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汽輪機凝汽器真空降低的原因及措施探析

2014-11-03 13:41:48王玉龍
科技創(chuàng)新與應用 2014年32期
關鍵詞:處理

王玉龍

摘 要:汽輪機作為電廠重要的運行設備,其運行的可靠性對于電廠安全生產(chǎn)至關重要。在汽輪機的組成部分中,真空系統(tǒng)發(fā)揮非常重要的作用。而一旦凝汽器真空降低,則會對汽輪機運行的安全性和經(jīng)濟性帶來較大的影響,所以文中從凝汽器真實下降的危害入手,對凝汽器真空下降的現(xiàn)象及原因進行了分析,并進一步對改善機組真空的措施進行了具體的闡述。

關鍵詞:凝汽器真空下降;原因分析;處理

前言

在當前電廠生產(chǎn)運行過程中,汽輪機真空系統(tǒng)具有不可或缺性,而一旦運行過程中凝汽器真空下降,則會導致汽輪機的熱量消耗增加,汽耗增大,同時出力降低,影響機組整體運行的經(jīng)濟性和安全性。而且實際機組運行過程中,導致凝汽器真空下降的原因較多,而且發(fā)生的也較為頻繁,所以需要針對諸原因進行深入的分析,并采取切實可行的預防措施,確保機組穩(wěn)定、安全的運行。

1 凝汽器真空下降的危害

1.1 凝汽器的真空一旦降低,而會直接影響到蒸汽的做功能力,不僅使蒸汽流量增加,而且葉處所承載的負荷也會過大。

1.2 在凝汽器真空下降時,機組軸向推力和位移都會增大,甚至還可以導致推力瓦出現(xiàn)過負荷磨損的情況發(fā)生。

1.3 凝汽器真空下降時,會使低壓缸的排汽溫度出現(xiàn)升高的情況發(fā)生,而隨著排汽溫度的升高,低壓缸也會處于高溫度狀態(tài)下,從而導致低壓轉子出現(xiàn)熱膨脹及熱變形。嚴重時還會導致低壓缸的中心線出現(xiàn)不同程度的變化,導致機組振動的同時,還由于低壓缸動靜間隙過小而導致動靜摩擦增大,從而發(fā)生事故。

1.4 當凝汽器出現(xiàn)真空下降時,這時出入口處的循環(huán)水溫度則會出現(xiàn)升高的情況,而無論凝汽器出口是鋼管還是銅管,其在受熱情況下都會出現(xiàn)管口膨脹的情況,而一旦溫度降回來,則會出現(xiàn)管口松動,從而導致凝汽器出現(xiàn)泄露,這時就需要根據(jù)泄露量的多少來決定是在機組運行的狀態(tài)下進行處理,還是進行停機處理,而一旦需要停機處理,則會導致停機事故發(fā)生。

1.5 而當真空下降時,低壓缸末級葉處的工況則會與設計工況出現(xiàn)較大的偏差,葉片流量大幅度降低,這就導致末級葉處不可避免的會出現(xiàn)脫流或是漩渦發(fā)生,特別是有大的激振力產(chǎn)生,從而導致葉片出現(xiàn)顫振現(xiàn)象,使葉片發(fā)生不同程度的毀損。

2 凝汽器真空下降的現(xiàn)象

當凝汽器出現(xiàn)真空下降時,則其真空表的指示會有下降的情況發(fā)生,而與之相對應的低壓排汽缸溫度也會相對應的升高。而一級凝結水泵的入口水溫也會出現(xiàn)不同程度的升高狀況。而機組方面則會出現(xiàn)負荷下降,軸承振動幅度增大,出現(xiàn)異常聲響,軸向位移及推力瓦溫度發(fā)生變化等種種異常情況。

3 凝汽器真空低的原因分析

3.1 真空系統(tǒng)空氣滲漏。凝汽器真空系統(tǒng)有空氣滲入時,往往是通過兩個途徑進入的,首先是由于機組真空系統(tǒng)存在著不嚴密的,其次是空氣隨同蒸汽一起進入到凝汽器中,相對于真空系統(tǒng)不嚴密而進入到凝汽器的空氣來講,隨同蒸汽進入到凝汽器的空氣則較少,所以真空系統(tǒng)空氣滲漏多是由于在機組負壓狀態(tài)各部件嚴密性不夠而導致的滲漏。另外凝汽器真空度管道還會受到給水加器、低壓缸、汽軸封及向空排氣氣密性等多方面的影響。

3.2 循環(huán)水系統(tǒng)凝汽器真空除了受空氣滲漏的影響外,還與循環(huán)水流量、進水溫度及傳熱效果等有關。(1)冷卻水進口溫度。如果在相同條件下,當冷卻水進口溫度較低時,則相對應的排汽溫度也會呈現(xiàn)較低的狀態(tài),所以凝汽器的真空就會處于較高的水平。(2)冷卻水量。而在汽輪機負荷和冷卻水溫度都處于不變的情況下,這時通過增加冷卻水量則會有效的降低冷卻水的溫度,確保了換熱的效果,使凝汽器真空度得到有效的保障。(3)凝汽器端差δt的影響。凝汽器壓力下的飽和溫度與凝汽器冷卻水出口溫度之差稱為端差。端差是反映凝汽器熱交換狀況的指標,其主要與凝汽器銅管表面的清潔程度有關,即銅管傳熱越強端差越小。因此必須盡量減小凝氣器端差,以提高凝汽器真空。

