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高爐鐵水流動研究與應(yīng)用

2014-09-14 01:34:10王延平
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年10期
關(guān)鍵詞:測速儀爐缸鐵水

王延平

(萊蕪鋼鐵集團有限公司技術(shù)中心,山東 萊蕪 271104)

提高鐵水質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、改善技術(shù)指標(biāo)、優(yōu)化經(jīng)濟效益、確保均衡生產(chǎn)的重要措施之一就是建設(shè)高冶煉強度下穩(wěn)定順行的“長壽高爐”.當(dāng)前,爐缸爐底侵蝕成為高爐一代爐役的限制性環(huán)節(jié),爐缸因盛放渣鐵液并進行周期性的聚集和排出而承受復(fù)雜的物理破壞和化學(xué)侵蝕,其中高溫液態(tài)渣鐵(主要是鐵水環(huán)流)沖刷是造成爐缸侵蝕的主要原因之一.雖然高爐上有著范圍廣泛的監(jiān)測設(shè)備,但爐缸內(nèi)的流動情況是無法直接測定的,因此需要采用不同的模型——物理的、數(shù)學(xué)的甚至電子的模型——來描述其實際情況.

本文根據(jù)相似原理建立爐缸爐底鐵水流動模擬試驗裝置,測試了死焦堆體積、爐底無焦空間層、死焦堆空隙度等因素對鐵水流動的影響。

1 試驗內(nèi)容

測速采用美國TSI公司的三維多普勒測速儀(即LDV)。本試驗中制作了兩種大小的死焦堆,直徑分別為510mm和350mm。當(dāng)死焦堆直徑為510mm時,測速位置距壁面5mm處,死焦堆直徑為350mm時,測速位置距器壁面45mm處。

測量步驟:

1)測定死焦堆的空隙度,然后放到容器內(nèi)。

2)首先往試驗裝置裝注水,調(diào)整入口和出口流量,使流動處于穩(wěn)態(tài)。

3)然后打開激光多普勒測速儀,調(diào)整測量位置。

4)準(zhǔn)備好后讓激光測速儀開始測液體流速。測量過程激光測速儀將自動完成。

5)試驗結(jié)束后處 理激光測速儀測的數(shù)據(jù),畫出流場圖。

2 試驗結(jié)果及分析(見表1)

如表1是測速試驗方案。

2.1 死焦堆體積對鐵水流動的影響。死焦堆直徑為350mm時,即死焦堆與爐缸壁面的無焦空間比較大,為爐缸總面積的56%時的流場,死焦堆空隙度為0.357;死焦堆直徑為510mm,無焦空間為爐缸面積的7%,死焦堆空隙度為0.37時的流場(方案1和方案3)。從兩個圖看,爐缸壁面無焦空間大時,雖然死焦堆空隙度比無焦空間小時的要小,但無焦空間里的液體流速反而要比無焦空間小的流速小,這是壁面空間大,液體流動的無阻面積相對大,所以流量相同時,流速必然要增大,這說明爐缸里的無焦空間大,則有利于減少爐缸壁面和底部的鐵水流速,減緩鐵水流速對爐缸的沖刷和侵蝕。

2.2 爐底無焦空間層對鐵水流動的影響

死焦堆分別“沉坐”和“浮起”30mm和“浮起”60mm時,試驗其它條件一樣(方案4、方案3和方案2)。死焦堆“沉坐”時,流速明顯比“浮起”時要大,從“浮起”30mm和60mm看,浮起的高度高,爐缸壁面流速小。這說明爐底上有無焦空間層時將有利于減緩爐缸壁面流速。無焦空間越高越有利于減少壁面流速,有利于延長爐缸壽命。

表1 測速試驗方案

圖1 空隙度為0.357

圖2 空隙度為0.307

2.3 死焦堆空隙度對鐵水流動的影響

圖1和圖2是無焦空間相同,空隙度分別為0.357和0.307時的流速(方案4和方案1)。從這兩個圖也可以看出,死焦堆空隙度大時壁面流速比較小。尤其空隙度為0.307時,鐵口高度位置的流速比空隙度為0.357時要大。這說明空隙度小時,壁面流速大,尤其鐵 口高度位置上爐缸壁面的流速大, 增加了對爐缸的沖刷和侵蝕。(見圖1,圖2)

結(jié)語

物理模擬的研究方法不僅可以克服冶金過程的復(fù)雜性、高溫測試手段的限制,而且可以為數(shù)學(xué)模擬研究提供指導(dǎo),在驗證和完善數(shù)學(xué)模型結(jié)果方面發(fā)揮重要作用。本文根據(jù)相似原理建立爐缸爐底鐵水流動模擬試驗裝置,測試了死焦堆體積、爐底無焦空間層、死焦堆空隙度等因素對鐵水流動的影響。另一方面應(yīng)用試驗結(jié)果驗證前面建立的爐缸爐底渣鐵水流動數(shù)學(xué)模型的正確性,為下一步應(yīng)用數(shù)學(xué)模型進行更多條件下的渣鐵水流動數(shù)值模擬研究奠定基礎(chǔ)。

[1]邵磊.高爐爐缸內(nèi)鐵水流動特性的物理模擬[J].材料與冶金學(xué)報,2009(03):54-56.

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