雷巨光
(中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司,北京 100055)
新建有砟鐵路完成鋼軌鋪設(shè)后,必須使鋼軌的絕對(duì)位置、平順性,以及道砟的厚度、密實(shí)程度達(dá)到規(guī)范要求,通常情況下,施工方會(huì)根據(jù)要求對(duì)線路進(jìn)行兩個(gè)階段的調(diào)整搗固作業(yè),即粗搗階段和精搗階段。
新建線路調(diào)整搗固作業(yè)的實(shí)施一般由施工單位完成,但最后驗(yàn)收是鐵路局工務(wù)部門,為減少環(huán)節(jié),許多線路精搗工作則交由相應(yīng)鐵路局工務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)于精搗階段,特別是對(duì)于設(shè)計(jì)時(shí)速200 km以上有砟線路的精搗作業(yè),文獻(xiàn)[1]中已做出了明確規(guī)定,且各項(xiàng)規(guī)定要求都比較高,因此精搗需采用先進(jìn)的軌道幾何狀態(tài)測(cè)量?jī)x(俗稱軌檢小車)進(jìn)行軌道檢測(cè)[2];粗搗階段,軌道檢測(cè)的指標(biāo)要求不那么高,采用軌檢小車進(jìn)行高精度軌道檢測(cè)將造成較大浪費(fèi),加之粗搗階段鋼軌上道砟較多,客觀上也不便于使用軌檢小車。因此,粗搗階段往往采用較為傳統(tǒng)的方法進(jìn)行軌道測(cè)量檢測(cè)。
目前,粗搗階段的軌道測(cè)量主要有兩種:
(1)先在軌道上按照直線20m或50m,曲線10m或5m的間隔做標(biāo)記,并編寫大致的里程,然后采用水準(zhǔn)儀對(duì)基準(zhǔn)軌抄平,并與軌道設(shè)計(jì)高程進(jìn)行對(duì)比,得出鋼軌的起道量;使用全站儀直接測(cè)量基準(zhǔn)軌,并與設(shè)計(jì)位置進(jìn)行對(duì)比,得出鋼軌的撥道量。然后將平面數(shù)據(jù)和高程數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配,進(jìn)一步得出各標(biāo)記點(diǎn)的起撥道量。
(2)使用全站儀按照固定的間隔在線路一側(cè)進(jìn)行放樣,設(shè)置大量的參考樁,通過數(shù)據(jù)處理,得出這些參考樁至鋼軌的設(shè)計(jì)支距,將實(shí)際測(cè)量的支距與該處設(shè)計(jì)支距進(jìn)行比較,即可得出該處鋼軌的撥道量;采用水準(zhǔn)儀測(cè)量出各參考樁及鋼軌的軌面高程,結(jié)合該處鋼軌的設(shè)計(jì)軌面高,即可得出該處的起道量。
在得出各處起撥道量后,在大機(jī)搗固前,將各處的起撥道量標(biāo)注在軌枕上,由大型養(yǎng)護(hù)機(jī)械(簡(jiǎn)稱大機(jī))[3]地面引導(dǎo)人員將各標(biāo)注處的起撥道量通過對(duì)講機(jī)報(bào)送給大機(jī)操作人員,然后大機(jī)操作人員采用人工方式旋轉(zhuǎn)相應(yīng)的旋鈕,以控制大機(jī)的起撥道作業(yè)。
這種配合大機(jī)搗固的測(cè)量方法存在以下缺點(diǎn):
①起撥道量依靠人工平面測(cè)量和高程測(cè)量的方式分別獲取,增大了外業(yè)工作量,增加了技術(shù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,檢測(cè)效率方面受到了影響[4]。
②在內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理時(shí),需對(duì)平面數(shù)據(jù)和高程數(shù)據(jù)分別進(jìn)行整理,再進(jìn)一步整合匹配,不僅數(shù)據(jù)處理的工作量增大,而且在匹配過程中容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。
單軌測(cè)量系統(tǒng)由單軌測(cè)量裝置和全站儀組成,其中單軌測(cè)量裝置如圖1所示。
