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基于棒材自動打捆機的改造及維護實踐

2014-10-21 20:06可明輝
中國機械 2014年24期
關鍵詞:維護保養(yǎng)改造

摘 要:從鄂鋼條材總廠棒材線生產及工藝條件出發(fā),對該廠自動打捆機生產過程中出現(xiàn)的打捆不緊易散捆(俗稱“三角區(qū)”)等問題進行結構改造,對其維護保養(yǎng)及常見故障處理等方面做了簡要介紹。

關鍵詞:自動打捆機;改造;維護保養(yǎng)

1.前言

棒材自動打捆機是現(xiàn)代化棒材生產線精整包裝區(qū)不可缺少的核心設備,它發(fā)揮著十分重要的作用,提高勞動生產率,降低工人勞動強度,改善鋼材的包裝質量,為優(yōu)質高產創(chuàng)造條件。棒材打捆就是將已經生產好的棒材進行打捆包裝,方便儲存運輸。

鄂鋼條材總廠一車間主要生產普通碳素結構鋼螺紋和優(yōu)質碳素結構鋼圓鋼及部分高合金鋼,其生產工藝流程為:上料—加熱—粗軋—曲柄切頭切尾—中軋—事故碎斷—精軋—倍尺—冷床—冷剪剪切—定尺—對齊—計數(shù)—打捆收集—入庫。其生產屬于全連軋生產,對生產后續(xù)精整打捆收集能力要求較高。該車間目前年生產能力為75萬噸,打捆機為瑞典森德絲機型。

2.該打捆機技術性能指標及存在的主要問題

2.1打捆機技術性能指標

①滿足國家標準GB2101規(guī)定的鋼材打捆的捆重標準,即:一級標準捆重≤2噸,二級標準捆重≤4噸;②適用鋼材規(guī)格:螺紋鋼、圓鋼(Φ10~40mm)及部分型鋼;③捆徑范圍:Φ100~Φ400mm;④捆絲擰結角度:630°;⑤捆絲材料及規(guī)格:Q195~Q235,規(guī)格為Φ5.5~7mm的熱軋盤條;⑥單道打捆時間:7~12秒。

2.2打捆機存在的主要問題

目前該打捆機主要存在以下問題:

(1)打捆機的定位系統(tǒng)振動大,定位精度不準。其定位系統(tǒng)采用換向閥控制油缸完成動作,缺點就是打捆機到位時,由于換向閥的突然關閉,引起打捆機的振動;該打捆機在打捆時由水平運動及垂直升降運動組成,在打捆時其定位系統(tǒng)由于振動導致定位不準。

(2)因擰絲系統(tǒng)不完善(普遍存在 “三角區(qū)”)而出現(xiàn)的散捆、松捆等現(xiàn)象。其擰絲機構為單體液壓缸機構,擰絲動作為原地擰絲動作,存在 “三角區(qū)”,導致捆不緊,易散捆。

3.改造措施及改造后的設備簡圖

3.1針對打捆機的定位系統(tǒng)振動大,定位精度不準問題

改造措施:改進打捆機的結構設計,克服其結構缺陷,將打捆機的垂直升降運動及水平運動改為45度的斜向運動,使打捆機與鋼捆之間的位置關系只與斜向運動有關,從而解決打捆機的準確定位問題。

3.2針對擰絲系統(tǒng)普遍存在 “三角區(qū)”而出現(xiàn)的散捆、松捆問題

擰絲系統(tǒng)由擰絲機構、蓄抽絲機構組成,改造措施如下:

(1)擰絲機構采用復合液壓缸機構,安裝在沿斜45°軌道運動的車體上,通過定位系統(tǒng)使擰絲鉗與被捆鋼材保持恰當?shù)奈恢藐P系。擰絲動作為邊旋轉邊前進的螺旋運動,捆結勻稱美觀,不產生附加應力,徹底消除原地擰絲機型普遍存在的“三角區(qū)”。

(2)蓄抽絲機構采用雙缸同步拉緊技術,緊實度高,送絲準確。該機構由捆絲入/出口液壓鎖、活動輪、蓄絲缸、固定輪等組成,該機構設置在整機最上部,采用雙缸并聯(lián)同步推進,活動輪與導桿通過直線軸承聯(lián)接。

