趙江鵬,王四一,張 晶,劉 祺
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西西安710077)
頂驅(qū)車載鉆機的主機、操控系統(tǒng)、動力泵站和冷卻系統(tǒng)集成于車載底盤上,具有事故響應(yīng)速度快、施工占地面積小等突出優(yōu)勢,近年來,在礦山地面應(yīng)急救援孔、煤層氣井、水井施工中得到較為廣泛的應(yīng)用。
空氣潛孔錘鉆進具有高效的鉆進速度,為礦山地面應(yīng)急救援孔、煤層氣井和水井等施工中重點考慮的工藝方法。在空氣潛孔錘鉆進過程中,壓縮空氣作為循環(huán)介質(zhì)攜帶孔底隨鉆頭鉆進產(chǎn)生的大量巖屑、粉塵(鉆遇地層水時,固液兩相混合成糊狀物)經(jīng)鉆桿柱與孔壁間的環(huán)狀間隙高速上返至孔口,如果任其自由噴出,則會嚴(yán)重污染鉆場環(huán)境,對現(xiàn)場施工人員身體健康構(gòu)成威脅,同時給施工作業(yè)帶來不利影響。孔口防噴裝置是實現(xiàn)孔口密封凈化并將返出的粉塵或水泥漿導(dǎo)向遠離孔口方向的關(guān)鍵裝置。
目前,國內(nèi)空氣鉆進時,由于所選用鉆機類型的差異性,孔口防噴裝置結(jié)構(gòu)存在較大的差別,對其稱呼也不統(tǒng)一。采用小型立軸式鉆機在淺孔進行空氣鉆進時,通常是由箍套在鉆柱上的橡膠密封和柔韌性護罩來阻止環(huán)空巖屑沖向鉆臺[1-2];史兵言等(2009)設(shè)計的旋轉(zhuǎn)式孔口密封導(dǎo)流裝置密封部分可隨鉆桿一起轉(zhuǎn)動以減少對橡膠密封件的磨損,該裝置設(shè)計用于密封六方主動鉆桿[3];范黎明等(2011)研制的隔板式和流線型2種空氣潛孔錘用孔口密封裝置設(shè)置了雙層橡膠密封,設(shè)計用于密封89 mm外平式鉆桿[4]。上述裝置其密封件補償量小,對于外徑變化大的斜坡鉆桿則密封性較差。魏曉東等(2010)研制的用于煤層氣欠平衡鉆井專用的低壓旋轉(zhuǎn)控制頭,主要由旋轉(zhuǎn)控制頭本體和潤滑冷卻系統(tǒng)組成,密封件采用錐形膠芯,設(shè)計用于88.9 mm斜坡鉆桿,現(xiàn)場試驗時,錐形膠芯平均壽命達 80 h[5-8];石油鉆井采用的孔口旋轉(zhuǎn)防噴器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,壓力級別高,整體高度大、質(zhì)量大,不易搬遷運輸[8]。
ZMK5530TZJ60型鉆機為一款全液壓動力頭車載鉆機,針對該鉆機空氣潛孔鉆進用低壓防噴裝置的設(shè)計,應(yīng)綜合考慮其孔口工作臺結(jié)構(gòu)、空氣潛孔錘鉆進工藝、所配套127 mm斜坡鉆桿外形特征以及裝卸操作環(huán)境條件等多方面因素。
錐形膠芯材料為丁腈橡膠和氯丁橡膠,都屬于一種超彈性材料,具有一定的流動性,受力后變形大,能充填并阻塞介質(zhì)泄漏的通道,并與密封面形成接觸壓力實現(xiàn)密封。錐形膠芯利用橡膠這種顯著特性,通過變形區(qū)的擠壓和回彈密封不同直徑的鉆桿[9]。圖1為錐形膠芯結(jié)構(gòu)示意及實物外觀圖,其變形區(qū)內(nèi)徑尺寸105 mm。
目前,防噴裝置設(shè)計有2種思路,一種是密封件固定于外殼上,鉆進時密封件不會隨著鉆桿轉(zhuǎn)動[1-2,4];另一種是鉆進時密封件隨鉆桿一起轉(zhuǎn)動,以減少兩者之間的相對轉(zhuǎn)動摩擦損傷[3,5]。前者結(jié)構(gòu)簡單,成本低,后者增加了旋轉(zhuǎn)總成和軸承潤滑冷卻系統(tǒng),在現(xiàn)場應(yīng)用中獲得了較好的效果,然而密封件與鉆桿相對轉(zhuǎn)動現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,還需進一步改進[7-8]。
空氣潛孔錘鉆進方法是以高頻沖擊和慢回轉(zhuǎn)方式碎巖,其回轉(zhuǎn)速度與機械鉆速有關(guān),回轉(zhuǎn)速度確定推薦的經(jīng)驗公式為:1.6×機械鉆速(m/h),與常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進方法相比,其回轉(zhuǎn)速度較低,因此,該防噴裝置可不設(shè)計旋轉(zhuǎn)總成,即在空氣潛孔錘鉆進時,鉆桿與錐形膠芯變形區(qū)內(nèi)表面直接產(chǎn)生回轉(zhuǎn)摩擦和軸向摩擦,由于錐形膠芯具有較大的補償功能,可確??煽康拿芊庑院洼^長的使用壽命。
