李夏權(quán)
(中國神華海外開發(fā)投資有限公司,北京市東城區(qū),100011)
隨著高產(chǎn)高效礦井建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),千萬噸級綜采工作面對綜采設(shè)備提出了更高的要求。對于綜采工作面高壓大流量泵站而言,大功率采煤機(jī)牽引速度的增加要求組成快速移架,同時(shí)大采高和大工作阻力液壓支架的油缸直徑及工作阻力的大幅度提升也要求泵站系統(tǒng)做到高壓大流量以及實(shí)現(xiàn)自動化監(jiān)測監(jiān)控,才能保障為大采高和大工作阻力液壓支架提供足夠的液壓動力。
如何最快速度和最優(yōu)化地實(shí)現(xiàn)綜采工作面高壓大流量泵站,并能有效地發(fā)揮綜采工作面高壓大流量泵站的工作效率亟待解決。基于此,提出了綜采工作面高壓大流量泵站系統(tǒng)的綜采大流量泵站、泵站控制裝置、礦水過濾站、高壓過濾站、乳化液自動配比與濃度檢測裝置以及泵站變頻驅(qū)動裝置六大模塊化設(shè)計(jì)。經(jīng)過理論計(jì)算和現(xiàn)場實(shí)踐,滿足了千萬噸綜采工作面的配套需求,綜采工作面高壓大流量泵站所需的流量應(yīng)大于1000L/min,壓力大于30MPa。
鑒于國內(nèi)外乳化液泵單泵流量不足500L/min和噴霧泵單泵流量不足600L/min的現(xiàn)狀,快速且最優(yōu)化地實(shí)現(xiàn)高壓大流量的供給,是必須解決的難題。在綜合考慮了現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)、可靠性和經(jīng)濟(jì)實(shí)用性3個(gè)方面后,神華集團(tuán)首次提出了 “4+3”模式的設(shè)計(jì)理念,即 “四泵兩箱”的乳化液泵站和“三泵一箱”的噴霧泵站,“4+3”模式的綜采工作面高壓大流量泵站總圖見圖1。
圖1 “4+3”模式的綜采工作面高壓大流量泵站總圖
由圖1可見,“4+3”模式的綜采工作面高壓大流量泵站整體采用功能分組模塊化設(shè)計(jì),分別由底座焊接固定在每一個(gè)平板車上,分成泵組、乳化液箱 (水箱)及輔助液控系統(tǒng)三大部分。 “4+3”模式的綜采工作面高壓大流量泵站的提出不僅在現(xiàn)有設(shè)備條件的基礎(chǔ)上滿足了綜采工作面高壓大流量的需求,而且系統(tǒng)的可靠性得到了大大地提升,做到了完全的冗余設(shè)計(jì),2套增壓泵、4組相互獨(dú)立的乳化液泵組和3套相互獨(dú)立的噴霧泵組,任何一組 (包括乳化液泵、噴霧泵、增壓泵,管路等)出現(xiàn)故障,完全不會影響到系統(tǒng)供液,極大地提高了綜采工作面泵站供液的可靠性。但是這種模式的綜采泵站由于流量大和壓力高,所產(chǎn)生的壓力沖擊及脈動較大,怎樣更好地保障穩(wěn)定的壓力供給是需要解決的難點(diǎn)。
神華集團(tuán)早期引進(jìn)的英國RMI泵站配套英國的Transmitton控制系統(tǒng)和德國KAMAT泵站配套德國的Promos控制系統(tǒng),均采用單一控制箱集中控制方式,由于電纜接線繁雜和故障率高,常常給綜采工作面的正常生產(chǎn)造成影響。
為此,神華集團(tuán)要求按照提出的 “4+3”模式的綜采工作面高壓大流量泵站及系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念和基于總線的分布式綜采工作面高壓大流量泵站及系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)模式,對原有綜采工作面大流量泵站的控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),迫使RMI用DD控制系統(tǒng)替代了原有的Transmitton控制系統(tǒng),KAMAT用BARTEC控制系統(tǒng)替代了原有的Promos控制系統(tǒng)。出于商業(yè)、設(shè)計(jì)理念和使用習(xí)慣等因素,他們的設(shè)計(jì)具有局限性,只可配套應(yīng)用于自己的泵站。這樣給礦區(qū)綜采大流量泵站控制系統(tǒng)造成多種制式、多種接口及不能全中文顯示等困擾,使得現(xiàn)場的操作、維護(hù)以及備件儲備等帶來許多不便。同時(shí)出于技術(shù)保密等因素開放性較差,無法與其他綜采設(shè)備進(jìn)行對接,阻礙了神華集團(tuán)數(shù)字礦山建設(shè)步伐。鑒于此,自主研制了國內(nèi)首套綜采工作面高壓大流量泵站控制裝置,可配套國內(nèi)外主流的泵站使用。
