田光
摘 要:在機(jī)組啟動過程中等離子點(diǎn)火磨煤機(jī)一次風(fēng)量高、出口溫度低等異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)定,機(jī)組MFT,通過對機(jī)組啟動中執(zhí)行鍋爐防止氧化皮措施和等離子點(diǎn)火技術(shù)的分析,解決等離子點(diǎn)火過程中鍋爐滅火問題。
關(guān)鍵詞:等離子點(diǎn)火 氧化皮 脫火 一次風(fēng)量 點(diǎn)火能量
中圖分類號:TK412 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)08(a)-0121-02
1 臺山電廠5號鍋爐型號及等離子點(diǎn)火簡介
臺山電廠5號鍋爐為上海鍋爐廠產(chǎn)品,型號:SG2028/17.5-M907(引進(jìn)美國CE公司技術(shù)生產(chǎn)),亞臨界一次中間再熱燃煤控制循環(huán)汽包爐,單爐膛倒U型露天布置,燃用可結(jié)渣性的煙煤,燃燒器共六層煤三層油、四角噴燃布置方式,同心反切向燃燒,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,原設(shè)計采用二級點(diǎn)火方式(高能點(diǎn)火器點(diǎn)燃輕柴油,由輕柴油再點(diǎn)燃煤粉),現(xiàn)在F層燃燒器修改為等離子燃燒器并增加一級點(diǎn)火方式(等離子點(diǎn)火裝置直接點(diǎn)燃煤粉),既保留傳統(tǒng)設(shè)計的二級點(diǎn)火方式。在鍋爐點(diǎn)火和穩(wěn)燃期間,該燃燒器具有等離子點(diǎn)火和穩(wěn)燃功能。在鍋爐正常運(yùn)行時,該燃燒器具有主燃燒器功能,且出力及燃燒工況與原來保持一致。等離子燃燒器的各項(xiàng)外形尺寸按照鍋爐原有的煤粉燃燒器接口尺寸設(shè)計,原燃燒器拉出后,將等離子燃燒器直接推進(jìn)就位,燃燒器前端與鍋爐水冷壁平齊,后端與一次風(fēng)管道彎頭連接。等離子點(diǎn)火及穩(wěn)燃系統(tǒng)由等離子點(diǎn)火器及燃燒器、供電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、載體空氣和火檢冷卻風(fēng)系統(tǒng)、鍋爐制粉冷風(fēng)加熱系統(tǒng)、一次風(fēng)在線監(jiān)測系統(tǒng)、圖像火檢系統(tǒng)、燃燒器壁溫監(jiān)測系統(tǒng)等構(gòu)成。
等離子點(diǎn)火裝置利用直流電流(280~-350 A)在介質(zhì)氣壓0.01~0.03 MPa的條件下接觸引弧,并在強(qiáng)磁場下獲得穩(wěn)定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在燃燒器的一次燃燒筒中形成T>5000 K的梯度極大的局部高溫區(qū),煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在1~3 s內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)物,并使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應(yīng)是在氣相中進(jìn)行,使混合物組分的粒級發(fā)生了變化。因而使煤粉的燃燒速度加快,也有助于加速煤粉的燃燒,這樣就大大地減少促使煤粉燃燒所需要的引燃能量。
2 5號機(jī)組啟動過程中MFT事情經(jīng)過
2014年2月10日中班,5號機(jī)組春節(jié)調(diào)停后啟動,啟動點(diǎn)火過程執(zhí)行防止氧化皮措施,按規(guī)定依次投入油槍進(jìn)行暖爐,然后逐步進(jìn)行鍋爐升溫升壓操作。待爐水泵入口溫度達(dá)150 ℃滿足啟磨投煤條件后,在準(zhǔn)備啟動5F磨煤機(jī)過程中,先后出現(xiàn)由于5F磨密封風(fēng)門無法全開、5F磨電流顯示異常等缺陷,導(dǎo)致5F磨煤機(jī)啟動滯后,為保證升溫、升壓要求和沖轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn),繼續(xù)逐漸加大投入油槍數(shù)量達(dá)8只。經(jīng)檢修人員消缺后,對等離子拉弧并投入等離子模式,再次準(zhǔn)備啟動5F磨煤機(jī)進(jìn)行投煤燃燒。
