付明
摘 要:利用2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)線的工藝設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥熟料在國(guó)內(nèi)尚屬首次,生產(chǎn)油井水泥熟料要做好燒成系統(tǒng)各項(xiàng)生產(chǎn)工藝管理和改造以確保生產(chǎn)過(guò)程中穩(wěn)定熱工制度,最大程度降低原材料成本,采取合適的配料方案,確立合理的煅燒參數(shù),摸索出生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井熟料的配料參數(shù)和操作參數(shù)。
關(guān)鍵詞:油井水泥;油井熟料
特種水泥是葛洲壩集團(tuán)水泥公司產(chǎn)品構(gòu)架中的重要品種。為滿足水泥市場(chǎng)對(duì)特種水泥產(chǎn)品的需求,延續(xù)品種競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)持以市場(chǎng)個(gè)性需求為導(dǎo)向,以科技創(chuàng)新引領(lǐng)特種水泥生產(chǎn),研究利用葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線其生熟料儲(chǔ)庫(kù)多、規(guī)模小、可以靈活轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥,搶占技術(shù)與市場(chǎng)制高點(diǎn)。
1 G級(jí)油井熟料的生產(chǎn)
油井水泥熟料生產(chǎn)期間,我們?cè)囼?yàn)了方案①(石灰石+仙居硅砂+鐵粉)和方案②(石灰石+仙居硅砂和紅砂搭配使用+鐵粉)兩種配料方案。
①石灰石品位較好,鐵粉中Al2O3含量高,單用仙居硅砂,生料中Al2O3含量1.70~1.80%、Fe2O33.10~3.30%,Mg02.50~3.0%,熟料中C3A≤1.5%,熟料飽和比在控制上限,熟料硅酸率在2.5時(shí),正常窯況下液相量24%左右,液相量少,窯上表現(xiàn)為飛砂大,升重低,窯口易堆“雪人”,f-CaO很難控制到1.2%以下,熟料色澤灰暗不致密,主要原因是仙居硅砂粗砂較多,結(jié)晶完好,生料的易燒性較差,操作上必須降低生料細(xì)度,提高分解爐溫度,強(qiáng)化窯頭煅燒,但帶來(lái)是窯尾溫度升高,窯尾易結(jié)皮造成窯況波動(dòng)大,燒成系統(tǒng)不穩(wěn)定易造成熟料質(zhì)量不穩(wěn)定,通過(guò)降低熟料飽和比和熟料硅酸率勢(shì)必會(huì)增加硅質(zhì)和鐵質(zhì)原料的增加,熟料生產(chǎn)成本上升,物理化學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)不理想,配制的水泥在使用過(guò)程中配伍實(shí)驗(yàn)適應(yīng)性差。
②石灰石品位較好,鐵粉中Fe2O3含量高,采用紅砂和仙居硅砂搭配使用,搭配量根據(jù)石灰石的品位控制在2:1和1:1,控制生料中Al2O3含量2.20~2.3%、Fe2O32.90~3.10%,Mg01.50~2.0%,正常窯況下液相量26%左右,熟料中C3A 2.0~2.6%,正常窯況下熟料燒結(jié)致密,結(jié)粒好,有光澤,升重合理,熟料KH=0.920±0.02,SM=2.40±0.10,f-CaO容易控制到1.0%以下,磨制的水泥外加劑配伍試驗(yàn)適應(yīng)性強(qiáng)。
③石灰石或鐵粉品位較差,Mg02.0~3.0%,生料中含量Al2O3 2.40~2.60%,為控制熟料中C3A≤3.0%,勢(shì)必要增加Fe2O3含量,正常窯況下液相量接近30%,熟料中C3A易超標(biāo),燒成系統(tǒng)工況波動(dòng)大,窯尾過(guò)渡帶易漲長(zhǎng)窯皮,窯電流不易穩(wěn)定,窯口易堆雪人,綜合效益差。
2 D級(jí)油井水泥熟料的生產(chǎn)
根據(jù)原材料成分和熟料控制目標(biāo)的要求,選用生料綜合成本適中的石灰石、紅砂、大冶鐵粉、石膏四組分配料,引入石膏作為礦化劑運(yùn)用到預(yù)分解窯煅燒尚屬首次,它主要起到平衡熟料硫堿比,穩(wěn)定熟料C2S含量的作用,實(shí)際運(yùn)行生料全分析平均值如下:
名稱 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO KH SN P
1 14.78 2.15 3.51 41.75 1.50 0.897 2.61 0.61
2 14.29 2.09 3.48 43.06 1.44 0.960 2.57 0.60
由于D級(jí)油井熟料采用低飽和比、中硅酸率、低鋁氧率的配料方案,物料易燒性極好、燒成范圍窄,液相量大,粘度小,給生產(chǎn)操作控制造成很大困難,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中以G級(jí)油井熟料向D級(jí)油井熟料過(guò)渡對(duì)窯況的影響最小,同時(shí)在實(shí)際操作中采取如下技術(shù)措施:
2.1 降低并穩(wěn)定分解爐出口、C5下料管溫度。低飽和比的物料在煅燒過(guò)程中易出現(xiàn)黏性物料,在預(yù)熱器、窯尾煙道、C5旋風(fēng)筒及下料管得等處結(jié)皮引起堵塞或窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)球,所以嚴(yán)格控制分解爐出口、下料管溫度尤為重要。生產(chǎn)普通熟料和G油井熟料時(shí),分解爐的出口溫度一般控制在860℃左右;在普通熟料轉(zhuǎn)D級(jí)油井時(shí),我們根據(jù)窯前火焰溫度逐步下放分解爐出口爐溫,分解爐出口溫度控制在845±5℃時(shí),能滿足窯內(nèi)煅燒的要求,對(duì)應(yīng)入窯表觀分解率由燒普料或G級(jí)油井的92%~94%下降到88%~90%,過(guò)低的控制分解爐出口溫度易造成窯內(nèi)燒成帶溫度低,f-CaO不好控制并造成跑生料。
2.2 頭煤用量的控制。頭煤的用量根據(jù)窯頭火焰的顏色來(lái)調(diào)整,火焰溫度太高,顏色呈白色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度太高,熟料易燒流,對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚損害很大;火焰呈黃色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度不高,f-CaO不好控制,熟料分料率低;火焰呈明亮的白色略泛黃比較合適,既有利于熟料的合理燒結(jié)保證分料率,又能很好的控制燒成帶的窯皮。
2.3 生料喂料量及窯速的控制。易燒性較好的D級(jí)油井生料較燒G級(jí)油井和普通熟料生料喂料量可以提高5t/h,為避免物料在窯內(nèi)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成窯內(nèi)結(jié)球,窯速按最快控制,同時(shí)要兼顧燒成帶窯皮情況,當(dāng)窯皮脫落較快,有高溫點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)(現(xiàn)場(chǎng)筒體溫度大于350℃),要采取適當(dāng)慢窯減產(chǎn)補(bǔ)掛窯皮的措施。
2.4 窯頭煤粉燃燒器的調(diào)整。為減少高液相量低黏度物料對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚的侵蝕,采取降低窯頭煤粉燃燒器的剛度(內(nèi)旋風(fēng)壓力由0.038MPa降至0.02MPa),調(diào)整燃燒器在窯口的位置(伸入窯內(nèi)200mm、端面位置由在窯的中心調(diào)整至偏料方向<20,-20>)。
2.5 系統(tǒng)用風(fēng)。煅燒D級(jí)油井水泥熟料總用煤量下降減少系統(tǒng)煙氣生成量,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由820rpm下降至800rpm。窯內(nèi)用風(fēng)和三次風(fēng)的匹配以優(yōu)先窯內(nèi)用風(fēng),減少Fe2O3在不完全燃燒狀況下轉(zhuǎn)化成低液相的FeO。
3 建立對(duì)熟料外觀質(zhì)量檢查的制度,加強(qiáng)分料管理