ZMK5530TZJ60型鉆機的工作臺高度一般將高度調(diào)至1.5 m左右,安放補心后,補心底端面距地面高度1.2 m,因此,防噴裝置總高度受到此限制,且要考慮上、下端部法蘭安裝擰卸的操作空間。
防噴裝置質(zhì)量較大,需借助鉆機絞車起吊從工作臺孔口通過來安裝。ZMK5530TZJ60型鉆機工作臺孔口可通過最大直徑為711 mm鉆具,通過油缸打開前推和后推板,亦可通過局部寬度≯820 mm的裝置。因此,防噴裝置徑向結(jié)構(gòu)尺寸需考慮該工作臺孔口結(jié)構(gòu)特點。
防噴裝置通過膠芯的彈性變形密封鉆桿以迫使孔內(nèi)上返壓縮空氣和攜帶的巖屑(巖粉)從側(cè)部導(dǎo)流口流出,確??卓诤退俱@臺的干凈、安全。通過計算和對比上返流體通道截面積與導(dǎo)流口截面積,為使兩者面積較為接近,設(shè)置了2個導(dǎo)流口,當(dāng)壓氣量大時,兩導(dǎo)流口都接上管道排渣,以減小防噴裝置密封膠芯根部壓力;當(dāng)壓出氣量較小時,可只接入一側(cè)導(dǎo)流口排渣。
防噴裝置結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由錐形膠芯、上部管體、下部管體、快接夾等組成,法蘭與法蘭連接處用石棉墊密封。其實物照片見圖3,其主要技術(shù)參數(shù)為:總高度735 mm,總質(zhì)量452 kg,額定轉(zhuǎn)速40 r/min,設(shè)計密封壓力1.6 MPa,上部管體通徑406 mm,下部管體通徑331 mm,排渣口連接法蘭外徑345 mm,底部連接法蘭外徑520 mm,膠芯適合鉆桿規(guī)格127 mm,過最大鉆頭規(guī)格311.14 mm。
圖2 防噴裝置結(jié)構(gòu)示意
圖3 防噴裝置實物照片
采用ZMK5530TZJ60型車載鉆機施工完成的一口煤層氣水平對接井,在直井巖石段的空氣潛孔錘鉆進過程中,對該防噴裝置進行了現(xiàn)場試驗。
在一開0~49.2 m土層段,采用泥漿正循環(huán)鉆進完成后,下入351 mm×10 mm無縫鋼管;在二開49.2~306.69 m巖石孔段,采用311 mm空氣潛孔錘鉆進。圖4為防噴裝置在孔口的安裝與連接圖,表1為311 mm空氣潛孔錘鉆進參數(shù),表2為鉆速統(tǒng)計。
圖4 防噴裝置的安裝與連接
在干空氣鉆進時,孔口無巖粉灰塵彌散,環(huán)境良好,粉塵全部導(dǎo)向遠離孔口處開始彌漫,見圖5所示現(xiàn)場照片;在孔內(nèi)出水后,孔口無泥漿噴出和滲漏;提鉆后,檢查錐形膠芯主密封面磨損較小、劃痕較少。
現(xiàn)場試驗證明該裝置起到了孔口防噴、密封和導(dǎo)流的作用,錐形膠芯補償量大、壽命較長,達到了設(shè)計的目標(biāo)。該裝置完全滿足了ZMK5530TZJ60型鉆機空氣潛孔錘鉆進的需要。
由于不同類型鉆機的結(jié)構(gòu)差異,其空氣鉆進用防噴裝置也具有不同的特征,最主要體現(xiàn)于密封件和密封形式的選取上。針對ZMK5530TZJ60型頂驅(qū)車載鉆機特點,研制了一款用于空氣潛孔錘鉆進的低壓防噴裝置。
表1 311 mm空氣潛孔錘鉆進參數(shù)
表1 311 mm空氣潛孔錘鉆進參數(shù)
孔段/m 鉆進工藝 供風(fēng)量/(m3·min-1)供氣壓力/MPa注水量/(L·min-1)注水壓力/MPa鉆壓/kN動力頭轉(zhuǎn)速/(r·min -1)49.2~65.53 干空氣鉆進65.53~117.73 分段注水除塵鉆進117.73~163.69 純空氣鉆進,注泡沫排渣163.69~306.69 純空氣鉆進60~70 20~30 25~36鉆進時:60~70;排渣時:80~90 1.6 — —1.7~1.9 30 1.8鉆進時:1.9;注泡沫時:2.1 38 2鉆進時:1.9;排渣時:1.4 — —
表2 空氣潛孔錘鉆進鉆速統(tǒng)計
圖5 干空氣鉆進時現(xiàn)場照片
現(xiàn)場試驗表明,該防噴裝置在干空氣鉆進時明顯改善了孔口操作環(huán)境,滿足空氣潛孔錘鉆進孔口密封、防噴、導(dǎo)流的需要,防噴器錐形膠芯補償量大、壽命較長,結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單、安裝方便和經(jīng)濟實用,達到了設(shè)計的目標(biāo)。
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