史沛謙,王善舉,馬文英,蘇紀(jì)文,王 晴,盧國林,吳 健
(1.中原石油工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,河南濮陽457001;2.中原石油工程公司鉆井一公司,河南濮陽457001)
鄂爾多斯靖南地區(qū)碳質(zhì)泥巖、煤層地層埋藏較深,地層穩(wěn)定性差,水平井鉆井過程中常存在著碳質(zhì)泥巖、煤層地層垮塌嚴(yán)重,井漏和定向鉆井托壓等現(xiàn)象嚴(yán)重影響鉆井安全和速度。如靖平61-10井鉆進(jìn)至3757 m井下復(fù)雜,反復(fù)劃眼,24 d無進(jìn)尺;靖平69-12井因煤層井漏、坍塌卡鉆,處理時間120 d,鉆井周期長達(dá)236 d。針對該地區(qū)技術(shù)難點(diǎn),分析了定向托壓和碳質(zhì)泥巖、煤層井壁失穩(wěn)原因,開展了鉆井液防塌和潤滑技術(shù)研究,合成了新型潤滑劑,形成了防塌、潤滑鉆井液配方,并成功進(jìn)行了2口井的現(xiàn)場應(yīng)用,現(xiàn)場應(yīng)用表明,所采取的技術(shù)措施能夠滿足碳質(zhì)泥巖、煤層地層水平井鉆井技術(shù)要求。
靖南地區(qū)水平井井身結(jié)構(gòu)多為四開制,三開井段開始定向造斜至A點(diǎn),該井段山西組、太原組、本溪組存在多套易塌碳質(zhì)泥巖、煤層地層,鉆井過程中定向托壓、井壁失穩(wěn)現(xiàn)象突出,是全井施工的難點(diǎn)和重點(diǎn)井段,對定向托壓和井壁失穩(wěn)的原因進(jìn)行了分析。
1.1.1 定向摩阻大和托壓
(1)鉆井液pH值控制及降濾失劑等相關(guān)處理劑的選用會對潤滑劑的潤滑能力產(chǎn)生影響,引起鉆井液潤滑性能下降;
(2)鉆井液護(hù)膠材料加入不足,泥餅虛、厚,導(dǎo)致定向托壓;
(3)油溶性潤滑劑加量少時潤滑能力不足,加量過多影響泥餅質(zhì)量。
1.1.2 井壁失穩(wěn)[1-6]
煤層具有強(qiáng)度低、彈性模量小、脆性大、微裂縫層理發(fā)育、與泥頁巖交替互層、煤層內(nèi)含粘土礦物等特點(diǎn),碳質(zhì)泥巖微裂縫發(fā)育,巖石強(qiáng)度低、水敏性強(qiáng),根據(jù)煤層、碳質(zhì)泥巖地層特點(diǎn),井壁失穩(wěn)主要原因如下:
(1)鉆井液抑制性不足,碳質(zhì)泥巖易發(fā)生水敏性失穩(wěn);與煤層互層的泥頁巖失穩(wěn)與膨脹推擠引起煤層失去下部支撐或內(nèi)部應(yīng)力變化發(fā)生坍塌;
(2)鉆井液封堵能力不夠,濾液侵入層理、裂縫造成地層坍塌壓力升高;
(3)鉆井液密度低,液柱支撐力不夠。
根據(jù)以上技術(shù)難點(diǎn)分析,進(jìn)行了新型潤滑劑、防塌抑制劑和封堵材料的研究。
1.2.1 潤滑性
目前現(xiàn)場鉆井液液體潤滑劑多為含有脂鍵的油基潤滑劑,在堿性及高溫環(huán)境下易發(fā)生水解反應(yīng),使?jié)櫥瑒┰砘?,?dǎo)致鉆井液起泡和潤滑劑潤滑效率降低[7-8]。此外鉆井液降濾失劑、絮凝劑等處理劑含有一定比例的水化基團(tuán)和吸附基團(tuán),能夠在鉆具和井壁產(chǎn)生吸附作用,形成吸附層,起到減小鉆具摩阻的作用,但是該類處理劑的吸附同時會對潤滑劑在摩擦界面的吸附產(chǎn)生影響,降低潤滑劑的吸附量,影響極壓潤滑膜的致密性和吸附強(qiáng)度,從而降低潤滑劑的潤滑效率。
針對以上問題,研究出一種雙吸附基團(tuán)水性潤滑劑SR-1,該潤滑劑不含脂鍵,吸附能力強(qiáng),避免和降低了pH值及其他鉆井液處理劑對潤滑性能的影響,圖1對SR-1和取自現(xiàn)場的油基潤滑劑A在不同pH值條件下的潤滑性進(jìn)行了對比。實(shí)驗(yàn)基漿為:4%膨潤土+0.5%LV-CMC+0.3%聚合物降濾失劑COP-HFL+0.2%NaOH+重晶石+1%潤滑劑,鉆井液密度為1.35 g/cm3(100℃老化16 h)。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可見,隨著pH值增加潤滑劑A的潤滑性能降低幅度大,SR-1受pH值影響較小,能夠更好地滿足處理CO32-、HCO3-污染等pH值較高情況時保持良好潤滑性的需要。
圖1 pH值對潤滑劑潤滑性能的影響