3.3 真空系統(tǒng)真空泵工作水壓力低、水量不足或增加過多,都可能導致真空泵抽吸能力的下降,造成凝汽器真空的降低。因此必須對真空泵工作水壓力和流量進行合理控制,以維持正常的抽吸能力,保證凝汽器的正常真空。

4 改善機組真空的措施

4.1 提高真空系統(tǒng)的嚴密性

在停機時定期對喉部以下凝汽器汽側和真空系統(tǒng)進行灌水檢漏,消除喉部、管道接頭、水位計連通接頭、凝結水泵軸端密封裝置等處的漏汽點;根據(jù)負荷的變化,經(jīng)常調(diào)整汽輪機軸封壓力;經(jīng)常檢查負壓系統(tǒng)的閥門,防止泄漏。機組運行中采用氦氣檢漏儀檢漏等方法做好真空系統(tǒng)查漏工作,對漏點及時徹底處理。而且目前應用氦氣檢漏儀查漏,使用過程中發(fā)現(xiàn)氦氣檢漏儀靈敏度好,對真空系統(tǒng)細微的漏點都能檢出,基本能達到不漏檢,效果明顯,對機組的安全、經(jīng)濟運行打下堅實的基礎。

4.2 設備變更

由于在汽輪機組過行時,循環(huán)水進水二次濾網(wǎng)都是從正面進水的,而循環(huán)中由于存在雜物,所以極易導致二次濾網(wǎng)發(fā)生堵塞,同時也容易導致壓差過大。因此對進水濾網(wǎng)進行改造,將其改造為冷卻塔前池補水濾網(wǎng),這樣可以有效的避免正面進水所存在的弊端,提高凝汽器的性能。同時還需要對于容易出現(xiàn)漏空氣的設備進行必要的更換,有效的提升壓力容器的安全性,降低真空系統(tǒng)的泄點,確保真空度。

4.3 改善軸封系統(tǒng)

如某廠#5、#6機低壓軸封原設計二路準57mm管進汽、一路準57mm管回汽,回汽管明顯不夠,造成軸封冒汽。在大修時對軸封系統(tǒng)進行改造,使低壓軸封回汽放大到準89mm管。改造后運行情況較好,解決了因保證軸封汽不外冒將低壓軸封汽壓力調(diào)整得較低,從而造成低壓軸封處泄漏而影響真空的情況。

4.4 清洗受熱面

冷卻面結垢對真空度的影響是逐步積累和增強的,結垢可使凝汽器的阻力損失增大,從而影響凝汽器換熱效果。所以我們定期對凝汽器進膠球清洗系統(tǒng)的維護運行管理,另外,機組停運時及時對水室及銅管進行沖洗清理,加強換熱效果。

4.5 降低冷卻水溫

降低凝汽器進口冷卻水溫是提高真空度的有效途徑。由于飛散及蒸發(fā)損失,冷卻補充用水較大,及時補充冷水是保持冷卻塔有效降溫的重要措施。定期檢查冷卻塔內(nèi)的分配管是否正常旋轉,出水是否順暢,填料層是否有泥垢等。

4.6 循環(huán)水泵的經(jīng)濟調(diào)度

改變冷卻水量,可改變吸熱量。某廠安裝時每臺機組配置了2臺同型號高低轉速的循環(huán)水泵,根據(jù)冷卻循環(huán)倍率的要求,配合出口配蝶閥,根據(jù)不同季節(jié)和機組功率的變化調(diào)節(jié)水量,利用可切換循環(huán)泵的轉速調(diào)整循環(huán)水泵的出力,以達到合適的真空度及節(jié)電效果。

5 結束語

在當前電廠運行過程中,汽輪機真空系統(tǒng)發(fā)揮著非常重要的作用,其運行好壞與機組的安全和經(jīng)濟運行息息相關,所以確保真空系統(tǒng)的穩(wěn)定運行至關重要。在實際運行過程中,真空系統(tǒng)極易出現(xiàn)一些小故障,而且故障的發(fā)生過程也較為緩慢,不易被發(fā)現(xiàn),所以應加強檢查的力度,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患,并對其進行處理,降低故障停機事故發(fā)生的機率。而對于真空度下降的情況,則需要及時查明原因并采取切實可行的措施,使機組的安全運行得以保障。

參考文獻

[1]唐莉萍.電廠熱力設備運行中等職業(yè)教育國家規(guī)范教材[M].北京:中國電力出版社,2006.

[2]王國清.汽輪機設備運行[M].北京:中國電力出版社,2005.

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