曹 杰,李 方
(延長石油集團興化化工有限公司,陜西 咸陽 713100)
延長石油集團興化化工公司是以煤為原料的化工企業(yè),于2011年1月正式投產(chǎn)以來,已經(jīng)歷2年多的運行。有30萬t/a合成氨裝置一套,30萬t/a甲醇裝置一套,30萬t/a純堿和氯化銨生產(chǎn)裝置,制堿裝置采用聯(lián)堿工藝。
純堿生產(chǎn)中,碳酸氫鈉會在碳化塔內(nèi)壁結(jié)疤,一般生產(chǎn)2~3天后,就需停止制堿用氨鹽水清洗。碳化塔在作業(yè)期結(jié)束后進塔AⅡ母液從塔頂上部進入碳化塔,清洗氣經(jīng)過壓縮機壓縮從碳化塔底部進入形成湍流改變流體流動狀態(tài),從而達到預(yù)碳化和清洗效果。
我公司采用索爾維式笠帽異徑碳化塔,用98.5%以上的濃氣進行碳化制堿。碳化塔清洗氣采用壓縮空氣。因為原始開車,系統(tǒng)運行尚不平穩(wěn),設(shè)備頻繁檢修。尤其是煅燒爐經(jīng)歷幾次檢修,不可避免的造成了系統(tǒng)波動,塔內(nèi)液面上下波動頻繁因而導(dǎo)致了部分塔內(nèi)FeS膜被氧化、脫落。
我公司CO2原料自合成氨系統(tǒng)來,含量85%以上的濃氣,經(jīng)脫碳氣緩沖罐后進入脫碳氣壓縮機加壓至0.3~0.35MPa(表壓),經(jīng)冷卻器冷卻,分離器分離后,送入制堿塔。脫碳氣壓縮機采用電機驅(qū)動離心式壓縮機,電機額定功率:1 250kW。
結(jié)晶工序共有兩條加鹽線:粗鹽線和精制鹽(即細鹽)線。包含6條皮帶,4個刮板。
裝置在運行中發(fā)現(xiàn)純堿產(chǎn)品質(zhì)量波動嚴重,色堿及不溶物超標次品不時出現(xiàn)。經(jīng)成品分析發(fā)現(xiàn),純堿Fe含量嚴重超標,檢查發(fā)現(xiàn)天氣原因?qū)е略}受潮,為原鹽輸送系統(tǒng)設(shè)備腐蝕提供了條件,更為嚴重的是經(jīng)常造成鹽倉結(jié)塊下料不暢,鹽析加鹽不能連續(xù),影響生產(chǎn)。加之,刮板運輸過程中,環(huán)形鏈牽引刮板框的時候刮板方框經(jīng)常與四周的矩形料槽摩擦,造成刮板磨損嚴重。而且無論是斗提機還是埋刮板輸送機使用時功率消耗高。
我公司空分車間兩套43 000Nm3/h空分設(shè)備,除滿足合成氨正常生產(chǎn)以外仍有10 000~15 000Nm3/h氮氣放空。合成氨空分塔頂?shù)牡獨鈮毫s為0.397MPa左右、溫度22℃,氮氣中O2≤10ppm、Ar≤80ppm。將合成氨系統(tǒng)的副產(chǎn)的N2引入碳化塔的清洗之中,一方面停開清洗氣壓縮機組大幅度的節(jié)省了蒸汽用量,又降低了噪音污染,改善了操作環(huán)境。另一方面高濃度氮氣保證了清洗效果,降低了洗塔頻率,避免碳化塔內(nèi)壁保護膜被緩慢氧化。
脫碳氣壓縮機的動力消耗在整個聯(lián)堿生產(chǎn)中的所占比重甚大,因此若將合成氨裝置低溫甲醇洗CO2尾氣壓力提高至符合碳化制堿塔要求,便可停開脫碳氣壓縮機直接采用濃氣進塔的方式進行聯(lián)堿生產(chǎn)。
聯(lián)堿生產(chǎn)所用CO2來自二氧化碳解吸塔,解吸塔頂壓力可達0.35MPa。停開1 250kW的壓縮機,采用CO2直接進塔進行碳化反應(yīng)。操作壓力足以滿足聯(lián)堿碳化生產(chǎn)需要。由于氣化工序本身就是一個連續(xù)穩(wěn)定的化工生產(chǎn)單元,又為聯(lián)堿生產(chǎn)CO2氣體穩(wěn)定性提供了保證,此舉極大的節(jié)約了能源,年節(jié)支約450萬元。
興化堿廠2013年初投資60萬元完成原鹽輸送皮帶工程。新增兩條原鹽輸送皮帶,代替3#水平刮板和4#L刮板。原鹽經(jīng)過6#皮帶→新增1#皮帶→新增2#皮帶→鹽析結(jié)晶器。(圖中虛線為新增加鹽皮帶。)
改造完成后從原鹽質(zhì)量上來講,解決了刮板帶鐵,成品堿發(fā)紅的問題。從設(shè)備故障率方面講原鹽輸送皮帶遠小于刮板機和斗提機。從運輸能力和能耗方面來講又可節(jié)約用電,每年可節(jié)約電費46萬元。
圖1 鹽皮帶改造示意圖
全球宏觀經(jīng)濟形勢低迷,國內(nèi)純堿產(chǎn)能嚴重過剩以及美國天然堿的進口,為國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大沖擊,形勢不容樂觀。只有通過降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,只有走集約化路線,加大技改技措,加強創(chuàng)新,才是化解當前行業(yè)危機的根本之道。
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