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大機(jī)組降壓啟動技術(shù)存在的風(fēng)險及對策

2014-11-25 09:45:42張錫德邵仕銘張中亞戴廣來塔里木石化分公司
風(fēng)機(jī)技術(shù) 2014年6期
關(guān)鍵詞:增壓泵干氣液氨

張錫德 邵仕銘 張中亞 戴廣來/塔里木石化分公司

倪雨晨/中船重工705所海源測控技術(shù)有限公司

0 引言

降壓啟動技術(shù)是在壓縮機(jī)增壓泵損壞的情況下,為防止干氣密封被工藝介質(zhì)污染而使用的一項操作技術(shù)。塔里木化肥是年產(chǎn)45 萬噸合成氨、80 萬噸尿素項目,在裝置5 臺大機(jī)組中,空氣壓縮機(jī)采用浮動碳環(huán)密封,二氧化碳壓縮機(jī)使用傳統(tǒng)的迷宮式抽充氣密封,而原料氣壓縮機(jī)、合成氣壓縮機(jī)及氨壓縮機(jī)采用干氣密封,對于合成氣壓縮機(jī)及氨壓縮機(jī)的干氣密封,配備了專門的密封增壓系統(tǒng),為保護(hù)原料氣壓縮機(jī)干氣密封以及快速啟動壓縮機(jī),從現(xiàn)有的增壓系統(tǒng)為其配備了密封增壓線。2011 年3 月因增壓系統(tǒng)6臺增壓泵全部損壞,大機(jī)組在啟動時被迫采用降壓啟動技術(shù),在使用的過程中,發(fā)現(xiàn)該技術(shù)存在安全風(fēng)險,如2012 年8 月8 日啟動氨壓縮機(jī)時因采用該技術(shù),造成了壓縮機(jī)缸體溫度高,轉(zhuǎn)子被燒損的嚴(yán)重事故,對該技術(shù)進(jìn)行分析,找出風(fēng)險因素,并采取相應(yīng)措施。

1 干氣密封系統(tǒng)介紹

塔里木大化肥大機(jī)組均采用串聯(lián)式兩級干氣密封結(jié)構(gòu),其系統(tǒng)由干氣密封本體、一級密封氣系統(tǒng)、二級密封氣系統(tǒng)、隔離氣系統(tǒng)和放空氣控制系統(tǒng)以及干氣密封增壓單元組成[1-2]。

1.1 干氣密封一級密封氣系統(tǒng)流程

1.1.1 正常運行時一級密封流程

正常運行時,一級密封氣采用壓縮機(jī)出口工藝氣,來自壓縮機(jī)出口的密封氣經(jīng)過過濾器(精度為2μm)過濾掉顆粒后,分兩路到軸封的兩端,通過調(diào)節(jié)閥,以缸內(nèi)壓力為參照,進(jìn)行壓差調(diào)節(jié),然后通過流量計,進(jìn)入壓縮機(jī)兩側(cè)軸端的一級密封腔,進(jìn)入密封腔的密封氣大部分通過壓縮機(jī)梳齒密封進(jìn)入壓縮機(jī)腔內(nèi),而極少部分的密封氣通過一級動靜密封環(huán)端面進(jìn)入一級密封放空管網(wǎng)系統(tǒng),到火炬燃燒,流程圖見圖1。

圖1 干氣密封流程圖

1.1.2 啟機(jī)過程中一級密封流程

壓縮機(jī)啟動前,氮氣閥被打開見圖2,氮氣壓力為0.6MPa(G),溫度為25℃,通過過濾器、調(diào)壓閥、流量計進(jìn)入干氣密封一級密封腔,其中大部分氣體進(jìn)入壓縮機(jī)工作腔內(nèi)。一級密封后,用氮氣和工藝氣分別對缸體進(jìn)行置換,使缸體內(nèi)壓力保持在0.3MPa(G)以下,打開驅(qū)動增壓泵的空氣動力閥門,驅(qū)動風(fēng)壓為0.4MPa(G),啟動增壓泵,來自壓縮機(jī)出口的密封氣進(jìn)入增壓泵見圖3,建立起一級密封氣后,對壓縮機(jī)缸體進(jìn)行均壓,然后啟動壓縮機(jī),當(dāng)提速到最低工作轉(zhuǎn)速8 333 r/min后,停增壓泵,將壓縮機(jī)出口工藝氣切入到一級密封氣流程中[3]。

