梁 鵬 楊云雨 南京市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院
內(nèi)盤管接管泄漏成因及改進(jìn)
梁 鵬 楊云雨 南京市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院
對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)盤管接管處發(fā)生泄漏的原因進(jìn)行了探討,通過入釜檢查和有限元分析,確認(rèn)了該處由于局部應(yīng)力集中導(dǎo)致角焊縫出現(xiàn)微小開裂,并結(jié)合該釜結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和工況對(duì)其改進(jìn)方法進(jìn)行了討論。
內(nèi)盤管 接管角焊縫 應(yīng)力集中 改進(jìn)方法
某化工廠一臺(tái)反應(yīng)釜(位號(hào)R-0104),其產(chǎn)品是通過釜內(nèi)盤管中蒸汽提供的能量促進(jìn)化學(xué)物料進(jìn)行反應(yīng)所獲得。生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程參數(shù)不穩(wěn)定,產(chǎn)品不合格導(dǎo)致報(bào)廢。經(jīng)驗(yàn)分析推測是反應(yīng)釜在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)有循環(huán)水從接管焊縫處泄漏進(jìn)入反應(yīng)釜。為避免造成再次的生產(chǎn)事故,對(duì)其原因進(jìn)行分析并整改[1]。
1.1 釜內(nèi)盤管結(jié)構(gòu)
該反應(yīng)釜內(nèi)并列有12組φ60.3×5.6mm的蒸汽盤管,其下端與釜體下封頭部位焊接。每組盤管用3組導(dǎo)向支架固定在反應(yīng)釜筒體的墊板上(見圖1),盤管最上端倒“U”形部分與φ21.3×3.6mm的接管進(jìn)行焊接共同焊接接入最上端總接管內(nèi),下部盤管作固定端。生產(chǎn)時(shí)需間斷地向盤管內(nèi)通入約200℃的飽和蒸汽(或冷卻水用于降溫)。設(shè)計(jì)者最初的設(shè)想是:上部盤管作移動(dòng)端,盤管變形時(shí)可向上自由移動(dòng);保證蒸汽盤管直段上部為自由端以增加盤管彈性和柔性,減少了盤管受熱時(shí)因膨脹而產(chǎn)生的熱應(yīng)力。
圖1 盤管支架結(jié)構(gòu)
1.2 宏觀檢查結(jié)果
盤管材料為不銹鋼類,接管三通為挖耳三通(見圖2),其部位切割后發(fā)現(xiàn),支管與主管開孔部位錯(cuò)位焊接(見圖3),其內(nèi)外表面光滑,未見腐蝕或沖刷減薄現(xiàn)象;對(duì)焊接部位進(jìn)行著色探傷,在蒸汽盤管直管段上部挖耳三通處的接管角焊縫根部處發(fā)現(xiàn)滲透劑被顯像劑吸附痕跡,放大鏡觀察發(fā)現(xiàn)有開口缺陷,泄漏性試驗(yàn)進(jìn)一步證實(shí)此處為穿透性開裂[2]。
圖2 挖耳三通
圖3 支管與主管開孔部位錯(cuò)位
1.3 盤管結(jié)構(gòu)分析
盤管下部固定,受導(dǎo)向支架的約束,盤管只能做縱向移動(dòng),當(dāng)盤管底部通入蒸汽時(shí),挖耳三通接管角焊縫處的應(yīng)力主要來自三個(gè)方面:一是管道受熱膨脹產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)向支架的約束作用使產(chǎn)生的熱應(yīng)力由管道自身全部作用到上部焊接接管上;二是盤管直徑大于總管,根據(jù)流體力學(xué)原理,管徑的縮小導(dǎo)致流速變大,造成總管內(nèi)壓變大,其壓力最終轉(zhuǎn)移上部焊接接管上;三是總管與盤管相連接的挖耳三通處 開孔錯(cuò)位,導(dǎo)致蒸汽流動(dòng)受阻,對(duì)總管造成縱向的沖擊,使三通角焊縫常處于拉伸狀態(tài)。由于工藝流程的需要,蒸汽內(nèi)盤管需間斷地通入蒸汽導(dǎo)致蒸汽內(nèi)盤管周期性地受熱膨脹和冷卻收縮。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,最上部挖耳三通處,在熱疲勞的作用再加上接管焊接缺陷(沒有開坡口進(jìn)行焊接),最終導(dǎo)致挖耳三通接管角焊縫處產(chǎn)生裂紋或開裂。
