姜桂榮
(國華三河發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 三河 065201)
為遏制污染物排放,提高大氣質(zhì)量,據(jù)《GB13223-2011火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》規(guī)定,自2014年7月1日起,對燃煤火電鍋爐的各類煙塵排放物進行限值排放。2013年,國華電力也規(guī)定了公司現(xiàn)役燃煤機組的煙塵排放限值、氮氧化物排放限值、二氧化硫排放限值。為了滿足國家對燃煤機組煙塵排放限值的要求,需對現(xiàn)役機組開展相應(yīng)的技術(shù)改造,主要是在鍋爐后煙道增加SCR脫銷、低溫省煤器、濕式除塵器等。技術(shù)改造后,由于煙道的阻力增加,原有的引風(fēng)機和增壓風(fēng)機壓頭不足,需同時進行升級改造。采用引增合一聯(lián)合風(fēng)機(簡稱聯(lián)合風(fēng)機)的機組,與采用引風(fēng)機+增壓風(fēng)機配置的機組相比,在運行調(diào)節(jié)上更為簡單,穩(wěn)定性高,啟動方便。在系統(tǒng)管道布置中,減少了彎管接頭,降低了煙道阻力,有一定的節(jié)能空間,但是聯(lián)合風(fēng)機需要的壓力比原來更大,在異常情況下,可能超過鍋爐爐膛的瞬間壓力和電除塵器及煙道的設(shè)計壓力,易使設(shè)備損壞。機組低負荷運行時,聯(lián)合風(fēng)機運行的穩(wěn)定性變差。為此,對技術(shù)改造中的關(guān)鍵問題進行了分析,并優(yōu)化了技術(shù)改進方案。現(xiàn)以某公司采用的引增合一的技術(shù)改造方案為例,供同類機組參考。
該機組一期工程安裝2臺350MW機組。鍋爐系亞臨界、強制循環(huán)、汽包燃煤爐,該爐為單爐膛、Π型布置、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、鋼架爐,半露天布置、固態(tài)排渣。鍋爐配有3臺爐水泵,2臺運行和1臺備用。采用4臺雙進雙出鋼球磨煤機,直吹式正壓制粉系統(tǒng),2臺雙速離心式引風(fēng)機。脫硫裝置采用一爐一塔,設(shè)有煙氣旁路通道,每臺機組分別設(shè)置1臺增壓風(fēng)機。各型風(fēng)機有關(guān)參數(shù),如表1所示。
表1 各型風(fēng)機有關(guān)參數(shù)
將鍋爐引增風(fēng)機改造為聯(lián)合風(fēng)機后,提高了單臺聯(lián)合風(fēng)機的工作壓頭,最高可達10kPa以上。因此,在設(shè)計階段,應(yīng)從參數(shù)、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、設(shè)備等方面采取措施。設(shè)計時,重點是保證最大聯(lián)合風(fēng)機壓頭低于鍋爐爐膛設(shè)計瞬態(tài)壓力、低于鍋爐煙道和電除塵器的設(shè)計壓力,校核煙道系統(tǒng)及設(shè)備的強度,若煙道和電除塵器的強度不能滿足要求,必須對設(shè)備進行加固處理。選擇合適的熱控調(diào)節(jié)技術(shù),預(yù)設(shè)防爆設(shè)施,保證在極限工況下鍋爐爐膛的安全,避免設(shè)備損壞。
(1)根據(jù)《電站鍋爐爐膛防爆規(guī)程》的要求,在MFT后,聯(lián)合風(fēng)機和送風(fēng)機應(yīng)繼續(xù)運行5min,但是當(dāng)爐膛壓力超過MFT之后,因聯(lián)合風(fēng)機繼續(xù)運行,負壓可能超原設(shè)計壓力,造成鍋爐爐膛和電除塵器等設(shè)備的損傷。
(2)引增風(fēng)機合一改造后,聯(lián)合風(fēng)機壓頭明顯增大,在異常工況下,鍋爐的負壓波動也會變大,對熱控在鍋爐負壓調(diào)節(jié)、保護定值的設(shè)定等方面提出了更高的要求,還需滿足機組RB功能,保持單臺聯(lián)合風(fēng)機的穩(wěn)定運行。
