李 凱 張曉升 李玉貴 曾慶華 咸士玉
(長治清華機械廠技術中心,山西省長治市,046012)
礦用避難硐室主要用于礦工受困于井下發(fā)生瓦斯 (煤塵)爆炸、冒頂塌方、火災阻隔、沖擊地壓等災害事故時的緊急避險。其對外能夠抵抗爆炸沖擊,抵御高溫煙氣,隔絕有毒有害氣體;對內能夠提供氧氣、食品、飲用水,去除有毒有害氣體、降溫除濕,為避險人員提供基本生存條件,并為災變后的救援創(chuàng)造條件、贏得時間。
壓縮空氣供給系統(tǒng)是避難硐室的重要組成部分,可在礦井壓風損壞時為氣幕噴淋系統(tǒng)提供氣源,同時為無源蓄冰空調系統(tǒng)提供動力氣源,保障避難硐室各職能模塊的正常工作。本文針對國內現已成熟的部分避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)進行研究分析可知,目前礦用避難硐室中各職能模塊所需壓縮空氣瓶基本為分散布置,且均為低壓匯流供氣方式,其原理如圖1所示,壓縮空氣經空氣減壓器減壓后匯流,通過不銹鋼供氣管路輸送至避難硐室各職能模塊。但目前應用的避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)由于低壓匯流方式所用減壓器數量較多,成本較高,降低了產品市場競爭力;壓縮空氣瓶分散布置降低了硐室空間利用率,且避險人員進入硐室后操作較為繁瑣;若有壓縮空氣瓶發(fā)生意外泄漏,則該空氣瓶組所有氣瓶都無法繼續(xù)使用,導致硐室內資源的浪費。因此本文針對目前避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)的弊端進行優(yōu)化設計。
圖1 壓縮空氣低壓匯流原理圖
所設計的新型避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)如圖2所示,該壓縮空氣供給系統(tǒng)采用空氣高壓匯流方式替代現有的低壓匯流供氣方式,將避難硐室中所有壓縮空氣瓶集中布置,壓縮空氣高壓匯流至氣站末端,經減壓器減壓后由壓縮空氣站兩端分別輸送至氣幕噴淋系統(tǒng)和蓄冰空調系統(tǒng),實際使用過程中將減壓器出口壓力調節(jié)至1.2MPa,由于氣幕噴淋系統(tǒng)工作壓力約為0.4MPa,因此需要增加一個二級減壓器,而蓄冰空調系統(tǒng)可直接使用氣站輸出氣體作為動力氣源。
圖2 壓縮空氣供給系統(tǒng)原理圖
設計選用符合GB5099標準的壓力為15MPa、體積為80L鋼瓶貯存壓縮空氣,鋼瓶實際充裝壓力為12MPa,根據氣體能量守恒定律,則單個壓縮空氣瓶的釋放空氣量:
式中:P1——壓縮空氣充裝壓力,MPa;
V1——鋼瓶容積,L;
P2——大氣壓力,MPa;
V2——壓縮空氣釋放量,L。
依據式 (1)可得單個壓縮空氣瓶釋放空氣量V2=9600L。
假設一避難硐室額定避險人數為60人,避險人員分為6組從避難硐室兩側進入,每組10人。每組人員從開啟防護密閉門開始計算,直至10人全部進入過渡室后關閉防護密閉門為止,此過程中氣幕開啟時間按1.5min計算,則6組人員全部進入硐室后,氣幕工作總時間為9min。實測氣幕裝置在0.4MPa工作壓力下,9min內的總耗氣量約為500L,則氣幕裝置需1瓶壓縮空氣為15MPa、80L的鋼瓶。
噴淋裝置單個噴頭實測耗氣量約為105L/min,噴淋裝置共24個噴頭,總耗氣量為2520L/min。每組避險人員噴淋時間按2min計算,6組避險人員噴淋總時間為12min,則噴淋裝置總耗氣量Q噴淋=30240L。取避難硐室安全系數為1.2,則噴淋裝置共需壓縮空氣瓶數量為:
蓄冰空調系統(tǒng)空氣凈化循環(huán)處理機的氣動馬達在供氣壓力為1.2MPa時的實測耗氣量為25L/min,則額定避險時間96h內總耗氣量Q蓄冰=144000L。
60人避難硐室實際配備2套蓄冰空調系統(tǒng),則共需壓縮空氣瓶數量為:
經計算N噴淋=4瓶,N蓄冰=30瓶。
綜上所述,本文設計共選取35瓶壓縮空氣為15MPa、80L鋼瓶,可滿足避難硐室壓縮空氣供給需求。
設計的壓縮空氣供給系統(tǒng)采用無縫鋼管代替常規(guī)不銹鋼管作為供氣管路,根據流體力學相關知識,氣體管路中的管道直徑與其通過的流量、工作壓力、管道長度和壓力損失等因素有關,可根據以下公式計算管道內徑:
式中:d——管道內徑,m;
P1——工作壓力,Pa;
△p——壓力損失,一般不超過0.01Pa;
L——管道的名義長度,m;
V——流量,m3/s。
由前述可知,壓縮空氣供給系統(tǒng)工作壓力P1=1.2MPa,△p=0.01MPa,該60人避難硐室壓縮空氣站與氣幕噴淋系統(tǒng)之間管路長度L1=8 m,氣幕噴淋系統(tǒng)總耗氣量V1=2575L/min,即0.043m3/s。計算可得供氣主管路內徑d1≈20 mm。
該60人避難硐室壓縮空氣站與蓄冰空調系統(tǒng)之間管路長度L2=12m,蓄冰空調系統(tǒng)空氣凈化循環(huán)處理機的實測耗氣量V2=25L/min,即0.0004m3/s。計算可得供氣主管路內徑d2≈4 mm。
上述計算結果中,兩種供氣管路直徑差別較大,由于蓄冰空調系統(tǒng)耗氣量為額定值,根據流體力學相關知識,若氣源選擇較大管路內徑,并不會增加蓄冰空調系統(tǒng)壓縮空氣耗氣量,且減小了壓縮空氣流動阻力,易于保障蓄冰空調系統(tǒng)工作壓力。因此壓縮空氣管路設計選用?25mm×2.5mm (外徑×壁厚)無縫鋼管,內徑為20mm,其截面積遠大于2個內徑為4mm管路的截面積,完全滿足2套蓄冰空調系統(tǒng)供氣需求。
由材料力學相關知識,管道承受均勻內壓,其內壁正應力計算為:
式中:σ——管道內應力,MPa;
p——管道承壓,MPa;
D——管道外徑,mm;
d——管道內徑,mm。
?25mm×2.5mm無縫鋼管承受1.2MPa壓力時,依據式 (5)得σ=4.8MPa。
查詢相關資料可知,壁厚小于16mm的無縫鋼管屈服極限σs=205MPa,因σ<σs,選擇的無縫鋼管可滿足避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)壓力要求。
依據上述技術設計進行避難硐室安裝,安裝完畢后進行系統(tǒng)功能試驗。
(1)將供氣管路各接口處用記號筆分別編號(1#~16#),打開一個壓縮空氣瓶瓶閥和與之對應的匯流排角座閥,關閉氣幕噴淋裝置控制球閥和蓄冰空調系統(tǒng)空氣凈化循環(huán)處理機控制閥,將兩個減壓器輸出壓力均調節(jié)至1.8MPa,保壓30min。
(2)在各管路接口涂抹肥皂液進行滲漏檢查,記錄試驗數據。由試驗數據可知,檢查13#管路接口出現輕微泄漏,究其原因是由于安裝過程中接頭螺紋損壞,導致密封失效,而其余各管路連接處均無泄漏,產品合格率達93.8%,試驗證明該壓縮空氣供給系統(tǒng)氣密性良好。
(1)關閉礦井壓風供氣球閥,打開氣幕球閥,將管路內殘留氣體釋放;打開一個壓縮空氣瓶瓶閥和與之對應的匯流排角座閥,調節(jié)減壓器輸出壓力為0.4MPa。