除了嚴(yán)格按照化驗(yàn)室的要求改庫(kù)分料外。我們規(guī)定窯操作員或值班長(zhǎng)定時(shí)間查看熟料,凡出現(xiàn)熟料外觀色澤差、窯皮多或熟料黃心等及時(shí)通知庫(kù)頂改庫(kù)。窯況有波動(dòng)時(shí)也要求操作員及時(shí)改庫(kù),堅(jiān)決杜絕污染油井熟料的現(xiàn)象。
4 效果
通過(guò)以上實(shí)踐生產(chǎn),葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯運(yùn)用各種科學(xué)管理和技術(shù)措施批量生產(chǎn)合格的油井水泥熟料,滿足市場(chǎng)對(duì)G級(jí)和D級(jí)油井水泥的需求。煅燒D級(jí)油井水泥熟料,以控制窯頭火焰溫度為核心,調(diào)整好窯頭煤粉燃燒器的各項(xiàng)參數(shù),合理調(diào)配風(fēng)煤和入窯表觀分解率,可以解決預(yù)分解窯生產(chǎn)D級(jí)油井熟料時(shí)出現(xiàn)的各類工藝故障,填補(bǔ)了全國(guó)利用預(yù)分解窯煅燒D級(jí)油井水泥熟料的技術(shù)空白。
參考文獻(xiàn)
[1] 張超,張永謀,王振輝.2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)油井水泥熟料的實(shí)踐[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2007(4):23-24.endprint
摘 要:利用2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)線的工藝設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥熟料在國(guó)內(nèi)尚屬首次,生產(chǎn)油井水泥熟料要做好燒成系統(tǒng)各項(xiàng)生產(chǎn)工藝管理和改造以確保生產(chǎn)過(guò)程中穩(wěn)定熱工制度,最大程度降低原材料成本,采取合適的配料方案,確立合理的煅燒參數(shù),摸索出生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井熟料的配料參數(shù)和操作參數(shù)。
關(guān)鍵詞:油井水泥;油井熟料
特種水泥是葛洲壩集團(tuán)水泥公司產(chǎn)品構(gòu)架中的重要品種。為滿足水泥市場(chǎng)對(duì)特種水泥產(chǎn)品的需求,延續(xù)品種競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)持以市場(chǎng)個(gè)性需求為導(dǎo)向,以科技創(chuàng)新引領(lǐng)特種水泥生產(chǎn),研究利用葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線其生熟料儲(chǔ)庫(kù)多、規(guī)模小、可以靈活轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥,搶占技術(shù)與市場(chǎng)制高點(diǎn)。
1 G級(jí)油井熟料的生產(chǎn)
油井水泥熟料生產(chǎn)期間,我們?cè)囼?yàn)了方案①(石灰石+仙居硅砂+鐵粉)和方案②(石灰石+仙居硅砂和紅砂搭配使用+鐵粉)兩種配料方案。
①石灰石品位較好,鐵粉中Al2O3含量高,單用仙居硅砂,生料中Al2O3含量1.70~1.80%、Fe2O33.10~3.30%,Mg02.50~3.0%,熟料中C3A≤1.5%,熟料飽和比在控制上限,熟料硅酸率在2.5時(shí),正常窯況下液相量24%左右,液相量少,窯上表現(xiàn)為飛砂大,升重低,窯口易堆“雪人”,f-CaO很難控制到1.2%以下,熟料色澤灰暗不致密,主要原因是仙居硅砂粗砂較多,結(jié)晶完好,生料的易燒性較差,操作上必須降低生料細(xì)度,提高分解爐溫度,強(qiáng)化窯頭煅燒,但帶來(lái)是窯尾溫度升高,窯尾易結(jié)皮造成窯況波動(dòng)大,燒成系統(tǒng)不穩(wěn)定易造成熟料質(zhì)量不穩(wěn)定,通過(guò)降低熟料飽和比和熟料硅酸率勢(shì)必會(huì)增加硅質(zhì)和鐵質(zhì)原料的增加,熟料生產(chǎn)成本上升,物理化學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)不理想,配制的水泥在使用過(guò)程中配伍實(shí)驗(yàn)適應(yīng)性差。
