沈世寧,黃麗琴,劉玉成
(1.華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司,江西瑞金 342500)
華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱瑞金電廠)裝機(jī)容量為2×350 MW,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用敞開式循環(huán)冷卻方式,單機(jī)設(shè)計(jì)循環(huán)水量363 74 m3/h,系統(tǒng)濃縮倍率設(shè)計(jì)為≤4.5 倍,凝汽器換熱管材選用TP 304不銹鋼。目前瑞金電廠實(shí)際運(yùn)行情況為雖未開啟循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的手動(dòng)排污門,但脫硫系統(tǒng)、撈渣機(jī)、煤灰系統(tǒng)用水均取自循環(huán)水的排水,因此實(shí)際上間接進(jìn)行了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了排污。
現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)加藥僅采用阻垢緩蝕劑,不具有殺菌滅藻作用,同時(shí)循環(huán)水的阻垢率波動(dòng)較大且阻垢率低。為保證循環(huán)冷卻水系統(tǒng)可以更加安全、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,采用了加阻垢緩蝕劑、加殺菌滅藻劑、加碳鋼緩蝕劑聯(lián)合處理方式,同時(shí)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行連續(xù)檢測(cè),調(diào)整優(yōu)化加藥量,并對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
華能瑞金電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用加無磷阻垢緩蝕劑、碳鋼緩蝕劑、殺菌滅藻劑、粘泥剝離劑的聯(lián)合處理方式,無磷阻垢緩蝕劑和碳鋼緩蝕劑采用計(jì)量泵連續(xù)加入方式,殺菌滅藻劑和粘泥剝離劑采用沖擊式加入方式。
1.2.1 循環(huán)水阻垢效果評(píng)價(jià)
日常對(duì)循環(huán)水阻垢效果評(píng)判較為有效的方法就是監(jiān)測(cè)循環(huán)水的阻垢率,其計(jì)算方法如1式所示:
另外,端差是反映凝汽器換熱效果的重要指標(biāo),通過端差的變化也可判斷凝汽器換熱管的表面狀態(tài)是否良好。
1.2.2 循環(huán)水緩蝕處理效果的評(píng)價(jià)
對(duì)阻垢緩蝕劑和碳鋼緩蝕劑緩蝕處理的效果,采用計(jì)算掛片腐蝕速率的方法進(jìn)行評(píng)判。
掛片腐蝕速率計(jì)算方法:
式中:Vcorr——均勻腐蝕速率,mm/a;W——試驗(yàn)前試片重量,g;W0——試驗(yàn)后試片重量,g;A——試片表面積,cm2;ρ——試片密度,g/cm3;t——試驗(yàn)時(shí)間,h;8760 ——與一年相當(dāng)?shù)男r(shí)數(shù),h/a;10—與1 cm相當(dāng)?shù)暮撩讛?shù),mm/cm。
1.2.3 循環(huán)冷卻水殺菌滅藻效果評(píng)價(jià)
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在加入殺菌滅藻劑后,依據(jù)剝離下來的藻類、粘泥及產(chǎn)生的泡沫可判斷殺菌滅藻效果;同時(shí)由于剝離物會(huì)進(jìn)入到脫硫系統(tǒng)中,理論上,這些污物可能會(huì)對(duì)脫硫吸收塔漿液的組分含量、石灰石溶解速率、SO2的測(cè)試等方面產(chǎn)生一定影響,因此可通過觀察冷卻塔塔池藻類和粘泥脫落的情況及統(tǒng)計(jì)分析脫硫效率來評(píng)價(jià)分析循環(huán)水殺菌滅藻效果。
由于瑞金電廠之前未對(duì)循環(huán)水及補(bǔ)充水的Ca進(jìn)行測(cè)試,為比較更換藥劑前后循環(huán)水阻垢處理效果,以硬度來計(jì)算循環(huán)水的阻垢率。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為換藥前后循環(huán)水阻垢率的比較,結(jié)果如下圖。
圖1 兩臺(tái)機(jī)組循環(huán)水阻垢率變化
從圖1中可看出,7月份之前循環(huán)水的阻垢率在60%~105%,而且變化幅度較大,約有30%的時(shí)間段阻垢率低于90%。而更換藥劑后,循環(huán)水阻垢率均超過95%,說明該無磷阻垢緩蝕劑具有良好的阻垢處理效果。
對(duì)無磷阻垢劑加藥前后凝汽器的端差進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖2所示。
圖2 兩臺(tái)機(jī)組凝汽器端差變化
從圖中可看出,在7月2日兩臺(tái)機(jī)組換藥前后,凝汽器端差未有明顯變化,1號(hào)機(jī)端差基本在4~6℃,2號(hào)機(jī)端差基本在6~8℃。說明兩臺(tái)機(jī)凝汽器換熱管表面狀態(tài)保持良好,端差出現(xiàn)的小幅度波動(dòng)主要受機(jī)組負(fù)荷、環(huán)境溫度等因素影響。
2013年7月8日15:00,在電廠化學(xué)人員監(jiān)督下,進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)掛片試驗(yàn),具體方案如下:地點(diǎn):循環(huán)水泵房前池;材質(zhì):TP304 不銹鋼、20 號(hào)碳鋼;規(guī)格:40×13×2 mm;數(shù)量:每個(gè)前池各掛不銹鋼和碳鋼試片2個(gè),共8 個(gè)試片;時(shí)間:此次試驗(yàn)為兩組平行試驗(yàn),其中一組4個(gè)掛片時(shí)間為168 小時(shí)(7月8日15:00-7月15日15:00),另外一組為長(zhǎng)期掛片?,F(xiàn)場(chǎng)腐蝕掛片試驗(yàn)結(jié)果如表4。