本套泵站控制系統(tǒng)由主控箱、分控箱、應(yīng)急箱、傳感器和供電電源組成,基于總線的分布式泵站控制系統(tǒng)構(gòu)成見圖2。
由圖2可見,泵站的控制方式分成集中控制、就地控制和應(yīng)急控制3種方式。集中控制由主控箱中的控制芯片來完成,實(shí)現(xiàn)全自動和半自動兩種控制方式;就地控制由分控箱中的控制芯片來完成,實(shí)現(xiàn)就地啟停;應(yīng)急控制由電氣硬件來完成,通過應(yīng)急箱與開關(guān)柜的硬線連接進(jìn)行直接控制,在控制芯片和通訊出現(xiàn)故障時(shí),手動完成應(yīng)急控制乳化泵和噴霧泵的啟停。
在遇到高壓大流量等問題時(shí),如何實(shí)現(xiàn)壓力的持續(xù)穩(wěn)定供給是本項(xiàng)目的重點(diǎn)及難點(diǎn)。為了解決此問題,在機(jī)械、液壓和電控3個(gè)方面采取了多重措施?;诖嗽O(shè)計(jì)的高壓大流量乳化液泵站壓力為37.5MPa,泵站最大流量超過1500L/min。結(jié)果表明能很好地滿足壓力控制要求,能夠保持壓力控制在設(shè)定壓力范圍的±0.5MPa以內(nèi),解決了高壓大流量乳化液泵站的壓力脈動大及壓力難以控制的問題,實(shí)現(xiàn)了壓力的持續(xù)穩(wěn)定供給。
2.1.1 改用雙增壓泵
壓力穩(wěn)定的前提是必須為乳化液泵供給足夠的低壓乳化液。為此采用雙增壓泵來保證足量的乳化液供給,而大流量乳化液泵站在傳統(tǒng)自吸方式上經(jīng)常會出現(xiàn)紊流和供液不足現(xiàn)象,增壓泵不僅能夠解決這個(gè)問題,而且也增加了乳化液箱的利用率。
但單增壓泵又會產(chǎn)生大流量乳化液泵站液箱的容積要在8000L以上,考慮到巷道的高度和寬度要求,需采用雙乳化液箱,這時(shí)兩箱體的總長度大于10m,由于乳化液泵站的放置地——輔助巷道一般不是完全水平的,這時(shí)一個(gè)很小的坡度就會造成增壓泵的吸液困難。改用雙增壓泵不僅滿足在正負(fù)坡度情況,總會有一個(gè)增壓泵能充分的吸液,而且起到一個(gè)互為備用的作用,極大地保證低壓乳化液的正常供給。
圖2 基于總線的分布式泵站控制系統(tǒng)構(gòu)成
2.1.2 采用電磁與機(jī)械加卸載方式
壓力穩(wěn)定的主要手段是進(jìn)行加卸載,綜采工作面頻繁間斷性的用液要求乳化液泵需要進(jìn)行頻繁的加卸載,采納了電磁與機(jī)械并存的加卸載方式。
電磁與機(jī)械加卸載系統(tǒng)是乳化液泵中最重要的液壓元件之一,它的功能是使乳化液泵的工作壓力不超過設(shè)定壓力值,同時(shí)在綜采工作面支架不需要用液時(shí),能自動把泵與工作面的供液系統(tǒng)切斷,使泵處于空載狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)綜采工作面需要用液時(shí),又能自動地將乳化液泵排出液接入工作面液壓系統(tǒng),向工作面提供高壓乳化液,從而降低了電機(jī)能量消耗,延長乳化液泵使用壽命。
2.1.3 增加壓力緩沖裝置
壓力緩沖裝置是壓力穩(wěn)定的輔助裝置,其作用是減少壓力沖擊與脈動。乳化液泵多為柱塞泵,由柱塞泵的工作原理可知其流量具有不均勻性,勢必會造成泵站壓力的波動,波動會造成很多不利后果,為了減少壓力波動,乳化液泵站和噴霧泵站都必須有緩沖裝置,氣囊式蓄能器為最佳選擇。
2.1.4 基于模糊算法的壓力控制策略