②石灰石品位較好,鐵粉中Fe2O3含量高,采用紅砂和仙居硅砂搭配使用,搭配量根據(jù)石灰石的品位控制在2:1和1:1,控制生料中Al2O3含量2.20~2.3%、Fe2O32.90~3.10%,Mg01.50~2.0%,正常窯況下液相量26%左右,熟料中C3A 2.0~2.6%,正常窯況下熟料燒結(jié)致密,結(jié)粒好,有光澤,升重合理,熟料KH=0.920±0.02,SM=2.40±0.10,f-CaO容易控制到1.0%以下,磨制的水泥外加劑配伍試驗(yàn)適應(yīng)性強(qiáng)。
③石灰石或鐵粉品位較差,Mg02.0~3.0%,生料中含量Al2O3 2.40~2.60%,為控制熟料中C3A≤3.0%,勢(shì)必要增加Fe2O3含量,正常窯況下液相量接近30%,熟料中C3A易超標(biāo),燒成系統(tǒng)工況波動(dòng)大,窯尾過(guò)渡帶易漲長(zhǎng)窯皮,窯電流不易穩(wěn)定,窯口易堆雪人,綜合效益差。
2 D級(jí)油井水泥熟料的生產(chǎn)
根據(jù)原材料成分和熟料控制目標(biāo)的要求,選用生料綜合成本適中的石灰石、紅砂、大冶鐵粉、石膏四組分配料,引入石膏作為礦化劑運(yùn)用到預(yù)分解窯煅燒尚屬首次,它主要起到平衡熟料硫堿比,穩(wěn)定熟料C2S含量的作用,實(shí)際運(yùn)行生料全分析平均值如下:
名稱 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO KH SN P
1 14.78 2.15 3.51 41.75 1.50 0.897 2.61 0.61
2 14.29 2.09 3.48 43.06 1.44 0.960 2.57 0.60
由于D級(jí)油井熟料采用低飽和比、中硅酸率、低鋁氧率的配料方案,物料易燒性極好、燒成范圍窄,液相量大,粘度小,給生產(chǎn)操作控制造成很大困難,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中以G級(jí)油井熟料向D級(jí)油井熟料過(guò)渡對(duì)窯況的影響最小,同時(shí)在實(shí)際操作中采取如下技術(shù)措施:
2.1 降低并穩(wěn)定分解爐出口、C5下料管溫度。低飽和比的物料在煅燒過(guò)程中易出現(xiàn)黏性物料,在預(yù)熱器、窯尾煙道、C5旋風(fēng)筒及下料管得等處結(jié)皮引起堵塞或窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)球,所以嚴(yán)格控制分解爐出口、下料管溫度尤為重要。生產(chǎn)普通熟料和G油井熟料時(shí),分解爐的出口溫度一般控制在860℃左右;在普通熟料轉(zhuǎn)D級(jí)油井時(shí),我們根據(jù)窯前火焰溫度逐步下放分解爐出口爐溫,分解爐出口溫度控制在845±5℃時(shí),能滿足窯內(nèi)煅燒的要求,對(duì)應(yīng)入窯表觀分解率由燒普料或G級(jí)油井的92%~94%下降到88%~90%,過(guò)低的控制分解爐出口溫度易造成窯內(nèi)燒成帶溫度低,f-CaO不好控制并造成跑生料。
2.2 頭煤用量的控制。頭煤的用量根據(jù)窯頭火焰的顏色來(lái)調(diào)整,火焰溫度太高,顏色呈白色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度太高,熟料易燒流,對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚損害很大;火焰呈黃色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度不高,f-CaO不好控制,熟料分料率低;火焰呈明亮的白色略泛黃比較合適,既有利于熟料的合理燒結(jié)保證分料率,又能很好的控制燒成帶的窯皮。
