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探討加強(qiáng)板對(duì)提高后橋縱臂支座強(qiáng)度的可行性方案

2014-11-10 05:23王因杰
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2014年20期
關(guān)鍵詞:后橋強(qiáng)度

王因杰

摘 要:整車產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)銷售市場(chǎng)有重要影響,零件的可靠性對(duì)整車產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用。因此,提高零件的強(qiáng)度成為提高零件的可靠性有效途徑。該文主要探討加強(qiáng)板對(duì)提高零件強(qiáng)度的方法,通過(guò)采用不同結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)板,模擬整車受力分析,尋找提高零件強(qiáng)度的最佳的可行方案。

關(guān)鍵詞:加強(qiáng)板 后橋 縱臂支座 強(qiáng)度

中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研發(fā)的CN100車輛在海南試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn)1.8萬(wàn)公里后,懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,因后橋縱臂支座起支承后減震器與車身連接的作用,縱臂支座開(kāi)裂使得減震器的減震性能失效,削弱了整車的舒適性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障現(xiàn)象分析

我們對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性分析,從故障現(xiàn)象看,后橋縱臂支座開(kāi)裂出現(xiàn)在支座與減震器連接的支架上,裂縫疑似鈑金件受力被撕裂現(xiàn)象,裂縫長(zhǎng)達(dá)20 mm。

1.1.1 故障確認(rèn)

后橋縱臂支座開(kāi)裂位置不是在焊縫處,而是在焊瘤的邊緣位置(焊縫與母材的過(guò)渡區(qū))。

1.1.2 斷口分析

見(jiàn)圖3,⑦區(qū)域是焊接過(guò)渡區(qū)域,產(chǎn)生應(yīng)力集中,有零件開(kāi)裂的“人”字裂紋痕跡,屬于疲勞裂紋源區(qū);②⑤是主裂紋,①③、④⑥是次裂紋(其他裂紋標(biāo)注省略),裂紋發(fā)展方向與縱臂支座受到汽車重力產(chǎn)生的主應(yīng)力方向一致;⑨區(qū)域是疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)域,⑩區(qū)域是疲勞裂紋終斷區(qū)域。

1.1.3 焊縫分析

見(jiàn)圖4,斷口位置遠(yuǎn)離焊縫位置(約5 cm),金相組織圖片亦顯示焊接過(guò)渡區(qū)域平穩(wěn),可見(jiàn)焊縫質(zhì)量不是縱臂支座開(kāi)裂的影響因素。

1.1.4 理化分析

零件材料為SAPH400,經(jīng)檢測(cè),化學(xué)成分、力學(xué)性能均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(見(jiàn)表1)

1.1.5 零件強(qiáng)度校核

模擬整車工況,沿減震器軸向方向?qū)v臂支座減震器銷施加3KN載荷,對(duì)單獨(dú)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為166 MPa、182 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為156 MPa、209 MPa、178 MPa。應(yīng)力集中位置正好是縱臂支座開(kāi)裂位置,有較大的應(yīng)力集中區(qū)域。(見(jiàn)圖5)

1.2 改進(jìn)方案

針對(duì)以上分析,決定在縱臂支座中增加加強(qiáng)板,以提高縱臂支座零件強(qiáng)度。

1.2.1 方案一:增加單面加強(qiáng)板

增加單面加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接局部連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為164 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為160 MPa。(見(jiàn)圖6)

1.2.2 方案二:增加長(zhǎng)加強(qiáng)板

增加長(zhǎng)加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接整體連接, 經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為147 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為161 MPa。(見(jiàn)圖7)

1.2.3 方案三:增加工字型加強(qiáng)板

增加工字型加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面及減震器安裝銷通過(guò)焊接整體連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為143 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為158 MPa。

通過(guò)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)方案三中增加了工字型加強(qiáng)板之后,不管是對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件,還是對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件而言,原裂縫處的應(yīng)力都最小,應(yīng)力集中區(qū)域最小,安全系數(shù)最高。(見(jiàn)圖8)