加卸載的執(zhí)行由控制系統(tǒng)決定,控制系統(tǒng)的控制策略直接影響到其壓力控制性能,因此控制策略也是壓力穩(wěn)定的重要保障手段之一。
目前,乳化液泵站對總出液口壓力的控制通常由總出液口壓力控制分機(jī)將采集到的壓力數(shù)據(jù)上傳到控制主機(jī),由控制主機(jī)采用傳統(tǒng)的時(shí)間控制或者PID控制方式統(tǒng)一處理,但在煤礦生產(chǎn)中,常遇到一些數(shù)學(xué)模型未知的復(fù)雜的非線性的壓力控制系統(tǒng),上述壓力控制系統(tǒng)及方法很難實(shí)現(xiàn)對乳化液泵站的實(shí)時(shí)有效監(jiān)控,使乳化液泵站不能穩(wěn)定供液。為此,采用就地信號的采集與處理,在控制策略中引入了模糊算法,有效地解決了加載滯后和超調(diào)等現(xiàn)象。
綜采工作面高壓大流量泵站傳動系統(tǒng)的難題是聯(lián)軸器,就乳化液泵而言,因工作過程中的頻繁加卸載,負(fù)荷波動較大,對傳動件聯(lián)軸器的彈性緩沖能力和強(qiáng)度提出了很高的要求。在以往使用的過程中經(jīng)常出現(xiàn)彈性套磨損嚴(yán)重導(dǎo)致油密封破裂,甚至是連接螺栓斷裂,普遍使用壽命不足半年,且更換需拆除電機(jī)極為不便,大大地增加了維護(hù)量且影響正常使用。為此采用有限元分析軟件,詳細(xì)地分析整個(gè)組件的受力情況,同時(shí)能夠得到各個(gè)零件的應(yīng)力應(yīng)變的情況,為進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)提供理論依據(jù),對解析剛體的泵聯(lián)軸器端施加扭矩載荷得到的最終應(yīng)力應(yīng)變圖,聯(lián)軸器受最大扭矩產(chǎn)生的應(yīng)力圖見圖3。
圖3 聯(lián)軸器受最大扭矩產(chǎn)生的應(yīng)力圖
液壓系統(tǒng)中流體介質(zhì)的質(zhì)量是影響設(shè)備穩(wěn)定的最關(guān)鍵因素之一,而流體的清潔度是影響流體介質(zhì)質(zhì)量的最重要因素。為了凈化液壓系統(tǒng),提高乳化液的重復(fù)利用率,設(shè)計(jì)了多重過濾來提高了乳化液的清潔度,乳化液凈化系統(tǒng)見圖4。
圖4 乳化液凈化系統(tǒng)
2.3.1 礦水過濾
礦水過濾分為井下礦水復(fù)用技術(shù)和反沖洗精密水過濾技術(shù)。
(1)井下礦水復(fù)用技術(shù)。井下水利用采空區(qū)過濾凈化復(fù)用,礦井水復(fù)用率達(dá)60%以上。
(2)反沖洗精密水過濾技術(shù)。利用采空區(qū)過濾凈化的井下水再進(jìn)行過濾處理,過濾流量為50 m3/h,過濾精度≤15μm,出水濁度 ≤5NIU,這樣使得設(shè)備用水可以反復(fù)循環(huán)使用,降低了水資源的浪費(fèi)。為了延長設(shè)備使用壽命,礦水過濾站罐體材料、管路及重要零部件均選用304不銹鋼材質(zhì),濾芯材料為纖維濾料。
2.3.2 高壓反沖洗過濾
高壓過濾是乳化液泵站到液壓支架供液的最后一道過濾,不僅要滿足過濾精度和過濾速度要求,而且要盡量做到壓力損失降到最低。
在高壓反沖洗過濾站在對高壓液體進(jìn)行過濾的過程中,沿程會受到接口、站內(nèi)流道、截止閥和濾芯的沿程阻力和局部阻力,高壓液體受到這些阻力之后就會產(chǎn)生阻力損失,繼而表現(xiàn)為壓力損失,因此如下設(shè)計(jì)可避免出現(xiàn)壓力損失:
(1)進(jìn)、出液口的設(shè)計(jì)。高壓反沖洗過濾站的主進(jìn)、出液口是流體壓力損失的第一道關(guān)口,選用大通徑的接口,會將接口處的局部阻力損失降到最低。另一方面,主進(jìn)、出液口設(shè)計(jì)成大通徑,也方便站內(nèi)流道的設(shè)計(jì)。
