黎 渡
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
隨著貴冶四期建成投產(chǎn),熔煉車間PS轉(zhuǎn)爐共有9臺,其中一系統(tǒng)6臺,尺寸為∮4000×11700,二系統(tǒng)3臺,尺寸為∮4500×13000。四期投產(chǎn)以來,轉(zhuǎn)爐爐齡基本穩(wěn)定在220爐次左右,沒有得到突破。目前貴冶轉(zhuǎn)爐爐齡在國內(nèi)雖處于先進水平,但與國際先進水平相比較,還有較大的差距,日本東予冶煉廠爐齡已經(jīng)超過了300爐次。通過進一步優(yōu)化生產(chǎn)組織和技術改造,提高轉(zhuǎn)爐爐齡,對于提高轉(zhuǎn)爐吹煉水平,降低生產(chǎn)成本有著重要意義。
影響轉(zhuǎn)爐爐齡的因素較復雜,綜合分析主要有以下四方面:
(1)生產(chǎn)組織模式。貴冶轉(zhuǎn)爐目前采用的吹煉模式為不完全期交互吹煉,此模式對于提高送風時率有利,但周期停風頻次高,時間較長,爐內(nèi)溫差波動較大,容易造成耐火磚剝落,加快耐火材料損耗,影響轉(zhuǎn)爐爐齡。
(2)筑爐質(zhì)量。在生產(chǎn)實踐中,筑爐質(zhì)量對于轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)和爐齡有著重要影響[1]。
(3)耐火材料使用狀況。耐火材料的質(zhì)量尤其是風口區(qū)耐火磚使用壽命決定著轉(zhuǎn)爐使用壽命,是轉(zhuǎn)爐后期停爐的風向標。延長轉(zhuǎn)爐風口區(qū)耐火材料使用壽命對于提高轉(zhuǎn)爐爐齡起著決定性的作用。
(4)轉(zhuǎn)爐使用過程中參數(shù)控制。轉(zhuǎn)爐工藝參數(shù)如渣含硅、吹煉溫度、送風量等對爐齡均有一定影響[2]。
(1)調(diào)整每爐次冰銅裝入量。轉(zhuǎn)爐每爐次冰銅裝入量數(shù)據(jù)見表1,從數(shù)據(jù)分析,一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冰銅裝入量由原來的198t/爐次調(diào)整為194t/爐次;二系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冰銅裝入量由275t/爐次調(diào)整為270t/爐次。雖然每爐次冰銅裝入量減少,但單爐吹煉時間縮短37min,日作業(yè)爐次提高了0.65,通過核算,日處理冰銅量不僅沒有減少,相應還有所增加,具體見表1數(shù)據(jù)。
表1 轉(zhuǎn)爐冰銅裝入量
(2)優(yōu)化B期吹煉冷料組織模式。為合理控制轉(zhuǎn)爐造銅期爐內(nèi)溫度,需要向爐內(nèi)加入高含銅物料(以下稱為“冷料”)合理控制吹煉溫度。常規(guī)冷料加入模式主要有兩種,一種為直投模式,將冷料裝入到船型料斗內(nèi)由行車直投。第二種模式為通過殘極運輸機投入。兩種模式最大的區(qū)別在于第一種模式需要轉(zhuǎn)爐搖爐才能加入,在轉(zhuǎn)爐搖爐過程中風口區(qū)溫度急劇下降,容易造成風口區(qū)表層耐火磚剝落,縮短耐火磚使用壽命。加大殘極機上機冷料率,減少造銅期冷料加入次數(shù)對于提高耐火磚使用壽命有著積極意義。殘極機機投冷料受冷料尺寸和殘極機加料速度限制,貴冶技術人員通過以下兩個措施提高了殘極機機投冷料量:①對殘極機系統(tǒng)進行改造,提高了殘極機加料速度。殘極機主要由物料運輸機、傾轉(zhuǎn)溜槽和投入塊組成,投入塊和傾轉(zhuǎn)溜槽均為液壓驅(qū)動。