圖2 干氣密封增壓泵流程圖

1.2 造成干氣密封損壞的因素

塔里木大化肥大機(jī)組干氣密封均采用由約翰克蘭生產(chǎn)的、帶中間迷宮、串聯(lián)式兩級結(jié)構(gòu),其螺旋槽為雙向燕尾形槽,工作時干氣密封動、靜環(huán)工作間隙保持在2~5μm范圍內(nèi)[8-9]。

油怕水及微小顆粒物體帶入干氣密封中,造成密封損壞。當(dāng)液體進(jìn)入動、靜環(huán)密封間隙后,因液體表面張力的作用,使動、靜環(huán)密封面粘貼在一起。壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)時,螺旋槽內(nèi)閉合力大于氣體產(chǎn)生的開啟力,開啟力不能將密封面分開,而形成氣膜,使其接觸、摩擦,造成密封面磨損,而顆粒進(jìn)入也會造成密封面劃痕性磨損,從而使干氣密封失效[4-5]。

為防止壓縮機(jī)缸體內(nèi)工藝氣污染一級密封動、靜環(huán)端面,使密封環(huán)端面損壞,工藝氣在進(jìn)入壓縮機(jī)腔體前,必須先投經(jīng)過濾的一級密封氣,同時壓縮機(jī)缸內(nèi)氣體壓力要小于一級密封氣體壓力,為防止干氣密封受潤滑油的污染,先投隔離氣,8分鐘以后才能開啟壓縮機(jī)潤滑油系統(tǒng),同樣隔離氣在潤滑油系統(tǒng)停運8 分鐘后方可切斷[6-7]。

2 增壓泵損壞后壓縮機(jī)啟動方式

化肥大機(jī)組經(jīng)安裝、試車后投入化肥正常生產(chǎn),運行半年,壓縮機(jī)高、低壓缸增壓泵相繼發(fā)生了故障,18 個月,6 臺增壓泵全部損壞,因損壞元件需從美國Haskel原廠進(jìn)貨,所以其修復(fù)時間很長。期間,壓縮機(jī)啟動時,因增壓單元故障無法投用,為避免干氣密封在開車時被缸體內(nèi)工藝氣體污染,造成密封環(huán)損壞,須采用壓縮機(jī)降壓啟動技術(shù)。

3 運用降壓啟動技術(shù)存在的風(fēng)險

3.1 降壓啟動技術(shù)原理

在壓縮機(jī)啟機(jī)時,采用降壓啟動技術(shù),其目的是避免干氣密封被機(jī)缸體內(nèi)工藝氣體污染而損壞。根據(jù)以上描述知,為防止壓縮機(jī)缸內(nèi)工藝介質(zhì)污染干氣密封環(huán),就必須保證一級密封氣壓力大于壓縮機(jī)缸內(nèi)工藝氣體壓力,在使用增壓泵期間,壓縮機(jī)出口工藝氣作為增壓泵進(jìn)口氣,經(jīng)增壓泵提壓后,其出口壓力增大了0.2MPa,增壓后的氣體被送到干氣密封,作為一級密封氣,這就確保了一級密封氣壓力始終大于壓縮機(jī)缸內(nèi)工藝氣壓力,這樣在壓縮機(jī)開啟前,壓縮機(jī)進(jìn)口主閥就可以全開,使進(jìn)口管網(wǎng)壓力與壓縮機(jī)缸體內(nèi)壓力一致。