室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,在聚合物鉆井液體系中,所評價的潤滑劑均能使鉆井液潤滑系數(shù)降至0.1以內(nèi),只是潤滑劑加量有所差別。但在聚磺鉆井液體系中,由于處理劑總體加量大,對潤滑劑在摩擦界面的吸附和潤滑效果影響較大,圖2在聚磺鉆井液中對SR-1和潤滑劑A進(jìn)行了對比,實(shí)驗(yàn)條件同圖1,基漿配方為:4%膨潤土+0.5%LV-CMC+0.3%COPHFL+2%磺化酚醛樹脂SMP+2%磺化褐煤SMC+0.2%NaOH+重晶石,密度為1.35 g/cm3,加入潤滑劑,100℃滾動老化16 h。
圖2 潤滑劑在聚磺鉆井液體系中的對比
由圖1、圖2實(shí)驗(yàn)可見將聚磺鉆井液的潤滑系數(shù)控制在0.06以內(nèi),SR-1加量需達(dá)到3%,在聚合物鉆井液中加量為1%;而在聚磺鉆井液體系中潤滑劑A加量即使達(dá)到4%,鉆井液潤滑系數(shù)仍為0.1827,表明所研究的潤滑劑SA-1可以在潤滑界面形成較牢固的吸附層,潤滑能力強(qiáng)。
1.2.2 抑制防塌技術(shù)
根據(jù)碳質(zhì)泥巖、煤層互層泥頁巖水敏性強(qiáng)的特點(diǎn),室內(nèi)進(jìn)行了不同抑制機(jī)理的防塌劑協(xié)同增效作用對比,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖3。5%KCl復(fù)配0.3%胺基抑制劑,頁巖滾動回收率由88.09%提高至90.5%,5%KCl復(fù)配3%聚合醇頁巖滾動回收率明顯提高,在此配方里加入胺基抑制劑,頁巖滾動回收率升高較多,表明胺基抑制劑與KCl、聚合醇具有良好地協(xié)同增效作用。
圖3實(shí)驗(yàn)各配方組成如下。
圖3 抑制劑協(xié)同增效實(shí)驗(yàn)
配方1:水+5%KCl;配方2:水+5%KCl+0.3%胺基抑制劑;配方3:水+5%KCl+3%聚合醇;配方4:水+5%KCl+3%聚合醇+0.1%胺基抑制劑;配方5:水+5%KCl+3%聚合醇+0.3%胺基抑制劑;所用巖心取自濮131井井深2444 m的灰色泥巖巖心,粒徑2.0~3.8 mm。
1.2.3 封堵技術(shù)
煤層和碳質(zhì)泥巖地層裂縫寬度分布范圍寬,裂縫寬度易受應(yīng)力作用影響變化的特點(diǎn),要求封堵劑能夠滿足不同裂縫寬度和裂縫尺寸變化情況下的封堵。根據(jù)地層特點(diǎn)研發(fā)了具有可變形能力的改性纖維NMF、超細(xì)凝膠CNJ兩種封堵劑,與現(xiàn)場常用封堵劑磺化瀝青、超細(xì)碳酸鈣、氧化瀝青、青石粉、復(fù)合堵漏劑FD-3和FD-4等通過可視承壓砂床實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了對比。實(shí)驗(yàn)基漿為:5%膨潤土+0.1%LVCMC+0.1%COP-HFL+3%封堵劑,砂床高度為13 cm,粒徑40~60目,實(shí)驗(yàn)壓力為0.7 MPa,鉆井液承壓擠入砂床時間為7.5 mL,加入不同封堵材料的基漿在砂床中的擠入深度對比實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖4。
圖4 砂床侵入深度對比
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可見 NMF、CNJ、氧化瀝青、FD-4封堵能力較強(qiáng)。通過高壓砂床實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了4種優(yōu)選材料的復(fù)配實(shí)驗(yàn),砂床高度25 cm,粒徑40~60目,基漿同圖4,封堵劑復(fù)配配方見表1,評價結(jié)果見圖5,由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可見,5號配方封堵效果良好。
根據(jù)潤滑、抑制、封堵技術(shù)研究形成了靖南地區(qū)水平井鉆井液配方:3%~5%膨潤土 +0.3%~0.5%LV-CMC+0.5%~1%COP-HFL+1%~1.5%氧化瀝青+0.5%~1.5%超細(xì)凝膠+0.5%~1.5%改性纖維+0.1%~0.3%胺基抑制劑+5%~7%KCl+2%~3%聚合醇+1.5%~3%潤滑劑+0.1% ~0.3%NaOH+重晶石。
表1 封堵劑復(fù)配配方
圖5 復(fù)配配方封堵能力對比
鉆井液性能為:密度1.25~1.35 g/cm3,漏斗粘度55~65 s,塑性粘度27~35 mPa·s,動切力6~12 Pa,靜切力2~4/5~15 Pa,API濾失量3~4 mL/30 min,pH 值8.5 ~9.5,Kf≤0.06。
