即
由公式可見(jiàn),最大彎曲正應(yīng)力與彎矩成正比,與抗彎截面系數(shù)成反比??箯澖孛嫦禂?shù)Wz綜合反映了橫截面的形狀與尺寸對(duì)彎曲正應(yīng)力的影響。U型、圓薄壁梁抗彎截面系數(shù)分別如圖3(A)(B)。
圖3 U型、圓薄壁梁剖面圖
空心圓管梁Φ30.0 mm×4.0 mm:
U型梁可以簡(jiǎn)化成矩形開(kāi)口梁:36mm×41mm×3.0mm:
最終考核桿子抗彎能力主要看Wz的大小,代入數(shù)值計(jì)算后發(fā)現(xiàn),U型梁的Wz為565.7mm3,而空心圓管鋼的Wz為1 882.9mm3,所以在同一個(gè)懸架結(jié)構(gòu)及固定的受力比如相同的彎矩條件下,圓鋼最大應(yīng)力是U型梁的1/3。計(jì)算結(jié)果表明,圓鋼的強(qiáng)度遠(yuǎn)高于U型沖壓件,下一步改進(jìn)的方向是將U型的后橫向推力桿改為圓型空心鋼管的結(jié)構(gòu)。
基于上述結(jié)構(gòu)力學(xué)的理論計(jì)算與分析,提出兩個(gè)后橫向推力桿的改進(jìn)方案如表1所示:一是在沖壓件中增加圓鋼;二是將沖壓件整體改成圓鋼。
表1 兩種改進(jìn)方案與原方案對(duì)比
2.1 屈曲能力分析
模擬一端加載,讓桿子變形15 mm,考核桿子的屈曲形態(tài)及最大應(yīng)力。從圖4可以看出,原橫拉桿在變形的彎曲形態(tài)與實(shí)際路試彎曲形態(tài)一致。另外,方案二(圓鋼)在屈曲15 mm時(shí),最大應(yīng)力在375 Mpa,遠(yuǎn)小于原來(lái)橫拉桿的1 055 Mpa及優(yōu)化方案一的1 570 Mpa。
圖4 屈曲分析應(yīng)力分布對(duì)比圖
2.2 模態(tài)與頻率分析
因桿子剛性加強(qiáng),重量變輕,圓鋼整體的一階頻率由原67.4 Hz提升到97.8 Hz,如圖5所示,理論上是可以取消原來(lái)?xiàng)U子上的諧振塊,但需要實(shí)際對(duì)比測(cè)試后懸的噪音與振動(dòng)情況。
圖5 一階彎曲頻率對(duì)比圖
2.3 整車復(fù)合工況模擬分析
目前,懸架部件的強(qiáng)度分析多從單工況提取力來(lái)分析[6],部分文獻(xiàn)也有提到復(fù)合工況法[7],每個(gè)車型具體的問(wèn)題可以根據(jù)實(shí)際的路況來(lái)制定相應(yīng)的工況計(jì)算方法。由于彎曲故障發(fā)生于OFF-ROAD路況,故本文提出以下四種新的復(fù)合工況分析:
(1)左轉(zhuǎn)彎掉坑(轉(zhuǎn)彎0.8 g加垂直3.5 g)。
(2)右轉(zhuǎn)彎掉坑(轉(zhuǎn)彎0.8 g加垂直3.5 g)。
(3)倒車轉(zhuǎn)彎(先倒車制動(dòng)-1 g再右轉(zhuǎn)彎0.8 g)。
(4)倒車掉坑(先倒車制動(dòng)-1 g再垂直3.5 g)。
雖然(4)工況在實(shí)際試驗(yàn)及使用中達(dá)不到,但可作為尋找最極限受力條件參考。對(duì)比三種設(shè)計(jì)方案,在(3)、(4)工況下的應(yīng)力情況如表2所示。
可見(jiàn)兩個(gè)極限復(fù)合工況下,改進(jìn)方案二的應(yīng)力最小,遠(yuǎn)小于材料35#鋼的屈服極限315 Mpa,此設(shè)計(jì)的安全系數(shù)最高。綜合理論計(jì)算與CAE的強(qiáng)度分析,最終選擇方案二,即采用圓鋼Φ30 mm×4.0 mm來(lái)改進(jìn)實(shí)施。
表2 三種方案的復(fù)合工況強(qiáng)度對(duì)比
圖6 臺(tái)架疲勞加載與裝夾
橫向推力桿的臺(tái)架試驗(yàn):一端固定,一端加載軸向力FY=±20 800 N,兩端均不帶彈性襯套,鋼性連接在夾具上。軸向力FY為整車受到單工況最大軸向拉壓力,加載頻率為3 Hz,目標(biāo)次數(shù)為30萬(wàn)次以上。結(jié)果:原設(shè)計(jì)試驗(yàn)次數(shù)為33 707次,U型梁與襯套套管焊接處開(kāi)裂;改進(jìn)后的圓鋼是襯套鋼管開(kāi)裂,次數(shù)為422 898次,可見(jiàn)疲勞性能大幅度提升(圖6-8)。
圖7 原設(shè)計(jì)臺(tái)架失效圖
圖8 圓鋼臺(tái)架失效圖
