趙志宏,劉吉,王莉,宿云山,李金麗
(1.內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏蘭察布 012100; 2.北京埃普瑞電力科技有限公司,北京 100055)
某電廠680 MW機(jī)組鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,П形布置、單爐膛、一次中間再熱、墻式切圓燃燒方式,爐膛采用內(nèi)螺紋管垂直上升膜式水冷壁,啟動(dòng)系統(tǒng)采用帶再循環(huán)泵的啟動(dòng)系統(tǒng)。
制粉系統(tǒng)采用中速磨正壓直吹式系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配6臺(tái)HP1003/Dyn磨煤機(jī),鍋爐最大連續(xù)出力(BMCR)工況下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,1臺(tái)備用。每臺(tái)磨煤機(jī)供1層的4個(gè)燃燒器,采用低NOx燃燒器并配有分級(jí)送風(fēng)燃燒系統(tǒng),以降低NOx的生成量。試驗(yàn)期間燃用煤種為電廠目前使用的煤種,試驗(yàn)煤質(zhì)特性見表1,鍋爐主要參數(shù)見表2。
表1 燃煤特性
表2 鍋爐主要參數(shù)
鍋爐性能優(yōu)化系統(tǒng)(SOAP)是基于現(xiàn)代控制理論研究開發(fā)的過程優(yōu)化控制系統(tǒng),由系統(tǒng)優(yōu)化軟件和過程參數(shù)監(jiān)測(cè)硬件共同組成。該系統(tǒng)引進(jìn)歐美發(fā)電企業(yè)先進(jìn)的系統(tǒng)理念和優(yōu)化思想,結(jié)合國(guó)內(nèi)燃煤電廠實(shí)際情況進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn)。SOAP以專家系統(tǒng)為指導(dǎo),增加了鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)在線監(jiān)測(cè)和控制,利用先進(jìn)的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)回歸分析和模糊數(shù)學(xué)等工具,分析并建立鍋爐運(yùn)行特性關(guān)系,為鍋爐系統(tǒng)多重的輸入?yún)?shù)和運(yùn)行輸出參數(shù)之間建立最佳組合模型。在保證鍋爐系統(tǒng)安全運(yùn)行的前提下,該系統(tǒng)可全面改善鍋爐性能,降低供電煤耗和NOx排放。該系統(tǒng)具有如下特點(diǎn)。
(1)鍋爐系統(tǒng)多目標(biāo)全面優(yōu)化。SOAP是一套對(duì)鍋爐系統(tǒng)性能進(jìn)行多目標(biāo)全面優(yōu)化的系統(tǒng),能夠利用統(tǒng)計(jì)學(xué)和人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)間的關(guān)系和鍋爐系統(tǒng)的運(yùn)行特性,以達(dá)到鍋爐系統(tǒng)全面優(yōu)化的目標(biāo)。
該軟件系統(tǒng)可解決的問題有:供電煤耗、減溫水量與排煙溫度的改進(jìn),控制過熱器與再熱器超溫和緩解爐膛頂部受熱面結(jié)焦結(jié)渣,降低NOx,CO含量及飛灰含碳量等;同時(shí),可對(duì)鍋爐系統(tǒng)中與能耗有關(guān)的子系統(tǒng)(脫硫、脫硝、制粉、吹灰等)進(jìn)行優(yōu)化,在提高效率的同時(shí),不同程度地減少輔機(jī)電耗、漿液投放量并優(yōu)化吹灰方式。
(2)關(guān)鍵過程參數(shù)的在線監(jiān)測(cè)和控制。SOAP引入了關(guān)鍵的中間過程參數(shù)——爐膛出口煙氣溫度在線監(jiān)測(cè)。爐膛出口溫度是反映鍋爐運(yùn)行狀態(tài)的重要參數(shù),有效控制該參數(shù)可以解決鍋爐燃燒、NOx生成量、過熱器/再熱器超溫等問題。SOAP特別安裝了爐膛出口煙氣溫度測(cè)量系統(tǒng),可有效控制對(duì)流受熱面管壁溫度、減溫水投放量、爐膛頂部輻射受熱面積灰結(jié)焦、NOx排放量等,在鍋爐運(yùn)行優(yōu)化中起到了良好的效果。在人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立運(yùn)行優(yōu)化數(shù)學(xué)模型的過程中,將此關(guān)鍵參數(shù)作為一個(gè)重要的限制條件。
(3)創(chuàng)造并精簡(jiǎn)數(shù)據(jù)。鍋爐運(yùn)行過程中各變量之間的關(guān)系極為復(fù)雜,任意一個(gè)調(diào)節(jié)參數(shù)的變化可能引起很多參數(shù)的變化。變量過多的情況下,鍋爐系統(tǒng)的優(yōu)化過程過于復(fù)雜,因此,去掉一些關(guān)聯(lián)度低或冗余的變量是SOAP的技術(shù)特點(diǎn)。通過專家系統(tǒng)剔除質(zhì)量不高的低關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)或用數(shù)據(jù)挖掘的方法補(bǔ)充數(shù)據(jù)缺陷,也是SOAP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練快速收斂和建模的關(guān)鍵。
