摘 要:煉鐵廠燒結(jié)車間的皮帶系統(tǒng)是運(yùn)送物料的主要傳動(dòng)設(shè)備,在燒結(jié)車間起到舉足輕重的作用,遍及原料、配料、混合料、及成品四大專區(qū),在皮帶機(jī)運(yùn)行的過程中,皮帶機(jī)本身傳動(dòng)及其所屬配合的附屬設(shè)備出現(xiàn)多種問題,本文對(duì)燒結(jié)車間皮帶機(jī)比較典型的附屬設(shè)備進(jìn)行了較大改動(dòng),并達(dá)到預(yù)期目的,使得皮帶機(jī)更能最大限度發(fā)揮其功能,更好的為燒結(jié)車間服務(wù)。
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī);附屬設(shè)備;選型;改造;應(yīng)用
1.設(shè)備原理分析(一)
燒結(jié)車間的原料專區(qū)主皮帶P25皮帶機(jī),帶寬1000mm,帶速1.6米/秒,在其皮帶機(jī)上安裝移動(dòng)卸礦車,分別給6個(gè)礦槽分料,由于礦槽只能儲(chǔ)存100噸左右的物料,每個(gè)礦槽的物料各不相同,精礦、小品種、電灰、PB粉、反礦等,每天皮帶機(jī)工作效率要求較高,小車移動(dòng)頻繁。原有的皮帶機(jī)卸礦車主傳動(dòng)為B400-23.34減速機(jī),電機(jī)與減速機(jī)的快速傳動(dòng)為3條B1245mm三角帶傳動(dòng),減速機(jī)慢速傳動(dòng)為輸出的2個(gè)傳動(dòng)軸通過齒聯(lián)軸器與小車輪連接。該傳動(dòng)的弊端為三角帶經(jīng)常疲勞打滑,而且更換費(fèi)時(shí)費(fèi)力,該減速機(jī)設(shè)計(jì)安裝位置為倒立懸掛式,一段軸的軸承及齒輪潤(rùn)滑油很難保證,所以經(jīng)常損壞,更換時(shí)由于空間受限,還要在車體下面進(jìn)行拆卸螺栓,搶修時(shí)間太長(zhǎng),每年發(fā)生此類現(xiàn)象3-4次,加上三角帶的日常維護(hù)量大的諸多問題,必須對(duì)該傳動(dòng)方式進(jìn)行改造性維修。
改造方案一:針對(duì)車體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,重新設(shè)計(jì)傳動(dòng)部分。優(yōu)先選用ZQ500-31.5減速機(jī),電機(jī)為Y160-11KW-6級(jí)電機(jī),設(shè)計(jì)快速聯(lián)軸器為直徑200彈性膠圈聯(lián)軸器,并安裝直徑200液壓抱閘,減速機(jī)慢速安裝齒頂圓為252mm、模數(shù)為12、齒數(shù)為19的小圓柱直齒輪,按照車體寬度,設(shè)計(jì)制造為齒頂圓為600mm、模數(shù)為12、齒數(shù)為48的大齒輪,并配合安裝在直徑500mm的車輪上,單側(cè)設(shè)計(jì),帶輪緣的鐵車輪設(shè)計(jì)與軌道同寬,并保證軌道中心距。在一次系統(tǒng)48小時(shí)年修中,拆除舊的傳動(dòng)部分,安裝新的傳動(dòng)組,并保證大小齒輪的頂間隙,該車的最難點(diǎn)為車速的安全保證,既要保證車體的運(yùn)行速度,還要保證生產(chǎn)操作人員的可靠操作,所以車速一定要計(jì)算確定好,方可移交生產(chǎn)。
該傳動(dòng)部分設(shè)計(jì)車速計(jì)算公式為:
慢速小齒輪n2=n1/I=1000/31.5=31.75轉(zhuǎn)/分鐘
I2=Z2/Z1=60/19=3.16
n3=n2/I2=31.75/3.16=10.04轉(zhuǎn)/分鐘
車輪的行走距離:L= n3ΧΠΧD=10.4轉(zhuǎn)/分鐘Χ3.14Χ0.5=16.33米
車速S=L/秒=16.33/60=0.272米/秒
該車車速滿足生產(chǎn)需求,方便靈活,運(yùn)行平穩(wěn),達(dá)到預(yù)期目的,運(yùn)行已經(jīng)達(dá)到2年以上,常規(guī)保養(yǎng)減速機(jī),更換膠圈外,無其他異常現(xiàn)象,至今還在使用。原理圖如下:
2.設(shè)備原理分析(二)
燒結(jié)專區(qū)的S2AB兩條皮帶機(jī)寬度為1000mm,上面共計(jì)設(shè)計(jì)安裝了8臺(tái)液壓分料器,每臺(tái)分料器設(shè)計(jì)有提升和走行兩部分液壓傳動(dòng),分料器的微動(dòng)調(diào)整使得生產(chǎn)工人對(duì)燒結(jié)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行機(jī)速控制達(dá)到隨心所欲,但是由于靠近上一條皮帶機(jī)S1AB頭部出料口的9#10#分料器卻頻繁出現(xiàn)故障,該現(xiàn)象為提升經(jīng)常提不起來,而且新更換的液壓站也很快損壞,現(xiàn)場(chǎng)分析觀察,是該
DYTF2500-300液壓提升缸不是內(nèi)泄就是外漏,油站內(nèi)液壓油乳化變質(zhì)。這種狀況出現(xiàn)后,這臺(tái)燒結(jié)機(jī)隨之停機(jī),嚴(yán)重影響了燒結(jié)機(jī)的作業(yè)率。觀察后得出結(jié)論,該分料器接近漏斗出口,距離只有1米左右,燒結(jié)的混合料溫一般都在65℃,而且該2個(gè)分料器是第一道屏障,每臺(tái)來源的125公斤/米的物料,都要分割其中的25公斤/米物料,大量物料的沖擊使得提升缸的缸頭端密封腐蝕嚴(yán)重、沖擊顫動(dòng)頻繁,所以使得9#10#分料器提升缸在同樣條件下,不能滿足需求,經(jīng)常損壞。
改進(jìn)方案二:由于原設(shè)計(jì)的液壓站提升拉力為2500Kg/F,而且該油站油管多由于負(fù)載過大而損壞泄漏,優(yōu)先選用DYT5000Kg/F-4KW電機(jī),提升距離300mm-500mm, 在系統(tǒng)停機(jī)8小時(shí)以上的定檢中,拆除原提升缸及油站,計(jì)算好距離,并調(diào)整電機(jī)正反轉(zhuǎn),該提升缸為單向雙作用液壓推桿,運(yùn)用在此種液壓傳動(dòng)設(shè)備力量大,反應(yīng)靈敏,故障率低,達(dá)到預(yù)期目的,保證了系統(tǒng)與單臺(tái)機(jī)的聯(lián)動(dòng)。如圖所示:
3.結(jié)論
皮帶機(jī)在鋼鐵企業(yè)中實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離傳輸,中心距遠(yuǎn),過載時(shí)打滑是其主要優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)者利用皮帶機(jī)上的附屬設(shè)備,使其達(dá)到更加重要的目的,為滿足生產(chǎn)連續(xù)性、穩(wěn)定性、和高效率,在現(xiàn)實(shí)的工作中會(huì)出現(xiàn)一些預(yù)計(jì)不到的問題,這需要我們的基層設(shè)備管理者,對(duì)其進(jìn)行實(shí)際分析和改進(jìn),使得該設(shè)計(jì)更進(jìn)一步的發(fā)展和延伸,此片文章是對(duì)基層設(shè)備維護(hù)及檢修中的幾個(gè)典型例子的小結(jié),以供參考。
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作者簡(jiǎn)介:
賈純剛,(1973.11-),煉鐵廠一燒結(jié)車間機(jī)械工程師,1995年畢業(yè)于本溪市機(jī)械工業(yè)學(xué)校,機(jī)械制造專業(yè);后于2003年取得本鋼工學(xué)院計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)??茖W(xué)歷,2006年取得遼寧科技學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化專業(yè)本科學(xué)歷。