(2)站內(nèi)流道的設(shè)計(jì)。由于站內(nèi)流道比較復(fù)雜,高壓流體在站內(nèi)要分別流經(jīng)管道、截止閥、濾芯等部件,流體計(jì)算比較復(fù)雜,在設(shè)計(jì)過濾站流道時(shí),采用先行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),然后利用分析軟件進(jìn)行分析校核的方法從而得到優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的。在計(jì)算過程中,為了減少計(jì)算量,過濾站的模型從中分開,只模擬其一般體積上的流體特性,高壓過濾器流體仿真圖如圖5所示。
乳化液的質(zhì)量對液壓支架等用液設(shè)備的可靠性、安全性和使用壽命有著很大的影響,《煤礦安全規(guī)程》第六十七條12項(xiàng)規(guī)定 “乳化液的配制、水質(zhì)、配比等必須符合有關(guān)要求,泵箱應(yīng)設(shè)自動給液裝置,防止吸空”。因此,保證乳化液的質(zhì)量和供給是保障煤礦井下工作面生產(chǎn)順利進(jìn)行必不可缺的條件。
質(zhì)量控制包括濃度控制、油滴粒度控制和污染控制三大方面。乳化液的濃度控制靠配制和檢測來保證,油滴粒度的控制分布情況是由混合乳化過程來決定的,污染控制是所有液壓系統(tǒng)的一個(gè)普遍的要求。
乳化液的質(zhì)量控制要進(jìn)入到每一個(gè)環(huán)節(jié),在乳化油和水分離階段,要控制乳化油和水的質(zhì)量以及兩者的相互適應(yīng)性,相應(yīng)的有乳化油和配液水量化指標(biāo)以及油水匹配指標(biāo);在乳化油和水的配比階段,要控制乳化油和水的比例,有乳化液的濃度指標(biāo);在混合乳化階段,要控制乳化液的油滴分散程度,有乳化液的油滴粒度及數(shù)量百分比指標(biāo);在乳化液的存儲階段要控制污染物的進(jìn)入;在使用維護(hù)階段要控制乳化液的清潔度,有清潔度指標(biāo)。
圖5 高壓過濾器流體仿真圖
所以對乳化液的控制有以下要求,即及時(shí)適量自動補(bǔ)液 (數(shù)量損失補(bǔ)償);保證配制質(zhì)量 (配比濃度、混合粒度);準(zhǔn)確濃度檢測 (準(zhǔn)確,穩(wěn)定)。乳化液自動配比與濃度監(jiān)測工作原理圖見圖6。
圖6 系統(tǒng)自動配比與濃度檢測工作原理圖
由圖6可見,通過進(jìn)水帶動吸油齒輪泵15吸油實(shí)現(xiàn)乳化液的自動配制,根據(jù)濃度反饋值控制進(jìn)水電磁閥6和進(jìn)油電磁閥14,實(shí)現(xiàn)對乳化液濃度的調(diào)節(jié)。
由于采用了電磁與機(jī)械的加載方式,使得乳化液泵長時(shí)間處于空轉(zhuǎn),造成了極大的能源浪費(fèi),將變頻恒壓控制技術(shù)引入乳化液泵站的控制中勢在必行。2011年神華神東公司某礦開始進(jìn)行了綜采泵站的變頻改造工業(yè)試驗(yàn)。乳化液泵站和噴霧泵站各采用1臺變頻器驅(qū)動,通過PLC實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的過程控制及變頻PID控制,綜采泵站變頻驅(qū)動工作原理圖如圖7所示。
經(jīng)過2年的工業(yè)應(yīng)用,充分地顯示了變頻驅(qū)動技術(shù)采用的優(yōu)越性,相比傳統(tǒng)的驅(qū)動方式,其擁有壓力控制性能好、降噪、節(jié)能、對機(jī)械組件沖擊小及維護(hù)成本低的優(yōu)點(diǎn)。
圖7 綜采泵站變頻驅(qū)動工作原理圖
目前,綜采工作面大流量泵站及系統(tǒng)中的綜采工作面大流量泵站、泵站控制裝置、礦水過濾站、高壓過濾站、乳化液自動配比與濃度檢測裝置五大部分已成為神華礦區(qū)的大采高工作面的標(biāo)準(zhǔn)配置,得到了廣泛的應(yīng)用,取得了巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。泵站變頻驅(qū)動裝置還處于推廣應(yīng)用階段,將來勢必會推動神華礦區(qū)綜采設(shè)備的又一次升級換代。
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