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變頻風(fēng)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)在鍋爐節(jié)能降耗領(lǐng)域的應(yīng)用

2014-12-06 09:29
冶金動(dòng)力 2014年8期
關(guān)鍵詞:工頻余熱風(fēng)量

袁 峰

(武鋼能源總廠熱力廠,湖北武漢 430083)

1 前言

熱力廠現(xiàn)有20多座鍋爐,鍋爐的引風(fēng)機(jī)普遍采用330~2800k W大型電動(dòng)機(jī),且全部為定速電機(jī),無論負(fù)載高低,電能消耗居高不下,造成了能源的極大浪費(fèi),以引風(fēng)機(jī)電機(jī)最大的燒結(jié)電站為例:燒結(jié)電站3臺(tái)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)目前采用擋板調(diào)節(jié)方式,配用電動(dòng)機(jī)為2800k W,在鍋爐運(yùn)行中,電功率基本不變,僅依靠引風(fēng)機(jī)的擋板開度調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)量,即通過爐膛壓力信號(hào)依靠D C S對(duì)擋板進(jìn)行調(diào)節(jié)來達(dá)到生產(chǎn)所需風(fēng)量及壓力,該風(fēng)機(jī)電機(jī)功率高達(dá)2800k W,每年電費(fèi)消耗很大。

2 問題的提出

鍋爐進(jìn)風(fēng)量的傳統(tǒng)調(diào)節(jié)方式是調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)擋板,即僅僅改變引風(fēng)通道的流通阻力,而驅(qū)動(dòng)源的輸出功率并沒有改變,節(jié)流損失相當(dāng)大,浪費(fèi)了大量電能。致使耗電率高,發(fā)電成本不易降低。同時(shí),電機(jī)啟動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生5~7倍的沖擊電流,對(duì)電機(jī)構(gòu)成損害。風(fēng)機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)化水平低,不能及時(shí)調(diào)節(jié),運(yùn)行效率低。為此,我們采用變頻調(diào)節(jié)方式對(duì)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行改造,利用改變電機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)鍋爐進(jìn)風(fēng)量的運(yùn)行方式,以減少溢流和節(jié)流損失,提高系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

此次變頻節(jié)能改造擬對(duì)上述3臺(tái)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行初步改造,計(jì)劃改造設(shè)備參數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:

(1)電機(jī)額定數(shù)據(jù):

型號(hào):Y R k k 800-6

額定功率:2800k W

額定電壓:10k V

額定電流:195A

額定轉(zhuǎn)速:980r/m i n

功率因數(shù):0.80

(2)負(fù)載額定數(shù)據(jù):

型號(hào):2700D IB B 80

額定流量:58萬m3/h

全壓:4750P a

軸功率:2580k W

(3)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù):

閥門開度:55%

運(yùn)行電流:172A啟動(dòng)方式:水阻啟動(dòng)年運(yùn)行時(shí)間:8000h運(yùn)行靠擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量風(fēng)壓。此風(fēng)機(jī)主要是輸送熱蒸汽用。

3.1 采用變頻調(diào)速的優(yōu)點(diǎn)

3.1.1 風(fēng)機(jī)啟停頻繁,軸承容易彎曲變形的故障現(xiàn)象

由于燒結(jié)環(huán)冷機(jī)工況不穩(wěn)定,造成引風(fēng)機(jī)啟停頻繁,沒有盤車裝置風(fēng)機(jī)軸承在靜止?fàn)顟B(tài)下容易產(chǎn)生彎曲變形。對(duì)此采用變頻器裝置,利用變頻器的變速功能,在環(huán)冷機(jī)停止工作時(shí),可對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行低速盤車避免軸承彎曲,大大減少此類故障的發(fā)生。

3.1.2 采用變頻啟動(dòng),棄用水阻啟動(dòng),可以確保職工人身安全

3臺(tái)引風(fēng)機(jī)原采用水阻啟動(dòng),而水阻屬于20世紀(jì)70年代左右的產(chǎn)物,安全上存在很大隱患,已屬于漸被淘汰的產(chǎn)品。燒結(jié)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)水阻同樣在設(shè)計(jì)上也存在缺陷,4燒、5燒引風(fēng)機(jī)的水電阻曾于2008年、2011年兩次發(fā)生爆炸故障,險(xiǎn)些造成人身事故,淘汰水電阻后,運(yùn)行人員的人身安全得到可靠保障。

3.1.3 提高網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)

原電機(jī)直接由工頻驅(qū)動(dòng)時(shí),滿載時(shí)功率因數(shù)為0.8~0.9,實(shí)際運(yùn)行功率因數(shù)遠(yuǎn)低于額定值。采用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)后,電源側(cè)的功率因數(shù)可提高到0.95以上,大大的減少無功功率的吸收,進(jìn)一步節(jié)約上游設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用。

3.1.4 降低設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用

采用變頻調(diào)節(jié)后,通過調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)節(jié)能;轉(zhuǎn)速降低,主設(shè)備及相應(yīng)輔助設(shè)備如軸承等磨損較前減輕,維護(hù)周期、設(shè)備運(yùn)行壽命延長(zhǎng);變頻改造后風(fēng)門開度可達(dá)100%,運(yùn)行中不承受壓力,可顯著減少風(fēng)門的維護(hù)量。在使用變頻器過程中,只需定期對(duì)變頻器進(jìn)行除灰清潔維護(hù),不用停機(jī),保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。從實(shí)際改造情況看,采用變頻調(diào)速后,運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用大大降低。

