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發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋螺栓擰緊機(jī)套筒壽命低的原因

2015-01-06 07:47梁海波黃知立
設(shè)備管理與維修 2015年1期
關(guān)鍵詞:長(zhǎng)桿缸蓋套筒

梁海波 黃知立

(廣西康明斯工業(yè)動(dòng)力有限公司 廣西柳州)

一、簡(jiǎn)介

發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋螺栓擰緊機(jī)采用Atlas 52軸電動(dòng)全自動(dòng)擰緊設(shè)備(應(yīng)用于兩種機(jī)型,自動(dòng)切換,每種機(jī)型使用26根軸,多軸同時(shí)擰緊),擰緊精度可以達(dá)到3%~5%。螺栓擰緊使用的是先進(jìn)的力矩+角度控制法,有效控制了擰緊的力矩;所有缸蓋螺栓同時(shí)擰緊還可以防止出現(xiàn)虛假力矩的現(xiàn)象。通過先進(jìn)的NGMES制造系統(tǒng),該擰緊設(shè)備可以根據(jù)所裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)自動(dòng)選擇相應(yīng)的程序并自動(dòng)判斷擰緊結(jié)果,收集擰緊數(shù)據(jù)并通過Atlas公司的Toolsnet軟件進(jìn)行監(jiān)控和分析。

動(dòng)作過過程:預(yù)擋料工位擋料→判斷托盤姿態(tài)→讀碼、機(jī)型判別→預(yù)擋料工位放料的同時(shí),L或B擰緊頭橫移到位→擋料氣缸擋料→擋料位托盤精確到位→檢測(cè)工件有無(wú)→讀碼→二次定位、托盤頂靠→擰緊頭下降到位→缸蓋楔緊→擰緊→擰緊頭上升到位→放料,有效的保證發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋上的每一個(gè)螺栓都能達(dá)到290 N·m。

圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋螺栓擰緊機(jī)總圖

二、問題

2013年投產(chǎn)后,一年半的時(shí)間里,缸蓋螺栓擰緊機(jī)發(fā)生故障89次,停機(jī)時(shí)間達(dá)到110 h,其中套筒崩裂,認(rèn)帽不到位出現(xiàn)46次,更換新套筒34根。嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)每周都要更換套筒的情況,同類問題頻發(fā)故障率高;嚴(yán)重影響到生產(chǎn)線的OEE,較低的MTBF成為發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線的瓶頸工位,需要全面整改和調(diào)整。

1.設(shè)備故障分析

缸蓋螺栓擰緊機(jī)的擰緊要求是290 N·m,這是一個(gè)相當(dāng)大的數(shù)值,這就要求必須有良好的套筒和設(shè)備精度,通過近1個(gè)月的反復(fù)性的試驗(yàn)與對(duì)比,分析數(shù)據(jù)后得知,主要的問題出現(xiàn)在2個(gè)方面。

(1)套筒本身的材料選擇與工藝處理上,原來(lái)的套筒是長(zhǎng)桿套筒,長(zhǎng)度達(dá)到了400 mm,本身就是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的套筒,熱處理后硬度達(dá)到了,但韌性不足,力矩過大或者認(rèn)帽時(shí)精度稍有偏差,就會(huì)出現(xiàn)套筒裂開或滑牙的情況。

(2)設(shè)備本身由于設(shè)計(jì)的失誤造成擰緊軸與擰緊套筒裝配完成后的同軸度偏差過大,實(shí)際生產(chǎn)中認(rèn)帽,由于是單軸承的用于定位擰緊軸,擰緊軸在擰緊過程中B端徑向圓跳動(dòng)量達(dá)到0.25 mm(使用百分表測(cè)量),經(jīng)常性出現(xiàn)無(wú)法認(rèn)帽(圖2、圖3),或者勉強(qiáng)認(rèn)帽后,擰緊套筒塑性變形量過大,套筒桿長(zhǎng),降低擰緊軸的使用壽命或直接造成套筒崩裂。更換時(shí)由于要拆掉整個(gè)擰緊軸,風(fēng)險(xiǎn)高,操作不便,而且更換頻率高,單次更換時(shí)間較長(zhǎng),嚴(yán)重影響生產(chǎn)線 Downtime和MTTR。

圖2 改進(jìn)前CAD簡(jiǎn)圖

2.設(shè)備整改方案

圖3 改進(jìn)前現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物圖

(1)擰緊套筒的材料采用是鉻鉬鋼,鉻釩鋼等,特殊制造工藝,尺寸精度高,質(zhì)量可靠,高溫加工性能好,加工后美觀,可深度淬火,沖擊有吸收性能好??蛇B接直徑16~40 mm的HRB335級(jí)和HRB400級(jí)帶肋鋼筋或擰緊軸。采用電泳或鍍鉻的表面處理方式。有效的保證套筒在有一定硬度的同時(shí),還有一定的韌性,盡可能延長(zhǎng)長(zhǎng)桿套筒的使用壽命。

(2)至于設(shè)備的精度方面,將原來(lái)的1根長(zhǎng)套筒變成2根標(biāo)準(zhǔn)的短套筒C,D相連接(圖4、圖5),使用定位套配兩個(gè)定位軸承的方式,采用自下向上的安裝方式,提高擰緊軸C與導(dǎo)向定位套的的同軸度,在定位孔位置度一定的情況下,實(shí)際擰緊過程中有效的減小D端的徑向圓跳動(dòng)量(由原來(lái)的0.25 mm降低到0.1 mm以內(nèi)),大大減小了套筒D由于定位不準(zhǔn)在認(rèn)帽過程中裂開的可能性。即使出現(xiàn)裂開的情況,套筒D可以輕松拆下并更換,不需要拆開整個(gè)擰緊軸,工作效率提高,Downtime和MTTR降低。

圖4 改進(jìn)后CAD簡(jiǎn)圖

3.效果驗(yàn)證

改進(jìn)質(zhì)量高,數(shù)據(jù)可靠(290±2 N·m)。整改完成后,實(shí)線連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月,無(wú)一根套筒崩裂的情況發(fā)生,連續(xù)9個(gè)月的時(shí)間,因套筒故障停機(jī)次數(shù)為2次,且全部是因?yàn)樘淄材p失效造成,更換套筒的維修時(shí)間由原來(lái)的30 min直降到 5 min,設(shè)備OEE直線上升,徹底擺脫“瓶頸工位”的帽子。

三、總結(jié)

圖5 改進(jìn)后現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物圖

擰緊技術(shù)在擰緊機(jī)中的實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇合適的套筒材料及熱處理,特別是長(zhǎng)桿套筒要盡可能的減小由于熱處理后的套筒翹曲引起的徑向跳動(dòng)量,同時(shí)注意熱處理或端面處理的工藝,保證套筒的綜合力學(xué)性能。

擰緊機(jī)的裝配,特別是長(zhǎng)桿套筒的裝配,需要在設(shè)計(jì)階段就要考慮到裝配的精度,盡可能的減小由設(shè)計(jì)上的失誤或不合理帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),要理論與實(shí)際相對(duì)照,從歷史數(shù)據(jù)中汲取經(jīng)驗(yàn)并找到成本與質(zhì)量的平衡點(diǎn)。

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