引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并后,與改進前的系統(tǒng)壓力相比,壓頭有了較大增加。在機組系統(tǒng)中,鍋爐爐膛的最高壓力報警值為300Pa,最低壓力報警值為-400Pa、MFT動作的峰值為3.73kPa,MFT動作的最低值為-5.88kPa。當(dāng)鍋爐 MFT動作后,若爐膛壓力超過上限3.73kPa,延時5min聯(lián)鎖停止聯(lián)合風(fēng)機和送風(fēng)機運行,若爐膛壓力低于下限-5.88kPa,立即停止聯(lián)合風(fēng)機和送風(fēng)機運行。在熱控的實施過程中,采用原有的爐膛壓力開關(guān),測量值為三取二,再將信號送至送風(fēng)機和聯(lián)合風(fēng)機保護邏輯電路中,一旦滿足聯(lián)鎖條件,即聯(lián)鎖跳閘送風(fēng)機和聯(lián)合風(fēng)機,防止?fàn)t膛和煙道及電除塵器的變形損壞。改進后的保護邏輯電路圖,如圖1所示。
圖1 改進后新增加保護邏輯圖
引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并為引增合一的聯(lián)合風(fēng)機后,使風(fēng)機和電動機的功率增加,成為重大輔助設(shè)備之一,且對運行可靠性提出了更高要求。為此,需對聯(lián)合風(fēng)機增加運行保護,既要保護設(shè)備,又要防止誤動作。原引風(fēng)機和電動機沒有聯(lián)鎖跳閘條件,此次改造中,新增的測點分別位于引風(fēng)機推力軸承和支承軸承,共9處,報警值設(shè)為90℃,跳閘值設(shè)為110℃,并在邏輯組態(tài)中選三取二,用做引風(fēng)機保護跳閘條件。聯(lián)合風(fēng)機電動機的定子溫度保護定值溫度測點共有6處,將130℃設(shè)為報警值。
技術(shù)改造后,將脫硫跳閘信號分別送至聯(lián)合風(fēng)機保護和鍋爐保護系統(tǒng)(MFT)中,測量值同樣是三取二,做為聯(lián)合風(fēng)機跳閘和MFT的動作條件。脫硫跳閘的定義為3臺漿液循環(huán)泵全?;蛭账肟诘臒煖卮笥?5℃(測量值為三取二)。
保護電路和邏輯功能中,增加了同側(cè)聯(lián)合風(fēng)機、送風(fēng)機、空預(yù)器的跳閘聯(lián)鎖。保護電路的邏輯圖,如圖2所示。
圖2 增加保護功能的聯(lián)合風(fēng)機邏輯圖
(1)聯(lián)合風(fēng)機油泵全停,延時30s,聯(lián)跳聯(lián)合風(fēng)機。
(2)同側(cè)送風(fēng)機跳閘,聯(lián)跳聯(lián)合風(fēng)機。
(3)同側(cè)空預(yù)器跳閘,延時30s,聯(lián)跳聯(lián)合風(fēng)機。
(4)脫硫跳閘,測量值三取二后聯(lián)跳聯(lián)合風(fēng)機。
引增合一聯(lián)合風(fēng)機改造后,引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合二為一,調(diào)節(jié)對象單一,對負荷變化的響應(yīng)速度快,能夠在特殊工況下,根據(jù)鍋爐爐膛負壓的變化,調(diào)節(jié)風(fēng)機的動葉開度,使鍋爐負壓能夠穩(wěn)定在標(biāo)準范圍內(nèi),避免出現(xiàn)機組跳閘或鍋爐負壓的劇烈波動。
聯(lián)合風(fēng)機進行了出力調(diào)平控制,風(fēng)機調(diào)平以電流作為唯一參數(shù)量進行控制,以適應(yīng)風(fēng)機變負荷的特性工況。
通過分析,在聯(lián)合風(fēng)機技術(shù)改造中,實現(xiàn)了鍋爐爐膛和煙道及電除塵器防超壓控制,提高了設(shè)備安全運行的能力,解決了聯(lián)合風(fēng)機熱控改進中的關(guān)鍵技術(shù)問題。對于超低負荷聯(lián)合風(fēng)機的特性控制,提出了技術(shù)改進措施和運行方式。通過這些措施的實施,聯(lián)合風(fēng)機的耗電率明顯下降,改進前引風(fēng)機耗電率為0.72%,增壓風(fēng)機的耗電率為0.70%,改造后,聯(lián)合風(fēng)機的耗電率為1.15%,聯(lián)合風(fēng)機與改造前引風(fēng)機和增壓風(fēng)機的耗電率相比下降了0.27%,節(jié)能改造達到了預(yù)期目標(biāo)。實際運行中,系統(tǒng)熱控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和保護電路的運行正常。