3.1.5 軟啟軟停功能

采用高壓變頻改造后,電機(jī)實(shí)現(xiàn)軟啟軟停,啟動(dòng)電流不超過電機(jī)額定電流的1.2倍,對(duì)電網(wǎng)無任何沖擊,電機(jī)使用壽命延長(zhǎng)。在整個(gè)運(yùn)行范圍內(nèi),電機(jī)可保證運(yùn)行平穩(wěn),損耗減小,溫升正常,無任何附加的異常振動(dòng)和噪音。

3.1.6 保護(hù)功能增加,提高電氣運(yùn)行的可靠性

與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升等多項(xiàng)保護(hù)功能,提高了電機(jī)運(yùn)行的可靠性。

3.1.7 便于實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化

變頻改造后便于實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)自動(dòng)化。風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)量經(jīng)常需要根據(jù)工藝的要求變化,在過去用擋板調(diào)節(jié)時(shí),存在執(zhí)行機(jī)構(gòu)的開度與流量的關(guān)系曲線的線性問題。往往由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的磨損量過大,閥門特性發(fā)生變化,出現(xiàn)非線性問題,致使調(diào)節(jié)過程失誤,自動(dòng)控制系統(tǒng)無法正常工作。而變頻調(diào)速始終保持在線性高精度0.1~0.01H z的范圍內(nèi)工作,為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)化創(chuàng)造了優(yōu)越條件。

3.1.8 增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性

智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)適應(yīng)電網(wǎng)電壓波動(dòng)能力強(qiáng),電壓工作范圍寬,電網(wǎng)電壓在-35%~+15%之間波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)均可正常運(yùn)行。

4 變頻調(diào)速方案的節(jié)能估算

燒結(jié)余熱鍋爐風(fēng)機(jī)高壓變頻改造節(jié)能分析節(jié)能分析:

設(shè)備名稱:燒結(jié)余熱鍋爐 1#、4#、5#引風(fēng)機(jī)電機(jī)

工頻運(yùn)行功率(平均):2383k W

變頻后運(yùn)行功率(平均):2050k W

節(jié)電率:14%

每小時(shí)節(jié)約電量:333k W

5 方案確定

采用手動(dòng)一拖一旁路方式改造電氣原理如圖1。

圖1 改造電氣原理示意圖

系統(tǒng)母線電源經(jīng)變頻裝置刀閘K 1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)刀閘K 2送至電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)母線電源還可經(jīng)刀閘K 2切換至工頻側(cè)直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī)。變頻裝置故障保護(hù)由變頻器故障節(jié)點(diǎn)與用戶開關(guān)連鎖,一旦變頻故障即可馬上斷開輸入側(cè)高壓開關(guān)及刀閘K 1,將變頻裝置隔離,切換刀閘K 2至工頻側(cè),合高壓開關(guān)工頻起動(dòng)電機(jī)運(yùn)行。刀閘K 1、K 2之間具有閉鎖和防止誤操作功能。

2800k W風(fēng)機(jī)系統(tǒng)原有軟啟動(dòng)系統(tǒng)保留在工頻旁路回路中,以保證工頻旁路時(shí)可以成功軟啟動(dòng)。

燒結(jié)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)變頻器運(yùn)行數(shù)據(jù):

燒結(jié)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)(3臺(tái)):2800k W/10k V

系統(tǒng)配置型號(hào):T t n v e r t-A 4 H 3500/03 Y,Ⅰout=200A

系統(tǒng)旁路及啟動(dòng)方式:一拖一手動(dòng)旁路

單元配置:T I N V U-210/17 B 1

系統(tǒng)尺寸及重量:6010×1200×2550(長(zhǎng)×寬×高),8220k g

6 改造后燒結(jié)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速裝置試運(yùn)行情況

2012年11月8日,燒結(jié)電站3臺(tái)余熱鍋爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻改造全部完成,通過采用變頻啟動(dòng),解決了風(fēng)機(jī)沒有盤車裝置的弊端,減少了風(fēng)機(jī)震動(dòng)的頻率及停爐的次數(shù)。同時(shí)又解決了水阻啟動(dòng)在工藝上存在的缺陷,使維護(hù)量大幅減少。目前變頻器運(yùn)行穩(wěn)定。

7 改造后的節(jié)能檢驗(yàn)

7.1 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

經(jīng)實(shí)測(cè),現(xiàn)在余熱爐產(chǎn)汽量和改造前產(chǎn)汽量一樣的情況下,風(fēng)機(jī)每小時(shí)耗電量要比原來減少200k W·h,3臺(tái)引風(fēng)機(jī)每天節(jié)約成本:200×0.5×24×3=7200元每年節(jié)約成本:

7200元×200日=140萬元

即3臺(tái)引風(fēng)機(jī)每年可節(jié)約電費(fèi)140萬元。

7.2 社會(huì)效益

由于變頻器的安全性遠(yuǎn)高于水電阻啟動(dòng)方式,因此,本次改造不僅確保了職工的人身安全,也大大提高了引風(fēng)機(jī)的工作可靠性(每年可增加30個(gè)工作日)。

8結(jié)論

變頻風(fēng)量調(diào)節(jié)技術(shù)是一項(xiàng)新技術(shù),該技術(shù)通過追蹤燒結(jié)余熱鍋爐的重要參數(shù)(爐膛負(fù)壓、煙溫、汽包水位等)自動(dòng)調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速,來達(dá)到進(jìn)風(fēng)量自動(dòng)控制的效果,實(shí)現(xiàn)鍋爐引風(fēng)機(jī)安全、節(jié)能、高效運(yùn)行。

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