(4)優(yōu)化結(jié)果的可操作性。SOAP在優(yōu)化過程中直接采用實(shí)際的運(yùn)行參數(shù),故提供的運(yùn)行優(yōu)化結(jié)果也是具有可操作性的運(yùn)行參數(shù)。對(duì)燃煤鍋爐而言,該系統(tǒng)可以詳細(xì)地指出一次、二次風(fēng)風(fēng)壓及風(fēng)量(包括一次、二次風(fēng)的配比),風(fēng)室壓差,一次風(fēng)擋板開度,二次風(fēng)各層擋板開度和過氧量等具體調(diào)節(jié)參數(shù)。
(5)根據(jù)用戶的需求設(shè)定目標(biāo)值。用戶可以選擇SOAP對(duì)鍋爐性能進(jìn)行多目標(biāo)全面優(yōu)化,也可針對(duì)電廠自身的需求選擇單個(gè)或多個(gè)優(yōu)化對(duì)象。圍繞選定優(yōu)化的目標(biāo)制訂試驗(yàn)方案,提高相關(guān)因素的權(quán)重,達(dá)到選擇性優(yōu)化的目的。
通過現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)調(diào)研論證,收集歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù),劃分安全邊界與限制條件,分析鍋爐優(yōu)化方向及可能存在的優(yōu)化空間,確定可調(diào)參數(shù)和反應(yīng)參數(shù),制訂一系列的試驗(yàn)方案,包括680 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行、480 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行、430 MW負(fù)荷下4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行的性能優(yōu)化試驗(yàn)。
在不同負(fù)荷、不同磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式下,對(duì)鍋爐進(jìn)行全方位系統(tǒng)化試驗(yàn),試驗(yàn)包括吹灰優(yōu)化、二次風(fēng)風(fēng)量與風(fēng)壓的調(diào)節(jié)、二次風(fēng)風(fēng)配風(fēng)方式的調(diào)節(jié)、一次風(fēng)風(fēng)量的調(diào)節(jié)、一次風(fēng)風(fēng)壓的調(diào)節(jié)、燃盡風(fēng)(OFA)風(fēng)量的調(diào)節(jié)、燃燒器使用的組合、煙氣擋板的調(diào)節(jié)等。使用SOAP軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選,通過人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和分析后得出優(yōu)化結(jié)果,為運(yùn)行人員提供最佳運(yùn)行曲線。完成優(yōu)化結(jié)果的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證后,發(fā)布優(yōu)化指導(dǎo)方案。
鍋爐性能優(yōu)化試驗(yàn)可全面協(xié)調(diào)并改善鍋爐系統(tǒng)的能量交換,是在鍋爐系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)與可靠性指標(biāo)中尋求統(tǒng)一的過程。例如,為了減緩氧化皮生長(zhǎng)速度,需要適當(dāng)降低爐膛溫度,但爐膛溫度降低會(huì)造成飛灰可燃物指標(biāo)惡化。因此,對(duì)單一指標(biāo)進(jìn)行局部調(diào)試或優(yōu)化調(diào)整,可能改善了某項(xiàng)指標(biāo),但對(duì)其他經(jīng)濟(jì)性或可靠性指標(biāo)可能造成負(fù)面影響。只有對(duì)鍋爐系統(tǒng)指標(biāo)進(jìn)行全面尋優(yōu)并挖掘系統(tǒng)冗余空間,才有可能在超超臨界鍋爐系統(tǒng)的現(xiàn)有水平下實(shí)現(xiàn)突破。優(yōu)化結(jié)果主要表現(xiàn)在同步降低廠用電率、降低飛灰可燃物和排煙溫度、全面減少減溫水投放量、達(dá)到并保持額定蒸汽溫度和壓力等鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、尋求并建立最佳運(yùn)行組合模式。
