楊艷兵
(開(kāi)封龍宇化工有限公司,河南開(kāi)封 475200)
管鏈輸送機(jī)用于輸送聚甲醛粉料,其跨度長(zhǎng),適合同時(shí)輸送多個(gè)料倉(cāng)的物料;密封性好,適合聚甲醛粉料的密閉性輸送要求。結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1,管鏈機(jī)機(jī)體全長(zhǎng)12 m,由電機(jī)驅(qū)動(dòng)減速機(jī),減速機(jī)通過(guò)鏈條帶動(dòng)機(jī)頭齒輪,齒輪最后撥動(dòng)機(jī)體內(nèi)刮板作往復(fù)運(yùn)動(dòng),進(jìn)而將管鏈輸送機(jī)上方3個(gè)緩沖料倉(cāng)的物料輸送至下方的一個(gè)料倉(cāng)內(nèi)。
2.1 管鏈輸送機(jī)在日常運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)機(jī)頭和機(jī)尾振動(dòng)明顯,鏈條局部抖動(dòng)明顯,運(yùn)轉(zhuǎn)響聲較大,部分管段發(fā)熱嚴(yán)重等不正?,F(xiàn)象。
2.2 在一次運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重設(shè)備事故,機(jī)頭支撐基礎(chǔ)損壞,減速機(jī)基礎(chǔ)一定程度損傷,刮板及連接板多個(gè)損壞。
3.1 機(jī)體管道比較長(zhǎng),由于安裝、振動(dòng)及連接管道冷熱變形應(yīng)力等原因造成局部彎曲變形,而為保證物料輸送效率,刮板與管道內(nèi)壁間隙又非常小,所以設(shè)備運(yùn)行時(shí)刮板很容易摩擦到變形管道內(nèi)壁,造成部分管道發(fā)熱嚴(yán)重。
3.2 管鏈輸送機(jī)進(jìn)出料口、機(jī)頭機(jī)尾與機(jī)體為直角連接,連接過(guò)渡不平緩且直角連接處內(nèi)部焊縫未打磨光滑(圖2),圖2中圓圈部分為刮板運(yùn)行至直角楞處時(shí)的情形,由圖2可見(jiàn),刮板會(huì)不可避免地被直角楞卡絆,管鏈因此發(fā)生抖動(dòng),從而引起機(jī)頭和機(jī)尾的較大振動(dòng)。
圖1 管鏈輸送機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 上下刮板被直角楞卡絆
3.3 管鏈過(guò)松,一方面會(huì)造成刮板與機(jī)體管道底部摩擦,引起管道發(fā)熱,另一方面刮板在運(yùn)行至機(jī)體管道與上部進(jìn)料口、機(jī)頭機(jī)尾連接處時(shí),會(huì)發(fā)生卡阻現(xiàn)象,造成機(jī)體振動(dòng)。
3.4 刮板及連接板變形。刮板是由耐磨樹(shù)脂材料加工成一定形狀,不銹鋼連接耳融入并穿過(guò)其中,連接板為兩端有圓孔的長(zhǎng)條形4 mm厚的不銹鋼板,刮板通過(guò)連接板和銷(xiāo)釘相連形成管鏈。由于物料阻力、剮蹭管道及刮板相互間拉力等因素,刮板及連接板長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)發(fā)生彎曲變形(圖3)。運(yùn)行至兩端齒輪處時(shí)就會(huì)發(fā)生卡澀情況,嚴(yán)重時(shí)會(huì)與齒輪卡死,此時(shí)就會(huì)造成管鏈被拉斷裂、機(jī)頭支撐被拉出等情況發(fā)生。圖4為正常狀態(tài)下刮板和連接板與齒輪配合的情形。
3.5 管鏈輸送機(jī)為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),物料會(huì)沿上部輸送管道被刮板帶至機(jī)尾處短暫停留,然后再沿下部管道被送至出料口,當(dāng)負(fù)荷較大時(shí),在機(jī)尾處的物料會(huì)相應(yīng)增多,對(duì)管鏈產(chǎn)生較大阻力,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)造成刮板及管鏈損壞。
圖3 連接板彎曲變形
圖4 刮板連接板與齒輪正常配合狀態(tài)
重新制作并加固機(jī)頭和減速機(jī)基礎(chǔ),然后根據(jù)故障原因?qū)苕溳斔蜋C(jī)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化改進(jìn)。
通過(guò)制作工裝、在管道支撐處增加墊板等方法調(diào)整管道直線度,以一條細(xì)拉線作為基準(zhǔn)線,由于刮板與管道內(nèi)壁間隙僅2.5 mm,調(diào)整機(jī)體管道各段與基準(zhǔn)線間的距離差應(yīng)在2.5 mm以?xún)?nèi),以保證管道直線度。
管鏈機(jī)上部料倉(cāng)與管鏈機(jī)3個(gè)進(jìn)料口之間是通過(guò)不銹鋼管道剛性連接,料倉(cāng)由于溫度、進(jìn)料等因素產(chǎn)生的應(yīng)力變化,會(huì)通過(guò)連接管道直接作用在管鏈輸送機(jī)上,進(jìn)而造成管鏈機(jī)機(jī)體管道變形。針對(duì)此情況,將管鏈機(jī)3個(gè)進(jìn)料口與上部料倉(cāng)的連接管各切除200 mm,增加硅膠軟連接,從而消除料倉(cāng)對(duì)管鏈機(jī)的影響。
原管鏈機(jī)進(jìn)出料口和機(jī)頭、機(jī)尾部分與機(jī)體管道的連接為直角連接,直角楞會(huì)阻擋刮板的順暢運(yùn)行,將直角連接改為圓弧連接。改進(jìn)后,刮板能平緩地通過(guò),避免了因直角楞阻擋刮板運(yùn)行而產(chǎn)生的振動(dòng)。
檢查管鏈,更換變形的刮板及連接板,防止變形連接板與齒輪卡死。通過(guò)調(diào)整機(jī)尾的遠(yuǎn)近及增減刮板的數(shù)量來(lái)調(diào)整管鏈的松緊度。運(yùn)行時(shí)可通過(guò)觀察孔觀察管鏈有無(wú)抖動(dòng)情況、管鏈與機(jī)體管道有無(wú)碰撞摩擦聲響來(lái)判斷管鏈的松緊程度,發(fā)現(xiàn)管鏈松弛應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整(圖4)。
在機(jī)尾處將上部和下部輸送管道進(jìn)行連通(圖5),這樣就減少了物料的輸送行程,管鏈運(yùn)行阻力降低,運(yùn)行穩(wěn)定性提高。
通過(guò)上述改進(jìn),2年來(lái)管鏈輸送機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),未再出現(xiàn)前述故障,確保了裝置穩(wěn)定運(yùn)行,生產(chǎn)維護(hù)成本降低,改進(jìn)效果良好。
圖5 連通上下輸送管道