圖1 單軌測(cè)量裝置
該裝置有兩個(gè)特點(diǎn):
①該裝置由輪子、棱鏡以及拉桿組成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本較低,便于攜帶和使用。
②該裝置放置在鋼軌后,兩個(gè)輪子的內(nèi)側(cè)與鋼軌側(cè)面自然密貼,棱鏡中心與軌面中心的連線與軌面垂直。
基于以上特點(diǎn),通過全站儀后視線路兩邊的CPⅢ控制點(diǎn)進(jìn)行自由設(shè)站[5],然后測(cè)量該裝置上的棱鏡三維坐標(biāo),結(jié)合線路設(shè)計(jì)資料,在忽略軌距偏差的情況下,即可通過配套軟件計(jì)算出所測(cè)軌道的橫向偏差和高程偏差,即大機(jī)粗搗所需的撥道和起道量。
(1)鋼軌標(biāo)注與編號(hào)
鋼軌標(biāo)注與編號(hào)是一項(xiàng)很重要的基礎(chǔ)工作,標(biāo)注與編號(hào)不僅為后續(xù)測(cè)量指明了位置,更為大機(jī)搗固作業(yè)提供了位置和里程信息。
大機(jī)搗固作業(yè)的起道量是相對(duì)于基準(zhǔn)軌的(水平)面設(shè)定的[6],所以在作業(yè)之前,應(yīng)首先做好基準(zhǔn)軌(曲線地段以低軌為基準(zhǔn)軌)的標(biāo)注與編號(hào)。一般按照間隔10m左右進(jìn)行編號(hào),編號(hào)規(guī)則可采用“里程+序號(hào)”方式進(jìn)行,例如:測(cè)區(qū)起點(diǎn)處編號(hào)為“(0149)001”,則在起始處基準(zhǔn)軌的扣件對(duì)應(yīng)軌腰處,劃出“|”線,然后在“|”旁標(biāo)注“(0149)001”,然后按規(guī)定間隔(以每相鄰兩個(gè)軌枕間隔0.625m估算距離)往大里程方向依次按“002、003、004、005……”進(jìn)行編號(hào),分別在基準(zhǔn)軌道釘對(duì)應(yīng)軌腰處劃出“|”線,并在“|”旁,寫上編號(hào)。
(2)外業(yè)測(cè)量
采用全站儀自由設(shè)站,每測(cè)站通過線路兩側(cè)的CPⅢ控制點(diǎn)進(jìn)行后方交會(huì)設(shè)站,設(shè)站精度遵照文獻(xiàn)[1]中的相關(guān)規(guī)定。外業(yè)測(cè)量如圖2所示。
圖2 配合大機(jī)粗搗測(cè)量示意
測(cè)量時(shí),單軌測(cè)量裝置由小里程方向開始,在待測(cè)點(diǎn)處停穩(wěn)后,將測(cè)量指令及點(diǎn)號(hào)一并報(bào)告給司鏡人員,司鏡人員確認(rèn)全站儀中的點(diǎn)號(hào)與現(xiàn)場(chǎng)一致后,測(cè)量并保存,即完成一個(gè)點(diǎn)的采集工作,然后單軌測(cè)量裝置可移動(dòng)到下一個(gè)待測(cè)點(diǎn),并進(jìn)行測(cè)量,依次類推。單軌測(cè)量裝置和全站儀的距離不應(yīng)大于120m[7]。
單軌測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量的效率取決于全站儀測(cè)量的速度,與傳統(tǒng)的方法獲取粗搗數(shù)據(jù)相比,由于該系統(tǒng)在全站儀設(shè)站完成后,通過三維測(cè)量一次性獲取撥道和起道數(shù)據(jù),無需分別獲取撥道和起道數(shù)據(jù),測(cè)量步驟得到了簡(jiǎn)化,效率明顯提高。與采用軌檢小車的方法獲取粗搗數(shù)據(jù)相比較:軌檢小車除具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積大、搬運(yùn)不方便、組裝費(fèi)時(shí)的缺點(diǎn)外,在測(cè)量過程中,軌檢小車一方面需要控制全站儀進(jìn)行測(cè)量并獲取數(shù)據(jù),另一方面還需要控制其內(nèi)部傳感器進(jìn)行測(cè)量,并將數(shù)據(jù)反饋給軌檢小車配套軟件,以進(jìn)行處理[8]。而控制傳感器進(jìn)行測(cè)量,并將數(shù)據(jù)反饋和處理所需要的時(shí)間往往比全站儀單純測(cè)量數(shù)據(jù)要慢。所以,在測(cè)量人員同樣熟練的情況下,使用單軌測(cè)量系統(tǒng)在作業(yè)效率方面更有優(yōu)勢(shì)。