因增壓泵全部損壞,所以干氣密封只能使用0.6MPa氮氣作為一級密封氣進(jìn)行密封,由于合成氣壓縮機(jī)、原料氣壓縮機(jī)及氨壓縮機(jī)其進(jìn)口壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于密封氮氣壓力,如合成氣壓縮機(jī)進(jìn)口氣壓力為3.27MPa,這就要求在壓縮機(jī)進(jìn)行啟動時采用降壓啟動技術(shù)[10],降壓啟動技術(shù)要點如下:

1)為防止缸內(nèi)壓力超過一級密封氮氣壓力,需使用壓縮機(jī)進(jìn)口旁路閥對缸體進(jìn)行充壓,保持缸內(nèi)壓力在0.2~0.4MPa 之內(nèi),必要時使壓縮機(jī)管路放空閥打開,而不能采用打開進(jìn)口主閥的方式對壓縮機(jī)充壓。

2)壓縮機(jī)啟動后,隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速提升,壓縮機(jī)出口氣體壓力在不斷上升,其出口與進(jìn)口氣壓差在逐漸增大,當(dāng)壓縮機(jī)出口壓力大于一級密封氮氣時,出口氣就頂開單向閥對一級密封進(jìn)行供氣,這時缸體出口氣就替代了密封氮氣。

3)根據(jù)經(jīng)驗,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3 000r/min時,壓縮機(jī)出口和進(jìn)口之間工藝氣壓力就產(chǎn)生了0.2MPa 以上壓差,這時,壓縮機(jī)進(jìn)口大閥就可緩慢打開,然后關(guān)閉旁路閥。

3.2 降壓啟動技術(shù)存在的風(fēng)險

3.2.1 氨壓縮機(jī)缸體高溫事故介紹

在化肥裝置進(jìn)行年度停工大檢修工作,啟動氨壓縮機(jī),4.5個小時后氨壓縮機(jī)一段進(jìn)口工藝氣管線保溫材料著火,在停機(jī)1.5 小時后對缸體表面進(jìn)行了測溫,發(fā)現(xiàn)缸體溫度在292℃以上,根據(jù)聚氨脂保冷材料的燃點一般在350℃左右,可推測著火時缸體內(nèi)的溫度在450℃以上,事故出現(xiàn)后,對壓縮機(jī)缸體進(jìn)行了解體,從外觀上看,葉輪受高溫作用,其表面已出現(xiàn)嚴(yán)重發(fā)藍(lán)現(xiàn)象;壓縮機(jī)內(nèi)部的O形圈、密封條已全部燒損、碳化;干氣密封上的O 形圈也已燒損;轉(zhuǎn)子上的第三、四級葉輪有輕微變形,同時轉(zhuǎn)子上的葉輪已移位,經(jīng)決定,對轉(zhuǎn)子、干氣密封、級間密封及缸體內(nèi)部的O形圈、密封條進(jìn)行了更換,使用備用部件。

3.2.2 降壓啟動技術(shù)存在的風(fēng)險分析

氨壓縮機(jī)用于化肥合成氨裝置冷凍系統(tǒng),其作用是將氨冷器中蒸發(fā)的氣氨進(jìn)行壓縮,提高氣氨的冷凝溫度,為氨合成塔循環(huán)氣提供冷量,將循環(huán)氣中的氨冷凝下來,在氨壓縮機(jī)啟動的過程中,壓縮機(jī)喘振閥始終打開,汽化的液氨被壓縮打循環(huán),其熱量由級間水冷器帶走。

事故出現(xiàn)后,將機(jī)組的運行參數(shù)及與機(jī)組有關(guān)的工藝參數(shù)從ITCC 及DCS 中調(diào)出進(jìn)行分析,并結(jié)合操作人員對事故經(jīng)過的描述,認(rèn)為壓縮機(jī)無循環(huán)流量引起了缸體溫度升高,排除了壓縮機(jī)喘振閥關(guān)閉引起無循環(huán)流量及壓縮機(jī)內(nèi)密封嚴(yán)重?fù)p壞引起無循環(huán)流量后,最終認(rèn)定壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)氣氨量不足造成了該事故的發(fā)生,其過程如下。