3.3改造后的打捆機總體結構及工作原理

其結構如下圖所示,主要由機械、液壓、電氣控制三大系統(tǒng)組成(其中未示出電控部分):

待捆扎的鋼捆在輥道中運送到位后,打捆機順序執(zhí)行以下動作:

打捆機裝置下降到低位,蓄絲機構馬達起動,靠壓輪軸承與摩擦盤之間的摩擦力作為動力,使打捆絲依次經過蓄絲機構、導向器、導向切刀的底孔,穿過擰結頭一側的孔進入導絲槽單元,然后由導向切刀的上斜面切入擰結頭的另一孔中,上下包臂打開,繼續(xù)喂絲,使限位開關感光,然后停止喂絲當檢測到有鋼時,蓄絲機構動作,喂絲輪馬達反向轉動抽絲,導絲槽中的蓋輪組依次打開,捆絲順次釋放,捆緊鋼捆,然后夾緊油路電磁閥斷電,松開缸動作同時擰結頭開始擰結,當捆絲達到預定的擰結角度后,擰結頭刀刃將打捆絲切斷,助切缸缸桿伸出,將打好的結下彎,擰結頭反向旋轉復位,這樣就完成了一個打捆周期,準備進入下一個周期,這個過程是在各種限位開關、壓力開關的控制下完成的。

4.打捆機維護保養(yǎng)要注意的問題

4.1液壓系統(tǒng)

(1)油的污染:油品清潔度要達到NAS8級,每三個月化驗一次油樣,采用濾油機加油。

(2)油溫:液壓系統(tǒng)油溫最高不超過65℃,油溫升高解決的方法有,開啟冷卻器、檢查系統(tǒng)壓力,調整溢流閥壓力和安全閥壓力。

(3)油壓問題:系統(tǒng)如果無法建立壓力,首先檢查油泵電機是否反轉,其次檢查電磁溢流閥是否得電,再次考慮主油泵、溢流閥是否損壞。

4.2打捆系統(tǒng)

(1)捆線剪不斷:原因是扭轉頭或固定剪刃老化、扭轉與固定剪刃之間的間隙調整太大、系統(tǒng)的壓力低、助切液壓缸損壞。解決方法是,更換扭轉頭與固定剪刃,重新調整鈕樁頭與固定剪刃之間的間隙,檢查系統(tǒng)壓力檢查助切液壓缸及其密封。

(2)扭轉頭不復位或復位有偏差:原因有助切液壓缸里控制扭轉頭的扭簧損壞、助切液壓缸內泄、扭轉頭轉速太快。解決辦法是,更換扭簧,更換助切液壓缸密封,通過調整減壓閥的壓力來調整扭轉頭的轉速。

(3)扭轉頭打不成結:原因一是卡緊缸的問題,二是控制扭頭動作的脈沖發(fā)生器的問題,三是棒材沒有在正確的打捆位置。解決辦法是檢查卡緊缸的動作及控制該動作的電磁閥、檢查系統(tǒng)壓力、調整電氣信號、調整打捆機的位置使扭轉頭靠近捆。

(4)捆線收不緊:原因一是系統(tǒng)工作壓力低,二是送線導槽的舌板未按控制要求開啟。解決方法是調整系統(tǒng)壓力、無論捆單道箍還是雙道箍都要按控制要求使用舌板。

5.小結

鄂鋼公司該打捆機經過改造后,散捆、松捆現(xiàn)象得到徹底解決。

參考文獻:

[1]張?zhí)m娣,王建軍.鋼材包裝打捆機的研究.河北建筑工程學院簡報,2008.9

[2]馬紀明,付永領,王亮.S7-200PLC在全自動打捆包裝機器人中的應用.《電氣自動化》,2004年第26卷第6期

作者簡介:可明輝 (1970.8.12-),男,籍貫:湖北省浠水縣,學歷:在職研究生,職稱:工程師,工作單位:武鋼集團鄂鋼公司條材總廠。

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