1.4 挖耳三通有限元分析
● 1.4.1 有限元模型
為進(jìn)一步論證上述推斷,了解接管處的受力狀況,采用有限元方法,建立挖耳三通接管模型,如圖4所示。因?qū)ΨQ性,為使提升計(jì)算速度,采用1/2模型,采用對(duì)稱約束的方法進(jìn)行分析[3]。
圖4 挖耳三通有限元分析模型
● 1.4.2 邊界條件及載荷的施加
根據(jù)挖耳三通接管的受力狀態(tài),在模型端部施加軸向位移約束,對(duì)稱面施加對(duì)稱約束,管道內(nèi)表面施加內(nèi)壓P=1MPa。
● 1.4.3 結(jié)果分析
經(jīng)計(jì)算后,挖耳三通接管的等效應(yīng)力(第一強(qiáng)度理論)如圖5所示,可見接管處的應(yīng)力主要集中在焊縫處,為進(jìn)一步研究挖耳三通附近應(yīng)力分布狀況,取路徑bd,bac,be進(jìn)行分析,結(jié)果如圖6~圖8所示。焊縫相關(guān)線b點(diǎn)應(yīng)力最大,同時(shí)集中程度很高,應(yīng)力集中系數(shù)為6.9。越靠近三通相貫線位置應(yīng)力越大,因此焊接時(shí)質(zhì)量要嚴(yán)格控制或選擇鑄造成型的三通。同時(shí)因該盤管只限制水平位移,豎直方向的移動(dòng)會(huì)產(chǎn)生疲勞載荷,也容易造成焊縫處疲勞開裂。
圖5 三通等效應(yīng)力分布云圖
圖6 路徑bd應(yīng)力分布
圖7 路徑bac應(yīng)力分布
圖8 路徑be應(yīng)力分布
對(duì)上述接管角焊縫處進(jìn)行開孔補(bǔ)強(qiáng)或改用標(biāo)準(zhǔn)三通接頭,其兩側(cè)采用對(duì)焊連接,施焊方便,改善三通部位受力狀況。
在R-0104反應(yīng)釜檢修工作(如焊渣清理、焊縫酸洗,管道試壓、管道復(fù)原等)完成后,使用時(shí)應(yīng)首先打開蒸汽管道上的閥門,通入少量蒸汽進(jìn)行暖管,并打開蒸汽管上的疏水閥進(jìn)行排水。因?yàn)樵谡羝庸芎附有迯?fù)過程中產(chǎn)生了焊接應(yīng)力,如果不進(jìn)行暖管而直接打開蒸汽閥門通入蒸汽,就會(huì)因溫度上升過快而造成管道局部應(yīng)力集中,導(dǎo)致管道出現(xiàn)新的變形甚至產(chǎn)生裂紋等現(xiàn)象。暖管時(shí)要控制蒸汽流量及暖管速度,注意調(diào)節(jié)蒸汽管閥門的開度,以防止因蒸汽流量過大而導(dǎo)致盤管溫升過快,并盡快排出蒸汽盤管內(nèi)的冷凝水。一般低壓暖管時(shí),升壓速度為0.1MPa/min;升壓暖管時(shí),升壓速度為0.5MPa/min[4]。暖管可消除或降低蒸汽盤管在修復(fù)過程中局部管段產(chǎn)生的部分附加應(yīng)力,以減少和避免蒸汽盤管在工作中受力不均和應(yīng)力集中的現(xiàn)象。
1 顧永泉.機(jī)械密封實(shí)用技術(shù).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001
2 全國壓力容器標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì).壓力容器無損檢測.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998
3 楊寧祥,李惠榮.異徑焊制三通應(yīng)力的有限元分析.化工裝備技術(shù),2006,(05):25-27
4 李三軍.關(guān)于優(yōu)化汽輪機(jī)起停操作的探討.廣東電力,2005, (5):68-70
Discuss the cause of internal-coil leak in reaction kettle, through the on-site inspection into reaction kettle and f nite element analysis, conf rmed that there is a slight crack in angle seam due to local stress concentration, and discuss the improvement methods combining the reaction kettle’s structural features and working condition.
Internal-coil Pipe angle seam Stress concentration Improving methods
2013-07-31)