廖耀煌
(沙角A電廠,廣東 東莞 523908)
鍋爐空氣預(yù)熱器密封裝置節(jié)能分析
廖耀煌
(沙角A電廠,廣東 東莞 523908)
空氣預(yù)熱器的密封機(jī)構(gòu)決定了其具有漏風(fēng)量大的缺點(diǎn),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性。為達(dá)到節(jié)能目的,需要對(duì)現(xiàn)有的二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器進(jìn)行性能優(yōu)化,改造后,電廠年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)利益約64.23萬元,漏風(fēng)率由原來的20.37%降為12%,具有非常明顯的節(jié)能效果。
空氣預(yù)熱器;漏風(fēng)量;節(jié)能
目前鍋爐給水溫度逐漸升高,僅采用傳統(tǒng)的省煤器無法達(dá)到要求,逐漸使用空氣預(yù)熱器來改善燃料燃燒過程,空氣預(yù)熱器已成為鍋爐必不可少的工具。通??諝忸A(yù)熱器設(shè)置在省煤器的出口煙道中,由于工作環(huán)境溫度很低以及腐蝕等原因,空氣預(yù)熱器常會(huì)出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象,造成很大的浪費(fèi),本文主要論述如何對(duì)二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化,下面先簡(jiǎn)單分析設(shè)備現(xiàn)狀。
某廠鍋爐采用德國(guó)STEINMULLER公司生產(chǎn)的自然循環(huán)鍋爐,煤粉經(jīng)由3只縫隙式燃燒器進(jìn)入鍋爐中,燃燒火焰呈U形,鍋爐利用寬節(jié)距膜式水冷壁分為前后2個(gè)煙道,煙氣先后經(jīng)過3級(jí)過熱器到達(dá)空氣預(yù)熱器中,再經(jīng)引風(fēng)機(jī)排入煙囪。空氣預(yù)熱器為二分倉回轉(zhuǎn)式,空氣側(cè)和煙氣側(cè)各占據(jù)150°,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為1.75 r/min,直徑5.2 m,傳熱元件3層均屬于常規(guī)波形設(shè)計(jì),熱端、中間層和冷端高度分別為400 mm、300 mm、315 mm,熱端、中間層和冷端波形板厚度分別為0.5 mm、1 mm、1 mm,波形板材料主是09CuPCrNi-A。預(yù)熱器密封裝置分為環(huán)向密封和徑向密封,為更好地進(jìn)行節(jié)能改造,先分析二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器狀況,如表1所示。
表1 二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
在設(shè)備初運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),漏風(fēng)率為14%左右,超過了設(shè)計(jì)值;近些年,隨著磨損情況的逐漸增加,各元件的磨損進(jìn)一步加大,在試驗(yàn)時(shí)漏風(fēng)率已經(jīng)達(dá)到了20.37%。此外,設(shè)備還出現(xiàn)了引風(fēng)機(jī)載荷加大、排煙溫度高以及熱風(fēng)溫度低的問題。出現(xiàn)這些問題的原因主要有以下幾方面:二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器密封結(jié)構(gòu)存在設(shè)計(jì)上的缺陷,缺乏漏風(fēng)的計(jì)算方法,傳熱面積小以及磨損情況嚴(yán)重等。
針對(duì)二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器存在的上述問題,進(jìn)行以下節(jié)能改造:在原先的設(shè)計(jì)中,該廠的二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器應(yīng)經(jīng)過了多次調(diào)整,但是仍然存在引風(fēng)機(jī)容量明顯不足以及漏風(fēng)率過高的問題,本文通過理論計(jì)算,確定對(duì)二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的局部高程進(jìn)行雙密封設(shè)計(jì),并增加傳熱元件面積。
具體而言,將二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的單道徑向密封布置形式轉(zhuǎn)變?yōu)殡p道徑向密封布置,從上到下在轉(zhuǎn)子每個(gè)倉格的中間增加徑向隔板,冷端和熱端變?yōu)?4道徑向密封片,為使冷熱兩端徑向密封在工作中時(shí)刻都起到密封作用,還需要將受熱面的扇形角由30°轉(zhuǎn)變?yōu)?5°,改造前后密封片布置如圖1所示,這個(gè)改變也能增加泄漏通道上的阻力,減少泄漏量。設(shè)備的單道環(huán)向密封變?yōu)殡p道環(huán)向密封,減小環(huán)向密封的密封間隙,結(jié)合分倉的改造,在空氣預(yù)熱器上增設(shè)軸向密封裝置,如圖2所示,保證了冷熱兩端的密封效果。
圖1 改造前后密封片布置
圖2 改造后的環(huán)向密封和軸向密封
在熱端的傳熱單元加大傳熱面積,由原先的1 015 mm2轉(zhuǎn)變?yōu)? 315 mm2,約增加30%傳熱面積。為防止出現(xiàn)堵灰情況,冷端材料選取具有更強(qiáng)防堵灰性能的專用板型,熱端采用具有更強(qiáng)換熱能力的DU板型。為減小空氣預(yù)熱器阻力以及設(shè)備磨損,需要對(duì)扇形板的角度進(jìn)行調(diào)整,盡量加大煙氣側(cè)流通面積,把空氣側(cè)流通面積減小到120°,改善引風(fēng)機(jī)狀況。
表2 二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器數(shù)據(jù)
依照此設(shè)計(jì),漏風(fēng)率可降低8.37%,依照單機(jī)年發(fā)電量為17.5×108kW·h,煤?jiǎn)蝺r(jià)為260元/t,設(shè)備每年運(yùn)行7 500 h,年生產(chǎn)效益51.65萬元;漏風(fēng)率每降低1%,送風(fēng)機(jī)電流可降低0.5 A進(jìn)行計(jì)算,風(fēng)機(jī)每年節(jié)電效益為48萬元。排煙溫度每下降1 ℃,發(fā)電耗煤量節(jié)省0.166 g/kW·h,年生產(chǎn)效益16.23萬元。全面改造需要花費(fèi)約110萬元,設(shè)備投入生產(chǎn)后,不到3年的時(shí)間就能取得非常大的經(jīng)濟(jì)效益,具有非常明顯的節(jié)能效果。
綜上所述,本文首先分析了二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器存在的問題,然后重點(diǎn)研究了二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的節(jié)能改造及其經(jīng)濟(jì)效益。改造后的二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率得到降低,燃燒情況也得到改善,節(jié)約了用煤量,降低了排煙損失,具有很好的節(jié)能效果。
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2014-06-16
廖耀煌(1963—),男,廣東紫金人,集控技師,研究方向:電廠集控運(yùn)行。