從上述描述知,壓縮機(jī)在啟動前應(yīng)先啟動增壓泵,增壓后的工藝氣作為干氣密封的一級密封氣,通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)氨壓縮機(jī)啟動時,未使用增壓泵,而采用降壓啟動技術(shù),其一級密封氣為0.6MPa氮氣,為防止壓縮機(jī)缸體內(nèi)的壓力超過氮氣壓力而污染密封,在開機(jī)過程中壓縮機(jī)出口副線閥一直處于全開狀態(tài),壓縮機(jī)引氨時間為8月8日19點30分,由于壓縮機(jī)出口副線閥處于全開,來自壓縮機(jī)進(jìn)口氨冷器E506和E508的氣氨經(jīng)過副線閥被排放到火炬,氨冷器內(nèi)壓力逐漸下降,其液氨不斷被汽化,因汽化放熱,所以液氨溫度不斷降低,在汽輪機(jī)啟動前21 點30 分氨冷器E506的液氨溫度從3.2℃降低到-15.69℃,而氨冷器E508 的液氨溫度從3.4℃降低到-13.87℃,在汽輪機(jī)啟動后,從沖轉(zhuǎn)、暖機(jī)、提速到汽輪機(jī)最低工作轉(zhuǎn)速8 692r/min,其液氨溫度在繼續(xù)下降,23點02分氨冷器E506的液氨溫度降到了-18.34℃,其飽和蒸氣壓為0.182MPa,氨冷器E506 的液氨溫度降到了-21.61℃,其飽和蒸氣壓為0.174MPa,23點02分壓縮機(jī)出口副線閥開始關(guān)閉,此時汽輪機(jī)已到達(dá)最低工作轉(zhuǎn)速,隨著出口副線閥關(guān)閉,壓縮機(jī)一段進(jìn)口壓力很快提高到0.311MPa,二段進(jìn)口壓力提供到0.37MPa,因甲烷化氣不合格,合成氣壓縮機(jī)一直未開,氨冷器E506 和E508 沒有外來熱源,所以其液氨在該條件下根本無法汽化,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)缸體內(nèi)氣量嚴(yán)重不足。盡管汽輪機(jī)從啟動到暖機(jī)結(jié)束時間持續(xù)了1.5小時,但因暖機(jī)轉(zhuǎn)速較低,在1 500r/min以下,壓縮機(jī)的機(jī)械摩擦損失較小,所以到暖機(jī)結(jié)束時壓縮機(jī)出口溫度僅有41.8℃,由于過臨界時汽輪機(jī)提速較快,持續(xù)時間較短,只有6~7分鐘,所以當(dāng)汽輪機(jī)到達(dá)最低工作轉(zhuǎn)速時其溫度也只有49.1℃,當(dāng)汽輪機(jī)提轉(zhuǎn)至最低工作轉(zhuǎn)速8 692r/min后,其機(jī)械摩擦損失增大,產(chǎn)生的熱量猛增,因壓縮機(jī)的氣量嚴(yán)重不足,其產(chǎn)生的熱量無法帶出,所以在12 點18 分導(dǎo)致壓縮機(jī)出口溫度達(dá)到200℃,其溫度指示為滿量程,在恒速8 692r/min運行近3小時后,即凌晨3點氨壓縮機(jī)缸體內(nèi)溫度達(dá)到450℃以上,一段進(jìn)口工藝氣管線保溫材料著火。

