高東偉,劉玥嵐,劉 星
(1.中國石化江漢油田分公司采油工藝研究院,湖北 武漢430035;2.中國石化江漢油田分公司涪陵工區(qū)項目部,重慶 萬州404020)
建南氣田構(gòu)造上位于四川盆地東緣的石柱復(fù)向斜中心,為保存完整的膝狀背斜構(gòu)造。建南構(gòu)造上有兩個高點,南高點位于J-15井一帶,北高點在J-3井附近。構(gòu)造軸線為北東方向,呈緩“S”型展布。氣田內(nèi)共有5套工業(yè)產(chǎn)層、4種氣藏類型,其中飛三和長二為主力氣藏,均為海相碳酸鹽巖儲層。
飛三、長二儲層氣藏品質(zhì)低,物性差,具有“低壓壓力系數(shù)(0.6~0.8)MPa/100m、低孔(孔隙度1.5% ~2.8% )、低滲(滲透率0.01×10-3μm2~2.26×10-3μm2)”的特點,屬Ⅲ類裂縫-孔隙氣層。其中,飛三段以灰?guī)r為主、長二段以云巖為主,儲層及氣體組分差異大,需采取針對性的完井工藝及措施改造工藝。
建南碳酸鹽巖儲層自勘探開發(fā)以來,先后經(jīng)歷了直井射孔完井、水平井裸眼完井和套管射孔完井三個階段,第一階段(2000年前 )主要以射孔酸化獲取產(chǎn)能;第二階段(2000年-2009年),主要以裸眼完井為主,采用膠凝酸伴氮施工,取得了一定的效果(如J-P05井獲測試產(chǎn)量21×104m3/d,目前穩(wěn)定日產(chǎn)量9.0×104m3/d);第三階段(2009年至今),向著套管射孔完井方向發(fā)展,主要是以提高酸處理能力、防止井壁失穩(wěn)為目的,根據(jù)儲層差異采用分層酸壓管柱來提高針對性。統(tǒng)計各階段完井工藝,對比分析不難發(fā)現(xiàn)以下問題:
因多種原因,目前建南在生產(chǎn)井的井身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一般 分 為:Φ244.5mm、Φ244.5mm+Φ177.8mm、Φ177.8mm+Φ139.7mm、Φ177.8mm+Φ139.7mm+Φ215mm裸眼等。且部分井身結(jié)構(gòu)不合理,不利于入井工具及管串的標準化設(shè)計,無法開展機械分段措施(見圖1)。
圖1 井身結(jié)構(gòu)示意圖
近年來對飛三、長二生產(chǎn)井進行壓力實測后,發(fā)現(xiàn)目前飛三段壓力系數(shù)為0.46~0.81,長二段壓力系數(shù)為0.35~0.58,嚴重低壓。
隨著后續(xù)開發(fā)的不斷深入,儲層壓力仍在逐年降低,雖采用泡沫氣舉、連續(xù)油管伴氮、抽汲、膜制氮氣舉等多種助排工藝,但返排效果普遍欠佳,返排日趨困難(見表1)。
表1 部分酸壓井返排數(shù)據(jù)表
長二儲層的上覆巖層壓力為97.78MPa,通過J-43井長二儲層酸壓巖樣進行三軸實驗(見表2)可以看出,長二儲層進行酸壓施工后,部分巖心抗壓強度小于其上覆巖層壓力,裸眼井酸壓改造存在井壁失穩(wěn)風(fēng)險。
表2 長二酸壓巖樣三軸實驗結(jié)果表
長二儲層巖心含有部分泥質(zhì)、瀝青質(zhì)等,巖性組分復(fù)雜,采用膠凝酸酸壓后,酸不溶物多,易與膠凝劑附著堵塞孔隙(見圖2),影響措施效果。
圖2 膠凝劑孔隙吸附物圖
針對碳酸鹽巖儲層中飛三、長二兩個主力氣層,開采過程中根據(jù)不同階段、不同儲層物性等特點,針對性地開展了以膠凝酸為基礎(chǔ)的伴氮酸壓、交替注入酸壓、閉合酸壓、前置酸壓、暫堵多級注入酸壓等全程伴氮酸壓工藝,并針對措施井的不同完井方式、井身結(jié)構(gòu),采用相適應(yīng)的措施管柱及措施工藝。
2.1.1 適用于套管完井的分層酸壓技術(shù)