現(xiàn)對(duì)680 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)(A,B,C,D,E)燃燒組合方式試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在保證鍋爐安全、穩(wěn)定燃燒的前提下,重新調(diào)整燃燒器擺角、OFA、燃燒器二次風(fēng)、送風(fēng)機(jī)電流。由圖1~圖3可以看出,在5臺(tái)磨煤機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,鍋爐的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均得到了極大改善:蒸汽參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)值,氧量從1.95% 降至1.39%,空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)入口煙氣溫度從358 ℃降至356 ℃,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從3.71%降至2.07%。根據(jù)節(jié)能對(duì)標(biāo)手冊(cè)《600 MW機(jī)組參數(shù)變化對(duì)煤耗率的影響》計(jì)算得到供電煤耗共降低3.614 g/(kW·h),見表3。
圖1 主蒸汽溫度和再熱器溫度變化
圖2 空預(yù)器入口煙溫和煙氣氧量變化
圖3 飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化
表3 680 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果
該機(jī)組鍋爐在500 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行、430 MW負(fù)荷下4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)顯示,優(yōu)化后分別降低供電煤耗2.052和2.454 g/(kW·h),見表4、表5。
表4 500 MW負(fù)荷下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果
表5 430 MW負(fù)荷下4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)果
通過挖掘鍋爐系統(tǒng)的節(jié)能冗余空間,實(shí)現(xiàn)了在低氧運(yùn)行方式下提高與燃燒有關(guān)的鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目的。按照傳統(tǒng)燃燒理論,爐膛氧量的降低會(huì)造成過熱蒸汽和再熱蒸汽溫度降低,可能對(duì)供電煤耗指標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面作用。但系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果顯示,鍋爐系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和運(yùn)行方式方面存在可挖掘的空間,可以采用系統(tǒng)優(yōu)化的方法同步改善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)性和可靠性指標(biāo)。
吹灰系統(tǒng)優(yōu)化是根據(jù)鍋爐受熱面進(jìn)、出口煙氣溫度的變化來判斷鍋爐各受熱面的結(jié)焦、結(jié)渣與積灰情況,優(yōu)化吹灰次數(shù)、吹灰時(shí)間和吹灰次序,對(duì)鍋爐系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生良好影響。在該項(xiàng)目中,結(jié)合爐膛測(cè)溫儀提供的爐膛出口煙溫以及各子系統(tǒng)的入口和出口溫度,進(jìn)行鍋爐系統(tǒng)能量交換的邏輯分析和優(yōu)化。
電廠之前的吹灰習(xí)慣為每天每班對(duì)鍋爐爐膛、水平煙道、豎井煙道吹掃1次,對(duì)空預(yù)器吹掃2次,即爐膛、水平煙道、豎井煙道每天吹掃3次,空預(yù)器吹掃6次。
3.2.1 爐膛吹灰
圖4為吹灰試驗(yàn)時(shí)爐膛煙溫(即爐膛出口煙溫)的變化。09:00—10:40為爐膛吹灰期,爐膛出口煙溫從1 030 ℃降至940 ℃,降低了90 ℃;10:40—14:30為非吹灰時(shí)段,爐膛出口煙溫有明顯上升趨勢(shì),上升至1 020 ℃左右后基本穩(wěn)定。說明爐膛吹灰對(duì)煙溫影響較大,應(yīng)配合蒸汽溫度參數(shù)和減溫水投放情況進(jìn)行綜合分析,做出最佳吹灰時(shí)機(jī)、吹灰時(shí)間以及次數(shù)的選擇。此外,這種煙氣溫度的變化形式表明結(jié)焦情況不嚴(yán)重,利用吹灰改善結(jié)焦情況作用不大。
圖4 吹灰試驗(yàn)時(shí)爐膛出口煙溫變化
3.2.2 水平煙道吹灰