2.3 生料喂料量及窯速的控制。易燒性較好的D級(jí)油井生料較燒G級(jí)油井和普通熟料生料喂料量可以提高5t/h,為避免物料在窯內(nèi)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成窯內(nèi)結(jié)球,窯速按最快控制,同時(shí)要兼顧燒成帶窯皮情況,當(dāng)窯皮脫落較快,有高溫點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)(現(xiàn)場(chǎng)筒體溫度大于350℃),要采取適當(dāng)慢窯減產(chǎn)補(bǔ)掛窯皮的措施。
2.4 窯頭煤粉燃燒器的調(diào)整。為減少高液相量低黏度物料對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚的侵蝕,采取降低窯頭煤粉燃燒器的剛度(內(nèi)旋風(fēng)壓力由0.038MPa降至0.02MPa),調(diào)整燃燒器在窯口的位置(伸入窯內(nèi)200mm、端面位置由在窯的中心調(diào)整至偏料方向<20,-20>)。
2.5 系統(tǒng)用風(fēng)。煅燒D級(jí)油井水泥熟料總用煤量下降減少系統(tǒng)煙氣生成量,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由820rpm下降至800rpm。窯內(nèi)用風(fēng)和三次風(fēng)的匹配以優(yōu)先窯內(nèi)用風(fēng),減少Fe2O3在不完全燃燒狀況下轉(zhuǎn)化成低液相的FeO。
3 建立對(duì)熟料外觀質(zhì)量檢查的制度,加強(qiáng)分料管理
除了嚴(yán)格按照化驗(yàn)室的要求改庫(kù)分料外。我們規(guī)定窯操作員或值班長(zhǎng)定時(shí)間查看熟料,凡出現(xiàn)熟料外觀色澤差、窯皮多或熟料黃心等及時(shí)通知庫(kù)頂改庫(kù)。窯況有波動(dòng)時(shí)也要求操作員及時(shí)改庫(kù),堅(jiān)決杜絕污染油井熟料的現(xiàn)象。
4 效果
通過(guò)以上實(shí)踐生產(chǎn),葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯運(yùn)用各種科學(xué)管理和技術(shù)措施批量生產(chǎn)合格的油井水泥熟料,滿足市場(chǎng)對(duì)G級(jí)和D級(jí)油井水泥的需求。煅燒D級(jí)油井水泥熟料,以控制窯頭火焰溫度為核心,調(diào)整好窯頭煤粉燃燒器的各項(xiàng)參數(shù),合理調(diào)配風(fēng)煤和入窯表觀分解率,可以解決預(yù)分解窯生產(chǎn)D級(jí)油井熟料時(shí)出現(xiàn)的各類工藝故障,填補(bǔ)了全國(guó)利用預(yù)分解窯煅燒D級(jí)油井水泥熟料的技術(shù)空白。
參考文獻(xiàn)
[1] 張超,張永謀,王振輝.2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)油井水泥熟料的實(shí)踐[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2007(4):23-24.endprint
摘 要:利用2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)線的工藝設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥熟料在國(guó)內(nèi)尚屬首次,生產(chǎn)油井水泥熟料要做好燒成系統(tǒng)各項(xiàng)生產(chǎn)工藝管理和改造以確保生產(chǎn)過(guò)程中穩(wěn)定熱工制度,最大程度降低原材料成本,采取合適的配料方案,確立合理的煅燒參數(shù),摸索出生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井熟料的配料參數(shù)和操作參數(shù)。
關(guān)鍵詞:油井水泥;油井熟料