J-36井為套管完井(Φ177.8mm+Φ139.7mm),在鉆進過程中飛三段發(fā)生4次漏失,總漏失量達236.63 m3,儲層污染嚴重。通過分層酸壓管柱進行分層改造,一方面針對泥漿漏失層段,解除泥漿污染、延伸儲層裂縫,另一方面提高對優(yōu)勢層段的酸處理強度;同時針對儲層嚴重低壓(0.6MPa/100m)實際情況,選用全程伴氮酸壓工藝,以提高排液效果;選擇Φ88.9mm+Φ73mm油管組合,降低施工摩阻。酸壓后截至目前,該井日產(chǎn)氣量為2.81×104m3/d,累計產(chǎn)氣量1 029.65×104m3/d,累計產(chǎn)水529.97m3,酸壓施工曲線(見圖3)。
2.1.2 適用于裸眼完井的暫堵多級交替注入轉(zhuǎn)向酸壓技術(shù)
J-35井因3 765.59m~3 814.29m(飛三段 )共漏失鉆井液1 152.32m3,被迫采用裸眼完井;同時裸眼段層間差異大、儲層非均質(zhì)性嚴重。在無法進行機械分段的前提下,采用暫堵多級注入轉(zhuǎn)向酸壓工藝:
1)降低酸液大量進入漏失層,以提高酸液對裸眼段(481.23m)的整體改造效果;
2)通過前置液氮+全程伴氮的工藝,提高伴氮比,增加地層能量,促進返排,并降低殘液對儲層的二次傷害。
酸壓生產(chǎn)截至目前,J-35井日產(chǎn)氣量為7.0×104m3/d,累計產(chǎn)氣量 4 144.55×104m3,累計產(chǎn)水153.503 m3,施工曲線(見圖4)。
針對低壓氣井的伴氮施工技術(shù),對液氮用量展開室內(nèi)研究,以確定合理的伴氮量。室內(nèi)模擬顯示,井深跟液氮伴注比、氮氣伴注排量的關(guān)系成正比(見圖5);壓力梯度跟液氮伴注比成正比,與氮氣伴注排量成反比(見圖6)。
圖5 井深對伴注比、伴注排量的影響
圖6 壓力梯度對伴注比,伴注排量的影響
通過室內(nèi)計算,JP-7井的伴氮比為12.8%;考慮現(xiàn)場不能通過增加液氮車組來提高伴氮比,可通過前置液氮技術(shù)達到提高伴氮比的目的。酸壓結(jié)束后,放噴排液自噴階段返排率為34%,點火10天內(nèi)返排率達80%,與第一次施工相比(見表1),其返排率明顯提高、措施效果顯著。
長二儲層本身物性較差,然而地層酸壓后巖石結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變,在上覆巖層壓力和儲層圍壓下極易垮塌,埋藏水平段;考慮到裸眼完井方式不利于井身穩(wěn)定,只能采取套管完井以解決井壁失穩(wěn)風(fēng)險。
室內(nèi)采用激光粒度儀對長二巖心與鹽酸、膠凝酸及清潔酸反應(yīng)后的酸不溶物粒徑進行分析,計算機自動采集數(shù)據(jù)并繪圖(見圖7,8,9)。
圖7 鹽酸溶蝕后的不溶物粒徑分布圖
圖8 膠凝酸溶蝕后不溶物粒徑分析圖
圖9 清潔酸溶蝕后不溶物粒徑分析圖
從圖7~9看出,鹽酸溶蝕后的殘渣顆粒的粒徑分布約為0.2μm~100μm;膠凝酸溶蝕巖石后的殘渣粒徑分布較為不均勻,粒徑分布范圍為0.5μm~3 000μm,其中,約有40%的殘渣粒徑分布大于100μm,約10% 的殘渣粒徑分布超過1mm,最大顆粒的粒徑約為3mm,這是可能由于膠凝酸中的聚合物導(dǎo)致粘土礦物顆粒纏繞聚并;清潔酸溶蝕巖石后的殘渣粒徑分布在5μm~100μm之間的比例約為90%,僅有10%的殘渣粒徑大于100μm。
試驗表明,清潔酸溶蝕后與鹽酸溶蝕后酸不溶殘渣尺寸基本一致,清潔酸對酸不溶液聚集不會造成直接影響;膠凝酸對酸不溶物具有聚集作用,酸壓后殘渣更加容易傷害儲層。
1)建南飛三、長二儲層具有低孔、低滲,低自然產(chǎn)能的特點,針對碳酸鹽巖儲層不同巖性、不同完井方式等特點,應(yīng)選用針對性的酸壓工藝及配套工具,以實現(xiàn)建南氣田高效開發(fā)。
2)針對飛三儲層,應(yīng)以套管完井為主,如被迫采用裸眼完井,可以通過暫堵多級酸壓工藝以提高裸眼井段的整體改造效果。
3)酸壓過程中“前置注入+混注”液氮技術(shù)是提高低壓、低滲氣藏措施液返排率的有效手段。
4)建議進一步研究優(yōu)化酸液性能,開展膠凝酸、清潔酸體系復(fù)配和交替注入試驗。
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