供稿|栗建輝, 田亞強(qiáng) /LI Jian-hui, TIAN Ya-qiang
薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線具有超薄規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢,但由于超薄規(guī)格熱軋板卷生產(chǎn)技術(shù)難度高,國內(nèi)薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線的產(chǎn)品規(guī)格主要集中在1.6 mm以上,韓國東部制鐵公司薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線(FTSR)的產(chǎn)品規(guī)格集中在1.4 mm以上,也未實(shí)現(xiàn)超薄規(guī)格熱軋板卷的大批量穩(wěn)定生產(chǎn)。唐鋼UTSP生產(chǎn)線在原有設(shè)備、工藝基礎(chǔ)上,通過應(yīng)用對板坯溫度控制、壓下分配、軋制速度、板形控制等進(jìn)行研究,開發(fā)了薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線輥底式加熱爐蓄熱式燃燒技術(shù)與超薄規(guī)格板卷穩(wěn)定軋制等先進(jìn)技術(shù),提高了超薄規(guī)格板卷軋制穩(wěn)定性和板形質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了1.0 mm超薄規(guī)格熱軋板卷的大批量穩(wěn)定生產(chǎn),適應(yīng)了當(dāng)前市場的需求。
唐鋼1810線于2001年引進(jìn)的UTSP薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線,是國內(nèi)第一條應(yīng)用半無頭軋制工藝的熱軋帶鋼生產(chǎn)線,生產(chǎn)線的布置如圖1所示,其連鑄采用意大利DANIELI公司的FTSC連鑄機(jī),生產(chǎn)厚度65~90 mm鑄坯;加熱爐采用美國BRICMONT公司的輥底式均熱爐,爐長230.195 m;軋機(jī)采用2RM+5FM布置,粗軋機(jī)由意大利DANIELI公司設(shè)計,精軋機(jī)由日本三菱重工設(shè)計,具有動態(tài)PC和ORG功能;卷取區(qū)采用了IHI株式會社設(shè)計制造的高速飛剪、雙地下卷取機(jī)。
圖1 唐鋼1810生產(chǎn)線工藝布置圖
為滿足超薄規(guī)格熱軋帶鋼軋制的要求,提高煙氣的余熱利用率,在薄板坯連鑄連軋線輥底式加熱爐上創(chuàng)新使用了蓄熱式燃燒技術(shù)。同時,在生產(chǎn)薄規(guī)格產(chǎn)品時,工藝要求板坯出爐中心線與軋機(jī)中心線的偏差≤5 mm。為此,公司設(shè)計開發(fā)了輥底爐板坯對中裝置。
◆ 輥底式加熱爐蓄熱式燃燒技術(shù)
為了保證超薄規(guī)格穩(wěn)定軋制,采用了加熱爐蓄熱式燃燒技術(shù),主要技術(shù)如下:
1) 研制了單蓄熱同心射流技術(shù);
2) 集成創(chuàng)新了最佳的燃燒控制方式及合理的供熱負(fù)荷;
3) 創(chuàng)新研制了爐體復(fù)合澆注保溫技術(shù);
4) 加熱爐燃燒自動控制技術(shù)。
在國內(nèi),唐鋼UTSP線率先在輥底式加熱爐上采用了二級燃燒自動控制技術(shù),通過應(yīng)用蓄熱式燃燒技術(shù),加熱能力提高約100 ℃,達(dá)到1250 ℃,并且溫度控制更加精確,板坯縱向溫差小于10 ℃,為超薄規(guī)格品種的生產(chǎn)提供了良好的溫度條件。
◆ 板坯對中技術(shù)
為了適應(yīng)超薄規(guī)格生產(chǎn)對鑄坯對中精度的要求,在輥底爐末端設(shè)置了板坯自動對中裝置,控制系統(tǒng)根據(jù)板坯的規(guī)格尺寸,自動設(shè)定板坯的對中量,可以將板坯中心線與軋機(jī)中心線偏差控制在5 mm之內(nèi)。該項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用大幅減少了因鑄坯出爐跑偏造成的軋機(jī)堆鋼事故。