特種水泥是葛洲壩集團(tuán)水泥公司產(chǎn)品構(gòu)架中的重要品種。為滿足水泥市場(chǎng)對(duì)特種水泥產(chǎn)品的需求,延續(xù)品種競(jìng)爭(zhēng)力,堅(jiān)持以市場(chǎng)個(gè)性需求為導(dǎo)向,以科技創(chuàng)新引領(lǐng)特種水泥生產(chǎn),研究利用葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯生產(chǎn)線其生熟料儲(chǔ)庫(kù)多、規(guī)模小、可以靈活轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)G級(jí)和D級(jí)油井水泥,搶占技術(shù)與市場(chǎng)制高點(diǎn)。
1 G級(jí)油井熟料的生產(chǎn)
油井水泥熟料生產(chǎn)期間,我們?cè)囼?yàn)了方案①(石灰石+仙居硅砂+鐵粉)和方案②(石灰石+仙居硅砂和紅砂搭配使用+鐵粉)兩種配料方案。
①石灰石品位較好,鐵粉中Al2O3含量高,單用仙居硅砂,生料中Al2O3含量1.70~1.80%、Fe2O33.10~3.30%,Mg02.50~3.0%,熟料中C3A≤1.5%,熟料飽和比在控制上限,熟料硅酸率在2.5時(shí),正常窯況下液相量24%左右,液相量少,窯上表現(xiàn)為飛砂大,升重低,窯口易堆“雪人”,f-CaO很難控制到1.2%以下,熟料色澤灰暗不致密,主要原因是仙居硅砂粗砂較多,結(jié)晶完好,生料的易燒性較差,操作上必須降低生料細(xì)度,提高分解爐溫度,強(qiáng)化窯頭煅燒,但帶來(lái)是窯尾溫度升高,窯尾易結(jié)皮造成窯況波動(dòng)大,燒成系統(tǒng)不穩(wěn)定易造成熟料質(zhì)量不穩(wěn)定,通過(guò)降低熟料飽和比和熟料硅酸率勢(shì)必會(huì)增加硅質(zhì)和鐵質(zhì)原料的增加,熟料生產(chǎn)成本上升,物理化學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)不理想,配制的水泥在使用過(guò)程中配伍實(shí)驗(yàn)適應(yīng)性差。
②石灰石品位較好,鐵粉中Fe2O3含量高,采用紅砂和仙居硅砂搭配使用,搭配量根據(jù)石灰石的品位控制在2:1和1:1,控制生料中Al2O3含量2.20~2.3%、Fe2O32.90~3.10%,Mg01.50~2.0%,正常窯況下液相量26%左右,熟料中C3A 2.0~2.6%,正常窯況下熟料燒結(jié)致密,結(jié)粒好,有光澤,升重合理,熟料KH=0.920±0.02,SM=2.40±0.10,f-CaO容易控制到1.0%以下,磨制的水泥外加劑配伍試驗(yàn)適應(yīng)性強(qiáng)。
③石灰石或鐵粉品位較差,Mg02.0~3.0%,生料中含量Al2O3 2.40~2.60%,為控制熟料中C3A≤3.0%,勢(shì)必要增加Fe2O3含量,正常窯況下液相量接近30%,熟料中C3A易超標(biāo),燒成系統(tǒng)工況波動(dòng)大,窯尾過(guò)渡帶易漲長(zhǎng)窯皮,窯電流不易穩(wěn)定,窯口易堆雪人,綜合效益差。
2 D級(jí)油井水泥熟料的生產(chǎn)
根據(jù)原材料成分和熟料控制目標(biāo)的要求,選用生料綜合成本適中的石灰石、紅砂、大冶鐵粉、石膏四組分配料,引入石膏作為礦化劑運(yùn)用到預(yù)分解窯煅燒尚屬首次,它主要起到平衡熟料硫堿比,穩(wěn)定熟料C2S含量的作用,實(shí)際運(yùn)行生料全分析平均值如下:
名稱 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO KH SN P
1 14.78 2.15 3.51 41.75 1.50 0.897 2.61 0.61
2 14.29 2.09 3.48 43.06 1.44 0.960 2.57 0.60
由于D級(jí)油井熟料采用低飽和比、中硅酸率、低鋁氧率的配料方案,物料易燒性極好、燒成范圍窄,液相量大,粘度小,給生產(chǎn)操作控制造成很大困難,在轉(zhuǎn)換過(guò)程中以G級(jí)油井熟料向D級(jí)油井熟料過(guò)渡對(duì)窯況的影響最小,同時(shí)在實(shí)際操作中采取如下技術(shù)措施:
2.1 降低并穩(wěn)定分解爐出口、C5下料管溫度。低飽和比的物料在煅燒過(guò)程中易出現(xiàn)黏性物料,在預(yù)熱器、窯尾煙道、C5旋風(fēng)筒及下料管得等處結(jié)皮引起堵塞或窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)球,所以嚴(yán)格控制分解爐出口、下料管溫度尤為重要。生產(chǎn)普通熟料和G油井熟料時(shí),分解爐的出口溫度一般控制在860℃左右;在普通熟料轉(zhuǎn)D級(jí)油井時(shí),我們根據(jù)窯前火焰溫度逐步下放分解爐出口爐溫,分解爐出口溫度控制在845±5℃時(shí),能滿足窯內(nèi)煅燒的要求,對(duì)應(yīng)入窯表觀分解率由燒普料或G級(jí)油井的92%~94%下降到88%~90%,過(guò)低的控制分解爐出口溫度易造成窯內(nèi)燒成帶溫度低,f-CaO不好控制并造成跑生料。
2.2 頭煤用量的控制。頭煤的用量根據(jù)窯頭火焰的顏色來(lái)調(diào)整,火焰溫度太高,顏色呈白色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度太高,熟料易燒流,對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚損害很大;火焰呈黃色,說(shuō)明窯內(nèi)溫度不高,f-CaO不好控制,熟料分料率低;火焰呈明亮的白色略泛黃比較合適,既有利于熟料的合理燒結(jié)保證分料率,又能很好的控制燒成帶的窯皮。
2.3 生料喂料量及窯速的控制。易燒性較好的D級(jí)油井生料較燒G級(jí)油井和普通熟料生料喂料量可以提高5t/h,為避免物料在窯內(nèi)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成窯內(nèi)結(jié)球,窯速按最快控制,同時(shí)要兼顧燒成帶窯皮情況,當(dāng)窯皮脫落較快,有高溫點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)(現(xiàn)場(chǎng)筒體溫度大于350℃),要采取適當(dāng)慢窯減產(chǎn)補(bǔ)掛窯皮的措施。
2.4 窯頭煤粉燃燒器的調(diào)整。為減少高液相量低黏度物料對(duì)燒成帶窯皮及耐火磚的侵蝕,采取降低窯頭煤粉燃燒器的剛度(內(nèi)旋風(fēng)壓力由0.038MPa降至0.02MPa),調(diào)整燃燒器在窯口的位置(伸入窯內(nèi)200mm、端面位置由在窯的中心調(diào)整至偏料方向<20,-20>)。
2.5 系統(tǒng)用風(fēng)。煅燒D級(jí)油井水泥熟料總用煤量下降減少系統(tǒng)煙氣生成量,高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由820rpm下降至800rpm。窯內(nèi)用風(fēng)和三次風(fēng)的匹配以優(yōu)先窯內(nèi)用風(fēng),減少Fe2O3在不完全燃燒狀況下轉(zhuǎn)化成低液相的FeO。
3 建立對(duì)熟料外觀質(zhì)量檢查的制度,加強(qiáng)分料管理
除了嚴(yán)格按照化驗(yàn)室的要求改庫(kù)分料外。我們規(guī)定窯操作員或值班長(zhǎng)定時(shí)間查看熟料,凡出現(xiàn)熟料外觀色澤差、窯皮多或熟料黃心等及時(shí)通知庫(kù)頂改庫(kù)。窯況有波動(dòng)時(shí)也要求操作員及時(shí)改庫(kù),堅(jiān)決杜絕污染油井熟料的現(xiàn)象。
4 效果
通過(guò)以上實(shí)踐生產(chǎn),葛洲壩水泥廠2000t/d預(yù)分解窯運(yùn)用各種科學(xué)管理和技術(shù)措施批量生產(chǎn)合格的油井水泥熟料,滿足市場(chǎng)對(duì)G級(jí)和D級(jí)油井水泥的需求。煅燒D級(jí)油井水泥熟料,以控制窯頭火焰溫度為核心,調(diào)整好窯頭煤粉燃燒器的各項(xiàng)參數(shù),合理調(diào)配風(fēng)煤和入窯表觀分解率,可以解決預(yù)分解窯生產(chǎn)D級(jí)油井熟料時(shí)出現(xiàn)的各類工藝故障,填補(bǔ)了全國(guó)利用預(yù)分解窯煅燒D級(jí)油井水泥熟料的技術(shù)空白。
參考文獻(xiàn)
[1] 張超,張永謀,王振輝.2000t/h預(yù)分解窯生產(chǎn)油井水泥熟料的實(shí)踐[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào),2007(4):23-24.endprint