韋江
摘 要:以某電廠的齒輪油泵為例,介紹了該油泵無出力故障,在齒輪油泵輪換時(shí),備用油泵無出力狀況導(dǎo)致備用齒輪油泵無法順利輪換,對設(shè)備的安全運(yùn)行帶來危險(xiǎn),發(fā)生油泵突然跳閘現(xiàn)象乃至設(shè)備的損壞現(xiàn)象。針對這一現(xiàn)象,進(jìn)行故障分析,分析油泵無出力故障產(chǎn)生的原因,并據(jù)此提出解決對策,消除油泵無出力故障。
關(guān)鍵詞:油泵無出力 故障 原因 空氣
中圖分類號:TK268 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(a)-0075-01
某電廠在2010年時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造,新增兩臺(tái)供油設(shè)備——齒輪油泵,兩臺(tái)油泵互為備用,一臺(tái)出故障時(shí);另一臺(tái)自動(dòng)啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)油泵使用的輪換,確保設(shè)備的正常穩(wěn)定運(yùn)行。改造后的兩臺(tái)齒輪油泵經(jīng)常出現(xiàn)無出力故障。在輪換備用齒輪油泵時(shí),出現(xiàn)油泵的出口母管壓力沒有任何變化情況,也就是說啟動(dòng)的備用齒輪油泵不打油。檢修人員運(yùn)用檢查表計(jì)沒發(fā)現(xiàn)任何問題,然后檢查油泵出口、電機(jī)側(cè)、油泵側(cè)聯(lián)軸器嚙合尺寸等,發(fā)現(xiàn)都沒有問題。接著,轉(zhuǎn)動(dòng)手動(dòng)盤車,發(fā)現(xiàn)故障油泵的出口沒有潤滑油溢出,這說明該油泵有故障,無法正常工作。齒輪油泵的這一缺陷頻繁發(fā)生,導(dǎo)致備用油泵無法正常輪換使用,備用油泵的作用發(fā)揮不出來。如:當(dāng)運(yùn)行油泵突發(fā)故障時(shí),備用油泵無法迅速建立油壓,給設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行埋下安全隱患,解決這一問題是保證電廠安全生產(chǎn)的重要因素。
1 油泵無出力故障現(xiàn)象及原因分析
以該電廠兩臺(tái)供油設(shè)備——齒輪油泵為例,這兩臺(tái)油泵型號均為CB-B63,流量為63 L/min。
潤滑油站的齒輪油泵出口壓力在0.10 ~0.12 MPa范圍內(nèi),軸承箱油位保持在油面鏡1/2~2/3處,每隔半個(gè)月進(jìn)行一次油泵的輪換運(yùn)行。在定期輪換油泵的過程中,發(fā)現(xiàn)備用油泵啟動(dòng)后期出口母管壓力表顯示出單臺(tái)油泵的壓力為0.12 MPa,此時(shí),兩臺(tái)油泵并聯(lián)運(yùn)行,設(shè)計(jì)工藝要求兩臺(tái)油泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí)油泵的出口壓力總和應(yīng)≥0.25 MPa,顯然,油泵出口壓力大小不符合工藝要求,換言之,啟動(dòng)的備用泵無出力,工作泵無法正常停止運(yùn)轉(zhuǎn),而工作泵長期運(yùn)轉(zhuǎn)不休息會(huì)導(dǎo)致各項(xiàng)性能的降低,安全性降低,一旦在運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障,就會(huì)給設(shè)備正常運(yùn)行帶來極大危險(xiǎn),引起跳閘等事故的發(fā)生。
檢修人員為精準(zhǔn)判斷出備用齒輪油泵無出力故障的原因,立即進(jìn)行油泵的切換試驗(yàn),也即:1#油泵運(yùn)行后立即啟動(dòng)2#備用油泵,發(fā)現(xiàn)此時(shí)油泵的出口母管壓力沒有發(fā)生變化,仍舊是1#油泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)的壓力0.12 MPa,于是,強(qiáng)制停止1#油泵,發(fā)現(xiàn)此時(shí)的母管壓力在降低到0.02 MPa時(shí),忽然急劇升高至0.12 MPa。這時(shí),檢修人員再進(jìn)行兩個(gè)油泵的并聯(lián)運(yùn)行試驗(yàn)以及兩臺(tái)油泵的單獨(dú)運(yùn)行試驗(yàn),結(jié)果均正常,在兩臺(tái)油泵并聯(lián)運(yùn)行時(shí),油泵的出口母管壓力達(dá)到0.25 MPa以上。
通過以上試驗(yàn),檢修人員認(rèn)為油泵無出力故障的原因是:備用油泵入口管道到逆止門前出口的管路中有空氣進(jìn)入,這是造成備用油泵無出力的主要原因。該電廠每半個(gè)月進(jìn)行一次油泵的輪換,每隔半個(gè)月,油泵處于停止運(yùn)行狀態(tài),此時(shí),外界的空氣可能進(jìn)入油泵的出入口管段螺紋四口連接位置,或是通過骨架密封處進(jìn)入油泵的管路中。由于該型號油泵骨架密封處位于潤滑油面上,油泵運(yùn)行時(shí)間長會(huì)出現(xiàn)骨架密封以及泵軸的磨損情況,加上骨架密封出廠質(zhì)量問題造成該處磨損的嚴(yán)重,這樣就給了外界空氣可乘之機(jī)。