22:51,5F磨缺陷處理完畢,考慮此時油槍投入數(shù)量較多,啟動F磨煤機(jī)運(yùn)行投入煤粉后,將瞬間增大鍋爐燃燒率,導(dǎo)致鍋爐熱負(fù)荷增加過大,不利于鍋爐壁溫、汽溫和氧化皮等控制,故逐步退出油槍運(yùn)行。檢查等離子裝置運(yùn)行正常;啟動5F磨煤機(jī),磨入口風(fēng)量96 t/h,入口風(fēng)壓1.87 kPa,磨煤機(jī)暖磨。
22:58,啟動5F給煤機(jī),煤量直接加至18 t/h,為調(diào)整磨煤機(jī)出口溫度,逐漸增大熱一次風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開度。使得磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量由96 t/h增大至123 t/h,磨入口風(fēng)壓3.3 kPa,此時F磨冷熱風(fēng)調(diào)門開度分別在26%、26%左右,由于瞬間增加煤量,導(dǎo)致磨煤機(jī)出口溫度開始下降。
23:01,給煤機(jī)煤量加至20 t/h,出口溫度降至56 ℃,再次因調(diào)整磨煤機(jī)出口溫度,逐步脈沖開大熱風(fēng)調(diào)門,關(guān)小冷風(fēng)調(diào)門,在調(diào)整過程中磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量高至132 t/h左右,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)壓5.5 kPa左右。
23:02,5F磨火檢大幅度波動,爐膛負(fù)壓劇烈波動,兩臺引風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)節(jié)均跳出自動,爐膛壓力低低報警,鍋爐MFT。
3 5號機(jī)組鍋爐MFT原因分析
盡管此次鍋爐MFT的直接原因?yàn)闋t膛負(fù)壓低觸發(fā),但根本原因?yàn)榈入x子燃燒器點(diǎn)火時,實(shí)際煤粉相關(guān)參數(shù)條件未能完全滿足等離子燃燒器點(diǎn)火參數(shù)的相關(guān)條件,導(dǎo)致點(diǎn)火初期燃燒不穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓波動,最終燃燒脫火使負(fù)壓低觸發(fā)保護(hù)動作。
(1)鍋爐點(diǎn)火初期,盡管采用油槍對鍋爐進(jìn)行暖爐,但此時爐膛熱負(fù)荷仍然較低,燃燒不完全,油槍退出后,僅依靠等離子拉弧對F磨煤機(jī)煤粉點(diǎn)火提供能量,啟動初期由于煤粉濃度低燃燒不穩(wěn)定。此次,煤量18T/H對應(yīng)123T/H的一次風(fēng)量、經(jīng)調(diào)整后煤量20T/H的對應(yīng)132T/H的一次風(fēng)量,計算煤粉濃度均在0.15 kg/kg左右,與等離子燃燒器點(diǎn)火需求最佳煤粉濃度偏差較大,增大等離子燃燒器著火困難,同時也造成煤粉著火后燃燒的不穩(wěn)定性。
(2)磨煤機(jī)出口溫度最低至56 ℃,造成風(fēng)粉溫度低,需要相對更高的點(diǎn)火能量,使煤粉不易被點(diǎn)燃,是造成燃燒不穩(wěn)定甚至脫火的一個誘因。
(3)對等離子點(diǎn)火風(fēng)險預(yù)控不足,未能對等離子點(diǎn)火時存在煤粉脫火或者爆燃等現(xiàn)象出現(xiàn),導(dǎo)致爐膛負(fù)壓大幅度波動的風(fēng)險進(jìn)行事故預(yù)想和制定應(yīng)對措施。當(dāng)火檢變化波動時,燃燒發(fā)生變化時,未及時關(guān)注和調(diào)整風(fēng)煙系統(tǒng)和爐膛負(fù)壓,導(dǎo)致爐膛壓力低保護(hù)動作。