2010年,貴冶對殘極系統(tǒng)的液壓裝置進行升級改造,目前殘極系統(tǒng)的投料速度能夠滿足生產(chǎn)需要。②雜銅結(jié)構不合理導致上機冷料量不足。上機冷料主要有電解殘極和銅塊。目前進廠的銅塊尺寸規(guī)格不統(tǒng)一,導致上機冷料量不足,通過廠內(nèi)優(yōu)化冷料分布結(jié)構,與供貨商溝通,規(guī)范銅塊尺寸等措施,解決了上機冷料不足問題。目前殘極機冷料投入量已經(jīng)超過了50%,每爐銅因配合加冷料次數(shù)減少了4次,較好地延長了風口區(qū)耐火磚的使用壽命。
(3)降低周期停風時間,提高送風時率。送風時率越高,作業(yè)時間越長,周期停風時間越少,轉(zhuǎn)爐溫度越穩(wěn)定均衡。貴冶生產(chǎn)組織結(jié)構,轉(zhuǎn)爐吹煉采用不完全期交互模式,通過生產(chǎn)組織優(yōu)化,送風量和裝入量的調(diào)整,行車作業(yè)的合理安排,設備管理水平的提高,送風時率從75%提高到77%,改善了作業(yè)時爐內(nèi)溫度溫差波動,避免風口區(qū)耐火磚因溫差波動過大造成爆磚[3]。
(1)更換爐口外側(cè)變型鋼套。貴冶爐口經(jīng)過多年使用,爐口外側(cè)鋼套出現(xiàn)內(nèi)卷,變型較嚴重,砌筑過程中易出現(xiàn)耐火磚外露,在生產(chǎn)過程中清理爐口時爐口易造成外側(cè)磚破損,影響轉(zhuǎn)爐爐壽命,2011年就出現(xiàn)過因爐口掉磚,側(cè)爐口燒損導致停爐的現(xiàn)象。目前,每次砌筑前,爐口鋼套變型板均要更換。
(2)爐口內(nèi)側(cè)增加保護鋼套。在長周期生產(chǎn)過程中,后期易出現(xiàn)上爐口和側(cè)爐口耐火磚掉落現(xiàn)象,影響正常生產(chǎn)。爐口磚砌筑完畢后,在上爐口和側(cè)爐口內(nèi)側(cè)增加保護鋼套,利用吹煉時噴濺將鋼板掛渣,避免鋼板在吹煉過程中燒損。內(nèi)側(cè)鋼套給爐口磚增加一層保護,有效地延長了爐口磚的使用壽命,避免長周期生產(chǎn)過程因爐口問題影響爐齡。
(3)嚴格執(zhí)行冶金爐窯砌筑標準,并建立完善的監(jiān)督和驗收機制,確保爐窯砌筑過程質(zhì)量過硬。
(4)將風口區(qū)填料層使用的普通澆注料改為進口鋼纖維鎂鉻澆注料。轉(zhuǎn)爐作業(yè)后期,隨著耐火磚厚度減少,風口底座易出現(xiàn)滲銅現(xiàn)象,影響正常生產(chǎn)。進口澆注料熱膨脹系數(shù)更高,耐沖刷能力更強,爐體升溫膨脹后,風口導管和磚縫間隙更小,改為進口澆注料后,風口區(qū)的滲銅問題得到較好解決。
風口區(qū)耐火磚的使用壽命對轉(zhuǎn)爐爐齡起著決定性的作用。風口區(qū)耐火磚的使用情況與吹煉工況,耐火磚的材質(zhì)以及耐火磚的長度等因素有關。技術人員通過生產(chǎn)實踐,做了如下改造。
(1)調(diào)整風口區(qū)耐火磚的配方。風口區(qū)目前使用的耐火磚為電熔再結(jié)合鎂鉻磚,該磚耐沖刷、熱穩(wěn)定性和抗渣性等性能均較佳。2010年開始,貴冶針對各個廠家的風口區(qū)耐火磚進行單獨試驗,并在試驗過程中調(diào)整耐火磚的燒結(jié)溫度和鎂鉻配比,目前風口區(qū)耐火磚使用效果較好[4]。
(2)延長風口區(qū)耐火磚的長度。貴冶使用的風口區(qū)耐火磚長度為400mm。在實際使用過程中,風口區(qū)25~30號耐火磚消耗較快,成為制約轉(zhuǎn)爐爐齡的瓶頸環(huán)節(jié)。通過將風口區(qū)耐火磚加長,能有效延長耐火磚使用的壽命。目前貴冶轉(zhuǎn)爐風口區(qū)長度調(diào)整為450mm,風口區(qū)上下側(cè)的筒體磚也由原來的400mm延長到450mm。