1.3 方案實(shí)施

以上方案三在后橋縱臂支座中合理增加了工字型加強(qiáng)板,提高了縱臂支座零件強(qiáng)度,經(jīng)生產(chǎn)正式合格零件,并裝車進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn),懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座不再出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,有效解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題。

2 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂故障件進(jìn)行失效分析,合理制定解決方案,并運(yùn)用分析軟件進(jìn)行受力分析,確定最優(yōu)方案,最終解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題。可見(jiàn),加強(qiáng)板的合理選擇,對(duì)提高零件整體強(qiáng)度起到重要作用。

參考文獻(xiàn)

[1] 戴國(guó)欣.鋼結(jié)構(gòu)[M].武漢理工大學(xué)出版社,2007.

[2] 商曉京,劉宇翔.焊接技術(shù)[M].中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2013.

[3] 任頌贊.鋼鐵金相圖譜[M].上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2003.

[4] 胡世炎.機(jī)械失效分析手冊(cè)[M].四川科學(xué)技術(shù)出版社,1989.

[5] 孟廣哲.焊接結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和斷裂[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1986.

[6] 張彥華.焊接強(qiáng)度分析[M].西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.endprint

摘 要:整車產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)銷售市場(chǎng)有重要影響,零件的可靠性對(duì)整車產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用。因此,提高零件的強(qiáng)度成為提高零件的可靠性有效途徑。該文主要探討加強(qiáng)板對(duì)提高零件強(qiáng)度的方法,通過(guò)采用不同結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)板,模擬整車受力分析,尋找提高零件強(qiáng)度的最佳的可行方案。

關(guān)鍵詞:加強(qiáng)板 后橋 縱臂支座 強(qiáng)度

中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研發(fā)的CN100車輛在海南試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn)1.8萬(wàn)公里后,懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,因后橋縱臂支座起支承后減震器與車身連接的作用,縱臂支座開(kāi)裂使得減震器的減震性能失效,削弱了整車的舒適性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障現(xiàn)象分析

我們對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性分析,從故障現(xiàn)象看,后橋縱臂支座開(kāi)裂出現(xiàn)在支座與減震器連接的支架上,裂縫疑似鈑金件受力被撕裂現(xiàn)象,裂縫長(zhǎng)達(dá)20 mm。

1.1.1 故障確認(rèn)

后橋縱臂支座開(kāi)裂位置不是在焊縫處,而是在焊瘤的邊緣位置(焊縫與母材的過(guò)渡區(qū))。

1.1.2 斷口分析

見(jiàn)圖3,⑦區(qū)域是焊接過(guò)渡區(qū)域,產(chǎn)生應(yīng)力集中,有零件開(kāi)裂的“人”字裂紋痕跡,屬于疲勞裂紋源區(qū);②⑤是主裂紋,①③、④⑥是次裂紋(其他裂紋標(biāo)注省略),裂紋發(fā)展方向與縱臂支座受到汽車重力產(chǎn)生的主應(yīng)力方向一致;⑨區(qū)域是疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)域,⑩區(qū)域是疲勞裂紋終斷區(qū)域。

1.1.3 焊縫分析

見(jiàn)圖4,斷口位置遠(yuǎn)離焊縫位置(約5 cm),金相組織圖片亦顯示焊接過(guò)渡區(qū)域平穩(wěn),可見(jiàn)焊縫質(zhì)量不是縱臂支座開(kāi)裂的影響因素。

1.1.4 理化分析

零件材料為SAPH400,經(jīng)檢測(cè),化學(xué)成分、力學(xué)性能均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(見(jiàn)表1)

1.1.5 零件強(qiáng)度校核

模擬整車工況,沿減震器軸向方向?qū)v臂支座減震器銷施加3KN載荷,對(duì)單獨(dú)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為166 MPa、182 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為156 MPa、209 MPa、178 MPa。應(yīng)力集中位置正好是縱臂支座開(kāi)裂位置,有較大的應(yīng)力集中區(qū)域。(見(jiàn)圖5)