◆ 輥底式加熱爐特點(diǎn)
(1) 加熱溫度要求高:熱軋薄規(guī)格帶鋼的軋制對加熱質(zhì)量的要求非常高,實(shí)際生產(chǎn)過程中往往由于加熱溫度波動較大而造成軋制不穩(wěn)定、帶鋼拉窄,甚至發(fā)生堆鋼事故。
(2) 加熱時間受到限制:對于薄板坯連鑄連軋來講,雖然鑄坯入爐溫度高,但連鑄與軋機(jī)通過輥底式加熱爐剛性連接,在實(shí)際生產(chǎn)中必須合理控制緩沖時間。
(3) 特殊的軋線布置的要求:軋線采用2+5的布置,粗軋R2與精軋F(tuán)1之間距離為24.22 m,中間坯在粗、精軋之間的過程溫降比7機(jī)架連軋的過程溫降要大得多。
◆ 加熱溫度梯度制度
為了更好的滿足超薄規(guī)格軋制,適應(yīng)規(guī)格過渡、軋制節(jié)奏等工藝要求,加熱爐采用了溫度梯度控制制度。
(1) 軋制厚度≥1.8 mm時爐膛溫度控制制度見表1。
表1 軋制厚度≥1.8 mm時各段爐膛溫度 ℃
(2) 軋制厚度<1.8 mm時,爐膛各段溫度要求見表2。
表2 軋制厚度<1.8 mm時各段爐膛溫度 ℃
(3) 各規(guī)格對應(yīng)板坯在爐時間見表3。
表3 各規(guī)格對應(yīng)板坯在爐時間
薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線與常規(guī)生產(chǎn)線相比,同等條件下的道次壓下量要大得多,在軋制超薄規(guī)格帶鋼時,上游機(jī)架的道次壓下量甚至接近極限值。
◆ 壓下分配原則
結(jié)合2+5軋機(jī)布置且軋輥的軋制線高度無法在線調(diào)整的特點(diǎn),在進(jìn)行壓下分配時沒有單純按照壓下率分配型或軋制力分配型進(jìn)行選擇,而是選擇了粗軋按壓下率、精軋按軋制力比率(RFDM)進(jìn)行分配的方案。
◆ 合理確定中間坯厚度
中間坯厚度即R2出口軋件厚度的設(shè)定合理與否,主要影響精軋機(jī)組的負(fù)荷。中間坯厚度設(shè)定過薄,傳送過程溫降過大,精軋負(fù)荷高;中間坯厚度設(shè)定過大,則精軋機(jī)組總的壓下率大,精軋負(fù)荷高。
在軋制1.0 mm超薄規(guī)格成品帶鋼時,中間坯厚度由13.47 mm調(diào)整為12 mm,并相應(yīng)調(diào)整了精軋負(fù)荷分配,精軋機(jī)整體降低壓下率2.13%,粗軋機(jī)組合計增加負(fù)荷約100 t,精軋機(jī)組合計降低軋制負(fù)荷約3000 t,調(diào)整后精軋狀態(tài)平穩(wěn)。
◆ 精軋機(jī)F1壓下率觸碰極限時的分配原則
表4為A36B、規(guī)格為1.0 mm×1250 mm的各軋機(jī)負(fù)荷分配情況。當(dāng)工藝條件(如軋制溫度等參數(shù))發(fā)生較大變化時,精軋F(tuán)1機(jī)架經(jīng)常發(fā)生壓下率觸碰壓下率極限值,此時二級將在精軋機(jī)組進(jìn)行負(fù)荷再分配,降低F1的壓下率,增加下游機(jī)組的壓下率,并因此造成下游機(jī)組尤其是F2機(jī)架負(fù)荷的大幅升高,嚴(yán)重制約超薄規(guī)格的軋制穩(wěn)定性。但由于F1機(jī)架本身的壓下率較大,如放開F1的壓下率極限值則有可能造成F1機(jī)架的咬入打滑。
表4 A36B規(guī)格為1.0 mm×1250 mm的各軋機(jī)負(fù)荷分配表
壓下分配控制技術(shù)充分利用了上游機(jī)架變形溫度高的特點(diǎn),提高了上游機(jī)架的道次壓下量,降低了下游機(jī)架負(fù)荷,滿足了精軋機(jī)板形控制的要求,避免上游機(jī)架高溫大壓下的咬入打滑,以及下游機(jī)架負(fù)荷過高引起的軋制不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
以滿足操作人員調(diào)整時間的要求及避免軋制過程產(chǎn)生過大溫降為出發(fā)點(diǎn),根據(jù)溫降模型、變形溫升模型、摩擦溫升模型等計算結(jié)果,結(jié)合產(chǎn)線布置特點(diǎn),制定了適宜的軋制速度制度。