可見,氨壓縮機(jī)啟動時采用降壓啟動技術(shù),迫使其出口副線閥全開,導(dǎo)致汽化的液氨排出,液氨的進(jìn)一步汽化造成氨冷器的液氨溫度極低,加之氨冷器一直沒有外來熱源,在出口副線閥關(guān)閉后,液氨不具備汽化條件,致使壓縮機(jī)在啟動過程中氣量嚴(yán)重不足,最終導(dǎo)致壓縮機(jī)缸體溫度持續(xù)升高,同時操作人員經(jīng)驗不足,對機(jī)組出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象,如壓縮機(jī)沒有循環(huán)流量;其二段出口溫度指示已滿量程;一級密封沒有流量等,未引起足夠重視,沒能及時停機(jī),最終造成轉(zhuǎn)子等部件嚴(yán)重?zé)龘p。

由于其它大機(jī)組如合成氣壓縮機(jī)及原料氣壓縮機(jī),其缸體壓縮原料不存在從液態(tài)轉(zhuǎn)換成氣態(tài)的過程,所以在啟動時,其缸內(nèi)壓力的下降不會引起壓縮循環(huán)流量的不足,而氨壓縮機(jī)的壓縮介質(zhì)是從液氨汽化而來,其缸內(nèi)壓力對汽化溫度及汽化量有較大影響,若采用降壓啟動技術(shù),加之操作控制不當(dāng),就會對氨壓縮機(jī)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,這一點已被上述例證所證明。

據(jù)以上分析得知,降壓啟動技術(shù)僅對氨壓縮機(jī)會造成風(fēng)險,而對我廠其它機(jī)組如使用干氣密封的合成氣壓縮機(jī)及原料氣壓縮機(jī)不會產(chǎn)生影響。

4 對策

對于氨壓縮機(jī),在使用降壓啟動技術(shù)時,要遵守以下操作要點:

1)將低壓氮氣管網(wǎng)的壓力盡可能提高,一般可提高至0.7MPa,這樣就可以使缸體內(nèi)的壓力盡可能高;

2)打開氮氣閥,用氮氣對干氣密封的一級進(jìn)行密封;

3)根據(jù)一級密封氣的壓差,調(diào)整壓縮機(jī)出口副線閥的開閉,盡量使副線閥處于關(guān)閉狀態(tài);

4)在啟動時,壓縮機(jī)一、二段進(jìn)口分離器前的大閥要打開;

5)一級密封氣管線上的閥門要處于全開狀態(tài),在啟動過程中使密封氣自動完成切換;

6)氨冷器E506 和E508 的液位要嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定;

7)根據(jù)經(jīng)驗,氨壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速升至3 000r/min之后,其出口和進(jìn)口之間就產(chǎn)生了0.1MPa 以上的壓差,缸體出口氣就會自動代替密封氮氣成為一級密封氣,若壓縮機(jī)出口副線閥處于打開狀態(tài),此時要及時關(guān)閉;

8)在啟動過程中,要嚴(yán)密監(jiān)視壓縮機(jī)的循環(huán)流量以及其出口溫度;

9)及時啟動合成氣壓縮機(jī),為氨冷器E506和E508及時提供熱源。

5 結(jié)語

壓縮機(jī)降壓啟動技術(shù)是在干氣密封的增壓泵損壞的情況下,為防止缸體內(nèi)的氣體壓力高于一級密封氣的壓力而污染干氣密封,所采取的一種不得已而為之的操作方法,通過對氨壓縮機(jī)在啟動過程中出現(xiàn)缸體溫度高而燒損轉(zhuǎn)子部件的事故分析,同時對其它機(jī)組,如合成氣壓縮機(jī)及原料氣壓縮機(jī),使用降壓啟動技術(shù)后存在的風(fēng)險分析,可以得出,降壓啟動技術(shù)僅對氨壓縮機(jī)會造成安全風(fēng)險,而對我廠其它機(jī)組不會產(chǎn)生相同影響,通過對氨壓縮機(jī)事故的剖析,使人們對降壓啟動技術(shù)有了更深刻、更全面的認(rèn)識,在此基礎(chǔ)上,提出了相應(yīng)的防止措施,以避免類似事故的再次發(fā)生。

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