1.2 改進(jìn)方案

針對(duì)以上分析,決定在縱臂支座中增加加強(qiáng)板,以提高縱臂支座零件強(qiáng)度。

1.2.1 方案一:增加單面加強(qiáng)板

增加單面加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接局部連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為164 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為160 MPa。(見(jiàn)圖6)

1.2.2 方案二:增加長(zhǎng)加強(qiáng)板

增加長(zhǎng)加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接整體連接, 經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為147 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為161 MPa。(見(jiàn)圖7)

1.2.3 方案三:增加工字型加強(qiáng)板

增加工字型加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面及減震器安裝銷通過(guò)焊接整體連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為143 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為158 MPa。

通過(guò)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)方案三中增加了工字型加強(qiáng)板之后,不管是對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件,還是對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件而言,原裂縫處的應(yīng)力都最小,應(yīng)力集中區(qū)域最小,安全系數(shù)最高。(見(jiàn)圖8)

1.3 方案實(shí)施

以上方案三在后橋縱臂支座中合理增加了工字型加強(qiáng)板,提高了縱臂支座零件強(qiáng)度,經(jīng)生產(chǎn)正式合格零件,并裝車進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn),懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座不再出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,有效解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題。

2 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂故障件進(jìn)行失效分析,合理制定解決方案,并運(yùn)用分析軟件進(jìn)行受力分析,確定最優(yōu)方案,最終解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題??梢?jiàn),加強(qiáng)板的合理選擇,對(duì)提高零件整體強(qiáng)度起到重要作用。

參考文獻(xiàn)

[1] 戴國(guó)欣.鋼結(jié)構(gòu)[M].武漢理工大學(xué)出版社,2007.

[2] 商曉京,劉宇翔.焊接技術(shù)[M].中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2013.

[3] 任頌贊.鋼鐵金相圖譜[M].上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2003.

[4] 胡世炎.機(jī)械失效分析手冊(cè)[M].四川科學(xué)技術(shù)出版社,1989.

[5] 孟廣哲.焊接結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和斷裂[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1986.

[6] 張彥華.焊接強(qiáng)度分析[M].西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.endprint

摘 要:整車產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)銷售市場(chǎng)有重要影響,零件的可靠性對(duì)整車產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用。因此,提高零件的強(qiáng)度成為提高零件的可靠性有效途徑。該文主要探討加強(qiáng)板對(duì)提高零件強(qiáng)度的方法,通過(guò)采用不同結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)板,模擬整車受力分析,尋找提高零件強(qiáng)度的最佳的可行方案。

關(guān)鍵詞:加強(qiáng)板 后橋 縱臂支座 強(qiáng)度

中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研發(fā)的CN100車輛在海南試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn)1.8萬(wàn)公里后,懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,因后橋縱臂支座起支承后減震器與車身連接的作用,縱臂支座開(kāi)裂使得減震器的減震性能失效,削弱了整車的舒適性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障現(xiàn)象分析

我們對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性分析,從故障現(xiàn)象看,后橋縱臂支座開(kāi)裂出現(xiàn)在支座與減震器連接的支架上,裂縫疑似鈑金件受力被撕裂現(xiàn)象,裂縫長(zhǎng)達(dá)20 mm。

1.1.1 故障確認(rèn)

后橋縱臂支座開(kāi)裂位置不是在焊縫處,而是在焊瘤的邊緣位置(焊縫與母材的過(guò)渡區(qū))。

1.1.2 斷口分析

見(jiàn)圖3,⑦區(qū)域是焊接過(guò)渡區(qū)域,產(chǎn)生應(yīng)力集中,有零件開(kāi)裂的“人”字裂紋痕跡,屬于疲勞裂紋源區(qū);②⑤是主裂紋,①③、④⑥是次裂紋(其他裂紋標(biāo)注省略),裂紋發(fā)展方向與縱臂支座受到汽車重力產(chǎn)生的主應(yīng)力方向一致;⑨區(qū)域是疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū)域,⑩區(qū)域是疲勞裂紋終斷區(qū)域。