使用單軌測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量的精度主要受全站儀設(shè)站精度、全站儀測(cè)量精度、單棱鏡測(cè)量裝置的加工和標(biāo)定精度等因素的影響。而對(duì)于粗搗階段,一般情況下要求線路平面位置達(dá)到20 mm內(nèi)即可,而高程則有50~80 mm的預(yù)留量。因此,在全站儀設(shè)站精度、單棱鏡測(cè)量裝置的加工精度和標(biāo)定精度符合要求的情況下,單棱鏡測(cè)量系統(tǒng)能滿足粗搗的要求。
為直觀把握單棱鏡測(cè)量系統(tǒng)的精度情況,在廈深線某標(biāo)段特地開展了單棱鏡測(cè)量系統(tǒng)和靜態(tài)軌檢小車進(jìn)對(duì)比測(cè)試工作,對(duì)比測(cè)試數(shù)據(jù)如表1。
從表1中可以看出,單棱鏡測(cè)量系統(tǒng)與軌檢小車測(cè)量結(jié)果的平面偏差較差大都在3 mm以內(nèi),極個(gè)別較差超過3 mm,最大較差為3.5 mm;高程偏差較差都在2 mm以內(nèi)。
表1 單棱鏡測(cè)量系統(tǒng)與靜態(tài)軌檢小車測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比mm
粗搗階段完成后,平面偏差控制在20 mm以內(nèi)即可,高程偏差控制在80 mm左右即可。因此,上述的偏差較差均可忽略不計(jì),該裝置完全能夠滿足粗搗階段的需要。
受施工單位委托,在廈深線某標(biāo)段內(nèi)使用單軌測(cè)量系統(tǒng)配合大機(jī)粗搗工作。根據(jù)協(xié)定,本次配合大機(jī)粗搗工作次數(shù)為三次,當(dāng)次采集的數(shù)據(jù)既檢測(cè)了前次大機(jī)搗固的質(zhì)量,也作為本次大機(jī)搗固數(shù)據(jù)使用。
在所負(fù)責(zé)區(qū)段內(nèi),隨機(jī)挑選了其中2.5 km左右的線路,分析其三次采集的數(shù)據(jù),平面波形圖變化情況如圖3所示。
圖3 平面偏差分析
由圖3可以看出,經(jīng)過三次測(cè)量,兩次搗固作業(yè)后,線路平面明顯改善,平面偏差大都在30 mm以內(nèi),且平順性也得到很大改善,基本滿足粗搗要求。
三次采集數(shù)據(jù),高程波形圖變化情況如圖4所示。
圖4 高程偏差分析
由圖4可以看出,經(jīng)過三次測(cè)量,兩次搗固作業(yè)后,線路高程明顯得到提升,且高程起伏狀況較之前有明顯改善。由于該段作業(yè)范圍內(nèi)存在道砟不足的情況,所以有些地段高程未能很好的達(dá)到預(yù)期,但總的來說,線路高程也基本達(dá)到粗搗的預(yù)期和要求。
綜合上述平面波形圖和高程波形圖的分析可知,在該段作業(yè)線路內(nèi),使用單軌測(cè)量系統(tǒng)配合大機(jī)粗搗作業(yè),取得了預(yù)期效果。
采用傳統(tǒng)的方法配合大機(jī)粗搗,平面和高程需單獨(dú)測(cè)量,存在人工投入大、效率低的弊端,且數(shù)據(jù)處理工作量比較大,容易出錯(cuò),而采用單軌測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量,一次測(cè)量即同時(shí)獲得了起撥道量數(shù)據(jù)。該測(cè)量系統(tǒng)具有成本低,測(cè)量原理簡(jiǎn)單明了,可操作性強(qiáng)和方便、實(shí)用、效率高的特點(diǎn),可以在新建線路粗搗階段推廣應(yīng)用。
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