圖5為水平煙道吹灰試驗(yàn)時(shí)過熱器煙溫變化曲線。12:50—14:10為吹灰期,過熱器煙道右側(cè)煙溫從528 ℃下降到517 ℃,降低了11 ℃;14:10—15:50停止吹灰,過熱器煙道右側(cè)煙溫1 h后回升到524 ℃,并保持穩(wěn)定。該現(xiàn)象表明,水平煙道吹灰對(duì)煙氣溫度的影響有限,在積灰與落灰處于某種動(dòng)態(tài)平衡的情況下,水平煙道可以減少吹灰次數(shù)甚至不吹。
圖5 水平煙道吹灰試驗(yàn)時(shí)過熱器煙溫變化
3.2.3 豎井煙道吹灰
圖6為豎井煙道吹灰試驗(yàn)時(shí)再熱器煙溫變化曲線。15:20—16:00為吹灰期,16:00—17:35為非吹灰時(shí)段,在這兩個(gè)區(qū)間中,再熱器煙氣擋板入口與省煤器出口煙溫基本無明顯變化,說明豎井煙道無積灰現(xiàn)象,可減少吹灰或不吹。
圖6 豎井煙道吹灰試驗(yàn)時(shí)再熱器煙溫變化
3.2.4 空預(yù)器吹灰
圖7為吹灰試驗(yàn)時(shí)空預(yù)器出口煙溫的變化。14:00—15:15為吹灰期,空預(yù)器出口煙溫下降約1 ℃,吹灰效果不明顯,對(duì)排煙溫度影響很小。因此,可減少空預(yù)器吹灰次數(shù),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)煙氣溫度變化情況1天吹1次或2天吹1次即可,既可節(jié)省吹灰損耗也可降低過吹造成吹灰器磨損。
圖7 空預(yù)器出口煙溫變化
在保證鍋爐系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性參數(shù)達(dá)標(biāo)的前提下,合理采用低氧運(yùn)行方式能有效抑制NOx的生成和排放。由圖8~圖10 可知, NOx的排放質(zhì)量濃度隨氧量的減少而減少,在燃用接近設(shè)計(jì)煤種和BMCR工況下,鍋爐NOx的排放質(zhì)量濃度不超過160 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)400 mg/m3。
圖8 680 MW(5臺(tái)磨)試驗(yàn)NOx排放與氧量變化
圖9 500 MW(5臺(tái)磨)試驗(yàn)NOx排放與氧量變化
圖10 430 MW(4臺(tái)磨)試驗(yàn)NOx排放與氧量變化
在680 MW負(fù)荷5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)前,NOx排放質(zhì)量濃度為260 mg/m3,煙氣中氧的體積分?jǐn)?shù)為2.51%,經(jīng)過全方面系統(tǒng)化的試驗(yàn)后,NOx排放質(zhì)量濃度降至163 mg/m3,煙氣中氧的體積分?jǐn)?shù)降至1.90%。在500 MW負(fù)荷5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)前NOx排放質(zhì)量濃度為267 mg/m3,鍋爐性能優(yōu)化試驗(yàn)后NOx質(zhì)量濃度降至195 mg/m3。在430 MW負(fù)荷4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行優(yōu)化試驗(yàn)后,NOx排放質(zhì)量濃度由試驗(yàn)前的282 mg/m3降至213 mg/m3。
爐膛出口煙溫是整個(gè)煙氣系統(tǒng)的上游參數(shù),如果控制好該溫度,煙氣系統(tǒng)所面臨的超溫、鍋爐頂部結(jié)焦結(jié)渣等問題將迎刃而解。圖11為680 MW負(fù)荷時(shí)爐膛出口煙氣溫度的變化趨勢(shì)。優(yōu)化試驗(yàn)期間,爐膛出口煙溫從1 100 ℃左右降至1 060 ℃左右且一直保持平穩(wěn),下降約40 ℃,這對(duì)控制管壁超溫、降低排煙溫度并減緩氧化皮的生長(zhǎng)速率等都有積極作用。
圖11 680 MW(5臺(tái)磨)試驗(yàn)爐膛出口煙溫變化
同時(shí),SOAP可實(shí)時(shí)讀取管壁溫度,實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)測(cè)氧化皮的生長(zhǎng)速率及高溫受熱面管材的剩余壽命,可有效提高鍋爐管材的可靠性。
通過鍋爐性能優(yōu)化試驗(yàn),提高了鍋爐設(shè)備運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,在滿負(fù)荷(680 MW)工況下降低發(fā)電機(jī)組供電煤耗3.24 g/(kW·h),同時(shí)提高了運(yùn)行的可靠性;鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)全面優(yōu)化,可預(yù)防或治理鍋爐四管超溫、結(jié)焦結(jié)渣以及高溫腐蝕,并具有氧化皮生長(zhǎng)速率評(píng)估功能;實(shí)現(xiàn)了鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行科學(xué)化管理,規(guī)范了運(yùn)行人員的運(yùn)行方式。
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