王 飛,王道秋,劉 洋
(徐州徐工挖掘機械有限公司,江蘇 徐州 221004)
液壓挖掘機整機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,作業(yè)條件惡劣、作業(yè)工況多樣,造成整機振動大,駕駛舒適性低,使得挖掘機駕駛員操作駕駛一段時間后感到疲勞,降低作業(yè)效率,同時對操作者的健康造成潛在的威脅。
近年來,國產(chǎn)品牌挖掘機的性能、質(zhì)量等已達到或者接近外資品牌,但在駕駛舒適性、整機減震隔振等方面與外資品牌相比,仍然存在一定的差距。降低挖掘機作業(yè)的振動、改善操作人員的舒適性業(yè)已成為行業(yè)重點課題之一。
本文結(jié)合我司某型液壓挖掘機駕駛室懸置的優(yōu)化設(shè)計過程,探討駕駛室振動的控制措施,通過改進駕駛室的懸置的參數(shù)、個數(shù)、布置形式等措施,改善振動的傳遞路徑,最終達到降低駕駛室振動、改善駕駛員舒適性的目的。
液壓挖掘機的振源主要來自發(fā)動機和外部激勵。發(fā)動機的振動主要是在工作中產(chǎn)生的燃燒激振源和不平衡慣性力引起振動,它的振動傳給機架,在機架中以彈性波的形式傳播,并引起安裝在機架上的其他零部件的振動,最終傳遞到駕駛室。外部激勵是指行走激勵和挖掘機作業(yè)過程中的工作裝置激勵,外部激勵最終通過下車架及上車架傳遞到駕駛室。雖然挖掘機主要的振源只有2個,但是主閥的溢流、液壓泵及液壓管路仍會產(chǎn)生振動,這些振動相互影響、相互作用,使振動的傳遞路徑更加復(fù)雜,給挖掘機振動的控制帶來諸多困難。
液壓挖掘機的基本動作包括動臂升降、斗桿收放、鏟斗裝卸、轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)、整機行走。由5個基本動作進行單獨或組合操作能夠?qū)崿F(xiàn)幾十種不同的動作。通過對挖掘機的作業(yè)及用戶的使用情況分析統(tǒng)計,確定4種基本的典型工況,結(jié)合CAE分析結(jié)果,選取駕駛室懸置減振前后支撐點作為測試點安裝傳感器。
測試采用iOtech公司的Wave Book516E,配合WBK18振動測試模塊進行進行數(shù)據(jù)的采集,采樣頻率設(shè)為2 560H。測試系統(tǒng)組成如圖1。
挖掘機在工作過程中,加速度傳感器因振動產(chǎn)生電信號,信號分別經(jīng)過WBK18動態(tài)振動調(diào)理模塊、Wave Book 516E數(shù)據(jù)采集主機,用筆記本電腦記錄加速度的時域變化情況,比例系數(shù)通過預(yù)先標定的加速度傳感器確定,使用Flex pro軟件對振動信號進行分析。
根據(jù)以上工況及采樣率等設(shè)定情況進行測試,測試后對測試數(shù)據(jù)的作如下處理。
a)計算駕駛室隔振前后振動加速度的有效值,計算方法為式中 arms—加速度有效值;
ai— 測試數(shù)據(jù)中第i個加速度值,i=1、2、3、…、n
b)計算駕駛室懸置系統(tǒng)的隔振率
式中 T—隔振率;
a前、α后—隔振前、后加速度的有效值。
c)對隔振后的頻譜進行分析,在Flex pro7.0中進行快速傅里葉變換(FFT),頻率分辨率設(shè)為1H,窗函數(shù)采用Hanning窗,時間重疊率為50%。
根據(jù)上述測試方案,對樣車及標桿車駕駛室振動進行測試,為了便于分析對比,對駕駛室左前置的測試數(shù)據(jù)進行處理,得到表1所列測試結(jié)果。
表1 原樣機與標桿機駕駛室懸置系統(tǒng)測試結(jié)果