首先對(duì)新舊兩樣件進(jìn)行整車裝配狀態(tài)固有頻率敲擊試驗(yàn),后在樣件中間貼一傳感器,車內(nèi)中排座椅導(dǎo)軌和后排座椅導(dǎo)軌分別貼一傳感器,對(duì)新舊件進(jìn)行3WOT、怠速及60 Km/h勻速試驗(yàn),了解各工況下后橫拉桿的振動(dòng)情況。兩件在裝配約束狀態(tài)Z向,舊件固有頻率為60.61 Hz,而新件Z向的固有頻率降為53.48 Hz,如圖9所示。
圖9 后橫向推力桿Z向固有頻率
在220 Hz,新橫拉桿還存在二階固有頻率,此頻率對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速較高,在6 600 rpm左右,一般車型達(dá)不到此高轉(zhuǎn)速;3WOT在某一轉(zhuǎn)速能激起后橫拉桿固有頻率而產(chǎn)生大幅振動(dòng),由圖10可知,舊件共振轉(zhuǎn)速為1 863 rpm,而新件共振轉(zhuǎn)速為1 623 rpm,且Z向振幅為老件的2.4倍,工況有所惡化,X、Y向共振能量不大,在此不作過(guò)多的論述和對(duì)比。
圖10 后橫向推力桿共振振幅及轉(zhuǎn)速
中排座椅新舊件對(duì)比:由圖11可知,更換新件后X、Y向振動(dòng)加速度減小明顯,而Z向振動(dòng)加速度略微減小。
圖11 中排座椅振動(dòng)對(duì)比
圖12 后排座椅振動(dòng)對(duì)比
后排座椅導(dǎo)軌上的振動(dòng)新舊件對(duì)比,由圖12可知,新件狀態(tài)下后排座椅導(dǎo)軌振動(dòng)加速度明顯變大,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1 637 rpm時(shí),Z向存在明顯峰值,這主要是由后橫拉桿發(fā)生共振引起,但此振動(dòng)值絕對(duì)量0.18 g并不大,通過(guò)座椅隔振衰減后對(duì)后排乘客影響不大。通過(guò)振動(dòng)對(duì)比測(cè)試發(fā)現(xiàn),改進(jìn)的后橫拉桿裝配約束狀態(tài)下,Z向的固有頻率改變,引起的共振轉(zhuǎn)速降低,避開(kāi)常用轉(zhuǎn)速區(qū)域,中排座椅振動(dòng)加速度減小,后排座椅振動(dòng)加速度增大,但因其絕對(duì)值較小,對(duì)后排乘客舒適性并無(wú)影響,考慮成本原因,也沒(méi)有必要在新的橫向推力桿上重新設(shè)計(jì)諧振塊。
后橫拉桿彎曲的主要原因是本身截面系數(shù)小,在極限復(fù)合工況下應(yīng)力超出材料的屈服極限造成彎曲,進(jìn)而產(chǎn)生疲勞斷裂。通過(guò)力學(xué)計(jì)算和復(fù)合工況的CAE對(duì)比分析,找到最優(yōu)改進(jìn)方案,臺(tái)架疲勞試驗(yàn)和振動(dòng)對(duì)比測(cè)試結(jié)果表明,改圓鋼后的橫向推力桿強(qiáng)度大幅提升,固有頻率降低,錯(cuò)開(kāi)常用轉(zhuǎn)速區(qū)間,中排振動(dòng)略有改善,后排座椅振動(dòng)效果相當(dāng)。當(dāng)然,后橫向推力桿也可以再設(shè)計(jì)一個(gè)諧振塊來(lái)進(jìn)一步降低共振能量,進(jìn)而提高舒適性,這取決于設(shè)計(jì)成本。
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(責(zé)任編輯:汪材印)
宿州學(xué)院再獲得多項(xiàng)安徽高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地招標(biāo)項(xiàng)目
根據(jù)安徽省教育廳《關(guān)于下達(dá)2014年度安徽高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地招標(biāo)項(xiàng)目的通知》,宿州學(xué)院大學(xué)文化研究中心和皖北城鄉(xiāng)一體化研究中心兩個(gè)省高校人文社科重點(diǎn)研究基地共計(jì)6項(xiàng)科研課題獲批重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng),其中校外課題1項(xiàng),本校課題5項(xiàng)。
10.3969/j.issn.1673-2006.2014.11.025
2014-06-18
楊麗群(1981-),女,安徽安慶人,碩士,講師,主要研究方向:汽車維修。
U46
A
1673-2006(2014)11-0086-03