4 等離子燃燒器點(diǎn)火時煤粉參數(shù)應(yīng)滿足的條件
(1)在等離子點(diǎn)火投運(yùn)初期,磨煤機(jī)應(yīng)制備足夠合格細(xì)度的煤粉,并保證足夠的一次風(fēng)粉溫度(煤粉氣流溫度越高,所需點(diǎn)火能量越小,煤粉越容易著火)。
(2)燃燒的煤粉濃度最好應(yīng)控制在0.36 ~0.52 kg/kg,最低不得低于0.25 kg/kg,此時煤粉比較容易著火。
(3)鍋爐冷態(tài)啟動初期,等離子燃燒器的一次風(fēng)速保持在19~22 m/s為宜。熱態(tài)或低負(fù)荷穩(wěn)燃時,一次風(fēng)速保持24~28 m/s為宜。
(4)周界冷卻風(fēng)控制,冷態(tài)一般在等離子燃燒器投入0~30 min時段投入,開度盡量小,通常維持此層周界風(fēng)門在15%開度,以提高初期燃燒效率。隨著爐溫升高,逐漸開大風(fēng)門,防止燒損燃燒器,防止等離子燃燒器結(jié)焦,原則是以等離子燃燒器壁溫控制在500 ℃~600 ℃為宜。
5 防范措施
(1)鍋爐點(diǎn)火時,嚴(yán)格執(zhí)行防止鍋爐氧化皮措施,逐步依次投入油槍,并對油槍進(jìn)行倒換,既滿足鍋爐暖爐要求,又保證鍋爐具有良好的熱負(fù)荷,為鍋爐投煤燃燒做好準(zhǔn)備。
(2)對F磨煤機(jī)進(jìn)行暖磨時,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行3 ℃/min的升溫速率,將磨煤機(jī)出口溫度提升至啟動給煤機(jī)條件的60 ℃(可適當(dāng)高一些,利于給煤機(jī)啟動后加煤要求),避免啟動給煤機(jī)加煤后磨煤機(jī)出口溫度快速下降而被動開打熱門擋板開度,從而使一次風(fēng)量發(fā)生變化,導(dǎo)致煤粉濃度降低。
(3)鍋爐投粉燃燒時,保留EF層油槍運(yùn)行,既能對投粉初期可能存在的等離子點(diǎn)火效果不佳進(jìn)行助燃、穩(wěn)燃,又能保證鍋爐熱負(fù)荷的持續(xù)性;待F磨煤機(jī)出粉穩(wěn)定,煤粉著火燃燒穩(wěn)定后,逐步退出油槍運(yùn)行,可有效防止燃燒脫火情況發(fā)生。
(4)采用等離子點(diǎn)火時,因等離子燃燒器點(diǎn)火對煤粉濃度有要求,因此在F磨煤量較低時(尤其是點(diǎn)火時)應(yīng)嚴(yán)格控制F磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量在85~95 t/h之間,在此風(fēng)量范圍可較好滿足煤粉濃度要求。磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量瞬間波動最高不要超過110 t/h,防止煤粉濃度突變導(dǎo)致著火困難,造成燃燒不穩(wěn)定甚至脫火。
(5)在等離子點(diǎn)火初期燃燒可能出現(xiàn)不穩(wěn)定,應(yīng)做好風(fēng)險預(yù)控,防止因燃燒不穩(wěn)定或脫火導(dǎo)致爐膛負(fù)壓波動。在等離子點(diǎn)火期間應(yīng)專人負(fù)責(zé)監(jiān)視風(fēng)煙系統(tǒng)畫面,當(dāng)燃燒不穩(wěn)定、F磨煤機(jī)火檢變化較大時,及時關(guān)注爐膛負(fù)壓自動調(diào)節(jié)情況,必要時手動進(jìn)行干預(yù)確保爐膛負(fù)壓在可控范圍內(nèi)。
6 結(jié)語
本次通過對鍋爐點(diǎn)火初期因等離子點(diǎn)火參數(shù)不匹配問題導(dǎo)致鍋爐滅火分析,解決以后機(jī)組啟動中執(zhí)行防止氧化皮措施和等離子點(diǎn)火措施中機(jī)組滅火問題。
參考文獻(xiàn)
[1] 張磊,彭德振.大型火力發(fā)電機(jī)組集控運(yùn)行(2014年版)[M].中國電力出版社,2006,4.
[2] 國家能源局編.等離子體點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)計與運(yùn)行導(dǎo)則(DL/T 1127-2010)[S].中國電力出版社,2010,9.