(2)開啟防護密閉門,空氣幕隨之產生,氣流可覆蓋整個防護密閉門,關閉防護密閉門,空氣幕隨之消失,試驗記錄見表1。
表1 氣幕裝置測試記錄
(3)由表1可知,試驗過程中氣幕與防護密閉門聯動正常,且氣幕管噴射出的氣流可覆蓋整個門框范圍內,試驗證明該壓縮空氣供給系統(tǒng)可滿足氣幕裝置使用需求。
(1)關閉礦井壓風供氣球閥,打開噴淋球閥,將管路內殘留氣體釋放,而后關閉噴淋球閥。
(2)打開一個壓縮空氣瓶瓶閥和與之對應的匯流排角座閥,調節(jié)減壓器輸出壓力為0.4MPa,記錄此刻減壓器高壓表數值;關閉防護密閉門,打開噴淋球閥,計時2min,而后關閉噴淋球閥,記錄此刻減壓器高壓表數值。噴淋裝置流量測試記錄見表2。
表2 噴淋裝置流量測試記錄
噴淋裝置耗氣量及流量分別按式 (6)和式
(7)式計算:
式中:Pm1——氣瓶試驗前壓力,MPa;
Pm2——氣瓶試驗后壓力,MPa;
Vm——氣瓶容積,L;
Q——耗氣量,L;
q——噴淋流量,L/min;
t——試驗時間,min。
將表2中數值分別代入式 (6)和式 (7),試驗中采用符合GB5099的15MPa/80L鋼瓶貯存壓縮空氣,可得噴淋裝置耗氣量Q1=2080L,Q2=2320L;噴淋裝置流量q1=1040L/min,q2=1160 L/min。
(3)由上述計算結果可知,噴淋裝置流量q≥500L/min,試驗證明該壓縮空氣供給系統(tǒng)可滿足噴淋裝置使用需求。
(1)首先將蓄冰柜連接空調系統(tǒng),將蓄冰柜內注水至觀察窗中間位置,連接線路進行蓄冰。
(2)待蓄冰完成后,停止空調系統(tǒng),將空氣凈化循環(huán)處理機與蓄冰柜連接,開啟一個壓縮空氣瓶瓶閥,調節(jié)減壓器輸出壓力為1.2MPa,緩慢開啟空氣凈化循環(huán)處理機控制閥,并將切換閥調至 “持續(xù)處理”檔位,在空氣凈化循環(huán)處理機下出風口使用風速風溫儀進行風速和風溫測試,選取5個測試點,然后取其平均值,試驗數據記錄見表3。
表3 出風口風速風溫測試記錄
(3)將空氣凈化循環(huán)處理機切換閥調至 “快速處理”檔位,采用同樣方法測試出風口風速和風溫,試驗數據記錄見表3。
(4)由表3可知,空氣凈化循環(huán)處理機持續(xù)處理時平均風速>3.5m/s,快速處理時平均風速>11m/s,試驗證明該壓縮空氣供給系統(tǒng)可滿足蓄冰空調系統(tǒng)使用需求。
由避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)功能試驗可知,對供氣管路加壓1.8MPa壓力、持續(xù)30min耐壓試驗,管路無泄漏;氣幕噴淋系統(tǒng)可對進入硐室的避險人員進行有毒有害氣體吹掃;蓄冰空調系統(tǒng)可對硐室內空氣進行循環(huán)凈化處理,因此基本可以確定避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)設計方案切實可行。該避難硐室壓縮空氣供給系統(tǒng)中氣瓶集中布置有效提高了避難硐室空間利用率;若有氣瓶發(fā)生泄漏,則其余氣瓶仍可繼續(xù)使用,提高了避難硐室設備利用率;縮減了避險人員進入硐室后操作流程;60人避難硐室產品成本預算降低了約9%,見圖3所示。
圖3 60人避難硐室成本對比
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