現(xiàn)假設(shè)備用油泵管路中有空氣,雖然說該油泵為自吸泵,能夠在負(fù)壓情況下從油箱中吸油,但是,齒輪在空氣的作用下會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重壓力不足情況,導(dǎo)致逆止門無法正常打開,此時(shí),管路中的空氣從齒輪斷面與泵殼之間的縫隙中返回到泵的入口處,造成齒輪無法正常吸油,造成備用油泵的無出力故障。若能將油泵管路中的空氣盡數(shù)排出,根據(jù)油泵的負(fù)壓自吸特征,將潤滑油吸至齒輪中,這時(shí)的潤滑油在齒輪作用下能夠頂開逆止門,從而實(shí)現(xiàn)源源不斷的供油,保證設(shè)備的安全運(yùn)行。
對油泵無出力故障檢測,按照上述方法,發(fā)現(xiàn)二者原因一樣,對此,該公司對這兩臺(tái)設(shè)備的油泵進(jìn)行如下處理,實(shí)現(xiàn)了備用油泵的正常運(yùn)行。
2 故障處理方法
第一,改造油泵系統(tǒng)。經(jīng)過油泵的解體檢查,發(fā)現(xiàn)骨架密封處沒有問題,不存在空氣泄漏問題;然后再檢查了出入口管段,發(fā)現(xiàn)軸封處存在空氣泄漏問題,外界經(jīng)出入口軸封處進(jìn)入油泵管路中,進(jìn)而導(dǎo)致油泵啟動(dòng)后,齒輪槽吸不上潤滑油,逆止門也無法打開,而此時(shí)油泵出口管段壓力表沒有任何變化。
為將管路中的空氣在短時(shí)間里盡數(shù)排出,檢修人員對油泵系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)改造,齒輪泵的出口管逆止門前安裝排空門,排空門與油箱之間用透明軟管連接。為避免跳閘現(xiàn)象的出現(xiàn),在出口管逆止門前安裝聯(lián)絡(luò)門,使得備用泵在啟動(dòng)時(shí)迅速建立油壓,保證油泵的正常運(yùn)行,為設(shè)備安全運(yùn)行提供良好的工作條件。
第二,運(yùn)行調(diào)整措施。兩臺(tái)齒輪油泵的空氣門均處于常開狀態(tài),聯(lián)絡(luò)門的開度大小以保證備用油泵不發(fā)生倒轉(zhuǎn)為主;一旦出現(xiàn)備用油泵倒轉(zhuǎn)情況,聯(lián)絡(luò)門立即自動(dòng)關(guān)閉。排空門與油箱連接的透明軟管中有潤滑油流動(dòng),在確定空氣門開度大小時(shí),應(yīng)以潤滑油母管壓力大小為標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)調(diào)整開度,確保油泵的正常運(yùn)行。
通過對油泵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的改造,對改造后的油泵進(jìn)行了為期3個(gè)月的試驗(yàn),按照正常生產(chǎn)要求每半個(gè)月輪換一次油泵,發(fā)現(xiàn)油泵的輪換正常,備用油泵沒有出現(xiàn)無出力故障,也沒有出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象,徹底實(shí)現(xiàn)了油泵在半個(gè)月停止運(yùn)行情況下依然能正常運(yùn)行,徹底解決油泵無出力故障,消除設(shè)備運(yùn)行的安全隱患。通過油泵系統(tǒng)改造和運(yùn)行的生產(chǎn)調(diào)整措施,油泵內(nèi)的空氣被排出,油泵能正常運(yùn)行輪換。這次系統(tǒng)改造成本低,改造方法簡單,效果優(yōu),系統(tǒng)改造對周圍的設(shè)備布局沒有多大影響,適合在其他電廠設(shè)備同種故障原因的油泵上使用,值得大力推廣。某電廠在小修作業(yè)中對2臺(tái)機(jī)油站進(jìn)行該種結(jié)構(gòu)改造,取得良好改造成效,并對引風(fēng)機(jī)潤滑油泵也進(jìn)行類似改造,解決了潤滑油泵長期備用后無出力故障。
3 結(jié)語
油泵的空氣滲漏問題非常常見,它會(huì)造成系統(tǒng)運(yùn)行的不穩(wěn)定、滯留、無出力等故障,給設(shè)備運(yùn)行埋下重大安全隱患,不利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此,應(yīng)在條件允許情況下進(jìn)行相應(yīng)的理論分析和試驗(yàn),進(jìn)行系統(tǒng)改造,減少不必要損失,采取相應(yīng)的防范措施,規(guī)避油泵無出力故障,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
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