(3)加強對風眼底座的維護。風眼底座在頻繁的捅風眼過程中易出現(xiàn)松動,底座松動后捅風眼過程易造成底座搖晃,破壞風口磚結(jié)構,影響風口區(qū)耐火磚使用壽命。出完銅后,工藝人員使用專用工具對風口底座進行緊固,避免底座松動。
(1)合理控制吹煉溫度,出銅溫度嚴格控制在1140℃ ~1180℃之間,渣溫不高于1250℃,避免高溫加快耐火磚損耗[5]。
(2)嚴格控制渣含硅。由于轉(zhuǎn)爐使用的耐火材料為堿性耐材,轉(zhuǎn)爐渣對耐火磚有一定的侵蝕作業(yè),嚴格控制渣含硅在21~22%之間,在確保吹煉渣型的前提下,渣含硅越低,對爐襯維護越有利,減輕耐火磚的化學侵蝕。貴冶轉(zhuǎn)爐渣含硅嚴格控制渣含硅在 21 ~22%之間[6-7]。
(3)推行高風量吹煉模式。高風量吹煉雖然會加劇熔體對風口區(qū)的沖刷,但同時使風口區(qū)高溫反應區(qū)域前移,降低風口區(qū)作業(yè)溫度,從而降低風口區(qū)耐火材料消耗速度。經(jīng)過多年實踐,高風量吹煉模式有利于延長風口區(qū)耐火磚使用壽命[8]。
(4)嚴格控制爐體溫度[9],定期繪制爐襯消耗曲線和爐溫曲線,在確保爐體安全前提下,更加精準掌握好停爐時間。
通過近年來的生產(chǎn)實踐攻關,轉(zhuǎn)爐爐齡有了較大幅度的提高,噸銅耐火材料單耗明顯下降,年筑爐次數(shù)也明顯減少,帶來了可觀的經(jīng)濟效益。
表2 爐齡攻關實踐結(jié)果分析
通過工程技術人員的不斷摸索和實踐,轉(zhuǎn)爐爐齡有了較大幅度的提高。因工藝條件和生產(chǎn)組織模式的差異,雖與國際先進水平(東予轉(zhuǎn)爐爐齡為300爐次,但風口區(qū)耐火磚長度較貴冶長了20mm)仍有一定的差異,但貴冶通過自己的摸索,在優(yōu)化主要技術經(jīng)濟指標上向前又邁出了一大步。轉(zhuǎn)爐爐齡的提高只是貴冶經(jīng)濟技術指標不斷優(yōu)化的一個縮影,隨著國內(nèi)耐火材料生產(chǎn)工藝的不斷進步,耐火材料性能不斷提高為轉(zhuǎn)爐進一步提高轉(zhuǎn)爐爐齡提供了有利條件。貴冶技術人員自主創(chuàng)新,積極應用新型耐火材料,結(jié)合科學監(jiān)控手段,在確保生產(chǎn)安全順行的基礎上,實現(xiàn)了爐齡指標的持續(xù)優(yōu)化,冶煉成本穩(wěn)步降低,為工廠長周期生產(chǎn)提供了有力支撐。
[1]中國冶金建設協(xié)會.工業(yè)爐窯砌筑施工及驗收規(guī)范[M].中國計劃出版社,2004:57-58.
[2]陳延進,檀冰.提高轉(zhuǎn)爐耐火磚壽命的實踐[J].有色金屬(冶煉部分),2007(2):64-65.
[3]王誠訓.耐火材料的損毀及其抑制技術[M].冶金工業(yè)出版社,2001:27-29.
[4]蘇智芳.銅冶煉轉(zhuǎn)爐耐火材料應用與發(fā)展[J].有色冶金設計與研究,2005(4):124-126.
[5]朱祖澤,賀家齊.現(xiàn)代銅冶煉學[M].北京科學出版社,2003:66-468.
[6]楊文棟.淺析轉(zhuǎn)爐渣二氧化硅的控制[J].有色冶金,2006(1):42-44.
[7]劉雄章,李勇,鐘香崇,等.方鎂石-尖晶石耐火材料的抗銅锍侵蝕性研究[J].耐火材料,2008(5).
[8]宋應山.轉(zhuǎn)爐高風量吹煉[J].銅業(yè)工程.2006(S)-0061:02.
[9]姚俊峰,梅熾,任鴻九,等.臥式轉(zhuǎn)爐爐襯溫度場的數(shù)值模擬[J].中國有色金屬學報,2000(4):120-123.