1.1.3 焊縫分析

見(jiàn)圖4,斷口位置遠(yuǎn)離焊縫位置(約5 cm),金相組織圖片亦顯示焊接過(guò)渡區(qū)域平穩(wěn),可見(jiàn)焊縫質(zhì)量不是縱臂支座開(kāi)裂的影響因素。

1.1.4 理化分析

零件材料為SAPH400,經(jīng)檢測(cè),化學(xué)成分、力學(xué)性能均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(見(jiàn)表1)

1.1.5 零件強(qiáng)度校核

模擬整車工況,沿減震器軸向方向?qū)v臂支座減震器銷施加3KN載荷,對(duì)單獨(dú)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為166 MPa、182 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)的縱臂支座,應(yīng)力集中點(diǎn)的應(yīng)力值為156 MPa、209 MPa、178 MPa。應(yīng)力集中位置正好是縱臂支座開(kāi)裂位置,有較大的應(yīng)力集中區(qū)域。(見(jiàn)圖5)

1.2 改進(jìn)方案

針對(duì)以上分析,決定在縱臂支座中增加加強(qiáng)板,以提高縱臂支座零件強(qiáng)度。

1.2.1 方案一:增加單面加強(qiáng)板

增加單面加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接局部連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為164 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為160 MPa。(見(jiàn)圖6)

1.2.2 方案二:增加長(zhǎng)加強(qiáng)板

增加長(zhǎng)加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面通過(guò)焊接整體連接, 經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為147 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為161 MPa。(見(jiàn)圖7)

1.2.3 方案三:增加工字型加強(qiáng)板

增加工字型加強(qiáng)板,與支座左右側(cè)面及減震器安裝銷通過(guò)焊接整體連接,經(jīng)模擬受力分析,對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為143 MPa;對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件分析時(shí),原裂縫處的應(yīng)力為158 MPa。

通過(guò)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)方案三中增加了工字型加強(qiáng)板之后,不管是對(duì)后橋縱臂支座單個(gè)零件,還是對(duì)整車懸掛系統(tǒng)零件而言,原裂縫處的應(yīng)力都最小,應(yīng)力集中區(qū)域最小,安全系數(shù)最高。(見(jiàn)圖8)

1.3 方案實(shí)施

以上方案三在后橋縱臂支座中合理增加了工字型加強(qiáng)板,提高了縱臂支座零件強(qiáng)度,經(jīng)生產(chǎn)正式合格零件,并裝車進(jìn)行可靠性道路試驗(yàn),懸掛系統(tǒng)中的后橋縱臂支座不再出現(xiàn)疲勞性開(kāi)裂現(xiàn)象,有效解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題。

2 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)后橋縱臂支座開(kāi)裂故障件進(jìn)行失效分析,合理制定解決方案,并運(yùn)用分析軟件進(jìn)行受力分析,確定最優(yōu)方案,最終解決了后橋縱臂支座開(kāi)裂問(wèn)題??梢?jiàn),加強(qiáng)板的合理選擇,對(duì)提高零件整體強(qiáng)度起到重要作用。

參考文獻(xiàn)

[1] 戴國(guó)欣.鋼結(jié)構(gòu)[M].武漢理工大學(xué)出版社,2007.

[2] 商曉京,劉宇翔.焊接技術(shù)[M].中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社,2013.

[3] 任頌贊.鋼鐵金相圖譜[M].上海科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2003.

[4] 胡世炎.機(jī)械失效分析手冊(cè)[M].四川科學(xué)技術(shù)出版社,1989.

[5] 孟廣哲.焊接結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和斷裂[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1986.

[6] 張彥華.焊接強(qiáng)度分析[M].西北工業(yè)大學(xué)出版社,2011.endprint

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