龍學鈞 張玉奎 李 悅
(武鋼股份有限公司煉鐵廠 武漢)
三桿蝶閥因其結(jié)構(gòu)簡單,體積小,質(zhì)量輕,密封性能好,動作靈活,拆裝方便,使用壽命長,成本相對較低等優(yōu)點,在國內(nèi)外的各大高爐上得到了廣泛的應用。武鋼煉鐵廠高爐熱風爐系統(tǒng)中煤氣切斷閥和煤氣燃燒閥等關鍵閥門上都用到了此類三桿蝶閥。
圖1 三桿蝶閥結(jié)構(gòu)圖
三桿蝶閥的結(jié)構(gòu)見圖1,主要由驅(qū)動裝置(液壓油缸)、閥軸、閥板、桿系、閥體和軸端密封等零件組成。閥板的開閉是利用連桿機構(gòu)的原理實現(xiàn)的,各個連桿的鉸接處裝有耐磨套(自潤滑滑動軸承)。閥軸旋轉(zhuǎn)使閥板打開,在閥板打開的初始階段,閥板先是平移,在運動到一定距離后開始翻轉(zhuǎn),當閥板由垂直位置轉(zhuǎn)到與管道中心平行時,閥板完全開啟。同理閥軸反向旋轉(zhuǎn)使閥板關閉,當閥板轉(zhuǎn)到與閥座的密封面平行時,閥板開始平移,直至接觸壓緊密封面,此時閥板處于完全關閉狀態(tài)。
無論閥板是打開還是關閉,閥板本身及其連動部件始終處于介質(zhì)的包圍中。當閥板關閉時,它要承受介質(zhì)的所有壓力,就會產(chǎn)生塑性變形,進而引起其連動部件的變形;當閥板開啟時,它不僅會受到介質(zhì)的沖刷,而且介質(zhì)在流動過程中會造成閥板自身的振動,這些都會對閥板的連動部件造成影響,尤其會加快鉸接處耐磨套的損壞,從而各連動部件彼此鉸接處的縫隙越來越大,最終導致閥板無法關到位。因此,三桿蝶閥連動部件的細微變化,都會對閥門整體的性能產(chǎn)生較大影響,甚至會縮短三桿蝶閥的使用壽命。
武鋼煉鐵廠某高爐2007年第一代爐役改造大修,將熱風爐高爐煤氣燃燒閘板閥和切斷閘板閥,改造為通徑1800 mm的三桿蝶閥,開關速度13~15 s,液壓油缸驅(qū)動。2013年10月開始,高爐煤氣燃燒三桿蝶閥連續(xù)十多次出現(xiàn)閥板關不到位的故障,由于發(fā)生在高爐煤氣系統(tǒng),處理非常麻煩,而且檢修時間長,嚴重威脅到高爐安全生產(chǎn)。
造成高爐煤氣燃燒三桿蝶閥關不到位的常見原因有:①調(diào)整螺栓炭化膠合。②油缸側(cè)的閥體軸頭密封漏油。③耐磨套磨損。其中第一種原因最常見,且對安全生產(chǎn)威脅較大,三桿蝶閥靠近熱風爐陶瓷器,長期受1200℃高溫烘烤,調(diào)整臂、調(diào)整螺栓及耐磨套性能下降,調(diào)整螺栓受熱變軟炭化膠合,閥頻繁開關產(chǎn)生的沖擊,將調(diào)整臂撞擊成兩個很深的坑,造成調(diào)整臂與調(diào)整螺栓之間間隙過大,三桿運行軌跡發(fā)生改變,閥板上部與密封面壓緊,而下部還有50 mm未關到位,該熱風爐送風時,大量熱風從高爐煤氣燃燒三桿蝶閥漏出,經(jīng)放散閥排除,如不及時處理可能會造成可怕的事故。
首先將高爐煤氣燃燒三桿蝶閥拆除,吊到寬敞地方,再用千斤頂將閥板頂?shù)轿?,使閥板與閥座的密封面壓緊,然后將調(diào)整臂上的深坑用鋼板焊補,保證調(diào)整臂與前后兩個調(diào)整螺栓之間的間隙都在0.5 mm以內(nèi),最后回裝試車。
(1)將閥開關位調(diào)整裝置螺栓尺寸由原M20×100 mm增加到M30×100 mm來增加沖擊面面積,減小閥頻繁開關造成的沖擊。
(2)調(diào)整臂裝置結(jié)構(gòu)由原來的絲孔改成通孔。調(diào)整螺栓上各增加一個緊固螺母,改進耐磨套的材料。
改進前后的調(diào)整臂結(jié)構(gòu)裝置如圖2、圖3所示。改進后的三桿蝶閥經(jīng)過1年多時間的使用,效果較好。縮短了故障處理時間,三桿蝶閥使用壽命延長。下一步將著重對耐磨套的材料進行攻關,使其在較高溫度和較惡劣的環(huán)境條件下,能夠工作得更平穩(wěn),長期處于良好的狀態(tài),延長其使用壽命。
圖2 改進前的調(diào)整臂結(jié)構(gòu)裝置
隨著機械加工制造業(yè)的進步,三桿蝶閥正向大型化、精密化方向發(fā)展,但在不同的使用條件及介質(zhì)狀態(tài)下會出現(xiàn)不同的設計及制造缺陷。結(jié)合實際的使用條件,對設備進行結(jié)構(gòu)和材料的改變,增強了設備的可靠性且使用壽命延長。
圖3 改進后的調(diào)整臂結(jié)構(gòu)裝置