◆ 粗軋高速穿帶
在薄規(guī)格軋制過程中,中間坯厚度達(dá)到或接近下極限,且在R2~F1之間24.22 m的距離中溫度損失大,精軋機(jī)負(fù)荷偏大,終軋溫度極難命中目標(biāo)。因此,根據(jù)不同產(chǎn)品規(guī)格,將粗軋穿帶速度適當(dāng)提高,彌補(bǔ)中間輥道距離過大造成過大溫降。如表5所示。
表5 不同規(guī)格粗軋穿帶速度的提高幅度
◆ 最大軋制速度
為保障超薄規(guī)格軋制過程的穩(wěn)定性與連鑄高拉速相匹配,為此在某些鋼種的某些規(guī)格投入了機(jī)架間冷卻,配合提高最大軋制速度,以提高軋制節(jié)奏,增加加熱爐緩沖時間。經(jīng)反復(fù)實(shí)踐驗(yàn)證的最大軋制速度設(shè)定如表6所示。
表6 不同厚度規(guī)格的最大軋制速度設(shè)定值
◆ 拋尾速度
為了提高帶鋼尾部的軋制穩(wěn)定性,減少甩尾,根據(jù)不同規(guī)格,設(shè)定了不同的拋尾速度,延長帶鋼尾部的調(diào)整反應(yīng)時間,使得帶鋼尾部軋制狀態(tài)可控,不同厚度規(guī)格的拋尾速度設(shè)定值如表7所示。
表7 不同厚度規(guī)格的拋尾速度設(shè)定值
◆ 減速控制
在薄規(guī)格軋制過程中,終軋溫度隨著軋制速度的波動而產(chǎn)生波動,當(dāng)軋機(jī)降速幅度較大時,軋制穩(wěn)定性隨之變差。因此,修正厚度<1.5mm規(guī)格降速率,使得帶鋼降速幅度減小,達(dá)到穩(wěn)定高速軋制時效果。不同厚度規(guī)格的FDTC減速率如表8所示。
◆ 燙輥制度
(1)燙輥材數(shù)量:控制在6~7塊,規(guī)格要求≥2.5 mm;
表8 不同厚度規(guī)格的FDTC減速率
(2)溫度控制:出爐溫度以粗軋出口RDT為準(zhǔn),≤1050 ℃;
(3)節(jié)奏控制:精軋首架F1拋鋼至下塊咬入時間控制在60 s以上。
◆ 規(guī)格過渡安排
以目標(biāo)厚度為1.0 mm為例,換輥后的過渡規(guī)格及軋制卷數(shù)如表9所示。
◆穩(wěn)定軋制1.0 mm時的生產(chǎn)節(jié)奏控制
在生產(chǎn)1.0 mm超薄規(guī)格時,出鋼節(jié)奏按恒定節(jié)奏控制。在軋制超薄規(guī)格帶鋼過程中,通過固化軋制節(jié)奏,使加熱爐加熱溫度、軋輥的熱凸度變化等工藝條件保持相對穩(wěn)定,形成了標(biāo)準(zhǔn)化操作制度,增加了超薄規(guī)格批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
表9 過度規(guī)格和過度卷數(shù)對應(yīng)表
為更好地發(fā)揮板形自動控制APFC功能,必須合理設(shè)定工作輥原始凸度,制定軋輥下線冷卻及磨削制度,合理利用彎輥、RTC、HRO等修正或控制策略,使APFC的設(shè)定值處于一個合理的范圍,避免出現(xiàn)APFC設(shè)定參數(shù)處于上、下極限值,提高板形自動控制的質(zhì)量,避免因板凸度、板形自動控制參數(shù)不合理而造成的軋漏、堆鋼事故。
◆ 軋輥原始凸度設(shè)定
通過大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計,依據(jù)軋機(jī)各機(jī)架的壓下率分配,重新制訂了各機(jī)架軋輥的原始凸度(見表10),達(dá)到了精軋機(jī)的比例凸度控制要求。
表10 軋輥原始凸度主要修改記錄 mm
◆ 粗軋機(jī)組軋輥溫度控制(RTC)的應(yīng)用及優(yōu)化
粗軋機(jī)處于長時間高溫軋制狀態(tài),工作輥輥溫較高,軋輥熱凸度對出口厚度為12~14 mm的中間坯影響非常大,甚至超過彎輥的控制范圍。為了補(bǔ)償軋輥熱凸度采用RTC控制,其原理見下圖2,圖3。
◆ 軋件尾部彎輥的修正