對比測試數(shù)據(jù)可知:測試樣機在除怠速外的其它測試工況,加速度均方根值普遍高于標桿車,尤其在模擬挖掘工況下,兩車差異明顯。在發(fā)動機怠速和最高轉(zhuǎn)速的情況下,我司產(chǎn)品在振動加速度值及隔震率方面與標桿產(chǎn)品基本一致;但在模擬挖掘、行走等工況下,我司測試樣機的加速度均方根值加大,說明振動加劇,同時駕駛室減震器的隔震率也變差。為進一步分析研究樣機振動的變化情況,通過對比分析兩者頻譜圖(圖2、圖3),研究我司產(chǎn)品與標桿產(chǎn)品兩車振動的差異。
圖2 樣機最高轉(zhuǎn)速空載與最高轉(zhuǎn)速模擬挖掘頻譜對比
圖3 標桿機與樣機模擬挖掘?qū)Ρ葓D
通過對比兩車最高轉(zhuǎn)速與模擬挖掘頻譜圖發(fā)現(xiàn):在模擬挖掘工況下,我司樣機在低于150H時振動加速度增加明顯,并且分布在比較寬的頻段內(nèi),原因主要為工作裝置運動過程中帶動的車體振動;在154H、308H、615H等處出現(xiàn)窄帶信號,對于增加的頻段主要為發(fā)動機的9、18、36階附近振動,通過進一步分析,該階次的振動與液壓泵產(chǎn)生的激勵基本一致,表明此振動主要為液壓系統(tǒng)產(chǎn)生的激勵。通過對比標桿車輛的模擬挖掘頻譜圖發(fā)現(xiàn),標桿產(chǎn)品總體振動較小,僅在40~100H振動相對較大,在40H以下、200H以上的隔振性能明顯優(yōu)于我司測試樣機。
由上面分析可以發(fā)現(xiàn),我司樣機與標桿的差距主要是在低頻和高頻處,考慮到低頻處振動由整個工作裝置、車架引起,高頻處振動主要由液壓系統(tǒng)引起,如果要改變整車結(jié)構(gòu)件及液壓系統(tǒng),則改動周期過長、人員精力投入大。為能夠盡快改善整車的舒適性,通過改進駕駛室的懸置系統(tǒng),改變懸置參數(shù),達到改變系統(tǒng)隔振率,解決駕駛室減振的問題。
根據(jù)測試及分析結(jié)果,結(jié)合實際條件,對液壓挖掘機樣車的懸置參數(shù)進行了如下一些改進,改進前后各參數(shù)如表2方案一所示。
表2 改進前后駕駛室懸置參數(shù)對比情況
改進后的懸置靜剛度未改變,動剛度變小,以期改善高頻的振動情況,使懸置的隔振效果更好;提高阻尼系數(shù)來降低低頻的振動;提高額定載荷下的共振頻率,避開在作業(yè)過程中低頻沖擊對駕駛室振動的影響。
在測試樣機上,試裝新的懸置樣件,并進行實車測試。通過與表1對比可知,改進后駕駛室的振動情況有了大幅的改善,在隔振后的振動加速度值均有不同程度改善,整體的隔振率提高,同時在模擬挖掘過程中有了大幅度的降低,從頻譜圖中更能直觀的看到安裝改進參數(shù)后的懸置的減振效果。
駕駛室懸置的動剛度變小后,低頻隔振效果仍然不是十分理想。對懸置的安裝尺寸、底板的加工工藝進一步分析,低頻減振差可能是由于減震器個數(shù)較多過定位造成。因此,對駕駛室懸置的個數(shù)和懸置參數(shù)進行了進一步改進,減少了懸置的過定位情況。改進后的參數(shù)見表2方案二。
懸置的個數(shù)改變后,懸置的安裝位置及布置形式如圖4所示。
圖4 駕駛室懸置個數(shù)改變后的布置形式
對懸置進行改進后各點的振動進行測試,分析頻譜圖發(fā)現(xiàn),在高頻情況下,振動相比之前略微變差,但是在對人體影響較大的低頻段振動幅值卻大幅度降低,從而一定程度地提高了整機的駕駛舒適性。
通過對挖掘機駕駛室減震器參數(shù)的合理改進優(yōu)化,改變懸置的數(shù)量及其布置形式,可實現(xiàn)改變懸置系統(tǒng)的動態(tài)特性,使其與液壓挖掘機駕駛室更加匹配,實現(xiàn)了隔振率的提高,對人體影響較大的低頻振動一定程度得到了改善,高頻范圍振動的幅值得到了降低。從而提高了駕駛舒適性。以后還需要從振源、車架,后期應(yīng)對發(fā)動機減震器及其它液壓元件的減振進行優(yōu)化,達到進一步降低駕駛室的振動、提高駕駛員舒適性目的。
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