表2 現(xiàn)場(chǎng)腐蝕掛片試驗(yàn)結(jié)果
從腐蝕掛片結(jié)果可看出,兩組不銹鋼試片和碳鋼試片的腐蝕速率分別可達(dá)到《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50050)規(guī)定的小于0.005 mm/a、無點(diǎn)蝕及小于0.075 mm/a、無點(diǎn)蝕的要求。
1、2 號(hào)機(jī)組分別于7月10日和11日進(jìn)行了沖擊式殺菌滅藻處理,在兩臺(tái)機(jī)的循環(huán)水泵房前池一次性加入殺菌滅藻劑各1 t。
從殺菌滅藻處理效果來看,在加入殺菌劑后幾小時(shí),冷卻塔塔池出現(xiàn)了大量脫落的藻類及粘泥,水體變得渾濁,并出現(xiàn)少量泡沫。24小時(shí)后,由于循環(huán)水大部分已進(jìn)入脫硫系統(tǒng)及撈渣機(jī),水體外觀恢復(fù)正常。從冷卻塔立柱看,菌藻附著已明顯減少,說明殺菌滅藻劑取得了良好的殺菌滅藻處理效果。
為判斷加入殺菌滅藻劑后,是否會(huì)對(duì)脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生不利影響,對(duì)加入殺菌劑前后兩臺(tái)機(jī)的脫硫效率也進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖3。
從圖3 可看出,7月10日、11日加藥前后兩臺(tái)機(jī)的脫硫效率未有明顯變化,基本都在91%~96%,出現(xiàn)的小幅度波動(dòng)主要受機(jī)組負(fù)荷及環(huán)境溫度等因素影響。這說明在加入殺菌滅藻劑后,循環(huán)水中剝離下來的污物未影響脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
圖3 兩臺(tái)機(jī)組脫硫效率變化
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的日常分析監(jiān)督項(xiàng)目及周期的執(zhí)行如下:
每24 h 監(jiān)測(cè)一次補(bǔ)充水濁度、全堿度、總硬度、Ca2+、氯根、pH值。
每24 h監(jiān)測(cè)一次循環(huán)水濁度、酚酞堿度、全堿度、總硬度、Ca2+、氯根、pH值,并計(jì)算濃縮倍率和阻垢率。
針對(duì)水質(zhì)特點(diǎn)及運(yùn)行工藝進(jìn)行了阻垢緩蝕劑及殺菌滅藻劑的配方篩選、最佳加藥劑量、緩蝕性能測(cè)試、生物降解性評(píng)估、殺菌劑毒性測(cè)試等一系列試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,提出了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行控制方案。
循環(huán)水水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn):濃縮倍率(KCl)≤4.8 倍;堿度(JD)≤3.0 mmol/L;阻垢率≥85%。
循環(huán)水加藥量:不同濃縮倍率下不同藥劑的加藥量如表3和表4。
表3 不同濃縮倍率時(shí)無磷阻垢緩蝕劑的加入量
表4 不同濃縮倍率時(shí)碳鋼緩蝕劑的加入量
加藥頻次和用量的優(yōu)化控制。殺菌滅藻劑單機(jī)加藥量為1 050 kg/次,夏季每(3~4)周添加一次,春、秋季每(4~5)周添加一次,冬季每(4~6)周添加一次。粘泥剝離劑單機(jī)加藥量為2 100 kg/次,每(3~4)月添加一次。
依據(jù)上述運(yùn)行控制方案,循環(huán)水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果如下:循環(huán)水濃縮倍率(KCl):3.5~5.5 倍,循環(huán)水堿度(JD):1.0~3.0 mmol/L,循環(huán)水阻垢率:100%~150%,顯然循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)優(yōu)良,阻垢效率高。
1)更換水處理藥劑后均取得了良好的處理效果。殺菌滅藻處理效果明顯,且未對(duì)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生不利影響;使用無磷阻垢緩蝕劑和和碳鋼緩蝕劑后,循環(huán)水阻垢率由60%~105%提高至95%~120%,且不銹鋼和碳鋼試片腐蝕速率均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,藥劑滿足系統(tǒng)阻垢和緩蝕需求。
2)進(jìn)行殺菌處理時(shí),應(yīng)盡可能的選在脫硫系統(tǒng)和撈渣機(jī)用水量少的時(shí)間段,增加殺菌劑在冷卻水系統(tǒng)的停留時(shí)間,以便充分發(fā)揮藥劑的功效。
3)阻垢率是反映循環(huán)冷卻水系統(tǒng)結(jié)垢傾向的重要指標(biāo),當(dāng)阻垢率小于85%時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行分析,并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
4)當(dāng)循環(huán)水濁度相對(duì)偏大時(shí),水中的懸浮物質(zhì)易在凝汽器表面形成粘泥。因此,應(yīng)保證膠球系統(tǒng)的正常投運(yùn);機(jī)組檢修期間,對(duì)凝汽器換熱管進(jìn)行沖洗;大修時(shí),還應(yīng)對(duì)冷卻塔底部淤泥進(jìn)行清理。