帶鋼尾部在精軋機(jī)組軋制時,受熱凸度補(bǔ)償參數(shù)不合理、彎輥平衡轉(zhuǎn)換時序不合理、操作工手動調(diào)整時間短等因素的影響,經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重雙邊浪及跑偏甩尾的現(xiàn)象。為此,在HMI上增加了尾部彎輥力手動設(shè)定自動執(zhí)行功能。
圖2 軋輥溫度控制原理
采用上述措施后,改善了軋輥氧化膜狀態(tài)及板凸度控制狀態(tài),顯著提高了軋輥的軋制噸位,在集中軋制超薄規(guī)格時起到了非常重要的作用。
基于超薄規(guī)格板形不良的特征及造成板形不良的原因,通過理論分析及現(xiàn)場試驗(yàn)制定了特殊的平整工藝制度,消除了具有超薄規(guī)格特點(diǎn)的板形缺陷,如碎浪,肋浪等。
表11 厚度≤1.2 mm產(chǎn)品平整工藝制度
◆ 針對碎浪缺陷平整工藝
工作輥噸位:集中生產(chǎn)厚度≤1.2 mm產(chǎn)品時,工作輥使用噸位≤800 t。
平整碎浪工藝:如果平整一次后,碎浪缺陷未能完全消除,使用同樣參數(shù)再次進(jìn)行平整;將碎浪消除后,進(jìn)行第二次平整消除斜浪,消除碎浪的工藝制度見表11。
速度控制:存在浪形缺陷的板卷需要在低速運(yùn)行過程中調(diào)整,速度控制在30 m/min。
◆針對肋浪缺陷平整工藝
(1) 使用負(fù)凸度軋輥控制;
(2) 軋制張力設(shè)定:入口張力不超2000 kg;出口張力控制在7000 kg以上;
(3) 軋制力設(shè)定:平整過程采用小軋制力控制,一般不大于2000 kN。
通過應(yīng)用平整板形控制技術(shù),2013年,厚度≤2.0 mm規(guī)格薄規(guī)格熱軋板卷平均成材率為98.79%,較2012年平均提高2.13%。
(1) 通過采用蓄熱式燃燒自動控制技術(shù)以及加熱溫度梯度制度,使板坯加熱能力提升100 ℃、板坯縱向溫差小于10 ℃、使溫度波動趨于平穩(wěn)過渡,滿足了超薄規(guī)格對加熱質(zhì)量的基本要求;
(2) 采用板坯對中技術(shù)后,因粗軋異常跑偏造成的堆鋼事故由應(yīng)用前的9~11次/月,下降至2~3次/月。
(3) 針對現(xiàn)場實(shí)際采用了超薄規(guī)格的壓下分配技術(shù)、速度控制技術(shù)、軋制節(jié)奏及規(guī)格過渡技術(shù),有效控制了穿帯以及軋制過程中異常跑偏堆鋼事故,使得1.0 mm超薄規(guī)格軋制穩(wěn)定性大大提升,實(shí)現(xiàn)1.0 mm超薄規(guī)格單軋程產(chǎn)量可達(dá)555 t,規(guī)格比例達(dá)到60%以上的成績。
(4) 通過合理控制軋輥原始凸度、粗軋工作輥冷卻水量、帶鋼尾部彎輥力等方法,使得超薄規(guī)格帶鋼的板凸度基本處在0~30 μm以內(nèi),而且采用針對超薄規(guī)格的后續(xù)平整技術(shù),1.0 mm成材率由93.73%提升至98.36%,升高了4.63%。
(1) 實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證明,采用蓄熱式燃燒和板坯對中技術(shù)是超薄規(guī)格穩(wěn)定軋制的先決條件。
(2) 充分利用了上游機(jī)架變形溫度高的特點(diǎn),提高了上游機(jī)架的道次壓下量,降低了下游機(jī)架負(fù)荷,可滿足精軋機(jī)板形控制的要求,降低上游機(jī)架高溫大壓下的咬入打滑風(fēng)險,以及下游機(jī)架負(fù)荷過高引起的軋制不穩(wěn)定性。
(3) 通過提高粗軋穿帶速度,減小了中間坯的前半部溫降,通過設(shè)置FDT的梯度目標(biāo)值控制,合理設(shè)定了精軋穿帶速度及軋制速度,并通過合理設(shè)定拋鋼速度,提高操作工的調(diào)整時間,可以實(shí)現(xiàn)降低甩尾的目的。
(4) 通過開發(fā)對中精度控制技術(shù)、穩(wěn)定軋制技術(shù)及超薄規(guī)格的平整技術(shù),解決了薄規(guī)格軋制穩(wěn)定性差和薄規(guī)格板形缺陷等問題,實(shí)現(xiàn)了1.0 mm超薄規(guī)格熱軋板卷的大批量穩(wěn)定軋制。
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