潤滑減阻和井壁穩(wěn)定技術(shù)在靖南70-6H井、72-13H1井進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用,較好地解決了井壁掉塊和定向托壓問題,2口井分別鉆穿8套和4套煤層,施工井段的平均井徑擴(kuò)大率分別為1.71%和4.06%,達(dá)到設(shè)計(jì)井徑擴(kuò)大率≤10%的要求,鉆井、完井順利。
2.1.1 井概況
靖南70-6H井目的層馬家溝組,設(shè)計(jì)井深5506 m,水平位移1900 m,造斜段有多套煤層及大段碳質(zhì)泥巖交替互層,煤層4層共16 m,單層煤層最厚9 m,碳質(zhì)泥巖層6層共18 m,單層最厚7 m,井壁穩(wěn)定難度大。
2.1.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果
進(jìn)入煤層前100 m按照配方加入抑制劑、封堵劑由聚合物鉆井液轉(zhuǎn)換為防塌鉆井液,為強(qiáng)化鉆井液防塌能力,在保持抑制劑、封堵劑含量的同時,調(diào)整適當(dāng)?shù)拿芏?、較低的濾失量。潤滑措施方面控制鉆井液pH值8~9.5,選用質(zhì)量好的降濾失劑,避免使用SMP、SMC等處理劑,減少處理劑用量,定向至井斜29°有托壓現(xiàn)象加入1%潤滑劑,定向正常。
鉆進(jìn)中巖屑均勻,幾乎沒有掉塊,順利穿過四套煤層和大段碳質(zhì)泥巖,無漏失現(xiàn)象,起下鉆、通井順利,井徑規(guī)則,鉆井液性能穩(wěn)定,潤滑性好,中途完鉆下套管摩阻為5~8 t。應(yīng)用井段鉆井液的分段性能見表2。
表2 靖南70-6H井鉆井液分段性能
與使用聚磺鉆井液體系的鄰井靖平69-12井井徑對比情況見表3,由表3可知,靖南70-6H井防塌鉆井液應(yīng)用井段井徑擴(kuò)大率1.71%,較鄰井靖平69-12井的井徑擴(kuò)大率大幅度降低,說明所采用的防塌措施起到了良好的效果。該井段平均機(jī)械鉆速5.33 m/h,較69-12井相比提高了63.5%;施工周期22 d,而鄰井靖平69-12井造斜段施工因井壁失穩(wěn)等井下復(fù)雜,工期長達(dá)4個月。
2.2.1 井概況
靖南72-13H1井設(shè)計(jì)井深5272 m,其中三開的2928~3772 m為造斜井段,造斜井段碳質(zhì)泥巖層和煤層互層頻繁。表4為靖南72-13H1井的煤層、碳質(zhì)泥巖分布情況,可見煤層及碳質(zhì)泥巖分布范圍廣且互層頻繁,給井壁穩(wěn)定工作帶來極大困難。
2.2.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果
靖南72-13H1井三開轉(zhuǎn)換鉆井液體系,加入所優(yōu)選的封堵劑、防塌材料和潤滑劑,施工中控制較低的濾失量和適當(dāng)?shù)拿芏?,保持防塌封堵材料含量,維持鉆井液性能穩(wěn)定,該井段鉆井液性能見表5。
表5 靖南72-13H1井鉆井液分段性能
應(yīng)用效果:該井鉆進(jìn)順利,巖屑均勻,幾乎無掉塊現(xiàn)象,起下鉆順利,井徑規(guī)則,三開井徑曲線見圖6,由圖可見井徑曲線起伏很小,施工段平均井徑擴(kuò)大率4.06%,平均機(jī)械鉆速2.23 m/h,中途完鉆下套管摩阻5~6 t,防塌、潤滑效果良好。鄰井靖南70-6H1井三開鉆井過程中鉆井液密度提高至1.38 g/cm3,有煤層失穩(wěn)、起下鉆遇阻和較大掉塊返出現(xiàn)象,井徑擴(kuò)大率5.0%,與靖南70-6H1井相比,靖南72-13H1井鉆井液費(fèi)用降低12%,應(yīng)用效果顯著。
圖6 三開井徑曲線
(1)控制鉆井液pH值8~9.5和降低鉆井液降濾失劑等處理劑加量有利于提高潤滑劑的潤滑效果;
(2)優(yōu)選出受pH值影響小、潤滑能力強(qiáng)的雙吸附基潤滑劑,鉆井液極壓潤滑系數(shù)≤0.06;
(3)通過采用KCl、聚合醇、胺基抑制劑提高鉆井液抑制性,結(jié)合改性纖維、超細(xì)凝膠可變形封堵材料,形成了適用于靖南地區(qū)煤層、碳質(zhì)泥巖地層安全鉆井要求的防塌技術(shù);
(4)潤滑減阻和井壁穩(wěn)定技術(shù)在現(xiàn)場應(yīng)用中取得良好效果,能夠滿足靖南地區(qū)煤層、碳質(zhì)泥巖地層防塌和收盤價定向鉆井技術(shù)要求。
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