長沙翔鵝節(jié)能技術(shù)有限公司 劉海華
冷卻循環(huán)水系統(tǒng)是工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域不可或缺的一部分,廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石油、化工、電力、冶金等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計,循環(huán)水系統(tǒng)的耗能總量約占全國發(fā)電量的20%-25%,因此,開展冷卻循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能降耗技術(shù)研究具有重大的經(jīng)濟(jì)和社會意義。
目前,工業(yè)企業(yè)主要采用開式冷卻循環(huán)水系統(tǒng)。一種典型的開式冷卻循環(huán)水系統(tǒng)如圖1所示,主要由以下部分組成:進(jìn)水池→循環(huán)水泵→用水裝置→冷卻塔→進(jìn)水池。進(jìn)水池的循環(huán)水通過主循環(huán)水泵輸送到各生產(chǎn)點對換熱裝置進(jìn)行冷卻,然后利用系統(tǒng)余壓回到冷卻塔噴淋,對自身進(jìn)行冷卻,冷卻后的循環(huán)水再回到進(jìn)水池循環(huán)利用。
圖1 典型開式冷卻循環(huán)水系統(tǒng)圖
企業(yè)在裝置布局時,出于生產(chǎn)工藝、設(shè)備性能的要求或節(jié)約用地的限制,通常采用分層布置的方式,各換熱裝置的高度布置不同,其要求的冷卻循環(huán)水壓力也并不相同。為了保證各換熱裝置的用水要求,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)必須按高供水壓力進(jìn)行設(shè)計,并通過關(guān)小低位換熱裝置閥門的方式維持系統(tǒng)各換熱裝置的水力平衡,造成提供給低位換熱裝置的壓力遠(yuǎn)大于其實際需求,能源浪費在調(diào)節(jié)閥門上。
分壓式供水系統(tǒng)是以維持冷卻循環(huán)水系統(tǒng)流量不變?yōu)榍疤幔瑢Σ煌瑝毫σ蟮膿Q熱裝置進(jìn)行分壓匹配供水以達(dá)到節(jié)能目的一種方法。其具體實施步驟如下:
(1)在高位換熱裝置管道上安裝一套加壓泵系統(tǒng),單獨加壓以保證其用水流量和高壓力的要求;
(2)根據(jù)低位換熱裝置壓力要求更換循環(huán)水泵,降低系統(tǒng)主供水壓力,減少循環(huán)水泵電耗;
(3)開啟低位換熱裝置的閥門,保證低位換熱器流量不變。(如圖2所示)
圖2 分壓式供水冷卻循環(huán)水系統(tǒng)圖
分壓式供水系統(tǒng)相對與常規(guī)循環(huán)水系統(tǒng)不但有節(jié)能上的優(yōu)勢,其對循環(huán)水系統(tǒng)流量分配也更靈活。
(1)一套定型的換熱裝置,影響其換熱效果的變量主要為換熱裝置的流量,分布式供水系統(tǒng)并不改變換熱裝置本身性能,其分配給各換熱裝置的流量也沒有發(fā)生變化,故改造后各換熱裝置的冷卻效果不會發(fā)生變化;
(2)分壓式供水系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的要求,增大冷卻效果不佳的換熱裝置的流量,以改善其冷卻效果;
(3)分壓式供水降低了冷卻循環(huán)水系統(tǒng)主供水壓力,有利于管網(wǎng)的運(yùn)行安全。
分壓式供水的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)雖然增加了加壓泵的電耗,但冷卻循環(huán)水系統(tǒng)主供水壓力的降低能夠節(jié)約更大的電量。其能耗分析對比情況如圖3所示。
圖3 分壓式供水系統(tǒng)能耗對比圖
圖3中的標(biāo)識說明如下:
(1)A為原循環(huán)水泵的工況點:流量QA、揚(yáng)程HA;
(2)B為分壓式供水的循環(huán)泵的工況點:流量QA、揚(yáng)程HB;
(3)C為分壓式供水的加壓泵的工況點:流量QC、揚(yáng)程HA-HB;
(4)圖3中面積0→QA→A→HA→0為原系統(tǒng)循環(huán)水泵運(yùn)行時的能耗;面積0→QA→B→HB→0為分壓式供水后系統(tǒng)循環(huán)水泵運(yùn)行時的能耗;面積HB→QC→C→HA→HB為分壓式供水增加的加壓泵運(yùn)行時的能耗。原系統(tǒng)與分壓式供水系統(tǒng)的面積差QC→B→A→C→QC即為節(jié)約的系統(tǒng)能耗。
(5)由圖3中可知,高、低位換熱裝置壓力要求差別越大(即HA-HB越大)、高位換熱裝置流量要求越少(即QC越?。?jié)能空間越明顯。
“晉煤中能化工”冷卻循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行2臺KQSN800-M9/952循環(huán)水泵,實測運(yùn)行功率為2×1050kW,系統(tǒng)供水壓力為0.5MPa,技改后在煤氣化冷卻的高位換熱裝置處增加一臺加壓泵350S26,實測運(yùn)行功率為138kW,并更換循環(huán)水泵GS800-19/6,實測運(yùn)行電耗為2×750 kW,系統(tǒng)供水壓力降低到0.35MPa,煤氣化裝置的冷卻溫度下降了2℃。經(jīng)計算,每小時節(jié)電量為:(2×1050-2×750-138=)462 kW ,節(jié)電率為:[462/(2×1050)=]22%。
按每年運(yùn)行8000h計算,每年可以節(jié)約電量:(462×8000=)3696000 kWh。
“江泉管業(yè)制氧廠”冷卻循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行2臺500S59A循環(huán)水泵,實測運(yùn)行功率為2×403.5kW,系統(tǒng)供水壓力為0.45MPa,技改后在終冷塔冷卻的高位換熱裝置處增加一臺加壓泵300S12,實測運(yùn)行功率為34.6kW,并更換循環(huán)水泵500S35,實測運(yùn)行電耗為2×243.6kW,系統(tǒng)供水壓力降低到0.32MPa,終冷塔裝置的冷卻溫度下降了4℃。經(jīng)計算,每小時節(jié)電量為:(2×403.5-2×243.6-34.6=)285.2 kW ,節(jié)電率為:[285.2/(2×403.5)=]35.3%。
按每年運(yùn)行8000小時計算,每年可以節(jié)約電量:(285.2×8000=)2281600 kWh 。
采用分壓式供水方式對循環(huán)水系統(tǒng)不同高度換熱裝置進(jìn)行按需分配,不但可以達(dá)到可觀的節(jié)能效果,而且可以改善高位換熱器的換熱效果,值得類似裝置節(jié)能改造時參考與借鑒。